陳宏貴,朱桐
(中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究院有限公司,安徽 馬鞍山 243004)
某公司每年產(chǎn)生20萬t以上的煉鋼污泥和高爐瓦斯泥,由于污泥的粒度細(xì)、粘性大、脫水處理時間長,使得污泥處置費用高、占用場地、污染環(huán)境,同時污泥中含有大量的鐵元素,如不充分利用是資源的巨大浪費。有效利用含鐵塵泥資源,保護(hù)資源與環(huán)境,提高資源利用水平勢在必行[1]。
為了能更好地利用這些資源,走循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展道路,對其進(jìn)行污泥球團(tuán)粘結(jié)劑實驗研究,為其含鐵塵泥回收利用找到了一條經(jīng)濟(jì)、合理、有效的新途徑。
實驗設(shè)備:GY3004型壓球機、WA-300型電液式萬能試驗機、電子天平、電烘箱、輪碾機等。
實驗原料:瓦斯泥、OG泥、BF-Q灰和SINTER灰。
采用先水篩后干篩的方式進(jìn)行篩分分級,各原料樣品的粒度如表1所示。
表1 瓦斯泥粒度分析
水分及松密度檢測結(jié)果如表5、表6所示。
表5 原料水分含量
表6 原料密度(松密度)
用X射線熒光光譜儀進(jìn)行化學(xué)組成檢測,結(jié)果如表7~10所示。
表7 瓦斯泥化學(xué)成分分析
表8OG泥化學(xué)成分分析
表9BF-Q灰化學(xué)成分分析
表10 SINTER灰化學(xué)成分分析
實驗工藝流程如圖1所示。
圖1 污泥球團(tuán)實驗工藝流程
將原料烘干,原料按比例配比,加入粘結(jié)劑后干混,加水?dāng)嚢韬蠓湃胼喣霗C上進(jìn)行輪碾,10 min后取出配料,備用,稱取一定量的配料,加入進(jìn)壓球機中壓制成球,烘干后檢測[2]。
采用表11配比進(jìn)行條件實驗。
表11 SINTER灰化學(xué)成分分析
分別用水玻璃及膨潤土作為粘結(jié)劑進(jìn)行成球壓力試驗,水分11%,試驗結(jié)果如表12所示。
表12 水分11%,水玻璃4%
從表12得出圖2。
圖2 成球率與成球壓力關(guān)系圖
從圖2可以看出,在確定粘結(jié)劑和水分條件下,成球率隨著成球壓力的增加而增大,并且在25~30 MPa區(qū)間成球率的增率較大,而在25~30 MPa區(qū)間增率趨于平緩,說明了成球壓力對球團(tuán)的成型有較大的影響,2種粘結(jié)劑造球?qū)嶒灦挤从沉诉@一規(guī)律,從高效、節(jié)能上考慮,本實驗確定了30 MPa為球團(tuán)的成球壓力。
在成球壓力30 MPa下,分別用水玻璃(含量4%)和膨潤土(含量2%)進(jìn)行試驗,試驗結(jié)果如表13所示。
由表13,14得出圖3。
從圖3和表13,14中可以看出,水分是影響球團(tuán)生產(chǎn)的重要因素,隨著水分的增加,成球率是先增后減。并且在水分為14%時成球率最好。生球的落下強度是隨水分增加而增加,水分過多或過少對球團(tuán)的成球率、落下強度和抗壓強度都有較為明顯的影響。
造球時水分過少,由于礦粒之間毛細(xì)水分不足,導(dǎo)致生球長大速度慢,強度低。水分嚴(yán)重不足,甚至還會造成母球內(nèi)的孔隙可能被空氣填充,礦粒接觸不緊密,母球很脆弱,在機械力的作用下有可能碰碎,使得成球難以進(jìn)行。如果水分過高,過濕的物料在造球時易堵塞給料斗使下料不暢通,同時易黏附在造球機內(nèi),造成成球率的減低,增加返礦量;生球粒度不均勻;可塑性大,易變形或互相黏結(jié)。
表13 壓力30 MPa,水玻璃4%
表14 壓力30 MPa,膨潤土2.5%
圖3 成球率與成球水分關(guān)系
根據(jù)前面的實驗研究得出較佳的原料配水為14%,成球壓力為30 MPa,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行粘結(jié)劑的實驗研究,以確定較好的粘結(jié)劑的種類和用量。
4.3.1 水玻璃粘結(jié)劑試驗
進(jìn)行水玻璃用量試驗[3],結(jié)果如表15所示。
表15 水玻璃粘結(jié)劑成球試驗
由表15知水玻璃作污泥球團(tuán)粘結(jié)劑效果很差,生球落下強度均較低,不應(yīng)采用。
4.3.2 膨潤土粘結(jié)劑試驗
膨潤土作為粘結(jié)劑具有很好的粘著力,本實驗用膨潤土化學(xué)成分如表16所示。
表16 膨潤土化學(xué)成分分析
用此膨潤土進(jìn)行球團(tuán)試驗,結(jié)果如表17所示。
表17 膨潤土粘結(jié)劑成球試驗
數(shù)據(jù)顯示,膨潤土可改善成球性能,但生球、干球的性能較差,不建議采用。
4.3.3 GM粘結(jié)劑試驗
GM為來源較廣的無機化工產(chǎn)品,易溶于水,有效含量44%~45%,宜配成高濃度水液做粘結(jié)劑,其不同用量的壓球試驗結(jié)果見表18。
表18GM粘結(jié)劑成球試驗
由表18可知,以GM作粘結(jié)劑,盡管用量很少(0.5%~1.0%),卻可以顯著提高生、干球強度性能,其干球抗壓強度增幅較大。GM的適宜用量為0.5%~1.0%,此時可確定成球率在77%以上。
試驗結(jié)果分析比較,選用GM作粘結(jié)劑的方案最佳,不但生、干球的性能好,而且用量少(原料的0.5%~1.0%),對球團(tuán)的品位影響較小。GM方案的成球條件:成球水分:14%;成型壓力:25~30 MPa,成球率 77%左右。試驗用水玻璃及膨潤土作為球團(tuán)粘結(jié)劑性能較差,而GM粘結(jié)劑則有較好的效果。同時GM無機粘結(jié)劑用量少,適應(yīng)性強,含雜質(zhì)低,對球團(tuán)品位影響小,且無毒副作用元素,市場來源廣泛,易溶配添加,對環(huán)境無污染。
按年回收利用20萬t煉鋼污泥,可為企業(yè)每年增加近億元的效益,同時解決了鋼鐵廠煉鋼污泥處理難、處理費用高的問題,有著很好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益。
[1]朱賀民.馬鋼煉鋼除塵泥綜合利用技術(shù)[J].煉鐵,2004,26(1):48-50.
[2]劉振林.球團(tuán)配加煉鋼污泥的試驗[J].燒結(jié)球團(tuán),2001,26(1):10-12.
[3] 張永祥,田發(fā)超,張克誠.添加復(fù)合粘結(jié)劑的球團(tuán)試驗[J].燒結(jié)球團(tuán),2004,29(5):9-11.