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      UASB+AF反應(yīng)器處理高濃度PTA廢水工藝優(yōu)化探析

      2011-04-05 05:41:08趙曉進(jìn)胡東海
      合成技術(shù)及應(yīng)用 2011年1期
      關(guān)鍵詞:容積甲烷氨氮

      趙曉進(jìn),胡東海

      (1.南京大學(xué)環(huán)境學(xué)院,江蘇 南京 210093;2.中國石化儀征化纖股份有限公司BDO事業(yè)部,江蘇 儀征 211900;3.上海大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,上海 200444)

      設(shè)備改造

      UASB+AF反應(yīng)器處理高濃度PTA廢水工藝優(yōu)化探析

      趙曉進(jìn)1,2,胡東海3

      (1.南京大學(xué)環(huán)境學(xué)院,江蘇 南京 210093;2.中國石化儀征化纖股份有限公司BDO事業(yè)部,江蘇 儀征 211900;3.上海大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,上海 200444)

      厭氧處理污水是利用厭氧微生物的代謝特征,在無須提供外源能量的條件下,以被還原有機(jī)物作為受氫體,產(chǎn)生具有能源價(jià)值的甲烷。它具有水解能力強(qiáng)、容積負(fù)荷高、去除率高、節(jié)約能源、產(chǎn)泥量低等特點(diǎn),是現(xiàn)代廢水處理先進(jìn)的工藝之一。以厭氧UASB+AF反應(yīng)器理論為依據(jù),運(yùn)用實(shí)驗(yàn)的方法,并結(jié)合實(shí)際操作管理論述了如何維持UASB+AF反應(yīng)器高效、穩(wěn)定運(yùn)行,以實(shí)際數(shù)據(jù)闡明UASB+AF反應(yīng)器達(dá)到較高去除率時(shí),各項(xiàng)工藝指標(biāo)的最佳范圍及注意事項(xiàng)。

      UASB+AF反應(yīng)器 PTA 污水 厭氧

      1 PTA污水介紹

      PTA(精對(duì)苯二甲酸)是生產(chǎn)聚酯纖維(滌綸)、聚酯瓶片和聚酯薄膜的重要的大宗有機(jī)原料之一,廣泛用于與化學(xué)纖維、輕工、電子、建筑等國民經(jīng)濟(jì)有關(guān)的各個(gè)方面。PTA生產(chǎn)污水中主要含有醋酸、對(duì)苯二甲酸、PT酸、間苯二甲酸、鄰苯二甲酸、偏苯三酸和4-CBA等,pH約為3左右,CODcr為8 330 mg/L左右。PTA裝置在生產(chǎn)過程中的排水存在水質(zhì)水量變化大、污染物濃度高、含固量大、沖擊性大等特征,因此屬于較難處理的有機(jī)工業(yè)廢水[1]。

      2 儀化公司PTA污水處理工藝簡介

      儀化公司PTA生產(chǎn)中心污水預(yù)處理能力約為4 420 t/天,進(jìn)水CODcr 8 330 mg/L、pH值≥2.8。處理后出水CODcr為800 mg/L以下,pH值6~9。然后送入該公司水務(wù)中心進(jìn)一步生化處理,達(dá)標(biāo)后排入長江。

      PTA裝置的污水特點(diǎn)是高CODcr、高懸浮固體、高酸度。PTA裝置排來的污水首先經(jīng)過絮凝裝置、酸析池初步沉降,再加堿加營養(yǎng)鹽后進(jìn)入調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)酸堿度等水質(zhì)指標(biāo)。生物處理目的是消除可以分解或可氧化的有機(jī)溶物或部分懸浮物,從而大幅降低COD值。具體工藝流程詳見圖1。

      3 UASB+AF反應(yīng)器簡介

      展出的一種新型的厭氧反應(yīng)器,與UASB反應(yīng)器相比,不但具備UASB反應(yīng)器運(yùn)行操作簡單、適應(yīng)高濃度COD廢水處理和能高負(fù)荷運(yùn)行的優(yōu)點(diǎn),而且具備了AF反應(yīng)器不易流失污泥和耐負(fù)荷沖擊的優(yōu)點(diǎn)。這種反應(yīng)器形成顆粒污泥和高活性生物膜后,能處理高濃度難降解的有機(jī)廢水,而且運(yùn)行穩(wěn)定。

