蘇 曄
(山西省人才開發(fā)交流中心,山西 太原 030002)
目前,國內(nèi)的羊絨呢普遍光澤不足,手感呆板,呢面粗糙,缺乏高檔感。面對激烈的市場競爭,一些企業(yè)為了接單不得不壓價,以降低原料成本和犧牲產(chǎn)品品質(zhì)為代價,致使羊絨呢的品質(zhì)難以提高。羊絨呢后整理工序繁多,從坯修開始,坯檢、預(yù)洗、縮呢、洗呢、烘干、中檢、蒸呢、起剪毛、刺拉、卷放、烘干、燙呢、剪呢等共需二十多道工序,每道工序的質(zhì)量都可能對后道工序乃至最后成品質(zhì)量造成很大的影響。所以,在加強生產(chǎn)管理的同時,該廠制定了關(guān)鍵工序的嚴(yán)格質(zhì)量把關(guān),制作了半成品的生產(chǎn)標(biāo)樣,減少了批次間的品質(zhì)差異,也杜絕了跟車實驗品質(zhì)不錯但大批量生產(chǎn)品質(zhì)下降的現(xiàn)象。同時根據(jù)生產(chǎn)過程中容易出現(xiàn)的問題,該廠進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān),改進(jìn)了部分工序的工藝參數(shù),經(jīng)過反復(fù)的實驗和小批量生產(chǎn),使產(chǎn)品的質(zhì)量有了很大提高,現(xiàn)總結(jié)以下幾點:
羊絨纖維細(xì)度很細(xì),縮呢過程中極易產(chǎn)生折痕,雖然起毛、蒸呢等后道工序能少量予以彌補,但嚴(yán)重的折痕仍然成為成品降等的重要因素。生產(chǎn)廠家從工藝和設(shè)備兩方面進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn)。
(1)改原來干縮為先洗后縮,并增加預(yù)洗和復(fù)洗的時間;將洗呢的水位也適當(dāng)提高。
(2)對產(chǎn)品設(shè)計工藝進(jìn)行調(diào)整,增加了緯密度,減少后整理工序的寬縮,縮短了縮呢時間,從而降低了縮呢過程中折痕出現(xiàn)的概率。
該廠設(shè)備改造未能及時跟上,仍舊使用老式N061 型輕型縮呢機(jī),縮呢時間長,坯布展幅空間小,坯布呈S曲線運動,不易抖開,極易產(chǎn)生縮痕和卷邊。為此技術(shù)組和設(shè)備組反復(fù)進(jìn)行協(xié)商,參考兄弟廠家先進(jìn)縮呢設(shè)備,對縮呢機(jī)進(jìn)行了技術(shù)改造。在縮呢滾筒下方增加吹風(fēng)裝備,增大坯布展幅,這樣坯布在進(jìn)縮口前被風(fēng)吹后鼓起,坯布呈弧線運動,容易抖開,從而減少了縮呢折痕的產(chǎn)生。
匹染羊絨呢易出現(xiàn)染花、缸差等質(zhì)量問題,況且在染呢過程中溫度很高,在匹染過程中又容易造成新的縮痕,而且經(jīng)過高溫染煮之后呢面氈縮嚴(yán)重,造成起毛時出毛率降低。染色問題一度也成為制約羊絨呢質(zhì)量提高的一個瓶頸。面對這一現(xiàn)狀,該廠也組織成立了攻關(guān)組進(jìn)行攻關(guān),從兩方面著手解決這一問題:
散纖染色的產(chǎn)品匹差小,在染色過程中即使產(chǎn)生染色不勻,也可以在下道紡紗的混拼中得到彌補,使色澤一致。而匹染時易產(chǎn)生色花、色差、及條折痕等,且經(jīng)過對比實踐,匹染產(chǎn)品在染色過程中易氈縮,起毛時出毛較差,影響最終的呢面。
羊絨細(xì)度很細(xì)(14 mm~16 mm),纖維表面存在疏水性的皮質(zhì)層和致密的鱗片層,阻礙了纖維對染料的吸附和向內(nèi)部的擴(kuò)散,因此羊絨染色一般是在98℃即沸騰的水溶液中進(jìn)行,這樣可提高染料的擴(kuò)散速率。但是高溫長時間煮沸會使羊絨泛黃,影響纖維的強力、手感、光澤和鮮艷度,破壞羊絨的天然品質(zhì),而且還消耗大量的能源。采用低溫染色可以有效緩解這一問題。
低溫染色原理:羊絨低溫染色是在初染階段加入低溫染色助劑,在纖維吸附染料的同時,低溫促染劑與羊絨纖維上的活性基因產(chǎn)生氫鍵引力,從而使羊絨纖維上的染色序位得到活化和擴(kuò)展。低溫促染劑是一種有機(jī)溶劑,與水以任意比例相溶,和有機(jī)染料相似相溶,親和力很強,對染料有很好的增溶解聚作用,能提高羊絨纖維的吸酸值,對羊絨纖維有很好的溶脹膨化作用。染色初期染料分子穩(wěn)定地吸附分散,當(dāng)溫度達(dá)到75℃~80℃時,染料分子不斷從低溫促染劑所含有的表面活性劑膠團(tuán)內(nèi)釋放出來,通過鹽式鍵與羊絨纖維穩(wěn)固結(jié)合,達(dá)到低溫染色的目的。
