劉國(guó)平/上海煙草(集團(tuán))公司
條煙綜合檢測(cè)機(jī)是針對(duì)卷煙高速包裝機(jī)生產(chǎn)的條煙成品的外觀質(zhì)量、隱形字符碼和缺包稱重檢測(cè)“三合一”的檢測(cè)新設(shè)備。通過對(duì)在線測(cè)控系統(tǒng)特點(diǎn)的研究和合理設(shè)計(jì),使各個(gè)分系統(tǒng)有機(jī)地集成在一起,相互協(xié)調(diào),各司其能,滿足了“中華”牌卷煙專用生產(chǎn)線的使用要求。
隨著卷煙包裝機(jī)向著高速化、連續(xù)化方向的發(fā)展,其包裝質(zhì)量已無法靠人工來檢測(cè),而實(shí)際生產(chǎn)中總會(huì)出現(xiàn)諸如條煙變形、條煙無條盒紙、條盒紙反包、條盒紙露白翹邊、條盒紙破損;條煙無油封紙、油封紙爛、油封紙散包;條煙無拉線、拉線錯(cuò)壓、拉線偏離等外觀缺陷、條煙熒光噴碼漏失、字跡不清晰和條煙缺包質(zhì)量事故。為從技術(shù)和設(shè)備上保證“國(guó)煙”的高檔精品的質(zhì)量,需要設(shè)計(jì)開發(fā)一種在線的綜合檢測(cè)機(jī),將包裝線上不合格的條煙從生產(chǎn)線上剔除,避免流入裝箱工序。
上海卷煙廠現(xiàn)有“中華”牌卷煙軟包生產(chǎn)線有部分類似項(xiàng)目(稱重式少包檢測(cè)和拉線檢測(cè)),該項(xiàng)目由多家協(xié)作單位完成,有單片機(jī)控制邏輯,也有PLC控制邏輯,不便于維修保養(yǎng)。
條煙綜合檢測(cè)機(jī)總體見圖1,為條煙綜合檢測(cè)機(jī)與FX2包裝機(jī)連接使用的框圖,與GD500包裝機(jī)連接時(shí)不需要連接機(jī)和C形下煙器。
條煙綜合檢測(cè)機(jī)從右到左分為輸入段、檢測(cè)段和輸出段三個(gè)部分,頂部屬于連接機(jī)。輸入段采用皮帶機(jī)(M1)加兩側(cè)擋條導(dǎo)向保證條煙勻速運(yùn)動(dòng)(皮帶速度10 m/min),為條煙噴碼提供連續(xù)平穩(wěn)的條件,保證了噴碼的字跡大小一致。其中光電開關(guān)B9用于觸發(fā)噴碼器。
圖1 FOCKE-FX2條煙綜合檢測(cè)機(jī)總體
噴碼后的條煙離開輸入段前,由光電開關(guān)B6觸發(fā)像機(jī)1(B10),檢測(cè)拉線的包裝狀態(tài)。在下落大約一條煙厚的高度后,由光電開關(guān)B2檢測(cè),啟動(dòng)氣缸Y1將條煙推入檢測(cè)段;相機(jī)4(B13)和相機(jī)5(B14)分別檢測(cè)條煙的兩個(gè)端面的外觀,相機(jī)2(B11)和相機(jī)3(B12)分別檢測(cè)條煙正面的左右兩半部分的外觀。此外相機(jī)2(B11)處還配紫外線光源,通過二次觸發(fā)相機(jī)3(B12)進(jìn)行字符檢測(cè);再下一步進(jìn)入稱重檢測(cè),由稱重傳感器(B0)進(jìn)行測(cè)量。
檢測(cè)完畢的條煙進(jìn)入到輸出段時(shí),根據(jù)檢測(cè)判斷的結(jié)果,任意一個(gè)判斷指標(biāo)不滿足時(shí),由氣缸Y2控制的剔除翻板打開,將其剔除;合格的條煙通過閉合的剔除翻板進(jìn)入到輸出皮帶機(jī)上(M2),一直到條煙提升機(jī)。
連接機(jī)包括水平皮帶機(jī)(M3)、換向推板(M4)和“C”形下煙通道。包裝機(jī)運(yùn)行時(shí)水平皮帶機(jī)即啟動(dòng),包裝機(jī)停止時(shí)則延遲3 s停止;當(dāng)光電開關(guān)B5檢測(cè)到條煙到達(dá)換向推板前時(shí)啟動(dòng)換向推板(M4),將縱向運(yùn)行的條煙推成橫向運(yùn)動(dòng)進(jìn)入C形下煙通道。當(dāng)換向推板(M4)返回觸發(fā)到光電開關(guān)B4時(shí),如果光電開關(guān)B5沒有檢測(cè)到條煙到達(dá),換向推板(M4)停下等待。由于換向推板周期性的運(yùn)動(dòng),水平皮帶可以儲(chǔ)存兩至三條煙,為條煙綜合檢測(cè)機(jī)提供勻速條件。C形下煙通道使條煙正面朝上,滿足噴碼和拉線檢測(cè)的要求。