      3.1 UASB+AF反應(yīng)器結(jié)構(gòu)[2]

      UASB+AF反應(yīng)器主要由5個(gè)部分組成:進(jìn)水和配水系統(tǒng)、反應(yīng)器池體、三相分離器、填料部分和沼氣收集系統(tǒng)。污水由進(jìn)配水系統(tǒng)呈脈沖狀均勻分配到整個(gè)池底,與池底的懸浮污泥層和填料層充分混合接觸。污泥中的微生物分解有機(jī)物,同時(shí)產(chǎn)生沼氣氣泡逐漸帶動(dòng)污泥上升到三相分離器進(jìn)行三相分離。沼氣由氣室排出,水由排出系統(tǒng)進(jìn)入好氧池。UASB+AF反應(yīng)器的特點(diǎn)是生物量多,容積負(fù)荷高,設(shè)備簡單,運(yùn)行方便,造價(jià)相對(duì)較低,便于管理。UASB+AF反應(yīng)器裝置截面結(jié)構(gòu)如圖2所示。

      3.2 UASB+AF反應(yīng)器處理污水機(jī)理

      污水經(jīng)脈沖發(fā)生器呈脈沖狀均勻地分配到UASB+AF反應(yīng)器底部的配水系統(tǒng),然后由反應(yīng)器的底部向上流動(dòng),與懸浮污泥和填料上的掛膜(生物膜)充分接觸,厭氧反應(yīng)就發(fā)生在接觸過程中。污水與懸浮污泥及填料上的生物膜接觸,厭氧生物在厭氧狀態(tài)下將有機(jī)物水解、酸化和分解,產(chǎn)生沼氣(主要是CH4和CO2)引起了內(nèi)部循環(huán),這對(duì)顆粒污

      儀化PTA生產(chǎn)中心污水預(yù)處理厭氧采用的是UASB+AF反應(yīng)器,這是在UASB反應(yīng)器基礎(chǔ)上發(fā)泥和生物膜的形成十分有利。污水中的有機(jī)物被厭氧微生物降解,一部分轉(zhuǎn)化為沼氣,一部分轉(zhuǎn)化為微生物機(jī)體。附著氣體的污泥向反應(yīng)器的頂部上升,大部分污泥被填料吸附,未被填料吸附到的污泥則繼續(xù)上升,直到碰擊反應(yīng)器頂部的三相分離器壁板,引起氣體與污泥絮體分離——脫氣。釋放氣體的污泥將沉入反應(yīng)器內(nèi)繼續(xù)與污水接觸進(jìn)入下一個(gè)反應(yīng)階段,同時(shí)氣體在三相分離器內(nèi)聚集到一定壓力后,通過水封進(jìn)入沼氣柜。PTA污水在UASB+AF反應(yīng)器中,經(jīng)過與厭氧微生物接觸,大部分TA等有機(jī)物得以降解,大部分有機(jī)物分解為CH4、CO2和水,見式(1)~式(3)。

      圖1 PTA廢水預(yù)處理工藝流程

      圖2 UASB+AF反應(yīng)器截面結(jié)構(gòu)

      4 實(shí) 驗(yàn)

      4.1 pH值、VFA與ALK對(duì)COD處理效率的影響[3]

      pH值是厭氧消化中的重要控制因素。酸性腐化細(xì)菌對(duì)pH值的適應(yīng)范圍較廣,一般在4.5~8.0都能維持較高的活性。而甲烷菌對(duì)pH值較為敏感,適應(yīng)范圍較窄,甲烷菌的適宜pH值為6.6~7.8,最佳pH值在6.8~7.2。pH值下降到5以下,對(duì)甲烷菌有毒害作用。如果有一段時(shí)間pH值很低,甲烷菌會(huì)大量死亡,即使pH值恢復(fù)到中性,厭氧消化的效率也不易恢復(fù)。而高pH值時(shí),只要恢復(fù)到中性,甲烷消化的效率就能很快恢復(fù)。

