裘洪坤,馮艷蓉,謝明杰
(1.華北電力大學(xué),北京 102206;2.豐滿發(fā)電廠,吉林 吉林 132108)
豐滿發(fā)電廠2臺250 t/40 t橋式起重機投運以來,因豐滿發(fā)電廠機組數(shù)量較多(老廠10臺),檢修頻繁,橋式起重機使用率較高,經(jīng)過60余年的長期運行,橋式起重機主、副起升機構(gòu)及大小車的行走機構(gòu)磨損嚴(yán)重,副起升機構(gòu)從20世紀(jì)60年代開始已限負(fù)荷(由原設(shè)計的40 t限制到25 t以下)運行。2001年10月委托水利部水工金屬結(jié)構(gòu)安全檢測中心對2臺橋式起重機進行全面檢測,并用有限元法對主梁結(jié)構(gòu)進行計算分析。經(jīng)專家論證一致認(rèn)為豐滿發(fā)電廠250 t/40 t橋式起重機(A2型)的使用壽命為30年,現(xiàn)已超過使用年限的1倍。為確保橋式起重機長期安全運行,對2臺橋式起重機進行全面更新改造勢在必行。
為做好2臺橋式起重機的改造工作,2003年初委托吉林省水利水電勘測設(shè)計研究院對豐滿發(fā)電廠250 t/40 t橋式起重機更新改造進行了可行性技術(shù)論證,2003年7月8日在豐滿發(fā)電廠召開了250 t/40 t橋式起重機更新改造可行性技術(shù)論證及初設(shè)專家審查會。專家們對250 t/40 t橋式起重機更換可行性技術(shù)論證報告進行了認(rèn)真討論,一致認(rèn)為豐滿發(fā)電廠對橋式起重機進行更換是可行的。
豐滿發(fā)電廠新橋式起重機參數(shù)的確定考慮在主廠房屋頂高度允許的情況下,優(yōu)選橋式起重機參數(shù),主要參數(shù)見表1。
豐滿發(fā)電廠250 t/50 t/10 t橋式起重機更換現(xiàn)場施工方案應(yīng)建立在絕對安全施工的基礎(chǔ)上。為此,豐滿發(fā)電廠從2臺橋式起重機的設(shè)計結(jié)構(gòu)入手,提出相應(yīng)的技術(shù)要求,要求太原重工股份有限公司在保證豐滿發(fā)電廠2臺橋式起重機設(shè)計強度的基礎(chǔ)上,盡可能考慮2臺橋式起重機大件的吊裝,以方便現(xiàn)場施工。豐滿新橋式起重機的小車設(shè)計成分體結(jié)構(gòu)。在施工方面,鑒于豐滿發(fā)電廠老廠房結(jié)構(gòu)緊湊,安裝場地分散,豐滿220 kV戶外式樞紐變電站采用戶外高型布置,地域狹小、設(shè)備密集、停電困難、多層布置等實際情況,豐滿發(fā)電廠憑借多年對橋式起重機及機組檢修的實際經(jīng)驗,在充分考慮施工安全的基礎(chǔ)上,提出了2種250 t/50 t/10 t橋式起重機更換現(xiàn)場施工方案,方案一為揭開部分主廠房屋頂,租用250 t臂桿式起重機,將其安放到主廠房外,來拆裝新舊4臺橋式起重機的主要大件;方案二考慮到施工期間(主汛期)主廠房內(nèi)設(shè)備的防雨問題,提出不揭主廠房屋頂,租用120 t汽車吊,在主廠房內(nèi)拆裝新舊橋式起重機的方案。為保證豐滿發(fā)電廠2臺橋式起重機更新改造工程施工的安全,豐滿發(fā)電廠對以上2種施工方案進行了充分論證,認(rèn)為方案二最佳,不僅解決了2臺250 t橋式起重機施工期間(主汛期)主廠房內(nèi)設(shè)備的防雨問題,對主廠房屋頂原防雨層無任何損
壞,而且可節(jié)約租賃大型起重機的費用,改善施工環(huán)境。
表1 250 t/50 t/10 t新橋式起重機主要參數(shù)
豐滿發(fā)電廠250 t/50 t/10 t橋式起重機更新改造工程的主要過程包括:2臺舊橋式起重機的拆除;2臺新橋式起重機的安裝與調(diào)試;大車舊軌道的拆除;新軌道安裝;舊滑觸線拆除;新安全滑觸線安裝;廠房屋架部分吊頂?shù)牟鸪c恢復(fù);新橋式起重機的現(xiàn)場動靜載荷試驗。
