王利,吳建楊
(南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司,江蘇南通226006)
液氯氣化節(jié)能工藝的優(yōu)化
王利,吳建楊
(南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司,江蘇南通226006)
介紹了氯氣氣化節(jié)能裝置及其優(yōu)化方案,并對優(yōu)化前后的節(jié)能效果進(jìn)行了分析。
氯氣;液氯;節(jié)能;氣化
在氯堿生產(chǎn)中,氯氣液化消耗冷量,液氯氣化需要熱量,將這2個(gè)過程結(jié)合起來使能量充分利用,將達(dá)到節(jié)能降耗目的。南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司結(jié)合技術(shù)改造,對液氯氣化節(jié)能工藝進(jìn)行了探索。
用溫度比液氯高的原氯做為熱源,與液氯進(jìn)行熱交換,得到由液氯氣化的氯氣,同時(shí)降低原氯溫度,其中一部分達(dá)到液化溫度變成液氯。這一過程可以通過氯氣節(jié)能器實(shí)現(xiàn)。
(1)利用原化工部組織編寫的《氯堿生產(chǎn)技術(shù)》一書介紹的液氯熱交換器,制造相應(yīng)的液氯可節(jié)約能量40%,其優(yōu)點(diǎn)是單位面積氣化量大,缺點(diǎn)是流程比較復(fù)雜,為濕式氣化,存在三氯化氮積聚風(fēng)險(xiǎn),需要定期排污,損耗一定量的液氯,且排污過程易發(fā)安全事故,流程示意見圖1。
國內(nèi)氯堿企業(yè)有將低壓氯氣液化所釋放出的熱量通過制冷介質(zhì)氟利昂提供給液氯氣化使用,有效地改善了能源利用狀況。
2.1 工藝流程概況
圖1 外加熱式帶氣化室的液氯氣化工藝簡圖
該公司16萬t/a離子膜燒堿二期工程于2008年12月投入運(yùn)行,液氯產(chǎn)量12.6萬t/a(15.75 t/h,按8 000 h計(jì)算)。經(jīng)壓縮后0.45MPa左右的氯氣用液化器和溴化鋰機(jī)組6℃的冷凍水進(jìn)行熱交換,液氯進(jìn)液氯貯槽,尾氣去合成鹽酸。因下游產(chǎn)品三氯化磷生產(chǎn)工藝要求高純度氯氣,必須通過液氯氣化才能達(dá)到要求,采用熱水加熱干式氣化工藝路線,氣化量為6 t/h,氣化工藝流程圖見圖2。
2.2 能耗分析
原氯液化及三氯化磷所需液氯氣化總能耗為:
圖2 液化及熱水氣化工藝流程簡圖
式中:Q1為原氯液化所需冷量;Q2表示液氯氣化所需熱量;P表示制冷所需電耗;Q11為氯氣液化顯熱;Q12表示氯氣液化潛熱;Q13表示液氯過冷所需冷量;Q21為液氯氣化顯熱;Q22表示液氯氣化潛熱;Q23表示氣氯過熱所需熱量。
(1)氯氣液化顯熱計(jì)算(以下均以每小時(shí)計(jì)算)
氯氣壓縮后運(yùn)行壓力約0.45MPa,溫度30℃左右,氯氣純度99%,對應(yīng)的比熱容約為0.46kJ/(kg·℃),液化溫度約13.4℃。
Q11=0.46×15.75×1 000×(30-13.4)=12.03(萬kJ)
(2)氯氣液化潛熱
對照上述條件,潛熱為260.40 kJ
Q12=15.75×1 000×260=409.50(萬kJ)
(3)液氯過冷所需冷量
此時(shí)液氯的比熱約為0.92 kJ/(kg·℃),液氯和冷凍水溫差按照4℃考慮。
Q13=0.92×15.75×1 000×(13.4-10)=4.93(萬kJ)
所以Q1=Q11+Q12+Q13=426.45(萬kJ)
(4)液氯汽化顯熱
三氯化磷需要的氯氣送出壓力為0.12MPa左右,正常用量約6 t/h,對應(yīng)的氣化溫度為-15℃,液氯氣化潛熱為277 kJ/kg。
Q21=0.22×6×1 000×[10-(-15)]=3.3(萬kJ)
(5)液氯氣化潛熱
Q22=6×1 000×277=166.20(萬kJ)
(6)氣氯過熱所需熱量
氣化器運(yùn)行循環(huán)熱水溫度40℃左右,出口氯氣和熱水的溫差按照10℃考慮,對應(yīng)的氯氣比熱容約為0.46 kJ/(kg·℃):
Q23=0.46×6×1 000×[30-(-15)]=12.42(萬kJ)
所以Q2=Q21+Q22+Q23=181.92(萬kJ)
(7)制冷所需電耗