條煙綜合檢測(cè)機(jī)電控系統(tǒng)除了輸入/輸出電機(jī)、輸入氣缸、剔除氣缸和上下游機(jī)的連鎖控制外,還包括機(jī)器視覺檢測(cè)系統(tǒng)、應(yīng)變式稱重檢測(cè)系統(tǒng)、隱形碼噴碼系統(tǒng)、連接機(jī)控制系統(tǒng)、圖像數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)5個(gè)分系統(tǒng)。
1)條煙綜合檢測(cè)通用技術(shù)指標(biāo):
電源 3N380 V AC 50 Hz
功耗 1000 VA
氣源 0.4~1.0 MPa
光源 24 V DC,LED條形光源,安裝角度可調(diào),恒流源供電
環(huán)境溫度 0 ℃ ~45 ℃
相對(duì)濕度 80%(40 ℃時(shí))
檢測(cè)速度 80條/min
條煙運(yùn)行速度 0-8 m/min
平均無故障工作時(shí)間 5000 h
2)條煙外觀檢測(cè)系統(tǒng)檢測(cè)指標(biāo):
條煙外觀檢測(cè)面 4(兩個(gè)端面,頂面及拉線搭口)
分辨率 640×480(1/3″CCD 256灰度)
處理速度 60 fps
OCR/OCV 有
邊緣測(cè)量精度 0.3 mm
斑點(diǎn)測(cè)量精度 1.0 mm2
外觀缺陷檢出剔出率 ≥95%
好煙誤剔率 ≤ 0.5%
3)條煙少包檢測(cè)系統(tǒng)主要技術(shù)指標(biāo):
傳感器量程 12000 g
分辨率 1 g
設(shè)定精度 1 g
綜合精度 1 g
安全過載 150 %R.C.
極限過載 300 %R.C.
少包剔除率 100 %
好煙誤剔率 ≤ 0.5 %
電控系統(tǒng)總體方案(圖2)采用西門子可編程控制器S7-200 PLC作為主控制器,用于安全保護(hù)、上下游機(jī)連鎖、光電開關(guān)接近開關(guān)的輸入、相機(jī)檢測(cè)結(jié)果的輸入和稱重計(jì)算;輸出部分用于電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)/停止控制、氣缸驅(qū)動(dòng)及光源和相機(jī)的觸發(fā),其中稱重測(cè)量部分采用德國(guó)西門子的SIWAREX MS(微量秤)???,該模塊設(shè)計(jì)為S7-200PLC的擴(kuò)展模塊,是一個(gè)特殊的高分辨率模擬量輸入擴(kuò)展,集成有電子秤的全部功能。連接機(jī)水平皮帶機(jī)(M3)、換向推板(M4)采用西門子MM440系列變頻調(diào)速器控制,可方便地與不同車速的包裝機(jī)匹配。
圖2 條煙綜合檢測(cè)系統(tǒng)原理圖
為了方便實(shí)時(shí)圖像的監(jiān)控、缺陷圖像的記錄分析,電控系統(tǒng)配置了一臺(tái)工控機(jī)作為上位機(jī)和RSView32組態(tài)軟件,同時(shí)也為電子秤的標(biāo)定、PLC程序修改提供界面。通過一臺(tái)以太網(wǎng)交換機(jī)與5臺(tái)工業(yè)像機(jī)S7-200PLC連接。
在設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試和校驗(yàn)過程中,遵循以下基本原則:
1)嚴(yán)格按邀請(qǐng)書要求及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造。
2)根據(jù)以往在系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造、施工和調(diào)試過程中積累的經(jīng)驗(yàn),對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行充分的論證,對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,力求做到萬無一失。
3)除機(jī)械配套設(shè)備在國(guó)內(nèi)制造外,其余系統(tǒng)組件全部采用當(dāng)今世界最先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備,保證系統(tǒng)的技術(shù)先進(jìn)性。
4)無論設(shè)備的硬件還是軟件采用國(guó)際及中國(guó)煙草行業(yè)流行的模塊化、通用化、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),以提高系統(tǒng)的可維護(hù)性,進(jìn)一步達(dá)到提高系統(tǒng)可靠性的目的。
