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      蒸汽管網(wǎng)節(jié)能-冷凝水回收技術(shù)在煉油廠的應(yīng)用

      2011-01-13 08:29:28權(quán)亞文白小明倪曉斌黃傳峰
      石油煉制與化工 2011年9期
      關(guān)鍵詞:煉油廠凝結(jié)水冷凝水

      權(quán)亞文,白小明,倪曉斌,黃傳峰

      (1.陜西延長石油集團(tuán)榆林煉油廠,靖邊718500;2.陜西延長石油集團(tuán)研究院)

      1 前 言

      陜西延長石油集團(tuán)榆林煉油廠(以下簡稱榆林煉油廠)始建于1993年,經(jīng)過10多年的建設(shè)發(fā)展,目前原油一次加工規(guī)模達(dá)到4.0Mt/a。隨著工廠的不斷發(fā)展,由于沒有進(jìn)行全面的規(guī)劃,導(dǎo)致原有蒸汽及凝結(jié)水系統(tǒng)存在蒸汽系統(tǒng)熱量及水的不平衡,回收的凝結(jié)水只有少量作為循環(huán)水補(bǔ)水,其它就地排放至污水處理場,存在高質(zhì)低用等問題,造成燃料、水資源的浪費(fèi)以及環(huán)境污染等[1]。在環(huán)境保護(hù)要求越來越高、資源日益缺乏的今天,解決蒸汽系統(tǒng)存在的上述問題、進(jìn)行節(jié)能優(yōu)化改造具有巨大的經(jīng)濟(jì)效益和現(xiàn)實(shí)意義[2]。另外,由于榆林煉油廠地處毛烏素沙漠邊緣,干旱少水,所有生活及生產(chǎn)用水均依賴地下水,為此,節(jié)約水源的意識和需要也就更為迫切。本課題針對榆林煉油廠原有系統(tǒng)存在的蒸汽泄漏嚴(yán)重、冷凝水回收少、水質(zhì)難以達(dá)到鍋爐等用水要求的問題,采用背壓回水與加壓回水相結(jié)合的蒸汽管網(wǎng)節(jié)能技術(shù)對系統(tǒng)進(jìn)行改造,以改善低溫余熱的平衡,使生產(chǎn)裝置穩(wěn)定運(yùn)行。

      2 原有系統(tǒng)存在的問題

      2.1 疏水系統(tǒng)

      榆林煉油廠間接加熱蒸汽用戶的疏水方式有四種:①安裝疏水閥進(jìn)行疏水,達(dá)到阻汽排水的目的,主要用于管線伴熱和部分加熱設(shè)備;②加熱設(shè)備的凝結(jié)水出口增設(shè)凝結(jié)水罐,蒸汽經(jīng)過換熱器換熱后,變成凝結(jié)水進(jìn)入凝結(jié)水罐,凝結(jié)水罐的出口采用調(diào)節(jié)閥控制凝結(jié)水罐的液位,凝結(jié)水罐內(nèi)的液位形成液封,達(dá)到阻汽排水的目的,主要用于較大加熱設(shè)備的疏水;③采用截止閥控制開度進(jìn)行疏水,主要用于蒸汽管線疏水和伴熱,部分用于換熱設(shè)備的疏水;④少部分的疏水點(diǎn)沒有安裝疏水閥。

      原有蒸汽疏水系統(tǒng)存在的主要問題:①一些應(yīng)該安裝疏水閥的地方,現(xiàn)場未安裝或閥門開度不合理;②過多地選擇熱動力式和熱靜力式疏水閥,導(dǎo)致大量蒸汽泄漏,閥組壽命短,增加了維修和管理的難度;③所用的疏水閥品牌較多,產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,導(dǎo)致疏水閥的平均壽命較短,更換頻繁,同時造成大量的蒸汽泄漏。

      2.2 凝結(jié)水回收水質(zhì)

