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      談重慶發(fā)電廠循環(huán)水泵改造

      2009-06-17 06:48
      中國高新技術(shù)企業(yè) 2009年7期

      吳 云

      摘要:重慶電廠安裝有4臺沅江48I—20I循環(huán)水泵,因其實際出力遠低于設計出力,影響電廠的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟運行。對循環(huán)水泵進行改造后,其運行參數(shù)基本達到設計值,完全能滿足生產(chǎn)需要。通過對改造后的循環(huán)水泵試驗及性能特性曲線分析,在保持電動機和安裝尺寸不變的條件下,只改造循環(huán)水泵,達到了循泵增容的目的。

      關(guān)鍵詞:循環(huán)水泵;設備參數(shù);循環(huán)水供水

      中圖分類號:TG174文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2009)07-0036-02

      重慶發(fā)電廠的循環(huán)水系統(tǒng)由4臺循環(huán)水泵(型號為沅江48I-20I)供2×220MW(N220-130-535/535型)汽輪機,其中2臺循環(huán)水泵同軸帶2臺水輪機(型號為HL702-LJ-84),水輪機是利用冷凝汽輪機排汽后的循環(huán)水做功,起降低循環(huán)水泵電耗作用,達到節(jié)能降耗的目的。#1取水口對應#1井池,向#21、#22循環(huán)水泵供水,#2取水口對應#2井池,向#23、#24循環(huán)水泵供水,4臺循環(huán)水泵因運行出力與設計出力差異很大,造成循環(huán)水系統(tǒng)供水不足,影響電廠的安全經(jīng)濟發(fā)電。

      一、設備參數(shù)及運行情況

      1.沅江48I-20I型循環(huán)水泵及電動機參數(shù)。沅江泵額定出力參數(shù)是:Q=15000m3/h,H=48.5m,n=495r/min,N=2300kW,η≮86%。循泵匹配的電動機參數(shù)是:型號:YL2500-12/2150,額定電壓:6000V,額定功率:2500kw,頻率:50hz,轉(zhuǎn)速:495r/min,電流:293A,效率:92%。沅江48I-20I型循環(huán)水泵設計數(shù)據(jù)見表1:

      2.循環(huán)水泵在運行過程中存在的問題。(1)循環(huán)水泵實際出力與設計出力差異很大,循環(huán)水泵電流最高230A,正常運行電流為210A左右,循環(huán)水泵供水量不能滿足發(fā)電生產(chǎn)需要;(2)循環(huán)水泵導軸承磨損嚴重,夏季長江水質(zhì)較差時,2個月左右既需更換一次橡膠瓦,嚴重影響安全生產(chǎn)和經(jīng)濟運行;(3)循環(huán)水泵漏水大,影響現(xiàn)場文明生產(chǎn);(4)泵體汽蝕、沖刷嚴重,新安裝的泵體一般能運行3年就會出現(xiàn)泵體穿孔現(xiàn)象。

      二、原因分析

      通過分析,造成重慶電廠循環(huán)水供水不正常,有取水口地理位置以及循環(huán)水泵本身的設計原因,主要是:

      1.由于取水口所處地理位置及歷史等原因,該廠取水口自建成以來,一直受到含沙量高、局部間歇性泥沙淤積及漂浮物纏繞的影響,使得取水口有水量不足情況出現(xiàn),循環(huán)水泵內(nèi)經(jīng)常進木材等雜物,嚴重影響循環(huán)水泵出力,引起電廠供水系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性下降,造成循泵等設備的水力效率降低、能耗加大。

      2.循環(huán)水泵導軸承材料為HT250帶橡膠內(nèi)襯,軸封材料為橡膠,停泵時箍緊軸防止輸送介質(zhì)中的泥沙進入導軸承內(nèi),泵運轉(zhuǎn)時靠封水壓力使軸封張開。但此處水質(zhì)很差,泥沙特別重,運行中膠瓦磨損快,軸封漏水量大。檢修更換膠瓦的周期短,導致循環(huán)水泵停運檢修頻繁,利用率低,影響循環(huán)水系統(tǒng)的安全性和經(jīng)濟性。

