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      脫硫漿液循環(huán)泵電耗影響因素分析與優(yōu)化

      2011-04-12 08:18:20楊天桃翟學(xué)軍
      電力工程技術(shù) 2011年3期
      關(guān)鍵詞:電耗循環(huán)泵吸收塔

      楊天桃,翟學(xué)軍

      (江蘇射陽港發(fā)電有限責(zé)任公司,江蘇射陽 224300)

      江蘇省射陽港發(fā)電有限公司3號、4號機(jī)組設(shè)計(jì)配備1套300 MW級100%煙氣處理量的石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置(FGD),采用二爐一塔,設(shè)計(jì)3臺(tái)石膏漿液循環(huán)泵,同時(shí)配備石灰石儲(chǔ)存、制粉系統(tǒng)。脫硫效率設(shè)計(jì)不低于95%。2009年實(shí)施“上大壓小”關(guān)停3號機(jī)組后,1套300 MW級的FGD只處理1臺(tái)137.5 MW機(jī)組的煙氣。

      1 優(yōu)化前工況

      石膏漿液循環(huán)泵為臥式離心機(jī)械密封泵,室內(nèi)布置,每臺(tái)循環(huán)泵與各自的噴淋層連接,漿液循環(huán)泵運(yùn)行臺(tái)數(shù)越多,噴淋層投入層數(shù)越多,液氣比越大,脫硫效率越高。2009年1~5月,1號、2號、3號漿液循環(huán)泵同時(shí)運(yùn)行時(shí),脫硫效率高達(dá)96.3%,運(yùn)行電耗602 kW·h。當(dāng)1號、3號同時(shí)運(yùn)行時(shí),系統(tǒng)脫硫效率降低到91.5%,運(yùn)行電耗419 kW;當(dāng)運(yùn)行1號、2號漿液循環(huán)泵時(shí),系統(tǒng)脫硫效率降低至90.1%,運(yùn)行電耗399 kW;當(dāng)只運(yùn)行2號、3號漿液循環(huán)泵時(shí),系統(tǒng)脫硫效率為88%,運(yùn)行電耗為386 kW,只占全泵運(yùn)行時(shí)電耗的64%左右。漿液循環(huán)泵為FGD系統(tǒng)最大的耗電設(shè)備,一般占整個(gè)FGD系統(tǒng)電耗的33%~35%左右,優(yōu)化運(yùn)行方式對于降低系統(tǒng)電耗意義重大。

      2009年1~6月4號機(jī)組運(yùn)行與石膏漿液循環(huán)泵相關(guān)的主要參數(shù)的統(tǒng)計(jì)平均值如表1所示。表1顯示,石膏漿液密度、pH值等接近或超過設(shè)計(jì)值,脫硫系統(tǒng)一直保持穩(wěn)定運(yùn)行,系統(tǒng)未有重要的、影響安全穩(wěn)定運(yùn)行的缺陷,但脫硫系統(tǒng)耗電率較高,單日平均耗電量也偏高,日廠用電率達(dá)1.97%。

      2 影響石膏漿液循環(huán)泵電耗因素分析及調(diào)整控制

      為了降低脫硫系統(tǒng)石膏漿液循環(huán)泵電耗,可優(yōu)化脫硫系統(tǒng)運(yùn)行方式,加強(qiáng)對石膏漿液pH值、密度及吸收塔漿池液位的控制,在保證脫硫效率的基礎(chǔ)上,力求石膏漿液循環(huán)泵運(yùn)行臺(tái)數(shù)合理組合,以達(dá)到降低脫硫系統(tǒng)總電耗的目的。

      表1 2009年1~6月與石膏漿液循環(huán)泵相關(guān)的主要參數(shù)