      優(yōu)化運(yùn)行實(shí)驗(yàn)是通過調(diào)整厭氧池進(jìn)水pH值,考察COD去除率的變化。實(shí)驗(yàn)采用投加液堿的方法,將UASB+AF反應(yīng)器進(jìn)水pH值控制在6.0~7.8。為獲得比較穩(wěn)定的運(yùn)行數(shù)據(jù),實(shí)驗(yàn)在氣溫變化較小的4~5月進(jìn)行,并將氨氮指標(biāo)控制在穩(wěn)定范圍內(nèi)。pH值調(diào)整實(shí)驗(yàn)分為3個(gè)階段進(jìn)行,第1個(gè)20天將pH值控制在6.0~6.6,第2個(gè)20天控制在6.6~7.2,第3個(gè)20天控制在7.2~7.8,共60天。由實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)整理得到的pH值對(duì)厭氧去除率的影響關(guān)系見圖3、表1。

      表1 pH與厭氧池去除率影響數(shù)據(jù)

      圖3 pH對(duì)UASB+AF反應(yīng)器去除率的影響趨勢(shì)

      實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)表明,UASB+AF反應(yīng)器進(jìn)水在pH值6.6~7.2內(nèi)時(shí)可達(dá)到較高的去除率,說明產(chǎn)甲烷菌在此pH范圍內(nèi)最適宜生長且消化能力最強(qiáng),實(shí)驗(yàn)范圍內(nèi)的pH變化對(duì)COD去除率的影響不是很明顯。由于厭氧生物處理過程中有重碳酸鹽(HCO-3)與H2CO3生成,厭氧池中HCO-3與CO2濃度都很高,具有較大的緩沖能力。根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,人工調(diào)節(jié)pH時(shí)可以適當(dāng)擴(kuò)大范圍到6.0~7.8,以增強(qiáng)操作的可行性。

      4.2 溫度的影響

      甲烷菌對(duì)溫度的適應(yīng)性較弱,適應(yīng)范圍可分為中溫(30~35℃)及高溫(50~60℃)兩類。高溫消化比中溫消化所需時(shí)間短,產(chǎn)氣速率高。但高溫消化溫度控制難度大,加熱污水、污泥所消耗熱量大,消化反應(yīng)構(gòu)筑物及管道的保溫費(fèi)用也高,故一般采用中溫消化處理。厭氧過程比好氧過程對(duì)溫度變化尤其是低溫更加敏感。主要是由于甲烷菌比酸性腐化細(xì)菌對(duì)溫度更加敏感。低溫時(shí)揮發(fā)酸濃度增加,就是因?yàn)樗嵝愿?xì)菌的代謝速度受溫度的影響比甲烷菌受到的影響小。低溫時(shí)揮發(fā)性有機(jī)酸的濃度迅速增加可能會(huì)使揮發(fā)性有機(jī)酸在系統(tǒng)中累積,最終超出系統(tǒng)的緩沖能力,導(dǎo)致pH值急劇下降,從而嚴(yán)重影響厭氧系統(tǒng)的正常運(yùn)行,這也是冬季運(yùn)行厭氧去除率較低的原因之一。溫度提高,有機(jī)物的去除率和產(chǎn)氣量都會(huì)增加,但甲烷菌對(duì)溫度的適應(yīng)范圍較小,超出其適應(yīng)范圍后,消化速度同樣會(huì)減退。同時(shí),溫度的急劇變化和上下波動(dòng)不利于厭氧系統(tǒng)的正常運(yùn)行,當(dāng)短時(shí)間內(nèi)溫度升降超過5℃,沼氣產(chǎn)量會(huì)明顯下降,甚至停止產(chǎn)氣。因此,厭氧生物處理系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)的溫度變化幅度一般不宜超過2~3℃。

      PTA生產(chǎn)裝置的排水溫度在80~90℃,夏季氣溫高,污水水溫也相對(duì)較高,厭氧進(jìn)水達(dá)到40℃左右,研究工作驗(yàn)證了溫度對(duì)厭氧處理效率的影響。啟用冷卻塔降低廢水溫度后比較兩種溫度下厭氧池的去除率,結(jié)果見表2。表中數(shù)據(jù)表明當(dāng)開啟冷卻塔后,UASB+AF反應(yīng)器水溫由40℃降到36℃左右,COD去除率有所上升。因此,作為優(yōu)化運(yùn)行的調(diào)整措施,必要時(shí)可通過調(diào)節(jié)水溫來提高厭氧處理的效率。

