谷延宏,李 冰,邱長偉
(國電康平發(fā)電有限責(zé)任公司,遼寧 康平 110507)
2號600 MW發(fā)電機組鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司根據(jù)英國MITSUI BABCOCK公司新技術(shù)設(shè)計制造的一次中間再熱、變壓運行、帶內(nèi)置式循環(huán)泵啟動系統(tǒng)、固態(tài)排渣、單爐膛平衡通風(fēng)、П型布置、尾部雙煙道、全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)、全封閉布置的超臨界直流鍋爐,型號為HG-1900/25.4-YM3,燃用鐵法次煙煤。鍋爐設(shè)計參數(shù)、鍋爐設(shè)計煤質(zhì)特性參數(shù)見表1和表2。
制粉系統(tǒng)為中速磨煤機正壓直吹式系統(tǒng),配置6臺HP1063型中速磨煤機,燃用設(shè)計煤種時,BMCR工況下5臺磨煤機運行,1臺備用。燃燒方式為前、后墻對沖燃燒,采用30只低NOx軸向旋流燃燒器 (LNASB),前、后墻各15只,分3層對稱布置,前墻從下到上布置順序為B、D、C,后墻與之對應(yīng)的燃燒器分別是E、A、F。B和E層燃燒器采用等離子點火器,共計10臺。設(shè)計煤粉細度R90為18%。
表1 鍋爐主要設(shè)計參數(shù)
表2 鍋爐設(shè)計煤質(zhì)特性
煙氣依次流經(jīng)上爐膛的屏式過熱器、末級過熱器、水平煙道中的高溫再熱器,然后至尾部雙煙道中分成兩路,一路流經(jīng)前部煙道中的立式和水平低溫再熱器、省煤器;另一路流經(jīng)后部煙道中的水平低溫過熱器、省煤器,最后流經(jīng)布置在下方的2臺三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。
根據(jù)DL/T 831—2002《大容量煤粉燃燒鍋爐爐膛選型導(dǎo)則》中對運行氧量和煤粉細度的推薦,600 MW容量直吹式對沖燃燒鍋爐爐膛出口過??諝庀禂?shù)宜選擇1.2~1.3,設(shè)計爐膛出口過量空氣系數(shù)為1.19,接近標準推薦值的下限。
推薦煤粉細度:
R90=K+0.5*n*Vdaf
式中 Vdaf——煤質(zhì)干燥無灰基揮發(fā)分,%;
K——常數(shù),當 Vdaf<15%,K=0;當 Vdaf在 15%~25%,K=2,當 Vdaf>25%,K=4;
n——煤粉均勻性指數(shù),由分離器型式?jīng)Q定,離心式分離器取1.1。
由上式計算得出,推薦R90為28%,設(shè)計R90為18%,設(shè)計值明顯低于標準推薦值。
根據(jù)上面的分析,過??諝庀禂?shù)基本符合標準,而煤粉細度R90的取值偏小。下面通過試驗對比的方法觀測鍋爐對過??諝庀禂?shù)和煤粉細度R90的適應(yīng)性。
爐膛出口過剩空氣系數(shù)通過運行氧量來換算,過量空氣系數(shù)1.19對應(yīng)的運行氧量為3.35%。通過改變運行氧量,測量鍋爐在不同氧量下運行時鍋爐效率的高低,來確定目前鍋爐運行的最適合氧量。
負荷為500 MW,T-1、T-2、T-3和T-4分別為最佳氧量的4種工況,對應(yīng)的運行氧量分別控制在2.0% ~2.5%、2.5% ~3.0%、3.0% ~3.5%和3.5%~4.0%。
運行氧量的變化主要影響鍋爐熱效率η中的排煙熱損失q2、氣體未完全燃燒熱損失q3和固體未完全燃燒熱損失q4,而各工況中測得排煙中CO含量幾乎為零,即q3=0,所以在此處忽略該項熱損失的影響。
