趙予川
(杰昌金屬表面處理廠,廣東深圳 518105)
黃銅件鍍硬鉻后的氫脆現(xiàn)象
趙予川
(杰昌金屬表面處理廠,廣東深圳 518105)
通過試驗驗證了黃銅件鍍硬鉻后發(fā)生斷裂與基體材料無關(guān),而是由于鍍鉻過程中析氫使鉻鍍層產(chǎn)生氫脆導致黃銅件鍍硬鉻后沖擊試驗失敗。鍍鉻后在200~220℃條件下,除氫處理3h可降低脆性得到結(jié)合力良好,低氫脆的硬鉻層。
氫脆;銅件;鍍硬鉻
最近接到客戶信息,反映某款黃銅件鍍硬鉻產(chǎn)品,在進行沖擊試驗時,零件發(fā)生斷裂,希望幫忙查找原因。從材料,鍍硬鉻,除氫工藝三方面進行了分析試驗,找到了故障發(fā)生的根源,較好的解決了問題。
黃銅件鍍硬鉻的工藝流程如下:
化學除油→水洗→陰極電解除油→水洗→化學拋光→水洗→活化→水洗→鍍硬鉻→水洗→除氫處理。
1)陰極電解除油
NaOH 20~30g/L
Na2CO3·H2O 40~60g/L
Na3PO4·12H2O 40~60g/L
Jκ1~2A/dm2
t 1~2min
θ 50~60℃
2)化學拋光
H2SO4(d=1.84) 400~500mL/L
H2O240~60g/L
添加劑 少量
θ 20~30℃
t 25~45s
3)鍍硬鉻
C rO3200~250g/L
H2SO42.0~2.5g/L
Cr3+1.0~1.5g/L
Jκ25~50A/dm2
θ 50~60℃
t 1.5~2.5h
黃銅件容易在鍍鉻槽中鈍化,應(yīng)帶電下鍍鉻槽,不允許進行陽極處理,首先采用小電流密度使銅件表面處于活化的狀態(tài),隨后采用沖擊電流,使銅件表面在短時間內(nèi)沉積一層鉻層,再恢復正常陰極電流密度進行鍍鉻。
為了分析不同產(chǎn)地的材料鍍硬鉻除氫工藝對零件沖擊試驗的影響,分別設(shè)計了三次試驗。
在1.05m的高度以0.8N的力,自由落體撞擊零件表面,觀察表面是否斷裂或者其它異?,F(xiàn)象。
針對不同產(chǎn)地,同種牌號的銅料進行了試驗,結(jié)果如表1。
表1 材料對沖擊試驗的影響
表1中的“合格”意為零件表面無斷裂或其它異常現(xiàn)象。結(jié)果表明,銅料的不同,對沖擊試驗無影響。
鍍硬鉻陰極電流效率很低,而零件鍍層要求較厚,需要時間較長,電鍍過程中產(chǎn)生大量氫氣,一部分氫滲透到鍍層和基體,造成氫脆,在外力作用下,出現(xiàn)脆性開裂,測試結(jié)果如下:
試驗分3組進行,每組試件為10件,鍍鉻后均不做除氫處理,結(jié)果表明兩組共20件沖擊試驗后,一組全部斷裂,另一組表面有裂紋見表2。
表2 鍍硬鉻工藝對沖擊實驗的影響
2.2的試驗結(jié)果表明鍍硬鉻后沖擊試驗斷裂,于是鍍鉻后增加了除氫工藝,并進行了第三次實驗,結(jié)果如表3。
表3 除氫后的沖擊試驗結(jié)果
通過試驗,驗證了除材料影響因素外,鍍硬鉻過程中產(chǎn)生的氫脆現(xiàn)象,也是導致沖擊試驗失敗的重要原因。
鍍硬鉻后再增加除氫工藝,避免了銅件鍍硬鉻后遭受沖擊而斷裂的現(xiàn)象,用階梯式的給電方式,可避免銅件在鍍鉻槽中鈍化和腐蝕,并有利提高鍍層的結(jié)合力。
在本文鍍硬鉻的工藝下,鍍鉻層經(jīng)200~220℃除氫處理3h可降低脆性得到結(jié)合力良好、低氫脆的硬鉻層。
Hydrogen Embrittlement of Brass Article after Hard Chrome Plating
ZHAO Yu-chuan
TQ153.11
:B
1001-3849(2010)06-0031-02
2009-11-17
:2010-01-07
趙予川(1978-),男,河南許昌人,杰昌金屬表面處理廠工程部經(jīng)理.