潘建華
(中國石油遼河油田公司高升采油廠,遼寧盤錦124125)
水力噴射壓裂技術(shù)在篩管完井水平井上的應(yīng)用
潘建華
(中國石油遼河油田公司高升采油廠,遼寧盤錦124125)
高升油田水平井?dāng)?shù)日益增多,但因儲(chǔ)層物性差和油層污染問題,水平井產(chǎn)能偏低,平均單井日產(chǎn)油僅有3.9t;同時(shí),高升油田水平井均為篩管完井方式,壓裂措施施工難度大、風(fēng)險(xiǎn)高、效果差,油層無法得到有效改造。因此,開展了水平井水力噴射壓裂技術(shù)試驗(yàn),依據(jù)數(shù)模、物摸、室內(nèi)實(shí)驗(yàn)及生產(chǎn)實(shí)際,進(jìn)一步優(yōu)化了施工參數(shù)和施工工藝,并在高10塊投入應(yīng)用1井次,措施后增油效果明顯。
水平井;水力噴射壓裂;增產(chǎn)措施;篩管完井
隨著水平井二次開發(fā)工作的進(jìn)一步推進(jìn),高升采油廠水平井?dāng)?shù)日益增多,在高246塊、高21塊、高10塊、高18塊和牛心坨潛山均有分布,目前共有水平井43口,開井34口,平均日產(chǎn)液量363.4t,日產(chǎn)油量149.9t;平均單井日產(chǎn)液14.2t、日產(chǎn)油3.9t,其中低效井7口,占開井?dāng)?shù)的20.5%。水平井尚未達(dá)到預(yù)期的產(chǎn)能,主要的因素之一是部分水平井油層物性差和油層污染,導(dǎo)致水平井產(chǎn)能偏低。
高升采油廠水平井均為篩管完井,常規(guī)壓裂實(shí)施難度較大,致使油層得不到有效改造,制約了水平井產(chǎn)能的發(fā)揮。其主要原因是篩管完井水平井實(shí)施壓裂前需要進(jìn)行射孔,作業(yè)工序多、費(fèi)用高;而常規(guī)壓裂會(huì)帶來多余的多重壓裂裂縫,獲得的裂縫常常僅出現(xiàn)在水平段兩端;常規(guī)壓裂需要下入封隔器等井下工具,水平井作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大大增加。對此,應(yīng)用了水力噴射壓裂技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對水平井自動(dòng)封隔、定點(diǎn)壓裂。
水力噴射壓裂技術(shù)是水力噴砂射孔和水力壓裂相結(jié)合的新型增產(chǎn)工藝,由水力噴砂射孔、水力壓裂及環(huán)空擠壓三個(gè)過程共同完成。該技術(shù)原理基于伯努力方程:流體束的速度變化引起壓力反向變化,噴嘴出口處速度最高壓力最低,隨著流體不斷深入孔道速度逐漸減小,壓力不斷升高,到孔道端處速度達(dá)到最低而壓力最高[1],如圖1。
圖1 水力噴射壓裂原理
安裝在施工管柱上的水力噴射工具,產(chǎn)生高速射流沖擊(或切割)套管和巖石,在地層形成一個(gè)(或多個(gè))噴射孔道,完成水力射孔;同時(shí)噴射流體在孔道內(nèi)動(dòng)能轉(zhuǎn)換為壓能,利用噴射滯止壓力破巖,在孔道端部產(chǎn)生微裂縫;射流繼續(xù)作用在噴射通道中形成增壓,同時(shí)向環(huán)空中泵入流體增加環(huán)空壓力,環(huán)空流體在高速射流的帶動(dòng)下進(jìn)入射孔通道和裂縫中,使裂縫得以充分?jǐn)U展,能夠得到較大的裂縫[2]。
