柳召永,張忠東,高雄厚,張海濤
(中國石油石油化工研究院蘭州化工研究中心,蘭州730060)
兩段提升管催化裂化技術是中國石油大學開發(fā)的新型催化裂化技術。該技術的核心思想是分段反應、催化劑接力、短反應時間和大劑油比[1-3]。丙烯是重要的基本有機化工原料,主要來源于石腦油蒸氣裂解和催化裂化過程。在分析和研究丙烯生成規(guī)律以及兩段提升管催化裂化工藝技術特點的基礎上,李春義等[4-7]提出兩段提升管催化裂解多產(chǎn)丙烯兼顧生產(chǎn)汽油和柴油的技術路線(TMP)。中國石油蘭州化工研究中心在深入分析兩段提升管催化裂解多產(chǎn)丙烯工藝特點的基礎上研制出配套催化劑LCC-300。中國石油大慶煉化分公司以中國石油大學(華東)的研究成果為基礎,由中國石油華東勘察設計院進行工程設計,對其120kt/a催化裂解(DCC)裝置進行技術改造,建成相同生產(chǎn)規(guī)模的TMP工業(yè)試驗裝置。本課題使用TMP配套催化劑LCC-300在TMP工業(yè)試驗裝置上進行試驗。
2.1 實驗方法
實驗室催化裂解試驗在單段提升管裝置上進行,其流程示意如圖1所示。實驗過程中將原料由預熱爐加熱到預定溫度,由齒輪泵輸入到提升管底部的噴嘴中,與高溫水蒸氣混合、霧化后進入提升管,在提升管中與從再生器來的高溫再生劑接觸、混合并進行反應。油氣與催化劑在提升管頂部進行分離,待生劑經(jīng)過汽提后送入再生器再生,油氣經(jīng)二級冷凝分離成裂化氣和液體產(chǎn)物。將得到的液體產(chǎn)物進行實沸點蒸餾,低于205℃的餾分為汽油餾分,205~350℃為柴油餾分,其余為重油餾分。經(jīng)實沸點蒸餾得到的汽油和重油餾分混合后作為二段提升管進料。根據(jù)一段和二段提升管產(chǎn)物分布歸一化計算得到兩段提升管總的反應結果。煙氣在摩澤朗泰紅外煙氣分析儀上進行在線分析;裂化氣在Varian GC-3800C氣相色譜上進行分析;液體產(chǎn)物在Agilent 6890N色譜上進行模擬蒸餾,確定其中的汽油、柴油和重油餾分的含量。
圖1 實驗室單段提升管催化裂化裝置示意
2.2 催化劑性質(zhì)
兩段提升管催化裂解多產(chǎn)丙烯專用催化劑LCC-300的主要物化性質(zhì)見表1。
表1 LCC-300催化劑物化性質(zhì)
2.3 原料性質(zhì)
實驗所用原料為大慶常壓渣油,其性質(zhì)見表2。從表2可以看出,大慶常壓渣油是典型的石蠟基原料,飽和分和氫含量高,膠質(zhì)、瀝青質(zhì)、殘?zhí)?、重金屬含量較低,是理想的催化裂解多產(chǎn)氣體的原料。
表2 大慶常壓渣油性質(zhì)
3.1 LCC-300催化劑的實驗室評價
在實驗室中型提升管評價試驗中,新鮮原料進一段提升管,在與普通催化裂化相近或略高的溫度、反應原料停留時間1.2s左右的條件下操作,盡量多產(chǎn)LPG、高烯烴含量的汽油和高品質(zhì)的催化裂化柴油。將一段提升管生成的液體產(chǎn)物經(jīng)實沸點蒸餾抽出柴油,汽油和重油(大于350℃餾分)混合后進二段提升管再次反應,將汽油中的烯烴選擇性地轉(zhuǎn)化為LPG,同時進一步提高重油轉(zhuǎn)化率。二段提升管進料中的重油已經(jīng)進行過一次反應,相對較難轉(zhuǎn)化,因此二段提升管的反應溫度和劑油比較一段提升管要有所提高、反應原料的停留時間要有所延長。
以大慶常壓渣油為原料,采用LCC-300催化劑,在實驗室單段提升管催化裂化裝置上模擬兩段提升管反應,結果如表3所示。從表3可以看出,一段提升管反應產(chǎn)物中丙烯產(chǎn)率為18.43%、汽油中烯烴質(zhì)量分數(shù)為45.54%。高烯烴含量的汽油作為二段提升管的原料,是催化轉(zhuǎn)化為丙烯的理想原料,二段提升管反應相對于大慶常壓渣油原料的丙烯產(chǎn)率為3.84%。從二段提升管反應后的汽油組成來看,烯烴質(zhì)量分數(shù)大幅度下降到13.48%,芳烴質(zhì)量分數(shù)升高到59.44%,由于芳烴含量較高,汽油的辛烷值沒有因烯烴含量的降低而損失。大慶常壓渣油通過兩段催化裂解反應,丙烯收率達到22.27%。
表3 實驗室兩段提升管催化裂解反應產(chǎn)物分布與汽油組成
3.2 TMP工業(yè)試驗
120kt/a TMP工業(yè)試驗采用LCC-300催化劑,裝置反應-再生系統(tǒng)的主要操作條件見表4。在TMP工業(yè)試驗裝置進入正常運行狀態(tài)后,一段提升管采用混合C4與大慶常壓渣油組合進料,二段提升管為回煉輕汽油、回煉油和回煉油漿組合進料。TMP技術由于采用了輕、重原料組合進料工藝,在提升管出口溫度與兩段提升管催化裂化技術相近的條件下,可使劑油比大幅度提高;對重質(zhì)進料而言,一段和二段提升管的劑油比分別達到8和18。說明在不提高提升管出口溫度的條件下可實現(xiàn)劑油比的大幅度提高,因而對于強化催化裂化反應、減少干氣的生成具有重要的意義。
表4 TMP工業(yè)試驗裝置反應-再生系統(tǒng)操作條件
對TMP裝置進行標定,產(chǎn)物分布結果如表5所示。從表5可以看出,使用TMP技術配套LCC-300催化劑,產(chǎn)物中丙烯收率達到20.38%,總液體收率82.95%,干氣和焦炭的總收率僅為13.99%。說明LCC-300催化劑在多產(chǎn)丙烯、減少干氣和焦炭生成方面具有優(yōu)勢。
表5 TMP工業(yè)試驗產(chǎn)物分布 w,%
在分析兩段提升管催化裂解多產(chǎn)丙烯工藝特點的基礎上研制出TMP技術配套LCC-300催化劑。采用該催化劑,在實驗室中型單段提升管反應裝置上進行模擬兩段提升管試驗,結果表明,在丙烯收率22.27%的情況下,總液體收率為80.08%,汽油組分的烯烴含量為13.48%,芳烴含量為59.44%,可作為高辛烷值汽油調(diào)合組分。在TMP工業(yè)試驗裝置上使用配套LCC-300催化劑,一段提升管采用混合C4與大慶常壓渣油組合進料,二段提升管為回煉輕汽油、回煉油和回煉油漿組合進料,裝置標定結果表明,在丙烯收率20.38%的情況下,總液體收率為82.95%,干氣和焦炭產(chǎn)率之和僅為13.99%。說明配套催化劑LCC-300在多產(chǎn)丙烯、減少干氣和焦炭生成方面具有優(yōu)勢。
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