低溫染色可以使羊絨纖維損傷程度大大減低,尤其染深色和黑色時使用,既可減少羊絨纖維染色受損引起的泛黃、色萎、氈縮以及強度、斷裂伸長下降等問題,提高色澤鮮艷度,使織物更富有彈性和絨毛感,又可提高織物黑色的得色深度,還可節(jié)約能源和減少環(huán)境污染,提高勞動效率。
由于國產(chǎn)蒸呢機(jī)操作不方便,進(jìn)布張力不勻,蒸呢質(zhì)量不穩(wěn)定,定型效果不好,對減少折痕和起毛均勻起不到作用,故對其進(jìn)行工藝和自動化改造。
(1)在蒸輥內(nèi)部加若干銅管,防止內(nèi)壁形成的冷凝水直接滲漏包布,導(dǎo)致坯布污染。
(2)在蒸汽管路增加一個儲氣罐,減少冷凝水直接進(jìn)入蒸汽輥。
(3)在蒸室的機(jī)頂內(nèi)部增加一組汽排管,以使蒸呢機(jī)頂溫度升高,減少形成冷凝水。
(4)卷繞時改用變頻器閉環(huán)速度控制,退卷時采用閉環(huán)過程控制,從而達(dá)到恒線速、恒張力的控制目的。
(5)調(diào)整蒸呢參數(shù),蒸呢機(jī)給汽壓力調(diào)整為205 Pa,張力加大,汽蒸3 min,抽冷2 min,蒸后坯布回潮率控制在20%~23%。
起毛工序是羊絨順毛呢后整理的關(guān)鍵工序,消耗大、出毛少一直是影響制成率和呢面豐厚的制約點,對此該廠采取了以下辦法:
(1)加入適量的起毛劑,有利于起毛。
(2)該廠一直使用落后的國產(chǎn)單動式起毛機(jī),對坯布的消耗大,起毛密度差,張力稍大還容易撕開。面對現(xiàn)狀,只有在針布上進(jìn)行改進(jìn),該廠將起毛針布28/32的針號改為29/33的針號,29/33號針布上的鋼絲較細(xì),針尖數(shù)多,表面光滑而平整。調(diào)整之后起毛較以前濃密,落毛相應(yīng)減少。
(3)對于起毛過程中易出現(xiàn)呢邊起毛較大的問題,該廠及時采取用裹毯邊的綢布纏繞起毛輥的兩頭,使坯布出毛均勻,減少了邊強力不足的問題。
對德國進(jìn)口的燙光設(shè)備進(jìn)行如下改造:在織物電燙前加噴霧裝置,在電燙過程中給植物噴抗靜電劑,以消除電燙過程中產(chǎn)生的靜電。還可在此工序加噴增光劑,以增加織物的光澤度。工藝參數(shù)也進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)整,將坯布與電燙輥的隔距調(diào)整為0.5~0.7,將布速調(diào)整為20 m/min~25m/min。
工藝流程做了如下調(diào)整:羊絨織物二次卷放后,烘干—電燙(3遍)—兩次剪毛—復(fù)燙—卷放(12 h)—成品檢驗—回潮—量卷。
經(jīng)過對電燙工序的改進(jìn),羊絨織物的外觀質(zhì)量得到很大改善,光澤度增加,且絨毛順、齊。
經(jīng)過探討、研究,總結(jié)了羊絨順毛呢后整理技術(shù)一整套較為科學(xué)、可行的工藝技術(shù),并取得了一定成效,總結(jié)如下:
(1)對縮呢機(jī)風(fēng)機(jī)位置進(jìn)行改造,調(diào)整洗呢和縮呢工藝,減少了織物在縮呢過程中的折痕,提高了產(chǎn)品的一等品率。
(2)匹染低溫染色工藝的應(yīng)用,改善了羊絨織物的手感、光澤、鮮艷度,提高了織物的強度,解決了染色造成的氈縮問題。
(3)國產(chǎn)蒸呢機(jī)的自動化改造,增加了蒸呢定型效果,簡便了操作,減低了因折痕造成的降等,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
(4)對起毛工藝進(jìn)行了調(diào)整,提高了坯布的出毛密度,增加了織物的厚實感,提高了產(chǎn)品制成率,改善了羊絨呢的外在品質(zhì)。
(5)對電燙設(shè)備及工藝進(jìn)行了改進(jìn),提升了羊絨織物的光澤,凸顯了羊絨呢的高貴的品質(zhì),提高了產(chǎn)品的競爭力。