大慶油田昆侖集團(tuán)有限公司管業(yè)分公司 復(fù)合管QC小組
(黑龍江 大慶 163311)
小組概況見(jiàn)表1。
鋼骨架塑料復(fù)合管道的連接方式主要有電熔連接和法蘭連接2種(圖1),其中電熔連接是一種重要的連接方式,是將管材插入電熔套筒 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電熔”)內(nèi)通電焊接,焊接質(zhì)量直接影響管道的施工質(zhì)量。
表1 小組概況
根據(jù)管業(yè)公司文件慶油昆集管業(yè)發(fā)[2010]2號(hào)《關(guān)于印發(fā)大慶油田昆侖集團(tuán)有限公司管業(yè)分公司1月份綜合計(jì)劃的通知》要求,復(fù)合管電熔焊接合格率達(dá)到99.9%,據(jù)統(tǒng)計(jì)2009年3~11月電熔焊接合格率為99.67%,統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表2所示。
表2 2009年3~11月復(fù)合管電熔焊接合格率統(tǒng)計(jì)表
為了達(dá)到公司要求,小組經(jīng)過(guò)研究決定選擇《提高復(fù)合管電熔焊接合格率》作為本次小組活動(dòng)課題。
本次活動(dòng)的目標(biāo):將復(fù)合管電熔焊接合格率提高到99.9%。
施工中電熔焊接不合格情況有外壁冒料、內(nèi)壁冒料及外表面塌陷3種情況(圖2),內(nèi)壁冒料嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致管材內(nèi)徑縮小,管道流動(dòng)阻力增大,壓力差提高,影響介質(zhì)的輸送能力。
對(duì)2009年3~11月復(fù)合管電熔焊接不合格情況進(jìn)行調(diào)查并進(jìn)行分項(xiàng)統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表3。
從表3中可以看出,內(nèi)壁冒料數(shù)量占電熔焊接不合格總數(shù)的71.4%。因此,可以判定造成電熔焊接合格率不達(dá)標(biāo)的癥結(jié)問(wèn)題是內(nèi)壁冒料。根據(jù)公式測(cè)算,如果解決了內(nèi)壁冒料這個(gè)癥結(jié)問(wèn)題,電熔焊接合格率能達(dá)到的99.91%,達(dá)到公司要求。
測(cè)算依據(jù):99.67%+(1-99.67%)×71.4%=99.91%>99.9%。
結(jié)論:通過(guò)目標(biāo)值的可行性分析,復(fù)合管電熔焊接合格率達(dá)到99.9%這個(gè)目標(biāo)是可行的。
小組成員針對(duì)內(nèi)壁冒料這個(gè)癥結(jié)問(wèn)題集思廣益,利用因果圖進(jìn)行分析,找出造成內(nèi)壁冒料的7條末端因素(圖3)。
表3 2009年3~11月復(fù)合管電熔焊接不合格情況統(tǒng)計(jì)表
為找出內(nèi)壁冒料的主要原因,小組成員針對(duì)圖3因果圖中的7條末端因素逐一進(jìn)行分析、確認(rèn),要因確認(rèn)表見(jiàn)表4。
經(jīng)小組全體成員確認(rèn),造成電熔焊接內(nèi)壁冒料的主要因素是電熔繞線(xiàn)方式不合理。
在要因確定的基礎(chǔ)上,小組成員針對(duì)要因逐條進(jìn)行分析,運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法制訂了多條對(duì)策,經(jīng)過(guò)對(duì)方案進(jìn)行優(yōu)選,以容易實(shí)施、進(jìn)度最快、效果最明顯、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)最小為原則,最后優(yōu)選出的對(duì)策如表5所示。
表4 要因確認(rèn)表
續(xù)表4
表5 對(duì)策表
電熔生產(chǎn)工藝流程如圖4所示。