      表2 不同溫度下UASB+AF反應(yīng)器去除率數(shù)據(jù)

      4.3 氨氮對(duì)COD處理效率的影響[4]

      厭氧微生物的生長繁殖需要攝取一定比例的C、N、P及其它微量元素,但由于厭氧微生物對(duì)碳素養(yǎng)分的利用率比好氧微生物低,一般認(rèn)為,厭氧生物處理中碳氮磷的比值控制在COD∶N∶P=(200~300)∶5∶1即可。在厭氧處理時(shí)提供氮源,除了滿足合成菌體所需之外,還有利于提高系統(tǒng)的緩沖能力。如果氮源不足,即碳氮比太高,不僅會(huì)導(dǎo)致厭氧菌增殖緩慢,而且消化液的緩沖能力降低,會(huì)引起pH值下降。相反,如果氮源過剩,碳氮比太低、氮不能被充分利用,將導(dǎo)致系統(tǒng)中氨的累積,引起pH值上升,如果上升到8以上,就會(huì)抑止甲烷菌的生長繁殖,使消化效率降低。

      PTA廢水中氨氮濃度較低,厭氧處理中所需的氮源由外部提供,實(shí)際操作過程是采用投加氨水的方法控制厭氧池進(jìn)水的氨氮指標(biāo)。根據(jù)理論值,C∶N應(yīng)為40∶1左右,為確定厭氧處理中氨氮濃度對(duì)COD去除效率的影響,實(shí)驗(yàn)中采用逐步減少氨水投加量的方法來降低氨氮濃度,考察不同氨氮濃度時(shí)厭氧處理過程的COD去除率,每一階段固定氨氮濃度穩(wěn)定運(yùn)行10天左右,通過試驗(yàn)確定該系統(tǒng)最適宜的氨氮指標(biāo)及氨水投加量。氨氮濃度與厭氧處理過程中COD去除率的實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表3及圖4。

      表3 進(jìn)水氨氮對(duì)厭氧COD去除率的關(guān)系

      圖4 氨氮對(duì)厭氧COD去除率影響趨勢(shì)

      實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,當(dāng)氨氮進(jìn)水濃度在20 mg/L以下時(shí),隨氨氮濃度的降低,UASB+AF反應(yīng)器對(duì)COD的去除率明顯下降;當(dāng)氨氮濃度大于40 mg/L時(shí),COD去除率的增幅變化不明顯。因此結(jié)合厭氧處理效率、運(yùn)行成本及隨后的好氧系統(tǒng)對(duì)最終氨氮的處理效果,確定該系統(tǒng)維持厭氧菌生長和消化需要的氨氮指標(biāo)應(yīng)控制在20~40 mg/L之間。

      4.4 容積負(fù)荷對(duì)COD處理效率的影響[5]

      厭氧系統(tǒng)的處理負(fù)荷通常是用容積負(fù)荷來表征,容積負(fù)荷直接影響處理效率和產(chǎn)氣量。在一定范圍內(nèi),隨著容積負(fù)荷的提高,產(chǎn)氣量增加,但容積負(fù)荷的提高將導(dǎo)致停留時(shí)間縮短,COD去除率下降。厭氧系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),產(chǎn)酸和產(chǎn)甲烷的速率保持相對(duì)平衡,容積負(fù)荷過高,則產(chǎn)酸率有可能大于產(chǎn)甲烷的用酸率,從而造成揮發(fā)酸的積累,pH值迅速下降,阻礙產(chǎn)甲烷階段的正常進(jìn)行,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致產(chǎn)甲烷作用的停頓,整個(gè)UASB+AF反應(yīng)器陷于癱瘓狀態(tài),調(diào)整恢復(fù)起來非常困難。同時(shí),如果容積負(fù)荷過低,雖然去除率提高了,但設(shè)備的利用率太低。