      3.循環(huán)水泵封水壓力低。水封壓力過低,首先不能封住泄漏水,其次無法阻止泥沙進入導軸襯內(nèi),加劇了沙水對導軸承的沖刷。

      4.循環(huán)水泵的設計額定出力為15000m3/h,實際循泵電流和供水量看,循環(huán)水泵的實際流量約9000m3/h左右,主要因為該循泵在環(huán)境惡劣的工況下,運行特性發(fā)生很大變化,使其運行出力達不到設計要求。

      三、設備改進

      針對循環(huán)水泵電流偏低,供水量不足,導軸承膠瓦使用周期短等問題,我們采取了如下措施對循環(huán)水泵及系統(tǒng)進行了改進:

      1.在原有電動機和安裝尺寸不變的情況下,對循環(huán)水泵及葉輪進行改造,達到增容的目的。首先為平衡徑向力,泵體采用雙渦殼形式;其次是葉輪增設平衡筋,在葉輪后蓋板外側(cè)設置副葉片,起到平衡泵在運行中產(chǎn)生的軸向推力的作用,同時減少葉輪根部的泥沙量,降低葉輪根部的水壓力,達到提高泵的容積效率。然后,在上、下泵蓋間增裝了一個密封環(huán),既保護了上、下泵蓋的沖刷與汽蝕,又降低了泄漏量。最后在泵殼材質(zhì)方面進行了改進,增加了耐磨材料。

      2.對循環(huán)水泵導軸承改造,將導軸承由橡膠瓦改為滾柱軸承,同時增加一個封水圈,軸承體設計一水室,外接輕工業(yè)水冷卻軸承,軸承靠鈣基脂潤滑。改進后避免了泥沙對軸承的沖刷,每次檢修后能滿足一個大修周期,循環(huán)水泵的利用率大大提高。

      3.為了降低泥沙對循環(huán)水泵泵殼的沖刷與汽蝕,每次在檢修循環(huán)水泵時,用耐磨超級金屬對泵體進行修復保護,達到每年只將超級金屬沖刷掉而沒有損傷泵體的目的。實踐證明,此方法達到了應有的效果。

      4.改進循環(huán)水泵的封水。首先增大循環(huán)水泵的封水壓力,由0.4MPa改為0.6MPa,其次將封水由渾工業(yè)水該為清工業(yè)水。改進后盤根漏水明顯減少,軸承冷卻效果更加明顯。

      四、試驗數(shù)據(jù)及循環(huán)水泵特性曲線對比

      1.從運行情況看,循環(huán)水泵改造后的出力明顯增加,循環(huán)水泵電流最高達278A,正常狀態(tài)下其電流為265A。但為了更進一步驗證改造后的循環(huán)水泵參數(shù)變化情況,在循環(huán)水泵出口門與沉沙池之間的水平管上段上測定流量和壓力,在凝汽器進口處測定循環(huán)水溫度,在循環(huán)水泵電動機控制柜處測定功率。通過開關(guān)水泵出口門調(diào)節(jié)流量的大小,測定流量、壓力和軸功率,計算出揚程、有效功率和效率,得出整個性能數(shù)據(jù)。下面是改造后的循環(huán)水泵的設計數(shù)據(jù)(表2)和試驗計算數(shù)據(jù)(表3):

      2.繪制1200LW-48.5型循環(huán)水泵設計與實際值特性曲線,如圖1所示:

      五、結(jié)論

      1.從運行情況看,在原來電動機和安裝尺寸不改變的前提下,循環(huán)水泵改造后能接近或達到額定出力要求。

      2.改造后的循環(huán)水泵的實際出力與設計值接近,循環(huán)水泵的利用效率大大提高,改造后的4臺循環(huán)水泵完全能滿足生產(chǎn)需要。

      3.循泵導軸承改造后,循泵的非計劃檢修次數(shù)明顯減少,基本能滿足在一個檢修周期內(nèi)循環(huán)水泵無檢修。節(jié)約了檢修成本,降低了維護工作量,提高了設備的健康水平和安全可靠性。

      作者簡介:吳云(1974-),男,重慶人,重慶發(fā)電廠工程師,從事電廠汽機工作。

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