韓英杰,唐錦凡,吳 莊,陳佰成
(深圳南山熱電股份有限公司,廣東 深圳 518054)
南山熱電廠1號發(fā)電機系ALSTOM產(chǎn)T240-370型封閉循環(huán)空冷發(fā)電機,額定容量171.875MVA,額定電壓15000V,額定電流6615A,2001年投產(chǎn)。該機型屬我國燃機電廠的主力機型。2006年1號燃機發(fā)電機檢修中發(fā)現(xiàn)轉子線圈內部槽絕緣從驅動端向勵磁端不同程度的位移(如圖1所示),最明顯的兩條槽絕緣位移量分別為5.4cm和3.5cm。同時,轉子絕緣性能明顯下降,500V搖表測試為0.5M?左右。同時也了解到國內同型機組也出現(xiàn)類似的位移情況(勵側向驅側),但轉子絕緣未受影響。
圖1 轉子槽絕緣外移
發(fā)電機轉子的槽絕緣產(chǎn)生位移是發(fā)電機非常罕見的故障,而在ALSTOM產(chǎn)該型機組中則連續(xù)出現(xiàn)。經(jīng)過與國外發(fā)電機廠家、國內同類發(fā)電機廠家、同機型電廠反復論證,分析結果如下:
(1)轉子結構設計不合理致使槽絕緣位移的限制措施失效。該型轉子在端部設計上原本做了限制槽絕緣移動的措施,如圖 2所示,弧形凹槽本是為消除轉子線棒上應力集中而設計的,但也同時也使槽絕緣較易突破該限制而向一側移動,沒有起到限制槽絕緣移動的作用。
圖2 原限制槽絕緣位移的措施
(2)機組頻繁起停導致轉子銅排及槽絕緣熱脹冷縮的不均勻是槽絕緣產(chǎn)生移動的原因。轉子在起停中承受著變化的溫度場,銅鐵膨脹差產(chǎn)生的熱應力、層間絕緣和線匝的熱應力、同一線匝各點受冷卻風場影響造成溫度差異而引起的應力不同,這三種熱應力力圖使線匝沿軸向伸長。轉子本體、絕緣(-NHN)、繞組銅排膨脹差產(chǎn)生的伸縮量可用下面公式計算:
式中:△L1——銅線對絕緣槽的相對伸長量,mm;
△L2——絕緣槽對轉子本體的相對伸長量,mm;
L——轉子的線匝長度,mm;
λCu——銅線的線膨脹系數(shù),λCu=17 ×10-6,1/℃;
λFe——轉子的線膨脹系數(shù),λFe=12 ×10-6,1/℃;
λNHN——絕緣(-NHN)的線膨脹系數(shù),λNHN=9× 1 0?6,1/℃[3];
tCu——銅線溫度,℃;
tFe——鐵齒溫度,℃;
t0——轉子加勵磁前的溫度,可取進風溫度,℃。
如t0取機組盤車備用狀態(tài)下的溫度40℃,轉子鐵心溫度tFe、槽絕緣溫度tNHN、轉子繞組銅排溫度tCu相同,轉子繞組每槽銅排長為 3700mm,轉子選取同樣長度部分,對應不同的tCu,根據(jù)公式計算出相對伸縮量見表1。
表1
可見,轉子槽絕緣與轉子繞組銅排每次期起停機各會有 1.18mm的相對位移,轉子槽絕緣與轉子鐵心每次起停機各會有 0.44mm的位移。在國內,該型機組均是作為調峰機組使用的,基本每天起停一次,如果沒有良好的限位措施,其隨機串移的速度將十分可觀。而串移的方向是根據(jù)材質的特性隨機產(chǎn)生的。這也可以解釋南山熱電廠和同機型電廠位移現(xiàn)象相反的現(xiàn)象。
同時,當轉子處于旋轉狀態(tài)時,繞組線匝受到下部線匝產(chǎn)生的離心力的作用,使其厚度變小,長度變大,即壓縮應力;而鐵齒受到徑向拉伸應力,使本體直徑增大,長度縮短,這樣,轉子繞組的線匝對轉子鐵齒有機械伸長差,在繞組上產(chǎn)生了機械應力差。在熱應力和機械應力的作用下,繞組線匝與槽絕緣之間、轉子與槽絕緣之間會有方向相反的摩擦力。由于制造工藝的原因,單靠此二力很難平衡,長期頻繁起停發(fā)電機,繞組線匝、槽絕緣、轉子剛體熱脹冷縮,摩擦力不對稱,就發(fā)生槽絕緣位移。