2010年5月4日小組成員針對(duì)電熔繞線(xiàn)方式不合理這個(gè)要因,進(jìn)行對(duì)策實(shí)施,主要對(duì)策是采用跳接繞線(xiàn)方式,但電熔線(xiàn)跳接后會(huì)發(fā)生擠線(xiàn)現(xiàn)象 (圖5),原因是電熔芯套斜度較大,注入熔料時(shí)沖動(dòng)電熔線(xiàn),使得電熔線(xiàn)排列不均,造成擠壓搭接現(xiàn)象。因此,研究了一種可行的跳線(xiàn)方案,既能保證產(chǎn)品質(zhì)量,又能達(dá)到內(nèi)壁無(wú)冒料,產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng)跳線(xiàn)電熔。小組成員針對(duì)跳線(xiàn)電熔進(jìn)行方案實(shí)施。
8.1.1 電熔芯套改進(jìn),表面滾花、分布凸臺(tái)
為避免跳線(xiàn)電熔產(chǎn)品成型時(shí)電熔線(xiàn)發(fā)生擠線(xiàn)現(xiàn)象,將電熔芯套表面進(jìn)行滾花,且在跳線(xiàn)起始、終止位置徑向各分布5個(gè)凸臺(tái)(直徑3.0mm、高0.6mm),跳線(xiàn)電熔芯套示意圖如圖6所示。
芯套表面滾花可提高其粗糙度,增大電熔線(xiàn)與芯套表面之間的摩擦力,防止擠線(xiàn);芯套表面凸臺(tái)意為阻擋電熔線(xiàn),完成電熔線(xiàn)跳接,同時(shí)也防止了擠線(xiàn)現(xiàn)象發(fā)生。設(shè)計(jì)完成后,2010年5月23日完成了電熔芯套加工試制(圖7)。
8.1.2 電熔線(xiàn)跳接
電熔芯套經(jīng)過(guò)滾花、凸臺(tái)處理后,2010年5月25日小組成員制定了繞線(xiàn)方案。
(1)將芯套組件安裝在繞線(xiàn)機(jī)芯套架上,將接線(xiàn)柱插入芯套端部的接線(xiàn)柱孔內(nèi),按繞線(xiàn)機(jī)開(kāi)機(jī)順序開(kāi)始繞線(xiàn),繞線(xiàn)要緊密均勻,繞線(xiàn)至緊貼芯套上的小凸臺(tái)一側(cè),準(zhǔn)備跳線(xiàn)時(shí)停止繞線(xiàn),進(jìn)行焊線(xiàn),防止電熔線(xiàn)串動(dòng),焊線(xiàn)后將檔位掛到左檔,導(dǎo)線(xiàn)柱移動(dòng),手動(dòng)將電熔線(xiàn)跳至另一側(cè)凸臺(tái)外側(cè),電熔線(xiàn)布滿(mǎn)芯套后停機(jī),用螺旋千斤頂頂緊線(xiàn)端,防止松動(dòng),再用鉗子將接線(xiàn)柱與電熔包塑線(xiàn)接緊,并插入芯套另一端部接線(xiàn)柱孔內(nèi)。
(2)對(duì)跳線(xiàn)電熔進(jìn)行焊線(xiàn)時(shí),兩側(cè)小凸臺(tái)處電熔線(xiàn)應(yīng)加焊,加焊數(shù)量依照具體規(guī)格而定,表面焊線(xiàn)推薦如圖8方式進(jìn)行。
繞線(xiàn)機(jī)繞線(xiàn)及焊線(xiàn)過(guò)程如圖9所示。
實(shí)施前后電熔線(xiàn)繞線(xiàn)方式對(duì)比如圖10所示。
8.1.3 生產(chǎn)跳線(xiàn)電熔(圖11)
對(duì)策實(shí)施前后電熔內(nèi)壁繞線(xiàn)情況對(duì)比如圖12所示。
對(duì)策實(shí)施后跳線(xiàn)電熔中心位置通過(guò)跳線(xiàn)出現(xiàn)一處無(wú)電熔線(xiàn)冷料區(qū),電熔焊接時(shí)通過(guò)冷料區(qū)將實(shí)施前的連續(xù)熔池分隔成2個(gè)獨(dú)立的熔池,避免了內(nèi)壁冒料現(xiàn)象的發(fā)生。
(1)2010年6月2日對(duì)策實(shí)施后重新調(diào)整了跳線(xiàn)電熔焊接工藝,并生產(chǎn)了9種規(guī)格跳線(xiàn)電熔試驗(yàn)件,按照調(diào)整后焊接工藝分別用THE-12C、HTDC-8B、HTDC-8 3種型號(hào)焊機(jī)進(jìn)行焊接試驗(yàn)。9種規(guī)格試驗(yàn)件焊接后達(dá)到內(nèi)壁無(wú)冒料,焊接合格率為100%。
(2)焊接檢測(cè)后又對(duì)每個(gè)焊接試驗(yàn)件進(jìn)行耐壓實(shí)驗(yàn),目的是為了檢測(cè)實(shí)施前后電熔在耐壓試驗(yàn)方面是否有所不同。結(jié)果9個(gè)試驗(yàn)件廠內(nèi)耐壓試驗(yàn)合格率100%。焊接及耐壓試驗(yàn)情況如圖13所示。
