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      采用生物技術(shù),秸稈制漿造紙開(kāi)創(chuàng)草漿綠色造紙新紀(jì)元

      2010-01-06 06:31:22宋先鋒
      天津造紙 2010年4期
      關(guān)鍵詞:化工原料黑液工段

      宋先鋒

      山東匯鑫生物漿紙股份有限公司 253102

      采用生物技術(shù),秸稈制漿造紙開(kāi)創(chuàng)草漿綠色造紙新紀(jì)元

      宋先鋒

      山東匯鑫生物漿紙股份有限公司 253102

      山東匯鑫生物漿紙股份有限公司始建于1987年,是一家以麥草、稻草、棉桿等非木纖維秸稈為主要原料,采用純生物技術(shù)生產(chǎn)高強(qiáng)瓦楞原紙的造紙企業(yè)。設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力30萬(wàn)噸,年耗用秸稈30萬(wàn)噸,是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的自制秸稈漿生產(chǎn)企業(yè)。公司自主研發(fā)成功的“采用生物技術(shù),秸稈制漿造紙新工藝”于2005年4月通過(guò)國(guó)家技術(shù)鑒定,鑒定結(jié)論為“國(guó)際先進(jìn)”。該技術(shù)已先后獲得國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利和省市科技進(jìn)步獎(jiǎng);2006年7月通過(guò)了國(guó)家環(huán)保部的環(huán)境驗(yàn)收;2008年底,公司被國(guó)家科技部認(rèn)定為“國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”;今年被山東省政府批準(zhǔn)為“省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”,又被國(guó)家科技部列為“火炬計(jì)劃項(xiàng)目”。采用該工藝,該公司已經(jīng)進(jìn)行了連續(xù)7年的規(guī)?;a(chǎn),實(shí)現(xiàn)了蒸煮黑液資源化生態(tài)循環(huán)和中段水全部循環(huán)利用不外排,為我國(guó)造紙行業(yè)破解原材料瓶頸、徹底治理草漿污染、推進(jìn)秸稈綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì)、搞好節(jié)能減排,探索出了成功之路,開(kāi)辟了草漿綠色造紙的新紀(jì)元。

      一、“采用生物技術(shù)秸稈制漿造紙”的核心技術(shù)

      首先在生物菌池中加入特種培養(yǎng)基,將優(yōu)選的生物菌群置于培養(yǎng)基中,利用菌群的代謝作用將培養(yǎng)基改性為有機(jī)溶劑和酶的生物液,這種生物液替代了原蒸煮用化工原料生成為一種新的蒸煮劑。以此類(lèi)生物液參與蒸煮后的黑液,全部回輸?shù)缴锞靥娲嗽胤N培養(yǎng)基,經(jīng)生物菌群的代謝作用,這類(lèi)替代特種培養(yǎng)基的蒸煮黑液又被改性為生物液并繼續(xù)參與蒸煮……如此反復(fù),秸稈制漿黑液完全形成資源化生態(tài)循環(huán),不僅真正使制漿黑液變廢為寶,而且從源頭上徹底根治了秸稈類(lèi)原料蒸煮黑液的污染。在這種資源化生態(tài)循環(huán)形式中,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)在穩(wěn)定的數(shù)據(jù)范圍內(nèi)已經(jīng)成功運(yùn)行了7年,在國(guó)內(nèi)外率先實(shí)現(xiàn)了草類(lèi)纖維原料蒸煮制漿的首端治理與資源化生態(tài)長(zhǎng)期循環(huán)的獨(dú)創(chuàng)性完美結(jié)合。

      附:生物技術(shù)用于蒸煮工段的工藝流程:

      連續(xù)7年的運(yùn)行資料證實(shí),在蒸煮過(guò)程中,每噸絕干草產(chǎn)生黑液5.5m3。

      擠漿后黑液中的COD含量40000mg/L,折算成有機(jī)物含量約220kg。

      這類(lèi)有機(jī)物(220kg)的去向:

      ①含有這些有機(jī)物的黑液經(jīng)斜網(wǎng)纖維回收工段處理,COD降解12000mg/L左右,即網(wǎng)上纖維約66kg回用于造紙,網(wǎng)下黑液進(jìn)入沉淀池。

      ②黑液經(jīng)沉淀后,COD降解2000mg/L左右,折有機(jī)物11kg沉淀進(jìn)入污泥,用作生產(chǎn)生物肥。

      ③在生物菌池中,少量有機(jī)物被生物菌分解成無(wú)機(jī)氣體排出,尚有一部分以污泥形式排出,此時(shí)COD降解16000mg/L左右,折含有機(jī)物88kg。