從表3所列各工況結(jié)果對比可以看出,鍋爐運行的最佳氧量為2.0%~2.5%。根據(jù)計算結(jié)果繪制曲線如圖1所示,從圖1及表3可以看出,隨運行氧量升高,q4呈下降趨勢,運行氧量由2.5%~3.0%增至3.0%~3.5%時,q4下降比較明顯,下降幅度為0.1個百分點;q2呈升高趨勢,運行氧量由2.0% ~2.5%增至3.5% ~4.0%時,q2升高約0.54個百分點。
表3 運行氧量變化前后各工況主要數(shù)據(jù)及鍋爐效率計算結(jié)果
圖1 鍋爐效率及熱損失與運行氧量對應(yīng)曲線
隨運行氧量的升高,η呈下降趨勢,運行氧量由2.0% ~2.5%增至3.5% ~4.0%使η下降約0.47個百分點。運行氧量在2.0%~2.5%區(qū)間運行時鍋爐效率最高,修正前為93.51%,修正后達到93.86%。
由于運行氧量低于設(shè)計值,說明送風(fēng)量低于設(shè)計值,隨運行氧量下降,廠用電率也呈下降趨勢,機組供電煤耗呈下降趨勢。
通過上述結(jié)果可以看出,機組經(jīng)濟性最佳工況為T-1,運行氧量2.0% ~2.5%為500 MW負荷最佳運行氧量。該鍋爐在燃用設(shè)計煤種時過??諝庀禂?shù)從1.24降至1.10對燃燒效率的影響并不明顯,說明在鍋爐不發(fā)生嚴重結(jié)焦等情況時適當降低運行氧量可提高鍋爐熱效率。
煤粉較細時雖然燃燒效率較高,但是磨煤機的磨損及單耗也相對增大,增加了維護成本,并且煤粉細度過細還會造成著火點靠近燃燒器,引起噴口燒損或燃燒器區(qū)域結(jié)焦;煤粉細度偏粗又會使著火點推遲,燃盡率下降,因此實際中應(yīng)該采用相對合適的煤粉細度。
分離器擋板不同開度下對應(yīng)的煤粉細度測量結(jié)果見表4。HP磨煤機的分離器全開指示為0,關(guān)至最小指示為10。
表4 不同分離器擋板開度下各磨煤機煤粉細度R90值 %
負荷為500 MW,T-5、T-1和T-6分別代表分離器開度為3、4和5時的各工況。從表5可以看出,隨分離器開度增大,鍋爐效率呈下降趨勢,分離器開度從5開至3,鍋爐效率下降0.1個百分點,使供電煤耗上升約0.3 g/kWh。說明煤粉細度在這一范圍內(nèi)變化對鍋爐效率的影響很小。
分離器擋板開大有利于減少磨煤機內(nèi)循環(huán)量、制粉系統(tǒng)阻力,這些影響會使磨煤機及一次風(fēng)機的電耗下降,有利于提高機組運行經(jīng)濟性。
從表6所列磨煤機及一次風(fēng)機運行參數(shù)可以看出,隨分離器擋板開大,磨煤機和一次風(fēng)機運行電流均有一定幅度的下降。分離器擋板開度從5開至3后,總電耗下降約134.1 kW,相當于廠用電率下降約0.027個百分點,使供電煤耗下降約0.08 g/kWh。
表5 煤粉細度變化前后各工況主要數(shù)據(jù)及鍋爐效率計算結(jié)果
表6 各工況磨煤機和和一次風(fēng)機運行參數(shù)
綜合鍋爐熱效率和廠用電率兩方面對供電煤耗的影響,分離器擋板開度由5開至3后機組供電煤耗僅升高約0.22 g/kWh,說明分離器擋板開度對機組經(jīng)濟性影響較小。從計算結(jié)果來看,分離器開度為5時機組供電煤耗最低,經(jīng)濟性能最佳。考慮到煤粉長時間維持在較細的水平上,使磨煤機內(nèi)循環(huán)量大、內(nèi)部損量增加、檢修周期縮短、維護成本增加,所以煤粉細度R90提高后經(jīng)濟性并不一定會降低。
該鍋爐在燃用設(shè)計煤種時煤粉細度和運行氧量對鍋爐熱效率的影響均不明顯,運行中可以通過適當降低運行氧量和提高煤粉細度來提高機組經(jīng)濟性能。
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