姜明東,肖峰,魏金芹,王明磊
(煙臺只楚合成化學(xué)有限公司,山東 煙臺 264002)
·科研與生產(chǎn)·
1-甲基-4-哌啶酮的合成工藝改進
姜明東,肖峰,魏金芹,王明磊
(煙臺只楚合成化學(xué)有限公司,山東 煙臺 264002)
改進1-甲基-4-哌啶酮的合成工藝,將成品(99%以上)總收率從原來的50%提高到78.5%。反應(yīng)時間縮短,甲苯、鹽酸等原料消耗降低。提純后釜底沒有固體殘留物,極易清洗,有利于工業(yè)化生產(chǎn)。
哌啶酮;邁克爾加成;迪克曼環(huán)和;脫羧
1-甲基-4-哌啶酮廣泛應(yīng)用于鎮(zhèn)痛、消炎、抗組胺、抗心率失常、抗精神病、抗腫瘤藥物的合成,是一種前景看好的中間體。本文以工業(yè)化應(yīng)用為前提對影響1-甲基-4-哌啶酮合成的條件進行了改進,獲得了較為理想的合成工藝參數(shù),此改進工藝已在煙臺只楚合成化學(xué)有限公司得到應(yīng)用,年增產(chǎn)值200萬元,效益顯著。
1.1 原料
甲胺甲醇溶液,丙烯酸甲酯,甲醇鈉甲醇溶液,甲苯,二氯甲烷,濃鹽酸,氫氧化鈉溶液。
1.2 反應(yīng)原理
1.2.1 Mchael加成
1.2.2 Diechmann環(huán)和酸化脫羧中和
1.3 實驗步驟
1.3.1 加成產(chǎn)物的合成
在100 mL的四口燒瓶中加入0.21 mol的丙烯酸甲酯,在冰浴下滴加0.1 mol的甲胺甲醇溶液,滴完后在30℃下反應(yīng),GC分析產(chǎn)物含量不再變化,即反應(yīng)完畢。濃縮后得粗品20.244 g含量98%的加成產(chǎn)物,收率為97.73%。
1.3.2 哌啶酮的合成
在100 mL的四口燒瓶中加入40 mL甲苯(化學(xué)純),在回流狀態(tài)下向其中滴加10.8 g(0.059 mol)的甲醇鈉甲醇溶液,滴加過程中伴有甲醇甲苯混合物采出。待無混合物餾出后,補加適量甲苯,升溫至110℃,滴加11.19 g(0.054 mol)加成產(chǎn)物,滴加過程伴有甲醇甲苯混合物采出,滴加完畢后,在100~105℃反應(yīng)4 h,TLC檢測反應(yīng)結(jié)束,降溫至30℃,然后加入20 mL濃鹽酸,洗滌,分層,然后分別加入10 mL和5 mL濃鹽酸洗滌甲苯層,合并酸層加熱脫羧,脫羧時采出混合物,采完后全回流,回流溫度108℃,回流3 h,反應(yīng)完全,降溫至30℃,用30%的氫氧化鈉溶液中和至pH=12~13,然后用二氯甲烷萃取,第一次45 mL,第二次和第三次各25 mL,第四次10 mL,合并二氯甲烷層提純,得4.93 g哌啶酮,GC分析含量99.52%,卡爾費休測得水分含量0.14%,收率為80.32%。
兩步總收率為78.5%。
2.1 原料配比的確定
2.1.1 加成反應(yīng)
本反應(yīng)的丙烯酸甲酯過量,但丙烯酸甲酯用量太多,會產(chǎn)生一定的副產(chǎn)物,同時造成浪費。甲胺的甲醇溶液其他反應(yīng)條件相同,改變甲胺與丙烯酸甲酯的比例考察原料配比對反應(yīng)的影響,實驗結(jié)果見圖1。
圖1
由圖1可見,丙烯酸甲酯用量增大,在一定范圍內(nèi)有利于提高反應(yīng)的收率,但配比太大會造成丙烯酸甲酯的浪費,同時在工業(yè)生產(chǎn)上造成反應(yīng)釜體積過大,在提純加成產(chǎn)物的時候造成能源的浪費,原來原料配比∶n(丙烯酸甲酯)∶n(甲胺)=2.2∶1,經(jīng)實驗確定適宜的配比為∶n(丙烯酸甲酯)∶n(甲胺)=2.1∶1。
2.1.2 環(huán)和反應(yīng)
本反應(yīng)甲醇鈉作為催化劑,和加成產(chǎn)物的配比,在工業(yè)化生產(chǎn)上決定了三廢的量和后續(xù)原料的消耗,是整個合成工藝的關(guān)鍵。原來原料配比n(甲醇鈉)∶n(加成產(chǎn)物)=1.25∶1經(jīng)實驗考察,確定n(甲醇鈉)∶n(加成產(chǎn)物)=1.1∶1。
