董春雷
(浙能溫州發(fā)電有限公司,浙江 溫州 325602)
浙江浙能溫州發(fā)電有限公司3-6號機組容量為300 MW,主設備分別為上海汽輪機廠生產(chǎn)的中間再熱凝汽式汽輪機,上海鍋爐廠制造的亞臨界壓力一次再熱控制循環(huán)、四角切向燃燒鍋爐,中速磨直吹式制粉系統(tǒng),燃用具有中等結渣性的煙煤。3,4號機組的控制系統(tǒng)采用Infi90系統(tǒng),5,6號機組采用Symphony系統(tǒng)。
投產(chǎn)運行以來,發(fā)生多起因熱工系統(tǒng)設備原因而導致的機組跳閘,其中火焰檢測 (簡稱火檢)、汽機跳閘保護(ETS)、風機振動、風量信號失準、磨煤機油站控制系統(tǒng)等問題尤為突出,影響機組的安全穩(wěn)定運行。為此進行了隱患排查與整治,采取了一些有效的改進措施,提高了熱工系統(tǒng)的運行可靠性。
由于部分火焰檢測器質(zhì)量缺陷,運行中時有信號誤發(fā)造成制粉系統(tǒng)誤跳閘,甚至導致全爐膛滅火等不安全事件發(fā)生。
某日4號機組負荷210 MW,A,B,C 3套制粉系統(tǒng)運行,在加負荷過程中啟動D給煤機,啟動后堵煤,疏通后煤量變化,煤量前饋加至二次風調(diào)節(jié),引起風量調(diào)節(jié)不穩(wěn),爐膛負壓波動,爐膛燃燒不穩(wěn)。而此時各層火檢相繼失去,最后全爐膛失火主燃料跳閘(MFT)。
事后分析認為,事件的直接原因是煤量變化引起燃燒不穩(wěn),但主要原因是火焰檢測裝置運行不可靠,誤發(fā)無火信號所致。該類火焰檢測器運行以來,一直存在以下問題:
(1)火檢系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,在制粉啟停、火焰飄動較大等情況下,有時會發(fā)出自檢故障信號,甚至無火信號,而且自檢故障信號不能由系統(tǒng)自動復歸,只能手動復位,從而埋下了誤發(fā) “全爐膛失火”信號的隱患。
(2)在機組運行過程中,火檢光纖組件不能更換。若出現(xiàn)光纖鏡片積灰、光纖鏡片燒毀、光纖損壞等情況只能等停爐、搭設腳手架后在爐膛內(nèi)部重新安裝,不僅影響機組的正常監(jiān)控而且維護不便。
(1)更換該類火焰檢測裝置,從根本上提高裝置運行可靠性,減少誤發(fā)信號的概率。
(2)更換2臺火檢冷卻風機,確保滿足冷卻風管末端的一次風壓力要求,消除火焰探頭因冷卻風量不足引起的損壞。
(3)由于內(nèi)外導管前端都是軟體部分,安裝的時候如未加注意,前端軟體部分彎曲,使火檢光纖透光性變差,出現(xiàn)火檢模擬量閃動的現(xiàn)象。機組檢修時應加強檢查和處理,確保前端軟體部分處于拉直狀態(tài)。
(4)加強火檢系統(tǒng)的日常巡查,及時消除火檢缺陷,減少火檢系統(tǒng)強制退出現(xiàn)象。
實施以上措施后,強制火檢信號和誤發(fā)無火信號的情況基本消失,火檢系統(tǒng)的運行可靠性得到提高。
(1)壓力開關動作值偏移大,開關接頭滲油現(xiàn)象嚴重,需要提高安裝工藝保證嚴密性。
(2)操作器面板按鈕偏大且位置設置不合理,“試驗確認”鍵上方為“試驗退出”按鈕,間隔很小,操作時存在誤碰的可能。退出試驗邏輯設計不完善、IO站和控制器的通訊及IO站模件電源未冗余、部分冗余信號2個點設計在同一DI模件上。
(3)部分ETS系統(tǒng)由繼電器硬接線搭成,無首出記錄或記錄數(shù)據(jù)不全,不能為機組故障跳閘原因分析查找提供有效的參數(shù)。
(4)管理措施不到位,尤其在進行ETS定期試驗時,存在試驗程序不夠嚴謹或措施執(zhí)行不到位現(xiàn)象。
