劉德翼
(四川華能涪江水電有限責(zé)任公司,四川成都 610041)
陰坪水電站位于四川省綿陽市平武縣西北部涪江上游左岸最大的一級支流——火溪河上,為火溪河梯級開發(fā)“一庫四級”方案中的最下游一級引水式電站,總裝機(jī)容量 2×50 MW。
陰坪電站的水輪發(fā)電機(jī)組由通用電氣亞洲水電設(shè)備有限公司(GEHA)承擔(dān)設(shè)計(jì)、制造及定子現(xiàn)場合縫下線。定子采用分兩瓣結(jié)構(gòu)。分瓣定子由賣方在工廠內(nèi)完成疊片、下線。分瓣定子的現(xiàn)場組圓、下合縫線、匯流排、引出線安裝及定子的試驗(yàn)工作由賣方完成。
陰坪水電站主要技術(shù)參數(shù):
型號 SF-J50-14/4680
額定容量/最大容量 58.82 MVA/64.71 MVA
額定電壓 10 500 V
額定電流 3 234 A
空載勵磁電流(If0) 792 A
空載勵磁電壓(Uf0)(25℃) 47.7 V
額定勵磁電流(IfN) 1 345.0 A
額定勵磁電壓(UfN)(100℃) 104.3 V
額定功率因數(shù) 0.85(滯后)
額定頻率 50 Hz
相數(shù) 3
極數(shù) 14
絕緣等級 F/F
定子繞組接法 2Y
陰坪電站定子鐵芯應(yīng)采用低損耗、無時效、高導(dǎo)磁系數(shù)、機(jī)械性能優(yōu)良的優(yōu)質(zhì)冷軋薄硅鋼片疊裝成整圓。當(dāng) B為 1 T(特斯拉)時,單位損耗典型值不大于 1.1 W/kg。沖片經(jīng)嚴(yán)格去毛剌,并用F級絕緣漆涂于沖片的兩面以減少渦流損失。定子鐵芯疊片之間所有連接均為搭接,采用分層壓緊法以形成一個整體。疊片由足夠的拉緊螺桿拉緊并固定在定子機(jī)座上,拉緊螺桿采用高強(qiáng)度鋼。定子端箍和壓指均采用非磁性材料。鐵芯疊片的上、下端部鐵芯段采用 F級環(huán)氧硅鋼片粘結(jié)膠粘接。
2009年 1月 21日,GEHA完成了陰坪電站 1#機(jī)組分辮組圓和合縫,監(jiān)理工程師測量 +X方向合縫處的徑向錯牙值為0.42 mm,大于了《水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范》GB8564-2003中關(guān)于定子合縫處的徑向錯牙不應(yīng)大于 0.3 mm的規(guī)定值。根據(jù)合同條款約定,監(jiān)理工程師下達(dá)了停工處理的通知。
2009年1月 22日,GEHA現(xiàn)場技術(shù)人員完成了 1#機(jī)組 +X方向定子合縫面錯牙處理。隨后GEHA駐場代表進(jìn)行了現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)處理后的合縫處原鐵芯矽鋼片表面絕緣漆脫落,并且表面錚亮光滑。經(jīng)業(yè)主代表、監(jiān)理工程師再次進(jìn)一步的檢查,確認(rèn)合縫處鐵芯矽鋼片已經(jīng)粘連(圖 1)。
圖 1 受損鐵芯情況圖
對于所發(fā)生的事故,引起了業(yè)主單位的高度重視,遂召集 GEHA技術(shù)人員、監(jiān)理工程師和業(yè)主技術(shù)人員進(jìn)行了事故分析。
通過對現(xiàn)場進(jìn)行多次查看,用無水酒精清洗合縫槽第一、二段的槽底后,在發(fā)現(xiàn) +X方向合縫處的第一段的 1、10~13、16~18、23~40、46~57、60~67片鐵芯及第二段的 1~6片鐵芯沖片上,槽底的表面上有粘連,槽片的合縫面、槽底的尖角處也有粘連。其原因是 GEHA現(xiàn)場人員對錯牙的處理方案不當(dāng)造成的。GEHA現(xiàn)場人員在處理槽底錯牙時,采用榔頭和鐵塊直接敲打了錯牙,導(dǎo)致合縫處的矽鋼片表面的絕緣漆脫落和表面的粘連,造成鐵芯的變形和短路,因此,必須進(jìn)行處理。為了盡量減小對工期的影響,按照以下方案在現(xiàn)場進(jìn)行處理。
