黃俊鋒, 蔣衛(wèi)國, 秦良森
(洛陽LYC軸承有限公司,河南 洛陽 471039)
深溝球軸承的徑向游隙是標準規(guī)定的檢查項目,也是用戶選用軸承的依據(jù)之一。徑向游隙一般使用徑向游隙儀測量,測量值比較準確,但儀器調(diào)整時間長、效率低,不適用于大批量生產(chǎn)。相對而言,軸向游隙測量方便、效率高;因此,目前大多數(shù)生產(chǎn)廠家在實際生產(chǎn)中用經(jīng)驗公式將徑向游隙換算成軸向游隙,以測量控制軸向游隙進行合套。但是實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),通過控制軸向游隙合套后,有部分軸承實測徑向游隙超差。針對這一問題進行了深入分析,給出深溝球軸承游隙控制的一套改進方法。
在實際生產(chǎn)中,深溝球軸承徑向游隙與軸向游隙換算的經(jīng)驗公式為
(1)
從表1可以看出,采用軸向游隙控制徑向游隙,軸承9和10的實際徑向游隙超差,達不到技術要求。
表1 改進前的實際徑向游隙(6030EM) mm
采用數(shù)控磨加工設備和輪廓儀測量,實現(xiàn)對溝道形狀的精確控制。嚴格控制鋼球生產(chǎn)工藝,使其精度達到應用要求。通過對內(nèi)、外圈溝道和鋼球加工工藝的嚴格控制,使溝道和鋼球誤差對軸向游隙誤差的影響最小化。
表2 改進后的實際徑向游隙(6030EM) mm
表3 改進后的實際徑向游隙(6232E) mm
而后,又連續(xù)跟蹤檢測了10個型號的軸承,進行相應的調(diào)整,最終合套后的徑向游隙均達到工藝要求。
通過生產(chǎn)實踐證明:保持徑向游隙的下限不變,將其上限值壓縮15%,按內(nèi)、外圈溝曲率半徑的幾何算術平均值計算軸向游隙,以此軸向游隙為基準進行合套,合套后的徑向游隙滿足工藝要求。