      現(xiàn)有系統(tǒng)調(diào)整容積負(fù)荷的方法包括改變進(jìn)水量和調(diào)節(jié)污水回流比,其中進(jìn)水量的改變對(duì)COD去除率的影響比較顯著。目前的控制措施是一方面通過調(diào)整2#集水井污水泵的運(yùn)行,控制進(jìn)入?yún)捬醭氐目偭髁?。同時(shí),厭氧系統(tǒng)8組UASB+AF反應(yīng)器的進(jìn)口均設(shè)有流量計(jì),控制每組流量在30 m3/h左右,保持流量的穩(wěn)定和各組池子之間流量的均衡。當(dāng)生產(chǎn)裝置由于工藝調(diào)整、停車等原因造成來水量和水質(zhì)發(fā)生明顯變化時(shí),為避免容積負(fù)荷過高對(duì)UASB+AF反應(yīng)器產(chǎn)生沖擊,一般情況下,將酸析池臨時(shí)作為事故池儲(chǔ)存這部分污水,待裝置運(yùn)行穩(wěn)定后逐漸消化。

      通過調(diào)節(jié)污水回流比來控制容積負(fù)荷,現(xiàn)場(chǎng)有3種方式可供選擇,分別是25%出水回流(回流比0.33∶1)、50%出水回流(回流比1∶1)和75%出水回流(回流比3∶1)。UASB+AF反應(yīng)器的工藝優(yōu)化運(yùn)行實(shí)驗(yàn)對(duì)這3種回流比調(diào)整后的運(yùn)行情況進(jìn)行了考察,每種回流比條件下的實(shí)驗(yàn)運(yùn)行周期為20天,考察厭氧池進(jìn)出水COD,計(jì)算COD去除率和容積負(fù)荷,試驗(yàn)結(jié)果見表4。

      表4 不同回流比時(shí)容積負(fù)荷與厭氧去除率數(shù)據(jù)

      容積負(fù)荷計(jì)算公式:

      Nv=Q(n+1)C/(v×1000)

      Q—污水量,m3/d;

      C—進(jìn)水COD濃度,mg/L;

      n—回流水稀釋倍數(shù);

      v—反應(yīng)器體積,m3。

      生產(chǎn)裝置排水流量為5 528 m3/d,厭氧池體積為9 435m3,回流比為25%(0.33∶1)時(shí),容積負(fù)荷:

      Nv=Q(n+1)C/(v×1000)

      =5528×(0.33+1)×4209/(9435×1000)

      =3.3 kg COD/(m3·d)

      回流比為50%(1∶1)時(shí),容積負(fù)荷:

      Nv=Q(n+1)C/(v×1000)

      =5528×(1+1)×3821/(9435×1000)

      =4.5 kg COD/(m3·d)

      回流比為75%(1∶1)時(shí),容積負(fù)荷:

      Nv=Q(n+1)C/(v×1000)

      =5528×(3+1)×3330/(9435×1000)

      =7.8 kg COD/(m3·d)

      結(jié)果表明,25%污水回流時(shí)稀釋倍數(shù)低,UASB+AF反應(yīng)器進(jìn)水COD最高,容積負(fù)荷低,水力停留時(shí)間長,COD去除率高,但UASB+AF反應(yīng)器出水COD也是最高,給下游好氧處理帶來一定的難度。而75%污水回流雖然短期內(nèi)出水效果接近,但容積負(fù)荷高,COD去除率低,長期運(yùn)行不利于厭氧菌生長。綜合考慮,50%污水回流在滿足一定的去除率的前題下,厭氧出水COD也不是很高,比較符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。

      4.5 鈷、錳對(duì)厭氧處理過程的影響

      醋酸鈷、醋酸錳是生產(chǎn)精對(duì)苯二甲酸時(shí)使用的催化劑。當(dāng)裝置處于開、停車階段或出現(xiàn)異常情況時(shí),工藝污水中鈷、錳濃度會(huì)大幅度增加,最大質(zhì)量濃度能達(dá)到1 000 mg/L,當(dāng)廢水中鈷質(zhì)量濃度大于200 mg/L、錳質(zhì)量濃度大于100 mg/L,就會(huì)嚴(yán)重影響厭氧污泥的活性,甚至使厭氧微生物死亡。筆者所在單位的生化站就曾經(jīng)出現(xiàn)過,由于含有高濃度鈷、錳污水進(jìn)入?yún)捬跸到y(tǒng)造成兩座厭氧池失去處理能力的事故。實(shí)驗(yàn)分析甲烷氣增量與鈷質(zhì)量濃度、錳質(zhì)量濃度的關(guān)系,見圖5、圖6所示。