(1)割開定子機(jī)座的搭接板和端箍,松開定子機(jī)座的合縫螺栓,解開所有與定子連接的零部件,吊出需要處理的定子機(jī)座。用無水酒精清洗需處理的定子鐵芯表面的膠,用肉眼仔細(xì)檢查定子鐵芯合縫槽槽底平面,確定需處理的表面,記錄需處理的沖片層編號。
(2)用工具沿定子沖片方向清理定子鐵芯合縫槽受損處,重新用肉眼仔細(xì)檢查槽底平面,確定仍需處理的表面,記錄需處理的沖片層編號,用鋒利的刀具清理在需要處理的沖片上的毛刺,讓清理之后的鐵芯沖片層次分明,表面光潔,沒有毛刺。在必要的時候,松開合縫處定子鐵芯壓板進(jìn)行處理。在處理過程中必須十分小心,避免刀具插入定子鐵芯過深。
(3)采用吸塵器清潔定子鐵芯,然后清洗定子鐵芯表面。在處理后的定子鐵芯表面涂刷絕緣漆(J1040或 F級絕緣漆),使絕緣漆充分透入鐵芯的沖片層間。用電吹風(fēng)烘烤涂刷的絕緣漆,使絕緣漆干燥。
(4)按正常的合縫程序組圓定子,并徹底清理定子,機(jī)座周圍不應(yīng)有額外的金屬。
(5)對定子鐵芯進(jìn)行鐵耗試驗(yàn)。除按正常的試驗(yàn)要求埋置測溫元件之外,還需在定子鐵芯兩合縫槽內(nèi)上下兩端的第 1和第 2鐵芯段內(nèi)埋置 8個測溫元件。
對經(jīng)過處理后的鐵芯通過肉眼觀察,沖片層次分明,表面光潔,沒有毛刺。但是,為了保證處理工藝滿足技術(shù)要求,確定鐵芯不存在局部松弛及短路,經(jīng)過處理后的鐵芯的絕緣情況和實(shí)際損耗應(yīng)滿足規(guī)范要求,并按照規(guī)范進(jìn)行鐵芯損耗試驗(yàn),將試驗(yàn)數(shù)據(jù)與制造廠出廠數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
(1)鐵芯上的線圈應(yīng)可靠接地。
(2)在定子鐵芯上繞上勵磁線圈和測量線圈,其圈數(shù)根據(jù)電源和測量設(shè)備的允許電壓決定。測量線圈和勵磁線圈在鐵芯上互成 90°分布;
(3)測量鐵芯的初始溫度和室內(nèi)溫度;
(4)檢查接線,確認(rèn)其正確后投入電源;
圖 2 試驗(yàn)接線原理圖
(5)采用 200 kVA調(diào)壓器逐步升壓,確認(rèn)電壓、電流、功率及頻率滿足初步計(jì)算值,使鐵芯磁度達(dá)到 10 000高斯左右持續(xù) 15 min,待溫升沒有發(fā)生突變后進(jìn)行正式試驗(yàn);
(6)試驗(yàn)時間為 90 min。按 30 min的間隔時間記錄數(shù)據(jù),并隨時監(jiān)測鐵芯各部位的溫度,直至試驗(yàn)結(jié)束。試驗(yàn)接線原理圖見圖 2。
根據(jù)以上試驗(yàn)數(shù)據(jù),在與出廠時的試驗(yàn)報告進(jìn)行對比后得知,處理效果滿足 GEHA的質(zhì)量要求和相關(guān)規(guī)范要求,同意轉(zhuǎn)入下線工序。
雖然陰坪電站 1#機(jī)組的定子鐵芯經(jīng)過處理,滿足了質(zhì)量要求,但是,出現(xiàn)這樣的事故卻不得不引起我們的深思。
制造廠應(yīng)該嚴(yán)把出廠質(zhì)量關(guān)。作為制造廠家,在其產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,應(yīng)該嚴(yán)格按照合同和規(guī)范要求進(jìn)行生產(chǎn),盡可能地少將設(shè)備缺陷遺留到現(xiàn)場處理。否則,由于工地現(xiàn)場的條件限制,將增加處理相關(guān)缺陷的難度。同時,當(dāng)在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)缺陷時,應(yīng)該對缺陷進(jìn)行分析,制定完善的處理方案,避免缺陷處理不完善或者是擴(kuò)大缺陷,甚至由缺陷演變?yōu)槭鹿省?/p>