      2.1 吸收塔液位的影響與控制

      脫硫吸收塔運(yùn)行中,離心式石膏漿液循環(huán)泵的運(yùn)行工況比較復(fù)雜,但是從實(shí)際運(yùn)行調(diào)整情況來看,其電流與吸收塔液位(進(jìn)口靜壓)具有一定的正比關(guān)系[1],吸收塔液升高,泵電流就升高,反之亦然。實(shí)際運(yùn)行曲線如圖1所示。

      圖1 吸收塔漿池液位與石膏漿液循環(huán)泵電流說明

      根據(jù)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行工況來調(diào)控吸收塔漿液池液位是一項(xiàng)細(xì)致的工作。如機(jī)組負(fù)荷高、煙氣流量大、煙氣SO2含量高、石灰石品質(zhì)較差時(shí),需要控制較高的液位,使?jié){液有較大氧化空間,循環(huán)泵有較高的出力,從而保證脫硫效率。從圖1可以看出,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷降低后(且有較長低負(fù)荷時(shí)間段),及時(shí)調(diào)整吸收塔漿池液位由最高10.97 m降至8.96 m,在石膏漿液密度基本不變的情況下,2號泵電流由31.77 A降至30.92 A,3號泵電流由36.33 A降至35.02 A。吸收塔漿池液位每下降1 m,2號、3號石膏漿液循環(huán)泵電流分別下降0.425 A,0.655 A,特別是3號石膏漿液循環(huán)泵下降最為明顯,且脫硫效率幾乎不降。

      2.2 石膏漿液密度的影響與控制

      石膏漿液循環(huán)泵電流與傳輸介質(zhì)的密度成正比,石膏漿液密度越低,泵的電流就越小,反之就越大[1]。濕法煙氣脫硫系統(tǒng)一般要求石膏漿液密度為1 075~1 300 kg/m3,各脫硫系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行情況不一,故石膏漿液密度運(yùn)行空間也不盡一樣。該公司二期脫硫系統(tǒng)原運(yùn)行區(qū)間為1 080~1 180 kg/m3。石膏漿液密度直接關(guān)系到石膏脫水和性能,密度過低,石膏結(jié)晶時(shí)間短,石膏生成量少,脫水效果不佳,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性也不好;密度過高,石膏得不到及時(shí)脫出,易造成噴淋層噴咀、除霧器和煙氣換熱器結(jié)垢,甚至?xí)绊懨摿蚰芰2]。

      石膏漿液密度與泵電流關(guān)系如圖2所示,石膏漿液密度區(qū)間在 1 090~1 139 kg/m3之間,1號、2號泵電流分別為38.86~40.2 A,30.55~31.73 A,石膏漿液密度每下降10 kg/m3,1號、2號泵電流分別下降0.268 A,0.236 A。故盡可能使石膏漿液保持低密度運(yùn)行,但不能因?yàn)榻档褪酀{液密度而增加脫水系統(tǒng)電耗。以下幾種優(yōu)化方式可作為參考:(1)與吸收塔漿液池液位一起調(diào)整,如運(yùn)行中需要低液位向高液位調(diào)整時(shí),盡量以工藝水向吸收塔內(nèi)補(bǔ)充,液位升高的同時(shí),密度也相應(yīng)下降;(2)根據(jù)脫水系統(tǒng)運(yùn)行情況來調(diào)整漿液密度,當(dāng)真空皮帶機(jī)濾布上部的石膏餅厚度能夠保持設(shè)定值時(shí)(該公司設(shè)定為20 mm),盡可能降低石膏漿液密度在低水平(可控制在1 080~1 100 kg/m3之間,2009年上半年控制在1 120~1 190 kg/m3之間);(3) 當(dāng)原煙氣含硫量小于設(shè)計(jì)值工況時(shí),在脫硫能力不受影響的條件下,保持低密度運(yùn)行,石膏漿液可達(dá)到吸收SO2量與石膏產(chǎn)生量的平衡;(4)維持低pH值運(yùn)行,石膏漿液對石灰石的需求量減少,也可有效降低石膏漿液密度。