2.1.3 脫羧反應(yīng)
在本反應(yīng)中,濃鹽酸的作用是中和甲醇鈉,使環(huán)和產(chǎn)物成鹽,同時調(diào)節(jié)pH以利于脫羧反應(yīng)的進行,但濃鹽酸的量過多,會造成浪費,同時在反應(yīng)的時候氯化氫揮發(fā),造成環(huán)境污染,而且使后續(xù)中和時氫氧化鈉的消耗量增大,增加了三廢的量。原來的n(濃鹽酸)∶n(加成產(chǎn)物)=5∶1,經(jīng)實驗考察,確定n(濃鹽酸)∶n(加成產(chǎn)物)=4.5∶1。
2.1.4 萃取
脫羧產(chǎn)物在用氫氧化鈉中和后,需用二氯甲烷將哌啶酮粗品從水相里萃取至二氯甲烷相里。原來的配比n(加成產(chǎn)物,mol)∶V(二氯甲烷,mL)=1∶1900,二氯甲烷分三次加入。為減少二氯甲烷的用量,同時也減少蒸餾二氯甲烷時的能源消耗,我們確定n(加成產(chǎn)物,mol)∶V(二氯甲烷,mL)=1∶1700,分四次加入,經(jīng)GC分析萃取相里哌啶酮的含量,效果明顯,收率有小幅提高,如表1對比所示。
表1 兩種裝置收率對比
2.2 環(huán)和反應(yīng)中溶劑的量
在環(huán)和反應(yīng)中,甲苯有兩個作用,一是作為溶劑;二是作為共沸劑將反應(yīng)體系里的甲醇夾帶出來,使反應(yīng)向右進行。因此甲苯的使用量是整個工藝中一個重要的參數(shù)。但量大的話,反應(yīng)釜體積增大,在回收時能源浪費嚴重;而量少的話,反應(yīng)收率低,且容易造成反應(yīng)釜蒸干,釀成事故。經(jīng)實驗確定∶V(甲苯)∶V(加成產(chǎn)物)=6∶1。
2.3 脫羧反應(yīng)時間
在脫羧反應(yīng)時,反應(yīng)時間過長會導(dǎo)致哌啶酮結(jié)焦,但由于反應(yīng)體系里有無機鹽存在,且溶液為強酸性,故不能用GC分析來跟蹤反應(yīng)的進行,傳統(tǒng)上是用三氯化鐵溶液是否變色來鑒定反應(yīng)是否完全,但此法略顯粗糙,故棄之不用。我們?nèi)∫欢棵擊纫海捎?0%的氫氧化鈉溶液中和至pH=12~13,然后用TLC分析,用此法分析雖有滯后,但相對其他中控方法仍有其優(yōu)越性。由圖2可見,經(jīng)此種中控方法分析,原來反應(yīng)時間為4 h,現(xiàn)縮短為3 h。
圖2
哌啶酮粗品在經(jīng)過二氯甲烷萃取后,打入塔釜中進行精餾,提高哌啶酮的純度,回收二氯甲烷。由于哌啶酮粘稠不易沸騰,使精餾時間變長,哌啶酮結(jié)焦,導(dǎo)致收率下降,故在精餾時應(yīng)增加起泡裝置,如通入氮氣等,提高了收率,同時降低了釜殘的量,極易清洗釜,降低了廢水的排放量和勞動強度,具體收率對比見表2。
表2 兩種裝置收率對比
采用上述改進工藝具有以下優(yōu)勢:(1)收率提高28.5%;(2)反應(yīng)時間縮短,節(jié)約能源及人工費用;(3)甲醇鈉、鹽酸、二氯甲烷等原料消耗降低,降低生產(chǎn)成本;(4)三廢的量大幅減少,符合國家相
關(guān)政策。
[1] 楊帆,陳立功,王東華.1-甲基-4-哌啶酮的合成[J].精細化工,2007(11).
[2] 陳繪如,肖國民,陳金漢.1-甲基-4-哌啶酮的合成工藝研究[c].中國化學(xué)學(xué)會第九屆全國應(yīng)用化學(xué)年會.
book=2010,ebook=27
10.3969/j.issn.1008-1267.2010.01.010
TQ031.2
A
1008-1267(2010)01-0027-03
2009-07-24
姜明東(1979-),男,2003年畢業(yè)于中國礦業(yè)大學(xué),現(xiàn)就職于煙臺只楚合成化學(xué)有限公司。