      ④菌液池中,黑液經(jīng)生物菌的代謝作用改性后,主要轉(zhuǎn)化為用于蒸煮的有機(jī)溶劑和酶 (即蒸煮劑),經(jīng)滅活后回用于蒸煮車(chē)間。此時(shí)蒸煮劑中COD含量10000mg/L,折含有機(jī)物質(zhì)55kg,回用于蒸球。

      如此反復(fù)循環(huán)運(yùn)行7年時(shí)間,沒(méi)出現(xiàn)任何異變或積累。

      二、“采用生物技術(shù)秸稈制漿造紙”衍生出新材料、新工藝

      傳統(tǒng)的利用草漿生產(chǎn)瓦楞原紙工藝,一般是采用亞硫酸銨或亞硫酸鈉做蒸煮劑。而我們采用生物技術(shù)將草漿黑液改性后轉(zhuǎn)化成的生物液全部直接用于蒸煮,完全替代并衍生成為一種有機(jī)蒸煮材料,蒸煮工段不再添加其他任何化工原料。為使這種有機(jī)蒸煮材料能有與之配套的新工藝,能生產(chǎn)出合格的瓦楞原紙,該公司通過(guò)反復(fù)調(diào)整蒸煮時(shí)間、蒸煮溫度、蒸煮壓力以及漿紙混配比例等多項(xiàng)技術(shù)參數(shù),終于優(yōu)化、完善并成功運(yùn)行了一整套“采用生物技術(shù)草類(lèi)蒸煮制漿新工藝”。同時(shí),自主研發(fā)成功了新型制漿設(shè)備,利用該類(lèi)新工藝生產(chǎn)出了新漿料,從而探索出了一條較為科學(xué)、規(guī)范的“采用生物技術(shù)秸稈制漿造紙”的生產(chǎn)流程。

      現(xiàn)在,我公司所有的生產(chǎn)線(xiàn)全部采用生物技術(shù)制漿造紙,利用麥草、稻草、棉稈完全能夠生產(chǎn)出優(yōu)等AA級(jí)高強(qiáng)瓦楞原紙。

      三、“采用生物技術(shù)秸稈制漿造紙”實(shí)現(xiàn)了中段水全部回用不外排

      采用生物技術(shù)制漿造紙,中段水可生化性非常好,有三個(gè)顯著特點(diǎn):一是回用水水質(zhì)穩(wěn)定。經(jīng)常規(guī)的生化處理系統(tǒng)處理后,COD長(zhǎng)期穩(wěn)定在1500mg/L左右,SS為900~1000 mg/L,pH=7.5。二是沒(méi)有鹽分積累。回用水中含有微量的無(wú)機(jī)鹽,其中鉀787mg/L、鈣147mg/L、 鈉431mg/L、 鎂50.2mg/L、 鋁4.6mg/L、鐵3.3mg/L、鉻0.008mg/L、鉛0.013mg/L、鎘0.0022mg/L。不存在任何積累問(wèn)題,從未出現(xiàn)異?,F(xiàn)象?,F(xiàn)在噸紙耗水量在1.5~2m3之間,中水回用率100%,不存在人們擔(dān)心的無(wú)機(jī)鹽積累的問(wèn)題。三是產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定,生產(chǎn)過(guò)程全部正常。

      附:中段水處理回用流程:

      中水處理數(shù)據(jù)顯示:

      噸紙總用水量為55m3左右,污水處理系統(tǒng)進(jìn)口COD含量5300mg/L左右,折含有機(jī)物291.5kg。

      這類(lèi)有機(jī)物(291.5kg)的去向:

      經(jīng)格柵、斜網(wǎng)回收工段,噸紙(按噸紙用水55m3計(jì)算)折回收殘漿20.9kg用于造紙。

      水中有機(jī)質(zhì)經(jīng)厭氧菌、好氧菌的分解作用將COD大幅度降解,其中一部分產(chǎn)生無(wú)機(jī)化合物(二氧化碳、甲烷等)以氣體形式排空,一部分代謝、轉(zhuǎn)化為生物菌的營(yíng)養(yǎng)劑,供菌群繁殖,折削減COD 75.23kg。

      污泥脫水工段脫出污泥112.87kg,用于生產(chǎn)生物肥。

      經(jīng)深度處理的污水,其COD含量降為1500mg/L左右并一直保持穩(wěn)定,全部回用于生產(chǎn)車(chē)間。

      ——這就是該公司之所以連續(xù)回用不排水的根本原因。

      需要補(bǔ)充說(shuō)明的是,由于該公司在蒸煮工段全部采用生物技術(shù),不添加任何化工原料,于是中水處理流程中的生物菌所獨(dú)有的凝聚、沉淀作用凸顯出來(lái),所以今年以來(lái),在中水處理過(guò)程中,基本不再添加絮凝劑等類(lèi)化學(xué)藥品,污泥脫水時(shí)間也由之前的24小時(shí)不間斷進(jìn)行,調(diào)整為階段性脫水,此舉既大量節(jié)約了資源和費(fèi)用,又保持了水質(zhì)的穩(wěn)定,整個(gè)污水處理過(guò)程不產(chǎn)生任何新的污染,真正做到了節(jié)能、減排、低碳和循環(huán)利用。