按照250 t/50 t/10 t橋式起重機更新改造工程現(xiàn)場施工方案,新、舊橋式起重機的拆裝地點分別選在主廠房0號和10號安裝間隔,在0號安裝間隔安裝2臺新橋式起重機,在10號安裝間隔拆除2臺舊橋式起重機,在4~5號檢修間進行新橋式起重機部件的倒運和組裝。施工主要順序為:先拆除0號、10號安裝間隔上方有礙施工的部分屋頂;在0號安裝間隔進行2號新橋式起重機的安裝;在10號安裝間隔拆除2號舊橋式起重機;在0號安裝間隔安裝1號新橋式起重機,調(diào)試2號橋式起重機,直至2號新橋式起重機能夠現(xiàn)場吊裝重物;在10號安裝間隔拆除1號舊橋式起重機;在0號安裝間隔進行1號橋式起重機的調(diào)試;對2臺橋式起重機分別進行性能試驗、合格試驗、動靜荷載試驗;2臺新橋式起重機并車試驗;主廠房0號、10號間隔廠房棚頂恢復(fù);新橋式起重機噴漆(始終保持主廠房內(nèi)至少有1臺橋式起重機能夠正常運行,以確保主廠房內(nèi)機電設(shè)備的正常檢修)。
新橋式起重機安裝前,根據(jù)250 t橋式起重機施工方案的要求,以舊橋式起重機主梁為依托作為作業(yè)平臺,在保證廠房屋頂強度的前提下,對主廠房0號、10號檢修間分別按照120 t、80 t汽車吊的停放位置及汽車吊臂桿起吊重物時運行范圍,拆除對應(yīng)位置的主廠房天棚及部分屋架拉筋(見圖1),將拆下的拉筋位置做好詳細(xì)記錄,并妥善保管,待新橋式起重機進行現(xiàn)場荷載試驗合格后,依據(jù)記錄和要求將屋架和天棚按照原樣恢復(fù)(見圖2)。
在施工中,作業(yè)人員按照施工方案的要求,進行了主梁吊裝(見圖3)、端梁吊裝、小車吊裝(見圖4)、小車架組裝、主副起升機構(gòu)安裝、大小車行走機構(gòu)安裝、10 t電葫蘆安裝、大小車阻進器及各種限位器安裝。其中,主梁吊裝包括駕駛室、行走機構(gòu)(電動機、減速機、抱閘裝置、車輪及平衡架;起升機構(gòu)包括電動機、減速機、卷筒、主副鉤、定滑輪組,鋼絲繩、平衡架、抱閘裝置等;小車架組裝包括高強度螺拴連接。
電氣設(shè)備安裝。按照施工圖紙進行了橋式起重機的電氣元器件安裝、電纜管架安裝、電纜敷設(shè)及接引、接地設(shè)施安裝、各電機直流電阻測試、絕緣電阻交流耐壓試驗。其中,電氣元器件安裝包括接線箱安裝、大車接線箱安裝、小車接線箱安裝、電葫蘆接線箱安裝、并車接線箱安裝、制動電阻器柜安裝、上下車聯(lián)系盒安裝、照明系統(tǒng)安裝、司機室電氣設(shè)備安裝、聲光報警器安裝、電子秤安裝、一體化工控機安裝、激光防撞裝置安裝、并車電氣裝置安裝、空調(diào)安裝。
對原2臺250 t/40 t雙梁單小車電動橋式起重機進行了整體拆除(見圖5)。拆除時,按拆除吊鉤鋼絲繩、小車及附件、駕駛室、割斷端梁、吊主梁的順序進行。
圖5 舊橋式起重機部件拆除
在舊起重機全部拆除后,為保證在起重機軌道更換過程中,不影響新起重機的運行。采用拆1根舊軌(型號為QU100)裝1根新軌(型號為QU120)的方式。軌道更換施工利用新起重機安裝、調(diào)試與舊起重機拆除的間隙,從10號向0號推進,軌道長度為231 m,新、舊起重機都能在新、舊軌道上進行更換。
拆除了原安裝在廠房上游側(cè)軌道梁上的滑觸線及線架,在廠房下游側(cè)軌道梁上安裝了TLHX-800-L型安全滑觸線,從廠房東西兩側(cè)接引電源。
為了全面檢驗2臺新橋式起重機的各項性能,按照國標(biāo)編制了豐滿發(fā)電廠250 t/50 t/10 t橋式起重機試驗方案。試驗中進行的主要試驗項目包括:橋式起重機的性能試驗、空載運行試驗、合格實驗、加載運行試驗。其中,加載運行試驗分為動、靜2種工況,最大靜載荷為312.5 t(見圖6)、最大動載荷為275 t(見圖7),每種工況進行2種測試方法的對比試驗。試驗結(jié)果表明,2臺橋式起重機各項性能指標(biāo)滿足規(guī)范要求。
豐滿發(fā)電廠2臺橋式起重機更換工程于2005年12月5日施工結(jié)束,通過試驗人員的的共同努力,圓滿完成了試驗任務(wù),通過全面測試,豐滿發(fā)電廠250 t/50 t/10 t橋式起重機各項性能技術(shù)指標(biāo)均達到國家標(biāo)準(zhǔn),為今后機電設(shè)備檢修和安全生產(chǎn)提供了有力的保證。