夏文靜,何長征,韋紅旗
(東南大學(xué),江蘇 南京210018)
鍋爐是一個多變量系統(tǒng),其NOx生成特性非常復(fù)雜,很難用簡單的公式進(jìn)行估算,往往需要采用現(xiàn)場測試的方法加以確定,并通過試驗摸索出降低NOx的方法。但是,由于試驗煤質(zhì)及負(fù)荷不能長時間維持在某一穩(wěn)定狀態(tài)下,現(xiàn)場測試難度較大,因此如何輔助、簡化現(xiàn)場試驗顯得尤為重要。影響NOx排放量及鍋爐燃燒的因素大致可以分為2類:一類為可控因素;另一類為不可控因素。對于氧量、一次風(fēng)壓、二次風(fēng)配風(fēng)方式、制粉系統(tǒng)投用方式等運行參數(shù)而言,它們均屬于可控因素。然而對于負(fù)荷、煤種、煤粉粒徑來說,由于受生產(chǎn)調(diào)控、燃料供給、制粉系統(tǒng)運行方式等限制條件影響,在實際運行中不能隨意調(diào)整或調(diào)整周期較長,因此屬于不可控因素。不可控因素導(dǎo)致現(xiàn)場試驗不能維持較長時間或調(diào)整較為困難,但是通過較為完善的NOx生成數(shù)值模擬的輔助,可以消除它的限制,以達(dá)到簡化試驗的目的。
利用已有的Fluent燃燒數(shù)值模型對爐內(nèi)NOx生成進(jìn)行模擬,為了使模型更具針對性及實用性,該模型網(wǎng)格及數(shù)值模型均通過現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)(冷態(tài)空氣動力場測試、熱效率性能測試等數(shù)據(jù))對其進(jìn)行檢驗及修正[1]。
研究的鍋爐對象為410 t/h燃煤鍋爐,該爐為單鍋筒、自然循環(huán)、集中下降管、Π形布置的固態(tài)排渣煤粉爐。該爐采用四角布置、直流式燃燒器,中儲式制粉系統(tǒng)、干燥劑送粉系統(tǒng),其爐膛尺寸如圖1所示,燃燒器一、二次風(fēng)噴口間隔布置,其噴口布置如圖2所示。
圖1 爐膛示意圖
圖2 鍋爐燃燒器噴口布置示意圖
模擬利用Gambit軟件提供的非一致化網(wǎng)格生成技術(shù),對爐內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)格劃分及生成。網(wǎng)格劃分時,盡量采用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,以提高網(wǎng)格質(zhì)量及模擬效果。對該爐進(jìn)行數(shù)值模擬之前,首先以相關(guān)空氣動力場數(shù)據(jù)為依據(jù),對燃燒器噴口附近及各物理量劇烈變化的區(qū)域進(jìn)行網(wǎng)格加密處理,修正后燃燒器區(qū)域網(wǎng)格系統(tǒng)如圖3所示。
圖3 燃燒器區(qū)域
數(shù)值模型中模擬氣相湍流輸送采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型,模擬焦炭的燃燒采用動力學(xué)/擴散控制反應(yīng)速率模型,對煤粉揮發(fā)分的釋放采用兩步競爭反應(yīng)模型,煤粉顆粒的跟蹤采用隨機軌道模型,用混合分?jǐn)?shù)—概率密度函數(shù)模型模擬氣相湍流燃燒,采用P-1輻射模型計算輻射傳熱,NOx與湍流之間耦合的模擬采用較為普遍的有限反應(yīng)的PDF模型,壓力—速度的耦合采用SIMPLE法求解。
數(shù)值模擬計算是Fluent軟件計算分析中較為關(guān)鍵的一環(huán),將直接影響數(shù)值計算的結(jié)果。其邊界條件包括流動變量和熱變量。模擬之前,通過該爐以往試驗數(shù)據(jù)為Fluent提供熱態(tài)邊界條件和已知參數(shù),并對數(shù)值模型進(jìn)行修正。
數(shù)值模擬的不可控因素(煤質(zhì)、負(fù)荷及煤粉粒徑分布等)均維持在同一狀態(tài)(即穩(wěn)定狀態(tài))下,分別對氧量、一次風(fēng)速、二次風(fēng)配風(fēng)及配粉方式不同水平下的爐內(nèi)燃燒進(jìn)行了模擬,以分析各參數(shù)對NOx排放的影響規(guī)律及主次,篩選出影響NOx排放的主要因素,用以合理安排及設(shè)計試驗工況。