      圖5 甲烷氣的增量與鈷質(zhì)量濃度關(guān)系

      圖6 甲烷氣的增量與錳質(zhì)量濃度關(guān)系

      從圖5、6可看出:在厭氧系統(tǒng)中,鈷質(zhì)量濃度低于200 mg/L、錳質(zhì)量濃度低于100 mg/L時(shí),有利于提高微生物的活性,促進(jìn)有機(jī)物的降解。主要是由于鈷、錳等一些無機(jī)鹽類是微生物生命活動(dòng)必不可少的營養(yǎng)物質(zhì),它們是構(gòu)成微生物細(xì)胞的組成成分,參與酶蛋白的組成、活化酶促反應(yīng)。只要存在極其微量,就能夠強(qiáng)烈地刺激微生物的生命活動(dòng)。缺少這些微量元素,就會(huì)導(dǎo)致微生物生命活動(dòng)強(qiáng)度的降低。當(dāng)鈷、錳含量過高時(shí),會(huì)抑制厭氧微生物活性,降低厭氧微生物對(duì)有機(jī)物的降解能力。主要是因?yàn)橛袡C(jī)物降解產(chǎn)物為CO2和H2O。由于厭氧系統(tǒng)是一個(gè)密閉的系統(tǒng),產(chǎn)生的CO2無法逸出,大部分仍停留在污泥和污水中。因此,CO2和H2O會(huì)與鈷、錳發(fā)生如下反應(yīng):

      MnCO3和CoCO3均為難溶物,由于它們的凝聚作用,使酶發(fā)生沉淀,從而降低微生物活性。另一方面,過量的金屬離子容易和細(xì)菌蛋白質(zhì)相結(jié)合而發(fā)生變性或沉淀從而使酶失去活性。

      PTA生產(chǎn)過程中,當(dāng)遇到生產(chǎn)異常時(shí),可在工藝污水中加入草酸,將大部分鈷、錳沉淀去除,使污水中鈷質(zhì)量濃度低于200 mg/L、錳質(zhì)量濃度低于100 mg/L,再進(jìn)入?yún)捬跸到y(tǒng),以限制過量的鈷、錳來影響厭氧微生物活性。當(dāng)工藝正常時(shí),只要加強(qiáng)監(jiān)控,確保污水中鈷質(zhì)量濃度低于200 mg/L、錳質(zhì)量濃度低于100 mg/L,反而會(huì)促進(jìn)厭氧微生物活性。

      4.6 脈沖發(fā)生器對(duì)UASB+AF反應(yīng)器的影響

      脈沖發(fā)生器是UASB+AF反應(yīng)器布水系統(tǒng)的重要設(shè)備,它運(yùn)用虹吸的原理產(chǎn)生脈沖水流,將PTA廢水均勻地分配到反應(yīng)器內(nèi),同時(shí)脈沖水流將反應(yīng)器底的污泥攪動(dòng)起來,使泥水充分混合,取得最佳的COD去除率。其結(jié)構(gòu)見圖7所示。

      筆者單位生化站UASB+AF反應(yīng)器運(yùn)行已達(dá)10年,2005年2月份COD去除率突然降到38%,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)聽,發(fā)現(xiàn)脈沖發(fā)生器無脈沖聲音。打開脈沖發(fā)生器,發(fā)現(xiàn)擋水板和進(jìn)水管交界處以及內(nèi)筒和出水管間隙處已被淤泥堵塞,導(dǎo)致虹吸無法進(jìn)行,水流無法均勻地發(fā)布到反應(yīng)器內(nèi),反應(yīng)器底部污泥也無法脈沖攪動(dòng)起來,因此導(dǎo)致UASB+AF反應(yīng)器去除率降低。當(dāng)清洗掉脈沖發(fā)生器內(nèi)部淤泥后,脈沖發(fā)生器又正常脈沖起來,COD去除率升高到55%,見圖8所示。