根據(jù)原氯液化所需理論冷量426萬kJ,考慮冷損及氯處理等工序用冷負(fù)荷,溴化鋰制冷機(jī)組(制冷量627萬kJ,6℃上水)需2臺同時(shí)運(yùn)行,溴化鋰溶液泵2×(0.75+1.5)kW,冷凍水需2×55 kW+1×132 kW的循環(huán)泵運(yùn)行,循環(huán)水流量約1 000m3/h,對應(yīng)的循環(huán)水泵約為220 kW,2臺機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷按照80%考慮。
P=[2×(0.75+1.5)+2×55+1×132+220]×80%= 373.2(kW·h),折134.16(萬kJ)
所以總能耗為Q=Q1+Q2+P=742.53(萬kJ)
3.1 工藝流程概況
來自液氯儲槽的液氯在壓差的作用下,通過調(diào)節(jié)閥后進(jìn)入1#、2#液氯節(jié)能器、過熱器的管程與來自氯氣壓縮的氯氣逆向換熱,氣化后壓力約0.12MPa的氯氣進(jìn)入氯氣緩沖罐,送三氯化磷使用,氯氣、液氯進(jìn)入氣液分離器后,液氯進(jìn)液氯儲槽,未液化的氣氯進(jìn)液化器進(jìn)一步液化后進(jìn)液氯儲槽。原有的液氯熱水氣化裝置繼續(xù)使用,作為節(jié)能器的補(bǔ)充。正常生產(chǎn)運(yùn)行時(shí),節(jié)能器負(fù)荷約4 t/h,熱水氣化器負(fù)荷約2 t/h。氯氣節(jié)能器工藝流程圖見圖3。
3.2 能耗分析
圖3 氯氣節(jié)能器工藝流程簡圖
在氯氣節(jié)能器投入運(yùn)行后,液氯和氣氯充分進(jìn)行熱交換,特別是液氯減壓所釋放出的冷量和相變潛熱得到了充分利用,熱水氣化器負(fù)荷減至2 t/h,有4 t/h左右的氯氣在節(jié)能器液化,減少了溴化鋰制冷機(jī)組的負(fù)荷,因此總能耗同比節(jié)約。
(1)氯氣液化所需冷量
因節(jié)能器投用,氯氣液化所需冷量降低,1臺溴化鋰機(jī)組能夠滿足生產(chǎn)要求,根據(jù)氯堿線用冷凍水流量需要,需1×55 kW+1×132 kW冷凍水泵運(yùn)行,機(jī)組循環(huán)水量減少500m3/h,機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷按照80%考慮。
所以改造后總能耗為:Q=Q1+Q2+P=117.0(萬kJ)
3.3 運(yùn)行后存在的問題
節(jié)能裝置投運(yùn)后,運(yùn)行比較穩(wěn)定,也起到了很好的節(jié)能效果,但是也發(fā)現(xiàn)如下問題。
(1)2#節(jié)能器底部封頭結(jié)霜
在節(jié)能器逐步提升產(chǎn)量,超過4 t/h后發(fā)現(xiàn)了此現(xiàn)象,這說明2#節(jié)能器底部氯氣過冷或者存有液氯,進(jìn)行排污操作時(shí)確認(rèn)積存液氯。試車時(shí)恰逢冬天,環(huán)境溫度較低,因?yàn)闆]有足夠的熱量,一旦存有液氯,就很難氣化。這樣就存在三氯化氮積聚,并有達(dá)到濃度后爆炸的隱患。當(dāng)時(shí)生產(chǎn)上采取了增加排污頻次,并在2#節(jié)能器底部封頭用蒸汽伴熱管加熱等措施,暫時(shí)緩解了這一問題。
出現(xiàn)此問題的根本原因是2#節(jié)能器傳熱推動力不足,液氯在1#節(jié)能器經(jīng)過減壓后,釋放出大量的冷量,并能在列管成膜,得到殼程熱量氣化并釋放潛熱,使殼程氯氣降溫并有部分液化,因此熱交換在1#節(jié)能器循環(huán)高效進(jìn)行,少量未氣化的液氯進(jìn)入2#節(jié)能器后不能有效成膜,無論是殼程氯氣還是管程液氯都很難有相變產(chǎn)生,因此液氯在底部封頭積聚。
(2)進(jìn)節(jié)能器液氯量受限
由于上述問題的存在,進(jìn)入節(jié)能器的液氯量受到限制,不能超過4 t/h,1#節(jié)能器的換熱面積得不到充分利用,仍有2 t/h的液氯需要用熱水氣化,也無法使殼程氯氣進(jìn)一步降溫液化。
4.1 節(jié)能裝置的優(yōu)化
為了徹底解決節(jié)能裝置存在的問題,結(jié)合現(xiàn)場情況討論,決定對原節(jié)能氣化裝置和熱水氣化裝置進(jìn)行整合,取消2#節(jié)能器,所有的液氯進(jìn)入1#節(jié)能器,使液氯和氯氣充分進(jìn)行熱交換,將少量沒有氣化的液氯利用位差進(jìn)入熱水氣化裝置全部氣化,2套氣化裝置的氯氣并入總管供三氯化磷使用。優(yōu)化后工藝流程見圖4。
該流程的優(yōu)點(diǎn):(1)氣化系統(tǒng)不存在三氯化氮積聚問題,消除三氯化氮爆炸風(fēng)險(xiǎn);(2)所有三氯化磷用的液氯可全部進(jìn)入1#節(jié)能器,換熱面積得到充分利用,減少液化用冷量;(3)所有液氯通過壓力調(diào)節(jié)閥控制,供氯壓力穩(wěn)定。