      2.3 煙氣流速(煙氣量)的影響與控制

      圖2 石膏漿液密度與泵電流說明

      淺顯地看,脫硫系統(tǒng)煙氣流速與石膏漿液循環(huán)泵電耗無直接聯(lián)系,但從脫硫吸收塔噴淋層噴咀的布置及吸收塔進(jìn)口前煙道布置情況來看,石膏漿液循環(huán)泵的負(fù)荷與脫硫系統(tǒng)煙氣流速有一定關(guān)系。煙氣流速與煙氣量成正比,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷一定時(shí),煙氣量基本保持不變,但脫硫系統(tǒng)中各部位的煙氣流速卻是不同的。

      原煙氣流速高,在吸收塔內(nèi)經(jīng)過的時(shí)間縮短,煙氣與石膏漿液霧化層接觸時(shí)間少,SO2吸收就會(huì)相應(yīng)減少。吸收塔進(jìn)口煙道前布置了均流板,進(jìn)入吸收塔前有一段下降部分,且煙道入口截面積很大,煙氣進(jìn)入吸收塔時(shí)分布并不均勻,而呈紊流狀,特別是在水平方向上存在較大的流速偏差,當(dāng)煙氣流速增加后,這種流速偏差現(xiàn)象更為嚴(yán)重,進(jìn)而造成吸收塔內(nèi)部煙氣發(fā)生旋流或煙氣在筒體內(nèi)帖邊旋轉(zhuǎn)、煙氣流分布不均等,脫硫效率會(huì)有所下降,在相同工況下,需相應(yīng)提高液氣比,才能維持脫硫效率,石膏漿液循環(huán)泵出力必然增加。特別是在鍋爐燃煤品種發(fā)生變化、偏離原設(shè)計(jì)煤種時(shí),煙氣量發(fā)生較大變化,脫硫系統(tǒng)原煙氣流速增加較多時(shí),這種情況更加嚴(yán)重。

      由此可見,降低和穩(wěn)定原煙流速,也是降低石膏漿液循環(huán)泵電耗的因素之一。原煙氣流速越低,需要的液氣比就小,石膏漿液循環(huán)泵出力需求就小;反之亦然。運(yùn)行中進(jìn)行以下優(yōu)化,可以有效穩(wěn)定或降低原煙氣流速:(1)減少鍋爐制粉系統(tǒng)漏風(fēng),在滿足鍋爐燃燒效率的情況下,保持鍋爐較低的過剩空氣系數(shù),以降低煙氣量。(2)在機(jī)組負(fù)荷高,煙氣量大的情況下,適當(dāng)減小增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉角度,改控制增壓風(fēng)機(jī)前煙氣壓力為控制其出口壓力,適當(dāng)減小增壓風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓,但原煙氣壓力不能波動(dòng)大,應(yīng)滿足鍋爐燃燒的需要。(3)運(yùn)行中加強(qiáng)對煙氣換熱器、吸收塔除霧器的沖洗,確保原煙氣側(cè)、凈煙氣側(cè)的壓差和吸收塔除霧器的壓差在規(guī)定范圍,且越小越好。(4)利用停機(jī)機(jī)會(huì),消除鍋爐及尾部煙道等漏風(fēng),檢查換熱器前煙道內(nèi)導(dǎo)流板、煙道進(jìn)入吸收塔前段的均流板的腐蝕情況,當(dāng)發(fā)生腐蝕或變形時(shí)應(yīng)及時(shí)處理,確保進(jìn)入吸收塔的煙氣流均勻且穩(wěn)定分布。