      圖7 脈沖發(fā)生器示意

      圖8 清洗前后去除率對(duì)比

      4.7 UASB+AF反應(yīng)器運(yùn)行效果比較

      通過上述對(duì)UASB+AF反應(yīng)器操作影響因子的調(diào)查分析和實(shí)施優(yōu)化運(yùn)行的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,統(tǒng)計(jì)得出的UASB+AF反應(yīng)器運(yùn)行數(shù)據(jù)匯總見表5及圖9,其中5月份前是改造前的運(yùn)行數(shù)據(jù)。UASB+AF反應(yīng)器從COD去除率波動(dòng)比較大到實(shí)施優(yōu)化改造后穩(wěn)定在55%左右,改造工作取得明顯效果,為下一步好氧處理以及總排出水合格打下了良好的基礎(chǔ)。

      表5 生化站UASB+AF反應(yīng)器去除率匯總

      圖9 生化站UASB+AF反應(yīng)器去除率趨勢(shì)

      5 結(jié) 論

      綜合以上分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)果,為保持UASB+AF反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行并維持較高的COD去除率,應(yīng)當(dāng)采取下列措施:

      a)UASB+AF反應(yīng)器進(jìn)水pH最佳值為6.6~7.2,此時(shí)厭氧菌的生長和消化能力達(dá)到最佳。人工調(diào)節(jié)pH時(shí)可以適當(dāng)擴(kuò)大范圍到6.0~7.8,以增強(qiáng)操作的可行性。

      b)夏季高溫時(shí)厭氧生化處理系統(tǒng)需要啟用冷卻塔降低溫度到36℃左右,此時(shí)厭氧菌中溫消化能力最強(qiáng)。

      c)UASB+AF反應(yīng)器進(jìn)水氨氮濃度應(yīng)控制在20~40 mg/L,既能夠滿足厭氧菌生長需求,達(dá)到較佳的消化能力,同時(shí)也兼顧了運(yùn)行費(fèi)用和出水中氨氮的濃度指標(biāo)。

      d)UASB+AF反應(yīng)器采取50%污水回流,回流比為1∶1,此時(shí)COD容積負(fù)荷適中,厭氧水力停留時(shí)間較長,COD去除率也比較高。

      e)日常加強(qiáng)對(duì)鈷、錳濃度的監(jiān)控,確保污水中鈷質(zhì)量濃度低于200 mg/L、錳質(zhì)量濃度低于100 mg/L,以防微生物活性降低。

      f)需經(jīng)常測(cè)聽脈沖發(fā)生器,如有異常及時(shí)對(duì)發(fā)生器內(nèi)部進(jìn)行清洗。

      [1] 陳俊,王洪麗,陸建華.PTA廢水高效生物技術(shù)研究[C].中國石化集團(tuán)污水處理技術(shù)交流會(huì)議論文集,2004:12.

      [2] 蘇玉民,等.脈沖上流式厭氧污泥床反應(yīng)器的應(yīng)用[J].環(huán)境科學(xué),1996,17(1).

      [3] 紀(jì)軒.廢水處理技術(shù)問答[M].北京:中國石化出版社,2003,9(1).

      [4] 齊慧敏,劉念曾,林大泉.精對(duì)苯二甲酸生產(chǎn)廢水處理工藝探討[J].撫順烴加工技術(shù),1999,2.

      [5] 水處理工程師手冊(cè)[M].唐受印編.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2000.

      Discussion on optimizing high concentrated PTA wastewater treatment with UASB+AF reactor

      Zhao Xiaojin1,2,Hu Donghai3

      (1.School of The Environment,Nanjin University,Nanjin Jiangsu 210093,China;2.BDO Business Division of Yizheng Chemical Fiber Co.Ltd.,Yizheng Jiangsu 211900,China;3.Shanghai University School of Environment and Chemical Engineering,Shanghai 200444,China)

      This paper is baed on the theroy of UASB+AF anaerobic reactor,use the way of experiment,and combine practical operation with management to discuss how to keep high efficiency and stable running of UASB+AF reactor.This paper use real data to explain what the best range of the technical specifications and the attentions is when UASB+AF reactor reach high COD removal rate.

      UASB+AF reactor;PTA wastewater;anaerobic

      TQ055;TQ085

      :B

      :1006-334X(2011)01-0051-06

      2011-02-21

      趙曉進(jìn)(1978-),男,江蘇儀征人,工程師,在讀工程碩士,從事化工項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作。

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