利用修正后的模型,對不同運行參數(shù)(氧量、一次風(fēng)壓、二次配風(fēng)方式及配粉方式)在不同水平下的爐內(nèi)燃燒進(jìn)行了數(shù)值模擬。模擬中所用到的煤質(zhì)數(shù)據(jù)均取自該爐以往試驗的樣品分析數(shù)據(jù),其煤的元素分析如表1所示,煤粉粒徑分布數(shù)據(jù)如表2及圖4所示,其他邊界條件的設(shè)置,可見文獻(xiàn)[2]。
表1 煤種的元素分析
表2 煤粉的粒徑分布相關(guān)數(shù)據(jù)
不同運行參數(shù)(氧量、一次風(fēng)壓、二次配風(fēng)方式及配粉方式)在不同水平下的爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬結(jié)果,如圖5—8所示。
由圖5可知,保持其他因素不變的情況下,當(dāng)運行氧量在3%~5%內(nèi),其NOx隨氧量單調(diào)遞增,其NOx排放量由693 mg/m3升高至773 mg/m3,增量為80 mg/m3,升高率為11.5%。分析認(rèn)為,由于氧量的增加,導(dǎo)致燃燒器區(qū)域的溫度水平有所下降,溫度型NOx雖會有下降,但氧量的增加會導(dǎo)致燃料性NOx上升。當(dāng)運行氧量在3%~5%時,由于燃料性NOx占主導(dǎo)因素,因此,隨著氧量的增長,NOx排放量有所遞增。
圖5 不同運行氧量下的爐膛NO x分布
由圖6可知,保持其他因素不變的情況下,當(dāng)一次風(fēng)壓遞增時,其NOx也隨氧量單調(diào)遞增,其NOx排放量由649 mg/m3升高至711 mg/m3,增量為62 mg/m3,升高率為9.6%。分析認(rèn)為,一次風(fēng)壓的增加,對于爐膛流場及燃燒器區(qū)域溫度水平的改變較小,但由于一次風(fēng)量的增加,提高了一次風(fēng)粉氣流中的氧濃度,使得燃燒器區(qū)域NOx的生成量有所增加,最終導(dǎo)致爐膛出口NOx排放量增加。
由圖7可知,保持其他因素不變的情況下,當(dāng)采用不同的二次風(fēng)配風(fēng)方式時,其NOx排放量由縮腰配風(fēng)的671 mg/m3升高至均等配風(fēng)的698 mg/m3,增量為27 mg/m3,升高率為4.0%,因此,二次風(fēng)配風(fēng)方式對NOx生成的影響相對較小,分析認(rèn)為,這主要是燃燒器固有結(jié)構(gòu)所致。
由圖8可知,保持在其他因素不變的情況下,當(dāng)改變?nèi)龑右淮物L(fēng)燃燒器的配粉方式時,其對NOx排放量的影響及爐膛內(nèi)的NOx分布影響均不明顯,分析認(rèn)為,可能是由于三層噴口較近的緣故導(dǎo)致煤粉的分級效果不明顯,因此,對NOx排放量的影響較小。
圖8 不同配粉方式下的爐膛NO x分布
通過數(shù)值模擬分析得知,運行氧量、一次風(fēng)壓對NOx排放影響較大,而二次風(fēng)配風(fēng)方式及燃燒器的配粉方式對其影響較小。綜合考慮數(shù)值模擬結(jié)果及燃燒調(diào)整的需要,計劃安排2個主要影響因素(氧量、一次風(fēng)壓)對NOx生成影響規(guī)律的試驗研究。
根據(jù)試驗前的預(yù)測分析結(jié)果可知,該爐二次風(fēng)配風(fēng)及給粉機配粉方式對NOx的影響相對較小。因此,從簡化試驗的角度出發(fā),只對運行氧量及一次風(fēng)壓進(jìn)行NOx生成及燃燒效率的試驗研究。本次試驗原計劃進(jìn)行12個工況(4個運行參數(shù)、每個運行參數(shù)進(jìn)行3個水平的測試),經(jīng)簡化后降為6個試驗工況。其后,再對習(xí)慣運行方式及推薦運行方式下的運行工況進(jìn)行對比試驗。
試驗中進(jìn)行了3種不同氧量水平(2.10%,2.90%,3.57%,氧量為爐膛出口運行氧量的修正值)對效率、NOx排放量影響規(guī)律的試驗研究,試驗結(jié)果如圖9和圖10所示。
圖9 氧量變化對鍋爐效率的影響
圖10 氧量變化對爐膛出口NO x的影響