(3)電熔繞線(xiàn)方式的改變,不會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量。2010年6月20日,將跳線(xiàn)電熔進(jìn)行送檢,產(chǎn)品檢驗(yàn)合格。
因施工產(chǎn)品規(guī)格有限,2010年6月23~28日,小組成員針對(duì)6種規(guī)格跳線(xiàn)電熔產(chǎn)品分別到5個(gè)工地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)焊接試驗(yàn),焊接試驗(yàn)結(jié)果達(dá)到了內(nèi)壁冒無(wú)冒料。
對(duì)策實(shí)施前后電熔焊接質(zhì)量對(duì)比如圖14所示。
對(duì)策實(shí)施后,2010年7月份進(jìn)行了跳線(xiàn)電熔的批量生產(chǎn),并應(yīng)用到施工中,2010年11月底對(duì)跳線(xiàn)電熔焊接合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),見(jiàn)表6。
表6 2010年(7~11月)跳線(xiàn)電熔焊接合格率統(tǒng)計(jì)表
從表6中可以看出,使用新工藝生產(chǎn)的跳線(xiàn)電熔焊接內(nèi)壁冒料數(shù)量為0,同時(shí)復(fù)合管電熔焊接合格率達(dá)到99.97%,完成了目標(biāo)值(圖15)。
(1)經(jīng)濟(jì)效益。2009年3~11月復(fù)合管電熔焊接內(nèi)壁冒料搶修經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表7。
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,9種規(guī)格跳線(xiàn)電熔可以節(jié)約電熔線(xiàn)如表8所示。
表7 2009年3~11月復(fù)合管電熔焊接內(nèi)壁冒料經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計(jì)表
表8 跳線(xiàn)電熔節(jié)約電熔線(xiàn)明細(xì)
9種電熔模具滾花及凸臺(tái)改造費(fèi)用為200×9= 1 800元,直接創(chuàng)效合計(jì):81 370.8+7 757.64-1 800= 87 328.44元。
(2)社會(huì)效益。通過(guò)課題的實(shí)施,達(dá)到了電熔焊接內(nèi)壁無(wú)冒料;解決了內(nèi)壁冒料引起的管道流動(dòng)阻力增大、壓力差提高、影響介質(zhì)輸送的問(wèn)題;提高了焊接質(zhì)量及管道施工質(zhì)量;避免了因電熔焊接質(zhì)量與甲方協(xié)調(diào)溝通的環(huán)節(jié)。
(1)完善并下發(fā)DQG/JS-14《鋼骨架塑料復(fù)合管件生產(chǎn)工藝規(guī)程》,調(diào)整4.1.4、4.1.5電熔產(chǎn)品繞線(xiàn)、焊線(xiàn)部分;完善并下發(fā)DQG/JS-19《鋼骨架塑料復(fù)合管焊接技術(shù)要求》,調(diào)整跳線(xiàn)電熔焊接工藝參數(shù)部分。
(2)將跳線(xiàn)電熔生產(chǎn)情況跟蹤到2011年4月 30日,跳線(xiàn)電熔在 DN100、DN500、DN350、DN200 4種規(guī)格中應(yīng)用,節(jié)約電熔線(xiàn)的同時(shí),已施工的跳線(xiàn)電熔無(wú)一處焊接內(nèi)壁冒料。
(1)這次QC小組活動(dòng)嚴(yán)格按照科學(xué)的PDCA程序進(jìn)行,完成了本次QC活動(dòng)目標(biāo),取得了一定的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)此次活動(dòng),施工人員的焊接質(zhì)量意識(shí)得到明顯提高。此次活動(dòng)使小組成員積累了豐富的現(xiàn)場(chǎng)工作經(jīng)驗(yàn),各方面素質(zhì)得到了有效提升。
(2)施工中發(fā)現(xiàn)管材手工封口存在一些不足之處,QC小組準(zhǔn)備將 《提高手工封口一次合格率》作為下一次活動(dòng)課題。