      2.4 石膏漿液pH值的影響與控制

      脫硫系統(tǒng)運(yùn)行中,石膏漿液pH值越高,鈣硫比越高,脫硫效率就會(huì)越高,反之越低[3]。運(yùn)行相同數(shù)量的石膏漿液循環(huán)泵情況下,提高石灰石漿液的供給量,提高pH值,當(dāng)脫硫系統(tǒng)負(fù)荷在一定范圍內(nèi)增加時(shí),仍可滿足脫硫效率的要求。但在實(shí)際運(yùn)行中,pH值高至5.8以上,石膏漿液中亞硫酸鹽的含量易升高,增加了石膏漿液在設(shè)備中結(jié)垢的可能性,當(dāng)pH值達(dá)到6.0以上,這種現(xiàn)象更加嚴(yán)重。特別是長期運(yùn)行在高pH值,吸收塔噴淋層噴咀、除霧器、煙氣換熱器都會(huì)發(fā)生結(jié)垢堵塞現(xiàn)象。

      吸收塔噴淋層噴咀堵塞,會(huì)使對應(yīng)的石膏漿液循環(huán)泵電流下降,但不能形成均勻的石膏漿液噴淋覆蓋區(qū),煙氣經(jīng)過噴淋層洗滌不充分,脫硫效率將下降。為了滿足脫硫效率要求需增加石膏漿液循環(huán)泵的運(yùn)行數(shù)量,甚至在高負(fù)荷時(shí)把pH值提高更多,這就形成了惡性循環(huán)。吸收塔除霧器、煙氣換熱器結(jié)垢,煙氣差壓增大后,增壓風(fēng)機(jī)電耗會(huì)增加,局部發(fā)生堵塞或結(jié)垢嚴(yán)重現(xiàn)象,會(huì)造成煙氣流不穩(wěn)定或分布不均勻,增加石膏漿液循環(huán)泵電耗。

      pH值控制得當(dāng),可有效降低石膏漿液循環(huán)泵電耗。(1)石膏漿液循環(huán)泵運(yùn)行臺(tái)數(shù)相同時(shí),盡量提高pH值來滿足脫硫效率要求,但pH值不應(yīng)在5.8以上連續(xù)運(yùn)行超過6 h。(2)當(dāng)pH值高值運(yùn)行后,在脫硫系統(tǒng)負(fù)荷允許的情況下,應(yīng)立即降低pH值至低限運(yùn)行,以消耗石膏漿液中過剩的亞硫酸鹽,降低其含量。(3)在提升pH值過程中,石灰石應(yīng)均量間斷供給,切勿大量集中供給,防止石灰石在吸收塔中形成局部富裕而來不及反應(yīng)。(4)在相同工況下,合理調(diào)整pH值在高低區(qū)間間斷運(yùn)行,使循環(huán)漿液泵的運(yùn)方更為靈活。該廠采用上述方式,使pH值在高低區(qū)間間斷運(yùn)行(如圖3所示),保證了石膏漿液的活性,從而顯著降低了脫硫系統(tǒng)電耗。

