劉國華
(1湖南大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院,湖南 長沙 410082;2株洲職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南 株洲 412000)
PLC和FCS相結(jié)合的控制體系,成為改造后的鍋爐汽水運(yùn)行監(jiān)控系統(tǒng)的突出特點(diǎn),該體系具有底層到頂層的3層結(jié)構(gòu),底層為現(xiàn)場設(shè)備層,中間為控制層,最上層為中心調(diào)度管理層。鍋爐監(jiān)控系統(tǒng)包括中央監(jiān)控機(jī)、一個控制主站和3個現(xiàn)場控制子站。中央控制室配備的工控機(jī)上裝有組態(tài)王6.51組態(tài)軟件,用以實(shí)現(xiàn)對各監(jiān)控功能的組態(tài)編程。現(xiàn)場控制層面設(shè)有3個PLC控制子站,分別用于監(jiān)控和采集鍋爐水位、蒸氣壓力和蒸汽流量等其他現(xiàn)場參數(shù)。
(1)監(jiān)控策略。確保鍋爐水位在一定范圍內(nèi)相對穩(wěn)定,是鍋爐運(yùn)行的必要條件。鍋爐給水量決定鍋爐水位,運(yùn)行中,根據(jù)鍋爐水位的變化調(diào)節(jié)鍋爐給水量。鍋爐運(yùn)行時,水位過低,會造成干鍋和燒壞水冷壁;水位過高,會造成飽和蒸汽帶水急劇增加,影響蒸汽質(zhì)量,嚴(yán)重時有可能危及到汽輪機(jī)的安全運(yùn)行。給水壓力和汽包壓力是決定鍋爐水位的主要因素。鍋爐水位控制方案采用了鍋爐汽包水位的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法。建立的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化控制結(jié)構(gòu),包括神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測環(huán)節(jié)、優(yōu)化控制器環(huán)節(jié)和反饋校正環(huán)節(jié)三個部分。
該優(yōu)化控制器運(yùn)用的性能指標(biāo)數(shù)學(xué)模型如式﹙1﹚所示:
式中 H﹙t+jt﹚=H'﹙t+j﹚+e﹙t﹚,e﹙t﹚表示當(dāng)前的汽包水位H 真值﹙Hm﹙t﹚﹚與網(wǎng)絡(luò)預(yù)測汽包水位 H 值﹙H'﹙t﹚﹚的差值,即e﹙t﹚=Hm﹙t﹚H'﹙t﹚,稱為預(yù)測誤差;m 為控制時域;ρ 為控制加權(quán)因子;ΔQ為給水循環(huán)泵流量的變化值。
鍋爐汽包水位值H未來行為軌跡的變化,可利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型進(jìn)行預(yù)測,從而在控制量的容許區(qū)間內(nèi)得到一組最優(yōu)控制增量﹛ΔQ﹙t+j-1﹚,j=0,1,2,···,m﹜及與 ΔQ 對應(yīng)的Q=[Q﹙t﹚,Q﹙t+1﹚,···,Q﹙t+m-1﹚],將 Q﹙t﹚作為施加的控制量,輸入到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型,通過采樣刷新,得到連續(xù)優(yōu)化控制。
(2)鍋爐汽水系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)的采集與傳輸。鍋爐汽水控制系統(tǒng)中的大部分運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)量(如 H、P、B、V、L、溫度(T)等信號)采集與傳輸采用如下模式進(jìn)行。①該鍋爐控現(xiàn)場設(shè)備控制系統(tǒng)中,各功能子站PLC的DeviceNet單元具有單獨(dú)專用信號電纜線與現(xiàn)場狀態(tài)參數(shù)量檢測終端相接,而其它的數(shù)據(jù)采集設(shè)備與DeviceNet接口具有相同的通信接口協(xié)議,它們可直接連到DeviceNet現(xiàn)場總線上受主站PLC控制。②系統(tǒng)中大部分運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)量信號經(jīng)過采集設(shè)備處理后,通過現(xiàn)場總線傳送給子站PLC。系統(tǒng)利用DeviceNet現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò)以及信號傳感器、變送器的自動化檢測技術(shù)來實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)場信號的采集和傳輸。