(3)槽絕緣位移后出現(xiàn)的空氣隙易導致臟污積垢,是引起轉子絕緣性能下降的主要原因。槽絕緣向一側產(chǎn)生位移后在轉子的另一側就產(chǎn)生了相應的一個空氣隙,該空氣隙本身也足夠起到絕緣的作用。但是機組運行中(尤其是燃燒重油工況下)產(chǎn)生的粉塵,煙氣等臟污很容易進入該氣隙,導致轉子絕緣性能下降。1號機的槽絕緣位移后空氣隙出現(xiàn)在靠燃機一側,易受粉塵、煙氣等臟污影響,絕緣性能明顯下降。其它同機型機組槽絕緣位移方向相反,空氣隙在勵側,較為干凈,因此絕緣性能暫未受影響。
發(fā)電機轉子槽絕緣位移是發(fā)電機的重大安全隱患,必須引起重視,及時處理。燃機發(fā)電機采用空氣冷卻,轉子轉動時,冷卻空氣從兩端向中間吹。轉子銅線、匝間絕緣與冷卻介質直接接觸,容易造成積灰。積灰的嚴重后果是匝間短路,繼而引起熱不平衡、轉子振動。
槽絕緣位移使轉子線棒與轉子鐵芯失去絕緣體隔離,只保持空氣隔離,并且在槽絕緣移進的端部爬電距離較短。因此槽絕緣位移處轉子對地絕緣尤其薄弱。因沒有絕緣體隔離,當出現(xiàn)過電壓時,有可能造成對地擊穿事故。
另外,南山熱電廠1號機2006年8月最大位移量為5.4cm,2009年最大位移量為7.10cm,說明槽絕緣位移還在不斷發(fā)展并擴大,當位移達到一定長度時,轉子線棒與轉子鐵心之間由于失去支撐,極易發(fā)生橈性變形而形成穩(wěn)定金屬性接地。
目前,國內大多數(shù)發(fā)電機轉子上采用的間苯二酚與聚芳纖維紙聚酰亞胺薄膜復合材料(NHN)熱壓而成的“U”形槽絕緣?!癠”形槽絕緣的電氣性能比較穩(wěn)定,但所占據(jù)的空間位置大,而且整體的柔韌性比較差,在使用過程中極容易受到損傷。同時,“U”形槽絕緣在制造過程中所使用的模具特殊,不同型號和電壓等級的發(fā)電機所需模具的尺寸都不相同,開發(fā)新模具就會增加改造成本,造成不必要的浪費。1號發(fā)電機采用的是“L”形槽絕緣?!癓”形槽絕緣與“U”形槽絕緣相比,可以更高地承受彎曲、壓縮和拉伸等各種機械應力,而且整體的柔韌性好,增大了發(fā)電機轉子的通風面。因此,對槽絕緣的結構我們決定不進行改造。
其次,參考其他發(fā)電機轉子槽絕緣定位方法,試圖采取固定銷的辦法,但由于它的L型結構,使固定銷無合適的安裝位置。
最后,采用在轉子槽口絕緣靴加工凸出臺階,當槽絕緣因熱漲冷縮或任何原因產(chǎn)生位移,這個臺階都會有效地將其阻擋,防止位移。為了防止槽絕緣熱漲冷縮產(chǎn)生巨大應力造成絕緣靴或槽絕緣損壞,凸出臺階與槽絕緣留有2.5mm間隙(如圖3和4所示)。
2009年4~6月,南山熱電廠1號發(fā)電機轉子槽絕緣按照上述方案,由國內廠家進行了修理和改造,7月初投入運行。經(jīng)對槽絕緣多次窺孔檢查和絕緣電阻測試,目前情況良好。
圖3 絕緣靴改造前
圖4 絕緣靴改造后
發(fā)電機轉子槽絕緣位移是罕見的,國內有部分ALSTOM生產(chǎn)的9E發(fā)電機也存在與南山熱電廠1號發(fā)電機類似的問題,如南山熱電廠另一同型發(fā)電機及月亮灣電廠一臺同類機型都有位移現(xiàn)象。分析認為,該型發(fā)電機轉子槽絕緣設計不合理,有必要對同類機型進行檢查和改造。在轉子槽口絕緣靴加工凸出臺階并和槽絕緣留有2.5mm間隙的辦法,經(jīng)過幾個月的運行及連續(xù)幾次的檢查,效果良好。
南山熱電廠這次采用國內技術解決了槽楔位移問題,值得同行借鑒。
[1]楊濤, 胡春秀, 張洋. 新型汽輪發(fā)電機轉子槽絕緣結構的研究[J]. 大電機技術, 2008(3).
[2]陳世坤. 電機設計[M]. 北京: 機械工業(yè)出版社,1990.
[3]汪耕, 李希明, 等. 大型汽輪機的設計、制造與運行[M]. 上海: 科學技術出版社, 2000: 294.