如某日5號機組進行每月定期的ETS通道試驗,當時負荷293 MW。按操作票操作順序做“通道1”試驗,在進行到試驗項目 “軸向位移GV”時,軸向位移信號“試驗確認”后“通道1”遮斷亮,在按“輸入狀態(tài)”時,汽機跳閘,首出遮斷信號是“軸向位移大”。事后檢查ETS系統(tǒng)及相關歷史記錄信號,未發(fā)現(xiàn)任何異常。結合ETS試驗過程和跳機時的曲線分析,并經(jīng)模擬試驗,認為故障原因是試驗時運行人員在按“試驗確認”按鈕(即觸發(fā)“軸向位移大”信號)2 s左右后誤碰了“試驗確認”鍵上方的 “試驗退出”按鈕,此時軸位移保護信號尚未恢復,由于“試驗退出”邏輯設計不完善,因而造成了軸向位移保護動作。
(1)操作器面板按鈕改小,對“退出試驗”邏輯增加延時和軸位移信號的閉鎖電路。
(2)更換并增加 RIO(遠程I/O)模件及RIO站的電源模件,使ETS系統(tǒng)的通訊和電源具備冗余功能。
(3)更換ETS壓力開關,改造壓力取樣管路,消除了壓力開關動作值漂移和現(xiàn)場壓力取樣管路泄漏現(xiàn)象。
(4)將由繼電器硬接線搭成的ETS系統(tǒng)改造為冗余的2套可編程控制器(PLC)控制,完善了首出記錄信號。數(shù)字電液調(diào)節(jié)(DEH)系統(tǒng)增加隔膜閥油壓、自動停機遮斷油壓力 (ASL)、自動停機遮斷油先導壓力 (ASP)模擬量參數(shù)顯示,將ETS系統(tǒng)的中間電磁閥狀態(tài)和ASL油壓低信號引入事件順序記錄系統(tǒng)(SOE)進行記錄,轉速保護改為三取二,以此提高ETS系統(tǒng)故障時的分析能力。
(5)重新制定ETS試驗制度,要求試驗過程需相關專業(yè)到場確認,確保試驗過程嚴謹規(guī)范。
風機振動保護是發(fā)電廠三大風機的重要保護之一,但部分風機振動保護設計不合理,對信號誤發(fā)等現(xiàn)象考慮不足,由此造成風機誤跳閘事件頻發(fā),影響了機組的安全經(jīng)濟運行。
某日5號機組負荷180 MW時,一次風機B在運行中跳閘,機組快速減負荷(RB)動作。檢查CRT振動顯示趨勢,發(fā)現(xiàn)振動趨勢正常,但振動HH(高高)開關量已發(fā)信。再檢查B一次風機就地二次表箱,發(fā)現(xiàn)二次表接線螺絲有受潮生銹現(xiàn)象,導致絕緣下降使振動HH信號誤發(fā)而引起B(yǎng)一次風機跳閘。
通過對風機誤跳情況的統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)引起風機跳閘的主要原因,除了風機振動保護信號設計不合理(均為單點信號保護),容易發(fā)生風機誤跳外,安裝、檢修工藝不到位,也是一個因素。
(1)對部分安裝工藝不佳的風機振動系統(tǒng)設備進行了改造和完善。
(2)增加振動探頭,原單點信號保護邏輯增加冗余信號。
(3)改造保護邏輯,將引風機X,Y方向的“高”與“高高”信號相“與”,將一次風機同側2個探頭的振動“高”與“高高”信號相“與”。
在風量信號測量系統(tǒng)中,由于大量使用了先進智能變送器,使風量測量系統(tǒng)中的變送器故障率大為降低,但仍存在測點積灰的問題,雖有各種防堵取樣裝置,但其防堵功能并不理想,且一旦堵后就難以疏通。
如某日5號機組停機過程中,A,B制粉系統(tǒng),AB層4支油槍和BC層1,2,3號油槍運行。二次風量突然在13 s內(nèi)從336 t/h急劇減少到198 t/h,并引起送、引風機擋板波動,調(diào)節(jié)過程中總風量大幅波動,在第三個波谷處總風量低于25%并超過15 s,引發(fā)機組風量低MFT?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)二次風量測點積灰,尤其正壓側積灰嚴重,停爐時二次風壓較低,造成部分時段二次風量測點正壓側壓力波動而引發(fā)了風量低保護動作。
6號機組給煤機曾頻繁出現(xiàn)因一次風量低引起跳閘,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)機組出灰系統(tǒng)工作不正常,使一次風量測點帶灰嚴重,而出灰問題只能在機組檢修時解決。在此之前,因一次風量測點發(fā)生積灰未及時疏通而導致一次風量低給煤機跳閘的事件頻發(fā)。