噴嘴出口周圍流體速度最高、壓力最低,流體會(huì)自動(dòng)泵入裂縫而不會(huì)流到其它地方,環(huán)空的流體也會(huì)在壓差作用下進(jìn)入射流區(qū)被吸入地層。因此水力噴射壓裂技術(shù)實(shí)現(xiàn)了水平井裂縫的定位控制,達(dá)到水平井定點(diǎn)壓裂的目的。
水力噴射壓裂技術(shù)具有如下特點(diǎn):無需封隔器或橋塞等隔離工具,實(shí)現(xiàn)井段的自動(dòng)封隔與定點(diǎn)壓裂,水平井施工風(fēng)險(xiǎn)小且操作簡便;無需單獨(dú)射孔作業(yè),實(shí)現(xiàn)了射孔、壓裂一次完成,比常規(guī)壓裂工藝節(jié)省了作業(yè)工序;一次管柱可進(jìn)行多段壓裂,多段壓裂施工周期短,經(jīng)濟(jì)安全,且有利于降低儲(chǔ)層傷害;可用于裸眼、套管、篩管等多種完井方式[3]。
水平井裂縫參數(shù)是影響水平井壓裂開發(fā)效果的重要因素,通過數(shù)模和物模建立了裂縫優(yōu)化模型,優(yōu)化結(jié)果為水泥固井、篩管完井、水平段長度在300m左右的水平井,最佳裂縫數(shù)目為4~5條;優(yōu)化縫間距50~80m,裂縫長度100~200m。
水平井壓裂要求壓裂液的流變性、懸砂性好,低殘?jiān)?、低傷害、易返?具有快速、徹底破膠,殘液界面張力低的性能特點(diǎn)。170s-1、50℃條件下壓裂液連續(xù)抗剪切1h,粘度大于100mPa·s;3.5M Pa、45℃下濾失系數(shù)為6.08×10-4m/min1/2,初濾失量為 1.2cm3/min1/2;巖心傷害率16%~20%[4]。優(yōu)化配方基液:(0.45%~0.47%)HPG+0.3%FR-CL/L H-Ⅸ破乳助排劑+0.1%HCHO殺菌劑+0.03%CO-DFO/L H-Ⅰ消泡劑+1%KCL+0.12%Na2CO3;交聯(lián)劑配方:(0.1%~0.15%)FRCR/L H-Ⅰ+0.01%硼砂。
支撐劑的類型、粒度和濃度是決定水平井壓裂處理效果的重要因素。為了有利于水平井支撐劑的就位,壓裂水平井時(shí),應(yīng)使用粒度較小、密度中等的支撐劑。為了提高導(dǎo)流能力,可以使用中密度人工陶粒支撐劑。
依據(jù)設(shè)計(jì)裂縫長度,并結(jié)合油層導(dǎo)流能力要求,結(jié)合FracPro PT軟件模擬結(jié)果,確定設(shè)計(jì)支撐裂縫半長、改造規(guī)模和平均砂比。結(jié)合儲(chǔ)層物性和工藝要求,設(shè)計(jì)壓裂總排量、油管排量以及套管排量。
用原膠液低泵速灌滿油管及環(huán)空;向油管注入低濃度含砂液體,通過噴射工具進(jìn)行射孔;關(guān)閉套管閘門,向油管注入基液、壓開地層;通過噴射工具注入含砂壓裂液,砂比逐漸增加,同時(shí)向油套環(huán)空注入補(bǔ)償液,進(jìn)行加砂壓裂;最后泵入活性水進(jìn)行頂替。
(1)試驗(yàn)區(qū)塊概況。試驗(yàn)區(qū)為高升油田的高10塊Ⅵ砂巖組。高10塊構(gòu)造上位于遼河盆地西部凹陷西斜坡北端,具有獨(dú)立的油水系統(tǒng)。Ⅵ砂巖組呈西高東低的單斜構(gòu)造,為分流水道微相和中扇前緣微相,巖性為砂礫巖,儲(chǔ)層物性較好,孔隙度為17%~23%,滲透率為(700~1200)×10-3μm2。
