雷良,鄒立
一次熟料強度波動的分析
Analysis of Fluctuations in Clinker Strength
雷良,鄒立
某新型干法窯廠在2009年3月至10月熟料強度不是很理想,抗壓強度3d<30MPa、28d<56MPa,但2009年11月至2010年2月熟料強度發(fā)生了明顯的變化,抗壓強度3d>30MPa、28d>58MPa。生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)方式?jīng)]有改變,操作人員和操作習慣沒有變化,到底是什么原因造成熟料強度發(fā)生如此明顯的變化呢?通過對2009年3月至2010年2月熟料化學分析及強度對照表(表1)進行分析,不難看出,是熟料中較高的MgO造成了熟料強度的波動。
從表1可以看出,當熟料中MgO在2.37%~3.27%時,熟料抗壓強度3d<30MPa、28d<56MPa;當 熟 料 中MgO在2.19%時,熟料抗壓強度3d為31.1MPa、28d為58.3MPa;當熟料中MgO<2.0%時,熟料抗壓強度3d>30MPa、28d>60MPa。而熟料其他化學成分波動不大,由此可見,MgO對熟料強度的影響是較大的。
由于熟料中含有較高的MgO,為防止窯內(nèi)結(jié)球、結(jié)圈等不正常工況的出現(xiàn),迫使煅燒溫度比正常溫度低,熱動力不足,固相反應(yīng)較為緩慢,同時由于MgO的煅燒范圍比正常窄,加之煅燒溫度低,因而極不利于fCaO的吸收和晶體發(fā)育,導(dǎo)致熟料強度降低。一般在熟料硅酸率和鋁氧率不變的情況下,高鎂熟料中的 SiO2、Al2O3、Fe2O3含量基本上不變,只是高鎂熟料中多余的MgO代替了部分CaO和SiO2,這樣高鎂熟料的鋁酸鹽礦物并無變化,而硅酸鹽礦物將減少1%~2%,因此,在水化時,高鎂熟料將減少一部分硅酸鹽礦物發(fā)揮的強度,而且高鎂熟料中的方鎂石還會產(chǎn)生不同強度的膨脹作用,從而造成熟料強度的降低。
表1 2009年3月至2010年2月熟料化學分析及強度對照表
熟料中較高的MgO一般是由石灰石原料中混入的白云石帶入的,所以在石灰石原料進廠過程中要嚴把質(zhì)量關(guān),確保石灰石中MgO含量≤2.5%,從而確保熟料中MgO含量在2.0%以下。但有的地方石灰石資源匱乏,另外從合理利用資源的角度出發(fā),可以允許石灰石原料中帶入一部分白云石,在石灰石入庫時,高鎂、低鎂石灰石按一定比例混合,使熟料中的MgO仍為2.0%以下。如果搭配后的石灰石MgO較高,致使熟料中的MgO也高,應(yīng)采取以下措施:(1)保持合理的冷卻帶,適當提高二次風量,確保熟料急冷,讓高鎂熟料中多余的MgO以小晶體或玻璃體的形式存在,從而最大限度地消除MgO對熟料強度的影響;(2)根據(jù)各廠自己的原料性能,通過一段時間的摸索,找出適合本廠的最佳熟料率值控制范圍。該廠目前的熟料率值控制范圍為KH=0.92±0.02、SM=2.8±0.1、IM=1.6±0.1,確保熟料中有較多的硅酸鹽礦物以促進強度的發(fā)揮,保持較低的液相量,穩(wěn)定窯的熱工制度。
熟料中較高的MgO含量對熟料強度的影響是較大的,所以要嚴格控制進廠石灰石原料的質(zhì)量。針對高鎂熟料,各廠應(yīng)根據(jù)自己的原料性能,通過一段時間的摸索,找出適合本廠的最佳熟料率值控制范圍,加強熟料冷卻,改善熟料中MgO的結(jié)晶狀態(tài),從而確保熟料質(zhì)量。
TQ172.16
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2010-10-09;
趙 蓮