風量測量裝置帶灰問題可能長期存在,測點在達到一定的積灰量后會使測量信號失準,由于難以根治,所以只有預先判斷并進行處理才能有效提高其可靠性。根據(jù)長期積累的檢修經(jīng)驗,采用趨勢比對分析法進行預先判斷,并依據(jù)判斷結果采取相應措施是一種有效的方法。
(1)相似趨勢比對分析:如針對二次風量信號的分析,6個測點為A,B側各3個,每日先對A側3個測量信號進行趨勢比對分析,對運行趨勢異于其它信號的測點采取相應措施 (如測點吹掃、變送器標定等);再用相同比對分析法對B側3個測量信號進行排查。然后,將A,B側測量信號進行相互比對,分析不同之處并進行相應處理。
(2)相關趨勢比對分析。如針對磨煤機一次風量信號的分析,將每臺磨煤機相關參數(shù)進行趨勢組態(tài),內(nèi)容包括磨煤機的一次風量、風壓、風溫、調(diào)門開度、給煤量,在日常工作時,對相關趨勢進行比對分析,判斷磨煤機一次風量處理是否有異常情況,如一次風量變化與一次風壓反向、風門變化不匹配等,并采取相應措施。
磨煤機油站的PLC控制器安裝在磨煤機附近,由于現(xiàn)場環(huán)境惡劣,導致磨煤機油站控制系統(tǒng)頻頻出現(xiàn)故障,并引起信號誤發(fā)。而且就地PLC控制系統(tǒng)無信息采集功能,給故障分析判斷也帶來困難。
某日4號機組負荷300 MW,D磨煤機跳閘,首出磨煤機油站故障,RB動作。檢查發(fā)現(xiàn)D磨煤機油站PLC溫度模件故障,導致溫度保護誤動作。
又如某日6號機組負荷300 MW時,B制粉系統(tǒng)跳閘 (首出為潤滑油系統(tǒng)故障),機組RB動作,負荷至245 MW,就地控制柜PLC電源不能合上?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),進入B磨煤機油站PLC控制的溫度開關的接線絕緣皮破損并連接至外殼,由于油站控制柜中所有信號測點的火線均并聯(lián)在PLC控制電源上,從而導致PLC控制電源的火線接地,開關跳閘且不能重合。
針對繁發(fā)的故障案例,對磨煤機的油站控制系統(tǒng)進行了改造。
(1)取消就地PLC控制系統(tǒng),將磨煤機油站各控制信號(包括溫度、油位等)改由分散控制系統(tǒng)(DCS)采集,避免了因就地環(huán)境惡劣影響模件的因素。
(2)更換新的電控柜,每臺電控柜包含磨煤機油泵、加熱器、盤熱管加熱帶的就地啟停操作按鈕及狀態(tài)反饋信號。
(3)將就地PLC控制器實現(xiàn)的邏輯移至DCS實現(xiàn)。包括:磨煤機潤滑油系統(tǒng)正常信號(作為磨煤機的啟動條件之一)、磨煤機潤滑油系統(tǒng)故障(跳磨條件之一),以及油泵、油箱加熱器、盤熱管加熱帶的啟停邏輯。
(4)在各臺磨煤機油站操作畫面中增加了油箱加熱器、盤熱管加熱帶的操作塊,以及磨煤機潤滑油系統(tǒng)相關熱控信號的報警。
改造后磨煤機潤滑油系統(tǒng)的控制邏輯在DCS中實現(xiàn),油泵、油箱加熱器、伴熱帶可實現(xiàn)就地操作、CRT遠方操作,不但方便了運行操作監(jiān)視,也大大降低了磨煤機的誤跳次數(shù)。
通過對熱工系統(tǒng)問題的分析,制定相應的技術措施進行專項整治后,火檢信號強制現(xiàn)象和誤發(fā)無火信號的情況基本消除,ETS系統(tǒng)的熱工安全隱患得到有效控制,風機振動系統(tǒng)誤發(fā)信號的情況得到明顯改善,因風量測點問題引發(fā)的不安全事件率有效降低,磨煤機油站控制系統(tǒng)改造不僅方便了運行操作監(jiān)視,而且大大降低了磨煤機的誤跳次數(shù)。熱工系統(tǒng)的運行可靠性得到了很大提高,因熱工系統(tǒng)引起的機組跳閘事件逐年減少,2009年全廠降為零次。
改進措施的執(zhí)行重在到位、貴在堅持。只有重視安全、堅持不懈地提高設備的可靠性,機組才能真正安全運行。
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