      綜上所述,采用生物技術(shù),利用秸稈制漿造紙,既實(shí)現(xiàn)了使制漿黑液改性并轉(zhuǎn)化成為新的蒸煮材料和中段水全部回用“兩大循環(huán)”,完全根治了草漿蒸煮污染,通過(guò)創(chuàng)新工藝又能生產(chǎn)出優(yōu)等紙,徹底改寫(xiě)了草漿造紙污染的歷史。從2008年7月至今,已經(jīng)連續(xù)28個(gè)月滴水沒(méi)有外排,終結(jié)了草漿造紙外排水的歷史,徹底改變了“一個(gè)紙廠(chǎng)污染一條河”的局面和狀況。

      四、“采用生物技術(shù)秸稈制漿造紙”的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)

      1、利國(guó):

      ⑴可緩解國(guó)家對(duì)木漿和廢紙的進(jìn)口壓力,節(jié)約外匯;減少植樹(shù)造紙的巨額投資和大量占地;減少木材砍伐,有利于環(huán)境保護(hù)。

      ⑵大量節(jié)約水資源。噸紙耗用清水已由55m3驟降為不足2m3(因抄造過(guò)程中烘缸揮發(fā)和水處理流程中蒸發(fā)掉少量水分,所以?xún)H補(bǔ)充清水1.8m3/噸紙),噸紙節(jié)水53m3。以該公司年產(chǎn)30萬(wàn)噸高瓦紙計(jì)算,年可節(jié)水1600萬(wàn)m3。

      ⑶大量節(jié)約煤炭資源和能源。由于蒸煮保溫時(shí)間由3~4小時(shí)/球縮短為60~70分鐘/球,蒸煮溫度由180℃降為140℃左右,蒸煮壓力由8kg降為4kg左右,節(jié)能降耗效果十分明顯,因此該公司年30萬(wàn)噸產(chǎn)能可節(jié)標(biāo)煤6萬(wàn)多噸。

      ⑷大量節(jié)約化工原料。蒸煮黑液經(jīng)生物菌群的代謝作用改性后生成的生物液,完全可替代化工原料用于蒸煮,噸漿節(jié)省亞銨等化工原料300kg;另外中水處理過(guò)程中減少聚合氯化鋁95%以上,該公司30萬(wàn)噸產(chǎn)能年節(jié)約化工原料10多萬(wàn)噸。

      由此看出,“生物技術(shù)制漿造紙”完全符合資源節(jié)約、環(huán)境友好、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排的基本國(guó)策和發(fā)展趨勢(shì)。

      2、利民:

      秸稈造紙促農(nóng)民回收秸稈畝均增收100元以上;造紙不排水,保護(hù)和優(yōu)化了人們的生活環(huán)境。

      3、利企:

      ⑴原材料來(lái)源充足。以秸稈作為造紙?jiān)?,是農(nóng)業(yè)為人類(lèi)生存而年年產(chǎn)生的閑置資源,是取之不盡、用之不竭的。我國(guó)年產(chǎn)作物秸稈約7億噸,若能提高其利用率,草漿造紙企業(yè)完全可實(shí)現(xiàn) “有米可炊”。

      ⑵生產(chǎn)成本低。秸稈制漿,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于木漿和廢紙漿的價(jià)格;黑液改性成為蒸煮材料,減少了化工材料成本;黑液采用生物處理,減少了黑液處理的大量投資與處理費(fèi)用;生物技術(shù)制漿造紙,中段水處理費(fèi)用大大降低;中段水全部回用,可節(jié)約大量水資源費(fèi)用。

      從目前形勢(shì)分析,我國(guó)木材資源匱乏,木漿及廢紙的進(jìn)口將因價(jià)格和數(shù)量等因素而倍受限制。因此今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間之內(nèi),造紙行業(yè)難以真正擺脫原料短缺的桎梏,這將給“世界第一造紙大國(guó)”造成嚴(yán)重影響。而采用生物技術(shù),利用秸稈制漿造紙,既能徹底治理草漿污染,又獨(dú)具節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)等諸多優(yōu)勢(shì),這無(wú)疑將為保持整個(gè)造紙行業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展,以及盡快建成世界第一造紙強(qiáng)國(guó)帶來(lái)新的生機(jī)和無(wú)限希望。

      2010-9-28

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