4.2 能耗分析
(1)氯氣液化所需冷量。
(2)液氯氣化所需熱量。因1#節(jié)能器設(shè)計(jì)的換熱面積足以保證6 t/h的液氯氣化量,因此正常運(yùn)行時(shí),熱水氣化站僅起到把關(guān)作用,把極少量液氯氣化并過熱,所需熱量基本可以忽略不計(jì)。這一點(diǎn)從實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況已經(jīng)得到驗(yàn)證。
(3)制冷所需電耗。因節(jié)能器效果得到充分利用,氯氣液化所需冷量進(jìn)一步降低,減少1臺液化器,機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷按照60%考慮:
所以優(yōu)化后總能耗為Q=Q1+Q2+P=362.85(萬kJ)
5.1 3種工藝能耗及技術(shù)指標(biāo)對比
根據(jù)上述流程對比及能耗分析,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際運(yùn)行情況,整理數(shù)據(jù)見表1。
圖4 節(jié)能裝置優(yōu)化后工藝流程簡圖
表1 工藝改造前后能耗對比
5.2 安全可靠性分析
在原有液氯熱交換器模型的基礎(chǔ)上,結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際,實(shí)施節(jié)能裝置改造,實(shí)現(xiàn)干式氣化,并通過改造消除三氯化氮積聚問題,減少液化器運(yùn)行臺數(shù),提高了裝置本質(zhì)安全度。
5.3 經(jīng)濟(jì)效益分析
(1)從表1能耗對比可以看出,采用氯氣節(jié)能裝置,能耗是原工藝路線的64%,經(jīng)優(yōu)化后,能耗進(jìn)一步降低,僅為原工藝的48%。
根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)計(jì)算,裝置優(yōu)化后同比節(jié)約情況如下。
(1)溴化鋰機(jī)組蒸汽節(jié)約:(2.5-1.1)×8 000 h× 100.0=1 120 000(元/a);
(2)減少冷凍水泵運(yùn)行臺數(shù)節(jié)約:(242-187)× 8 000 h×0.5=220 000(元/a);
(3)熱水氣化裝置節(jié)約蒸汽:(1.1-0.0)×8 000× 100.0=880 000(元/a);
(4)減少循環(huán)水泵運(yùn)行臺數(shù)節(jié)約:(4-3)×220× 8 000 h×0.5=880 000(元/a);
(5)合計(jì)節(jié)約310萬元/a。
在實(shí)行節(jié)能汽化裝置技術(shù)改造后,氯氣生產(chǎn)成本得到明顯降低,解決了三氯化氮積聚問題,經(jīng)濟(jì)效益和安全效益明顯提高,并且隨著下游產(chǎn)品三氯化磷用氯量的增加,節(jié)能氣化裝置將發(fā)揮更大的作用。
[1]氯堿生產(chǎn)技術(shù)(上冊)[M],化工部化工司,1985:360-361.
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[3]王武等,高純氯氣生產(chǎn)過程中能量的循環(huán)利用[J],中國氯堿,2009(8):29-30.
[4]氯堿工業(yè)理化常數(shù)手冊[M],北京,化學(xué)工業(yè)出版社,1989:337-343.
Optim ization ofgasification of chlorinegas
WANG Li,WU Jian-yang
(Nantong Jiangshan Agrochemical&ChemicalsCo.,Ltd.,Nantong,226006.China)
The energy-saving device of chlorine gasification and its optimization program was introduced, and the energy savingefficiency beforeand afteroptimizationwasanalyzed.
chlorine gas;liquid chlorine;energy-saving;gasification
book=24,ebook=245
TQ083+.4
B
1009-1785(2010)11-0024-04
2010-04-14