      圖3 石膏漿液pH值高低間斷運(yùn)行說明

      2.5 設(shè)備的影響與控制

      離心式泵葉輪、集流器發(fā)生磨損,泵體及進(jìn)出口管道發(fā)生結(jié)垢、堵塞,運(yùn)行中發(fā)生汽蝕等現(xiàn)象,都會(huì)增加泵的容積損失和水力損失,功率因素下降,泵的能耗上升[1]。石膏漿液循環(huán)泵為離心式泵,在運(yùn)行中防止以上現(xiàn)象發(fā)生,是降低電耗的主要途徑。(1)防止泵葉輪、進(jìn)口集流器磨損。石膏漿液含有大量復(fù)雜的成分,與泵體磨損有直接關(guān)系的運(yùn)行參數(shù)有煙塵含量、漿液密度、石灰石粉細(xì)度等。運(yùn)行中應(yīng)加強(qiáng)煤種的摻配,降低鍋爐飛灰含碳量;提高電除塵設(shè)備的完好性,保持除塵效率,降低煙塵含量;根據(jù)脫硫系統(tǒng)整體運(yùn)行工況,選擇適當(dāng)?shù)臐{液密度和石灰石漿液密度。(2)防止泵體與石膏漿液接觸部位腐蝕。石膏漿液正常運(yùn)行中pH值控制在5.0~5.8之間[4],不同的系統(tǒng)以及不同的石灰石品質(zhì),對pH值的要求是不同的。運(yùn)行中嚴(yán)格控制pH值不低于4.5,是減少泵腐蝕的主要手段。(3)運(yùn)行中加強(qiáng)泵體及進(jìn)出口管道沖洗,減小結(jié)垢、堵塞的可能性,提高石膏漿液循環(huán)泵的出力。(4)防止汽蝕的產(chǎn)生。汽蝕是導(dǎo)致泵體損壞的原因之一,運(yùn)行中保持吸收塔漿池液位在一定的高度是必要的,一般不低于7.5 m。(5)加強(qiáng)設(shè)備檢修,細(xì)化檢修工藝和檢修項(xiàng)目。應(yīng)定期(1個(gè)小修期內(nèi))對石膏漿液循環(huán)泵進(jìn)行解體檢查,或在運(yùn)行中根據(jù)泵的運(yùn)行情況,進(jìn)行點(diǎn)檢維修。主要是檢查泵輪、集流器有無磨損、腐蝕現(xiàn)象;轉(zhuǎn)子與靜子部分的裝配間隙是否合格;泵體內(nèi)襯是否完好;是否有結(jié)垢現(xiàn)象;吸收塔停運(yùn)時(shí),還應(yīng)檢查石膏漿液循環(huán)泵進(jìn)口及濾網(wǎng)是否有結(jié)垢或堵塞。

      3 優(yōu)化前后效果對比

      2009年上、下半年該公司石膏漿液循環(huán)泵電耗、及脫硫系統(tǒng)電耗對比如表2所示,脫硫系統(tǒng)月度耗電率統(tǒng)計(jì)如表3所示,1~10月循環(huán)泵的運(yùn)行方式如表4所示。

      表2 2009年石膏漿液循環(huán)泵電耗及脫硫系統(tǒng)電耗對比

      表3 2009年脫硫系統(tǒng)月度耗電率統(tǒng)計(jì)

      表4 2009年1~10月循環(huán)泵的運(yùn)行方式

      可見,2009年1~5月原來高負(fù)荷時(shí)需3臺(tái)循泵同時(shí)運(yùn)行,下半年通過對pH值、漿液密度、吸收塔液位、煙氣流速等進(jìn)行優(yōu)化,至10月可以保持一大一小2臺(tái)循泵即能滿足機(jī)組脫硫要求,進(jìn)而在低負(fù)荷時(shí)只運(yùn)行1臺(tái)大泵(1號)即能滿足脫硫效率要求(受脫硫系統(tǒng)聯(lián)鎖保護(hù)的限制,不可以單臺(tái)泵長期運(yùn)行),降低了石膏漿液循環(huán)泵的電耗。

      4 結(jié)束語

      合理而完善的脫硫系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化方式,需要經(jīng)過長期的實(shí)踐和摸索。在運(yùn)行中,應(yīng)根據(jù)鍋爐燃煤品質(zhì)進(jìn)行綜合調(diào)整,制定完善的管理制度,提高脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性,以實(shí)現(xiàn)環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益雙贏。

      [1]伍悅濱,朱蒙生.工程流體力學(xué)泵與風(fēng)機(jī)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.

      [2]周至祥,段建中,薛建明,等.濕法煙氣脫硫工藝技術(shù)全程控制指導(dǎo)手冊[M].北京:中國電力出版社,2009.

      [3]曾庭華,楊 華,廖永進(jìn),等.濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的調(diào)試、試驗(yàn)及運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,2008.

      [4]鐘 秦.燃煤煙氣脫硫脫硝技術(shù)及工程實(shí)例[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007.

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