      凝結(jié)水的經(jīng)濟(jì)價值主要包括新鮮水的價值、除鹽或軟化的價值和熱值三個部分。理論上,凝結(jié)水是由蒸汽換熱冷卻后形成的,因此應(yīng)該是非?!凹儍簟钡?。凝結(jié)水價值的最優(yōu)化利用是將其作為鍋爐給水送回到鍋爐使用,但由于實(shí)際生產(chǎn)過程中存在的泄漏和污染,造成凝結(jié)水的水質(zhì)在含油及電導(dǎo)率等方面不能達(dá)到鍋爐給水要求。

      對榆林煉油廠一些具有代表性的區(qū)域凝結(jié)水水質(zhì)進(jìn)行分析,結(jié)果見表1。從表1可以看出,凝結(jié)水的油質(zhì)量濃度和電導(dǎo)率均超標(biāo),如果未經(jīng)處理的凝結(jié)水直接返回鍋爐系統(tǒng),極易造成熱力設(shè)備的結(jié)垢和腐蝕、過熱器和蒸汽機(jī)的積鹽等問題,降低熱力設(shè)備的熱效率,甚至?xí)绊憚恿υO(shè)備的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,給鍋爐的安全帶來極大的隱患。另外,凝結(jié)水送到循環(huán)水系統(tǒng),既浪費(fèi)凝結(jié)水的熱量,又增加循環(huán)水的運(yùn)行費(fèi)用。

      表1 凝結(jié)水水質(zhì)

      3 改造方案

      3.1 凝結(jié)水回收系統(tǒng)

      根據(jù)蒸汽系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用工況,結(jié)合疏水系統(tǒng)的疏水方式,采用新的優(yōu)化改造方案,使用背壓回水、重力回水或加壓回水等不同方式,在經(jīng)濟(jì)合理的前提下,對分散在伴熱線、加熱裝置等不同應(yīng)用場合的凝結(jié)水進(jìn)行最大程度的回收,并輸送至指定的回收點(diǎn),這是整個系統(tǒng)改造中一個承上啟下的環(huán)節(jié)。它將疏水系統(tǒng)排出的飽和凝結(jié)水收集起來,回收到動力車間新增的凝結(jié)水余熱利用系統(tǒng)和凝結(jié)水除油、除鐵系統(tǒng),處理后的凝結(jié)水送至動力車間作為鍋爐給水送交鍋爐使用?;厥盏絼恿囬g新增凝結(jié)水處理系統(tǒng)的凝結(jié)水主要包括兩個方面:一是原來作為循環(huán)水補(bǔ)水的凝結(jié)水,全年平均約12t/h;二是全廠原來直排的凝結(jié)水量冬季約為20t/h,夏季約為10t/h??偟哪Y(jié)水回收量冬季約為33.68t/h,夏季約為20.44t/h。

      3.2 凝結(jié)水精制處理系統(tǒng)

      冷凝水精制系統(tǒng)工藝流程示意見圖1。凝結(jié)水經(jīng)換熱器與除鹽水進(jìn)行換熱,使凝結(jié)水溫度降低后,回收到新增的凝結(jié)水罐中,然后通過新增的凝結(jié)水泵,進(jìn)入復(fù)合雙層膜凝結(jié)水精處理系統(tǒng)(該系統(tǒng)的主體設(shè)備為活性炭粉末覆蓋過濾器,濾料為木質(zhì)纖維素和活性炭粉末,具有良好的除油、除鐵效果),除去凝結(jié)水中含有的油和鐵,出水進(jìn)入活性炭過濾器進(jìn)一步處理,使凝結(jié)水中油質(zhì)量濃度不大于1mg/L,鐵質(zhì)量濃度不大于50μg/L,達(dá)到中壓鍋爐給水標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于油質(zhì)量濃度和鐵質(zhì)量濃度的要求;活性炭過濾器出水總管設(shè)有油在線監(jiān)測儀,監(jiān)測出水中的油質(zhì)量濃度,若出水中油質(zhì)量濃度大于1mg/L,系統(tǒng)自動打開油表連通的三通閥,出水返回到凝結(jié)水罐;若油質(zhì)量濃度不大于1 mg/L,出水進(jìn)入混合床。