5)系統(tǒng)設(shè)計(jì)保留充足余量,保證系統(tǒng)的可修改性、可維護(hù)性和擴(kuò)展性。
6)在滿足各項(xiàng)性能的要求下,盡量簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)以及保證系統(tǒng)的可操作性。
輸入氣缸是由一個(gè)5口2位電磁閥驅(qū)動(dòng)的,可接受最小的脈沖驅(qū)動(dòng)信號(hào)為10 ms,由于S7-200PLC可用的打開延遲定時(shí)器(TON) 其分辨率為1ms的僅有t32和t96兩個(gè),為保證條煙通道的暢通無阻,氣缸接通/斷開時(shí)間控制必須準(zhǔn)確無誤,程序中需要使用大量的高分辨率定時(shí)器,為此,在程序設(shè)計(jì)時(shí)采用了多個(gè)比較指令來解決。
參考圖3輸入氣缸驅(qū)動(dòng)時(shí)序圖,首先根據(jù)包裝機(jī)最高車速800包/min,計(jì)算出輸入氣缸動(dòng)作的最快為80條/min,其周期為750 ms。采用t32作為周期定時(shí)器,每條煙到達(dá)光電開關(guān)B1時(shí)復(fù)位并起動(dòng)定時(shí)器t32,通過比較器分別獲得t1-t5五個(gè)時(shí)間段。t1:條煙由輸入段落下到達(dá)B1的穩(wěn)定時(shí)間;t2:為氣缸伸出電磁線圈Y1.1的得電時(shí)間;t3:條煙運(yùn)行到檢測(cè)點(diǎn),并達(dá)到穩(wěn)定的時(shí)間;t4:為氣缸返回電磁線圈Y1.2的得電時(shí)間;t5:為下一條煙到來的等待時(shí)間,根據(jù)包裝機(jī)的車速變化,其時(shí)間長(zhǎng)短不定。
圖3 輸入氣缸驅(qū)動(dòng)時(shí)序
與上述設(shè)計(jì)方法相同的是5臺(tái)像機(jī)光源控制和像機(jī)拍照的觸發(fā)。程序設(shè)計(jì)中使用了t96和多個(gè)比較器。
連接機(jī)部分換向推板(M4)的控制,停止位置不準(zhǔn)確,就會(huì)直接導(dǎo)致堵煙。參照?qǐng)D4,劃分出了4個(gè)位置。在圖4中左下面“位置1”為正常的停止位置,由光電開關(guān)B4確定,如果停的位置太靠前,擋住了條煙的通道;如果停的位置太靠后,換向推板將條煙推入“C”形下煙器的時(shí)間太長(zhǎng),可能造成后一條煙被卡住。
圖4 換向推板的控制位置劃分
在程序設(shè)計(jì)中,每次上電后首先判斷B4的狀態(tài),當(dāng)換向推板不在正確的停止位置時(shí),自動(dòng)啟動(dòng)換向推板電機(jī)M3,當(dāng)B4接通停下電機(jī),使連接機(jī)進(jìn)入生產(chǎn)等待狀態(tài)。
正常生產(chǎn)中為了避免換向推板電機(jī)M3的頻繁啟停,通過對(duì)減速機(jī)的傳動(dòng)比和包裝機(jī)的正常車速計(jì)算出變頻器的輸出頻率,在實(shí)際生產(chǎn)中再進(jìn)一步微調(diào),確保了換向推板運(yùn)行周期與包裝機(jī)生產(chǎn)速度一致。
條煙綜合檢測(cè)平臺(tái)是包裝機(jī)到條煙輸送機(jī)之間的接口設(shè)備,通道的暢通至關(guān)重要,采用智能相機(jī)和稱重檢測(cè)相結(jié)合的檢測(cè)方案,技術(shù)成熟,為設(shè)備的有效性和可維修性帶來了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
另外,由于在檢測(cè)平臺(tái)上應(yīng)用了先進(jìn)的測(cè)控技術(shù),使得整個(gè)設(shè)備的系統(tǒng)性更加強(qiáng),檢測(cè)功能更加完備,可控性更加有效,在行業(yè)內(nèi)具有一定的推廣價(jià)值。
[1] 西門子工業(yè)自動(dòng)化與驅(qū)動(dòng)技術(shù)集團(tuán). S7-200系統(tǒng)手冊(cè)[C].
[2] 西門子工業(yè)自動(dòng)化與驅(qū)動(dòng)技術(shù)集團(tuán). MM440簡(jiǎn)明調(diào)試指南[C].
[3] 羅克韋爾軟件公司. RSView32 用戶手冊(cè)[C].