(1)鍋爐汽水系統(tǒng)運(yùn)行的工藝流程。根據(jù)其工作原理和所要達(dá)到的功能要求,設(shè)計(jì)出鍋爐汽水控制系統(tǒng)的控制流程。
(2)鍋爐汽水系統(tǒng)運(yùn)行的控制程序設(shè)計(jì)。鍋爐汽水控制系統(tǒng)是一個非常復(fù)雜的非線性控制系統(tǒng),鍋爐汽包水位是鍋爐汽水控制系統(tǒng)中關(guān)鍵的物理控制量。
系統(tǒng)控制運(yùn)行步驟:①系統(tǒng)開機(jī)檢測、參數(shù)設(shè)定等初始化完畢后,第一步,檢測鍋爐水位。若水位在低II和高II狀態(tài),顯示緊急報警并立刻自動停機(jī);若水位在低I位置,顯示報警,同時自動開動注水泵對鍋爐進(jìn)行補(bǔ)水,水位高于低I位置,正常啟動鍋爐運(yùn)行。②鍋爐點(diǎn)火和開啟空氣泵,開始給鍋爐加熱。若檢測水位在高I位置,顯示報警,并自動開啟放水閥門放水,若低于高I位置時,鍋爐加熱正常運(yùn)行。③當(dāng)注水達(dá)到鍋爐設(shè)定的液位時,開啟用戶閥門,開始向用戶輸出蒸汽,同時,利用PLC中的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測控制,確保鍋爐汽包水位在一定穩(wěn)定值范圍內(nèi)小幅波動。
(1)鍋爐汽水系統(tǒng)監(jiān)控主界面。以流程圖的形式,通過圖形符號的顏色、參數(shù)變化與閃爍等方式,動態(tài)顯示鍋爐的運(yùn)行狀態(tài),操作人員可通過此界面直觀讀取鍋爐汽水生產(chǎn)中的各工藝參數(shù)。包括汽包水位高度、汽包內(nèi)氣壓、蒸汽流量、蒸汽溫度等。
(2)考核參數(shù)表畫面。系統(tǒng)生產(chǎn)過程的各工藝參數(shù)與其對應(yīng)的名稱可以以表格形式同步實(shí)時顯示出來,系統(tǒng)的主要運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)以表格形式在考核系統(tǒng)中列出來,方便歸納、總結(jié)與對比。也可根據(jù)需要來查詢相應(yīng)日期的數(shù)據(jù)報表,方便生產(chǎn)操作人員對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析,有利提高鍋爐的生產(chǎn)效率。
(3)操控畫面。系統(tǒng)各控制回路的生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)和相關(guān)參數(shù)以調(diào)節(jié)棒圖的形式顯示出來。操作人員可以利用鍵盤或鼠標(biāo)方便地對各控制回路的參數(shù)進(jìn)行在線修正。同時也可對控制回路進(jìn)行手動/自動切換,實(shí)現(xiàn)相應(yīng)操作。
(4)趨勢畫面。用于記錄系統(tǒng)主要生產(chǎn)工藝參數(shù)的實(shí)時趨勢曲線畫面和歷史趨勢曲線畫面,圖示畫面為某一班次1#鍋爐實(shí)時趨勢曲線畫面,該畫面從上到下依次為供水量變化曲線、出水溫度變化曲線、蒸汽流量變化曲線,當(dāng)班實(shí)時變化曲線時間參數(shù)可取1、5、15min等7個時間段,實(shí)時趨勢曲線畫面用來反映鍋爐運(yùn)行參數(shù)在短時間內(nèi)的變化走勢的曲線畫面,操作人員可根據(jù)參數(shù)變化趨勢及時調(diào)整相關(guān)的控制參數(shù),使鍋爐處于最佳工作狀況,從而提高生產(chǎn)效率;歷史趨勢曲線畫面用來反映一班或某一天的數(shù)據(jù)變化,操作人員可根據(jù)參數(shù)變化趨勢及時了解一定時間內(nèi)相關(guān)控制參數(shù)的穩(wěn)定性與趨變特性。
(5)報警窗口及警鈴。系統(tǒng)在運(yùn)行中因故障產(chǎn)生的報警信號,都將在畫面下方的報警窗口欄中顯示出來,同時記錄報警產(chǎn)生的日期和時間。
邵陽市化纖廠75t/h燃煤鍋爐汽水控制系統(tǒng)經(jīng)過改造后的運(yùn)行結(jié)果表明,改造后的系統(tǒng)燃煤熱效率由86.31%提高到90.57%,提高了4.26%;飛灰中可燃物的含碳量由改造前的11.48%下降到7.87%,下降了3.61%;當(dāng)班工人人數(shù)由每班27人下降到13人,每班減少人員14人,同時大大降低了工人的勞動強(qiáng)度??傊脑旌蟮南到y(tǒng)不僅具有可靠性強(qiáng)、可視性好、智能化程度高的特點(diǎn),而且具有減員增效的良好效果,在同類集中供熱鍋爐汽水系統(tǒng)改造中有良好的應(yīng)用推廣前景。