(2)試驗(yàn)井基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。高3蓮 H4井位于高10塊東部,生產(chǎn)井段1 907.14~2 145m,水平段長246m。2008年7月完鉆、篩管完井方式,2008年8月開抽,已生產(chǎn)2個(gè)周期,累注汽1 967t、累產(chǎn)油660 t、累產(chǎn)水470m3。目前日產(chǎn)液2.5t、日產(chǎn)油0.1t。蒸汽吞注2周期,注汽質(zhì)量差,注汽壓力高、注汽干度低,回采效果差,未達(dá)到預(yù)期產(chǎn)能。
設(shè)計(jì)噴射點(diǎn)1 990m,支撐裂縫半長為110.9 m,石英砂2.4m3、中密度陶粒35m3,平均砂比為24%,壓裂液總量479.8m3。壓裂設(shè)計(jì)總排量為3.7 m3/min,油管排量為2.6m3/min,套管排量為1.1 m3/min。噴槍采用6×φ6.0mm噴嘴、120度相位角組合,每層安裝3個(gè)噴嘴,上下兩層的噴嘴相位60度。
高3蓮 H4于2009年9月實(shí)施了水力噴砂壓裂,總液量483.6m3,石英砂6m3,中密陶粒40m3,平均砂比24.1%。原膠液低泵速灌滿油管及環(huán)空25m3,排量1~1.2m3/min,壓力保持在4MPa;注入低濃度含砂液體進(jìn)行射孔50m3,排量大約為2.2 m3/min,壓力37MPa,石英砂6m3;關(guān)閉套管閘門,向油管注入基液、壓開地層,排量1.8m3/min,壓力最高達(dá)到51MPa,然后逐步降至46MPa;注入前置液95m3,排量1.8m3/min,壓力49MPa;注入含砂壓裂液166m3,進(jìn)行加砂壓裂,排量1~2m3/min,壓力40~50MPa,同時(shí)環(huán)空注入補(bǔ)償液138m3,排量1.1m3/min,壓力11MPa;最后泵入活性水頂替9.6m3。
高3蓮 H4措施后,油井最高日產(chǎn)液26t,最高日產(chǎn)油11.5t;日產(chǎn)液最高增加23.5t、日產(chǎn)油最高增加11.4t,平均單井日增油達(dá)到5.5t,見到了較好的措施效果。
(1)高升油田水力噴射壓裂技術(shù)達(dá)到了設(shè)計(jì)的加砂規(guī)模,說明技術(shù)本身以及設(shè)計(jì)參數(shù)滿足高升油田高10塊水平井壓裂的要求。
(2)水力噴射壓裂技術(shù)實(shí)現(xiàn)了對篩管完井水平井的的定點(diǎn)壓裂,措施增油效果明顯,開辟了水平井增產(chǎn)新的途徑。
(3)水力噴射壓裂技術(shù)在的成功應(yīng)用,對其它區(qū)塊水平井產(chǎn)能提高提供了借鑒,保障了水平井二次開發(fā)工作的推進(jìn),同時(shí)為高升油田產(chǎn)量穩(wěn)定提供了技術(shù)保障,具有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
[1]田守嶒,李根生,沈忠厚,等.水力噴射壓裂機(jī)理與技術(shù)研究進(jìn)展[J].石油鉆采工藝,2008,30(1):58-62
[2]崔會(huì)賀,姚光宇,徐勝強(qiáng).水力噴射定向射孔與壓裂聯(lián)作技術(shù)在水平井壓裂中的應(yīng)用[J].特種油氣藏,2007,14(3):85-87
[3]李憲文,趙文軫.水力射孔射流壓裂工藝在長慶油田的應(yīng)用[J].石油鉆采工藝,2008,30(4):67-70
編輯:李金華
TE357
A
1673-8217(2010)03-0104-02
2010-02-03
潘建華,高級工程師,1969年生,1991年畢業(yè)于石油大學(xué)采油工程專業(yè),現(xiàn)從事油田開發(fā)管理工作。