張英菊
摘要著重對(duì)洗煤車間供電系統(tǒng)如何從技術(shù)上對(duì)其改造進(jìn)行了探討。
關(guān)鍵詞洗煤車間;供電系統(tǒng);改造;探索
一、現(xiàn)狀
我公司的洗煤車間建成已有50多年,洗煤工藝和設(shè)備已經(jīng)陳舊,需要更新。自2005年10月底起,我公司洗煤車間開(kāi)始了轟轟烈烈的技術(shù)改造工程。引進(jìn)新設(shè)備、新工藝;淘汰舊設(shè)備、舊工藝。到06年2月主體工程完工,洗煤車間用電負(fù)荷由原來(lái)的1514 KW減為1117KW,比原有負(fù)荷減少了397KW,節(jié)約了大量的電能。
而洗煤車間共有變壓器lO臺(tái),分別為560KVA-6/O.4一臺(tái)、320KVA一6/0.4四臺(tái)、50KVA-6/0.25一臺(tái)、320KVA-6/3一臺(tái)、320KVA-3/0.4一臺(tái)、180KVA-3/0.4一臺(tái)、50KVA-3/O.25一臺(tái),總?cè)萘繛?760KVA,除早已停用的180KVA-3/0.4一臺(tái)變壓器,共用9臺(tái)變壓器還在使用。其中有6臺(tái)屬于礦用防爆型變壓器,這些設(shè)備陳舊,運(yùn)行成本高,電能損耗多,日常維護(hù)量大。
二、問(wèn)題的提出
技改后用電負(fù)荷的減少,使變壓器出現(xiàn)了容量投用過(guò)剩和負(fù)荷分配不合理的現(xiàn)象,如何使變壓器實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,成了擺在我們面前的新課題。
三、變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的理論探索
(一)變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可行性
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行是指能使整個(gè)電力系統(tǒng)的有功損耗最小,能獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益的設(shè)備運(yùn)行方式。變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行早在1920年就由德國(guó)魏特曼教授提了出來(lái)。怎么樣來(lái)解決投放臺(tái)數(shù)的問(wèn)題,根據(jù)有關(guān)資料的研究推導(dǎo)出了三點(diǎn)建議:①變壓器技術(shù)特性優(yōu)劣的判定式;②“大馬拉小車”的判定式;③容量相同參數(shù)不同的并列臺(tái)數(shù)的判定式。
(二)變壓器為什么存在著“經(jīng)濟(jì)運(yùn)行”
變壓器間技術(shù)參數(shù)的差異。每臺(tái)變壓器有四個(gè)有關(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的技術(shù)參數(shù)即:空載損失P;短路損失PK:空載電流I和短路電壓UK這四個(gè)參數(shù)。我們只有合理、準(zhǔn)確地運(yùn)用選擇好這些參數(shù),才能充分利用變壓器,使它工作在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)。由于變壓器是一、二次電壓等級(jí),鐵芯與繞組材質(zhì)規(guī)格的不同,設(shè)計(jì)、制造工藝不同的原因,從而使變壓器的技術(shù)參數(shù)存在著差異。變壓器的效率是隨負(fù)載而變化的。變壓器的損失是隨負(fù)載發(fā)生非線性變化的。
(三)變壓器的運(yùn)行方式
1單臺(tái)變壓器的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。單臺(tái)變壓器的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要有三種做法:①增設(shè)小容量變壓器;②更換過(guò)輕負(fù)載;③共用變壓器。
2雙臺(tái)變壓器的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。對(duì)于一些重負(fù)載的變電所,多數(shù)都裝配了兩臺(tái)變壓器,如需要一臺(tái)備用時(shí),必須選擇特性好的來(lái)運(yùn)行工作,不管是幾臺(tái)運(yùn)行方式,都要根據(jù)負(fù)載和變壓器技術(shù)參數(shù)來(lái)進(jìn)行合理選擇。
3多臺(tái)變壓器的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。對(duì)于多臺(tái)變壓器的變電所,可以并列運(yùn)行,并要編制最佳組合的運(yùn)行方式,合理選擇變壓器的臺(tái)數(shù)。
四、我們提出的改造方案
機(jī)電辦牽頭,結(jié)合機(jī)電維修中心的技術(shù)人員經(jīng)過(guò)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行負(fù)荷統(tǒng)計(jì)和測(cè)量,共制定了兩套方案,考慮實(shí)際情況后終于確定、編制了《洗煤車間供電系統(tǒng)改造方案》,具體如下:
根據(jù)負(fù)荷統(tǒng)計(jì)及就近原則:首先將560KVA變壓器所帶負(fù)荷新廠上配電室、老泵房、脫水篩給料泵共375.5KW移至由4臺(tái)320KVA-6/0.4變壓器帶。再將井口配電室負(fù)荷(121.2KW)及洗煤車間照明(48KW)、維修(60KW)、鼓風(fēng)機(jī)(160KW)、煤泥泵(14KW)用電統(tǒng)一由560KVA變壓器帶,總負(fù)荷為402.7KW,負(fù)荷率為71.9%。其余負(fù)荷(821.8KW)由四臺(tái)320KVA-6/0.4變壓器帶,三開(kāi)一備,負(fù)荷率為85.6%,停產(chǎn)時(shí)全部停用,只需開(kāi)560KVA變壓器,每月變壓器損耗約為2000KWH,可減少1600KWH。本方案也考慮了將來(lái)大井口若增加負(fù)荷時(shí),其為常開(kāi)設(shè)備由560KVA變壓器帶。如若容量緊張時(shí),可將鼓風(fēng)機(jī)(160KW)移至4臺(tái)320KVA-6/0.4變壓器帶,不需大的改動(dòng)。
該方案可停用5臺(tái)變壓器,生產(chǎn)時(shí)只需投用4臺(tái)變壓器,停產(chǎn)時(shí)只投用1臺(tái)變壓器,使各個(gè)變壓器均能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。方案在8月20日完成實(shí)施。
五、改造后的效果
1使變壓器實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,變壓器損耗年節(jié)約資金近萬(wàn)元。
2減少了維修電工的維護(hù)量。
3使變壓器負(fù)荷合理分配。
這并沒(méi)有使我們的滿意,洗煤車間的配電室數(shù)量多,利用率低,有的配電室中只有3張配電盤,而3張配電盤中也只有1張?jiān)谟茫溆嚅e置,這也給我們的維修電工增加了不少無(wú)謂的維護(hù)工作。而且洗煤車間建立已近60年,在初期管理很不到位,設(shè)備供電線路出現(xiàn)故障后,往往直接再接一條電纜,卻不撤去原來(lái)的電纜,造成了現(xiàn)在負(fù)荷線的混亂,即使長(zhǎng)期工作在洗煤車間的職工也很不清楚,不僅造成了材料的浪費(fèi),還影響處理故障的效率。這些工作還需要我們繼續(xù)做下去,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)洗煤車間供電系統(tǒng)的合理化。