從圖9和圖10可看出,效率在氧量為2.5%~3.0%達(dá)到最高點;NOx排放量隨氧量的增大而增大,升高率為15.2%,可見其變化趨勢及大小與模擬結(jié)果(升高率為11.5%)較為吻合。因此,低過量空氣燃燒可以作為一種最簡單地降低NOx排放的方法[3,4]。高負(fù)荷運行中,建議運行氧量維持在2.5%~3.0%,煤質(zhì)較差時可取其上限。
試驗中進(jìn)行了3種不同的一次風(fēng)壓水平(1 786 Pa,1 942 Pa,2 196 Pa,一次風(fēng)壓為排粉機出口風(fēng)壓)對效率、NOx排放量影響規(guī)律的試驗研究,試驗結(jié)果如圖11和圖12所示。
圖11 一次風(fēng)壓變化對鍋爐效率的影響
圖12 一次風(fēng)壓變化對爐膛出口NO x的影響
從圖11和圖12可看出,在正常一次風(fēng)壓下,隨著一次風(fēng)壓的逐漸增大,鍋爐效率呈現(xiàn)降低趨勢;NOx排放量則隨一次風(fēng)壓的增大,有較為明顯地增大趨勢,升高率為15.8%,可見其變化趨勢及大小與模擬結(jié)果(升高率為9.6%)較為吻合。因此,對于該爐來說,通過在一次風(fēng)燃燒區(qū)域建立富燃料區(qū)以降低NOx排放的方法[3]具有較為明顯的效果。高負(fù)荷運行中,為保持較高的燃燒效率及較低的NOx排放,建議煤質(zhì)較差時,一次風(fēng)壓維持在1 800 Pa左右,而煤質(zhì)較好時,可適當(dāng)提高上述風(fēng)壓,以防止煤粉氣流燒壞噴嘴。
根據(jù)現(xiàn)場得出氧量、一次風(fēng)壓對NOx排放及鍋爐效率的影響規(guī)律,結(jié)合模擬預(yù)測得出相關(guān)結(jié)論,將低氧、低一次風(fēng)壓、縮腰二次風(fēng)配風(fēng)、正塔式配粉方式定為低NOx優(yōu)化運行方式。同時,綜合鍋爐運行狀況、生產(chǎn)的安全性及經(jīng)濟(jì)角度出發(fā),推薦低NOx排放優(yōu)化運行方式,如表3所示。
表3 對比工況相關(guān)運行數(shù)據(jù)及結(jié)果
(1)習(xí)慣運行方式下,爐膛出口氧量約為3%,該值較為合理。因為從數(shù)值模擬及試驗數(shù)據(jù)可知,當(dāng)氧量維持在2.5%~3.0%時,即可以保持較高的鍋爐效率,又可以保持較低的NOx排放量。
(2)習(xí)慣運行方式下,排粉機出口壓力為2 000 Pa左右,該值略有偏大,但考慮到燃用優(yōu)質(zhì)煤時,一次風(fēng)壓較低會導(dǎo)致噴口高溫變形,因此可適當(dāng)降低至1 900 Pa左右。
(3)習(xí)慣運行方式下,由于該爐滿負(fù)荷運行時風(fēng)量不足,二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)節(jié)受限,因此采用“均等”配風(fēng)方式。推薦運行方式則維持原有配風(fēng)方式,但是建議在低負(fù)荷運行時,采用“縮腰”配風(fēng)方式。
從上述分析可知,習(xí)慣運行方式與低NOx優(yōu)化運行方式較為接近,習(xí)慣運行方式已較為合理。但是,通過推薦優(yōu)化運行方式,可以在保持鍋爐原有較高熱效率的情況下,使NOx排放量進(jìn)一步降低13.8%左右,這對降低NOx排放仍有一定效果。
通過試驗研究可知,該爐原有習(xí)慣運行方式已較為合理,如果通過進(jìn)一步優(yōu)化運行,可以保持鍋爐在原有高熱效率的情況下,使得NOx排放量仍有所降低。
借以數(shù)值模擬輔助試驗的設(shè)計及安排,可較為有效地簡化試驗工況,較大地降低試驗工作量。同時,利用修正后的FLUENT燃燒模型,還可以對不可控因素(如不同煤質(zhì)、不同煤粉粒徑、不同負(fù)荷)及燃燒設(shè)備改造進(jìn)行爐內(nèi)燃燒及NOx生成的數(shù)值模擬分析。
[1]陳強飛.410 t/h鍋爐高效低NOx排放的試驗研究及數(shù)值模擬[D].南京:東南大學(xué),2009.
[2]宋亞強,劉 霞.400 t/h煤粉爐分級燃燒的數(shù)值研究[J].鍋爐技術(shù),2004,35(3):31-34.
[3]毛健雄.煤的清潔燃燒[M].北京:北京科學(xué)出版社,1998.
[4]李芳芹,任建興,趙賢兵.燃煤電站鍋爐NOx排放的試驗研究[J].動力工程,2005,25(10):46-50.