      圖1 冷凝水精制系統(tǒng)工藝流程示意

      榆林煉油廠冷凝水回收系統(tǒng)改造項(xiàng)目于2007年實(shí)施完畢,改造后2008—2010年精制凝結(jié)水水質(zhì)指標(biāo)平均數(shù)據(jù)見表2。從表2可以看出,凝結(jié)水系統(tǒng)改造后運(yùn)行至今,精制凝結(jié)水的電導(dǎo)率由原來的2~50μS/cm下降到1μS/cm左右,油質(zhì)量濃度由原來的10~25mg/L下降到1mg/L以下,達(dá)到了鍋爐給水要求,為最優(yōu)化地回用凝結(jié)水、降低因凝結(jié)水就地排放而產(chǎn)生的污水處理壓力提供了保障。

      表2 精制凝結(jié)水水質(zhì)

      4 效果分析

      4.1 工程投資

      榆林煉油廠50t/h凝結(jié)水回收利用項(xiàng)目2007年12月10日完工,分別對三套常壓蒸餾裝置、兩套催化裂化裝置、一套重整-加氫聯(lián)合裝置、一套污水處理裝置、油品罐區(qū)以及公用系統(tǒng)部分凝結(jié)水回收系統(tǒng)進(jìn)行改造,共計安裝疏水閥組900多套,安裝自動泵2臺,鋪設(shè)管道15km,建成水處理裝置1套。工程總投資236.57萬元。

      4.2 效益分析

      回收的蒸汽冷凝水進(jìn)水處理裝置進(jìn)行沖洗、調(diào)試,原來直排的凝結(jié)水回到除鹽水箱的凝結(jié)水量冬季約為20t/h,夏季約為10t/h,其效益體現(xiàn)在凝結(jié)水熱值、除鹽水價值和減少污水處理費(fèi)用幾個方面。按除鹽水價格5元/t、凝結(jié)水價格5元/t、污水處理費(fèi)用5元/t、年運(yùn)行時間冬季4 000h和夏季4 000h計,則年節(jié)能效益為:回收凝結(jié)水量×年運(yùn)行時間×(除鹽水價格+凝結(jié)水價格+污水處理費(fèi))=180萬元。

      此外該項(xiàng)目完成后,可有效減少由于關(guān)鍵疏水設(shè)備不好而造成的蒸汽泄漏損失,該部分減少的蒸汽泄漏量可認(rèn)為是疏水環(huán)節(jié)節(jié)汽效益。除去汽輪機(jī)用汽量,榆林煉油廠現(xiàn)有的間接加熱蒸汽量冬季約為44t/h,夏季約為38t/h。經(jīng)過疏水環(huán)節(jié)的改造,節(jié)汽率一般在5%~28%之間,按節(jié)汽率12%保守計算、年運(yùn)行時間冬季4 000h、夏季4 000h、蒸汽價格50元/t,則年節(jié)能效益為:蒸汽用量×節(jié)汽率×蒸汽價格×年運(yùn)行時間=196.8萬元。

      通過上述節(jié)能系統(tǒng)改造,年節(jié)能凈效益約為376.8萬元。而整個工程總投資為236.57萬元,投資的回收期不足1年。

      5 結(jié)束語

      榆林煉油廠凝結(jié)水回收利用項(xiàng)目實(shí)施后最大程度地回收了蒸汽管網(wǎng)的凝結(jié)水,減少了污水排放量,減輕了污水處理場的生產(chǎn)負(fù)荷,同時節(jié)約了蒸汽和水資源,降低了生產(chǎn)成本,每年回收的水、汽可節(jié)約資金376.8萬元,項(xiàng)目投資的回收期不足1年。在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能降耗、挖潛增效、減輕環(huán)境污染和水資源的合理利用等方面,具有積極的社會意義。

      [1] 劉大山.不容忽視的節(jié)能領(lǐng)域——蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)[J].中國機(jī)械工程,2002,13(19):1634-1636

      [2] 郭占榮,劉花臺.西北地區(qū)凝結(jié)水及其生態(tài)環(huán)境意義[C].//第四屆全國青年地質(zhì)工作者學(xué)術(shù)討論會論文集.北京:中國地質(zhì)科學(xué)院,1999:762-766

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