姜元順,王舉良
(煙臺(tái)鵬暉銅業(yè)有限公司,山東 煙臺(tái) 264002)
富氧側(cè)吹熔池熔煉爐煉銅煙氣中單體硫的產(chǎn)生及處理
姜元順,王舉良
(煙臺(tái)鵬暉銅業(yè)有限公司,山東 煙臺(tái) 264002)
分析了富氧側(cè)吹熔池熔煉爐煉銅煙氣中單體硫含量高的原因及危害,通過向爐內(nèi)和爐出口補(bǔ)充富氧空氣,調(diào)整爐料中煤的加入方式,降低了煙氣中單體硫的含量。
富氧;側(cè)吹熔池熔煉爐;煉銅;煙氣;單體硫
煙臺(tái)鵬暉銅業(yè)有限公司原煉銅工藝為密閉鼓風(fēng)爐熔煉-連續(xù)吹煉爐吹煉。冶煉煙氣送入硫酸系統(tǒng),經(jīng)過空塔、填料塔、間冷器、電除霧凈化,采用兩轉(zhuǎn)兩吸工藝制酸。2005年國家出臺(tái)政策,要求2007年底前關(guān)停密閉鼓風(fēng)爐煉銅工藝。2006年煙臺(tái)鵬暉銅業(yè)有限公司與中國恩菲工程技術(shù)有限公司合作,研發(fā)了富氧側(cè)吹熔池熔煉工藝。該工藝的熔煉爐、沉降電爐、連續(xù)吹煉爐從高到低布置,爐子之間通過流槽輸送熔體,克服了熔體由行車和包子倒運(yùn)的缺陷,是一種高效、節(jié)能、環(huán)保的煉銅新工藝,項(xiàng)目于2008年2月投產(chǎn)。
富氧側(cè)吹熔池熔煉爐是富氧熔池熔煉爐型之一,集物料的干燥、焙燒和熔煉于一爐。富氧空氣從爐子兩側(cè)浸沒入熔體的風(fēng)眼鼓入熔池;精礦、熔劑、返渣、煤按一定的比例混合均勻,經(jīng)過計(jì)量,由皮帶機(jī)從爐頂加料口加入;鼓入爐內(nèi)的富氧空氣使?fàn)t料和熔體激烈攪動(dòng),在爐中形成氣-液-固三相間的傳熱和傳質(zhì),加快入爐物料的干燥、分解、熔化,完成造渣、造锍反應(yīng);產(chǎn)出的銅熔體經(jīng)虹吸通道進(jìn)入沉降電爐,完成澄清分離,得到冰銅和熔煉渣。熔煉產(chǎn)生的煙氣經(jīng)余熱鍋爐冷卻、電收塵收塵后送硫酸系統(tǒng)。
富氧側(cè)吹熔池熔煉爐不僅生產(chǎn)效率高,而且對(duì)爐料的適應(yīng)性強(qiáng),爐料的含水量、粒度、化學(xué)成分等可以有較大范圍的波動(dòng),這對(duì)于處理多種原料的企業(yè)具有重要的意義。
投產(chǎn)初期,富氧側(cè)吹熔池熔煉爐產(chǎn)生的煙氣中單體硫含量較高,影響了硫酸系統(tǒng)的生產(chǎn),公司采取一系列相應(yīng)的措施,使該問題得以解決。
富氧側(cè)吹熔池熔煉爐內(nèi)進(jìn)行的是一個(gè)強(qiáng)化的冶金過程。富氧空氣從爐子的兩側(cè)鼓入熔池,使?fàn)t料和熔體激烈攪動(dòng),物料加速分解和熔化,O2利用率達(dá)到97%以上,爐子余熱鍋爐出口煙氣含O2小于1%,硫化物在爐內(nèi)分解、熔化并進(jìn)一步造渣,部分分解出來的單體硫沒有和O2反應(yīng),仍以單體硫的形式存在于煙氣中。煙氣中單體硫含量高將影響冶煉系統(tǒng)和硫酸系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。
富氧側(cè)吹熔池熔煉爐煙氣中的單體硫部分在余熱鍋爐與O2繼續(xù)反應(yīng),其余一部分在電收塵中仍與O2反應(yīng),剩余的隨煙氣進(jìn)入硫酸凈化工序。煙氣在凈化工序降溫,其中的單體硫分離出來。由于單體硫粘性較大,粘結(jié)在凈化工序的間冷器上,造成設(shè)備阻力增大,無法正常工作,只得停車清理,導(dǎo)致冶煉系統(tǒng)煙氣直接排空,污染環(huán)境,并造成硫資源的浪費(fèi)。
間冷器清理出來的黃色堵塞物,用火點(diǎn)燃可以全部燃燒,發(fā)出硫磺燃燒的氣味,經(jīng)分析,其含硫在85%以上。
由于富氧側(cè)吹熔池熔煉爐和連續(xù)吹煉爐的煙氣在電收塵前混合,設(shè)備和煙道在負(fù)壓狀態(tài)下漏風(fēng),空氣中的O2又與煙氣中的單體硫反應(yīng)生成SO2,因此,在生產(chǎn)系統(tǒng)不同位置取樣,煙氣中的單體硫含量不同。依照間冷器黃色堵塞物進(jìn)行計(jì)算的結(jié)果表明,富氧側(cè)吹熔池熔煉爐余熱鍋爐出口煙氣中的單體硫必須控制在0.5 g/m3以下,才能保證間冷器正常工作。而煙氣中的單體硫取樣分析比較復(fù)雜,并且周期長,故采取分析煙氣中的O2含量方式(只需30 min)。并且掌握煙氣中的O2含量,也便于向煙氣中補(bǔ)氧控制。
解決單體硫堵塞間冷器主要有兩種方案:一是降低煙氣中的單體硫含量;二是把易堵塞的間冷器去掉,在填料塔增加板式換熱器,代替間冷器冷卻煙氣。前一種方案如果可行,投資少,見效快;后一種方案投資大,速度慢,故先考慮前一種方案。
單體硫的產(chǎn)生是因?yàn)闊煔庵蠴2含量低,解決的方法是補(bǔ)氧。富氧側(cè)吹熔池熔煉爐使用的富氧空氣含O232.79%,最初是加大爐頂2組加料口料封的補(bǔ)氧量,由于每組加料口料封的補(bǔ)氧管道內(nèi)徑為25 mm,富氧空氣流量小,作用不明顯。之后又臨時(shí)增加了1個(gè)內(nèi)徑為150 mm的補(bǔ)氧管道,從東面的加料口向爐中補(bǔ)充富氧空氣,煙氣中單體硫明顯減少,硫酸系統(tǒng)能夠正常生產(chǎn)。這表明,向煙氣中補(bǔ)充適量的氧,能夠降低其中的單體硫,維持冶煉系統(tǒng)和硫酸系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。
用臨時(shí)增加的內(nèi)徑為150 mm的補(bǔ)氧管道,從東面的加料口向爐中補(bǔ)充富氧空氣16 h,由于補(bǔ)氧造成加料口溫度低,此處爐結(jié)較多,只得將補(bǔ)氧管撤下。由此煙氣中的O2含量下降,單體硫增加,堵塞間冷器,冶煉系統(tǒng)和硫酸系統(tǒng)的正常生產(chǎn)受到影響。后在爐頭和爐尾分別增加1個(gè)內(nèi)徑為150 mm的補(bǔ)氧管,向爐中補(bǔ)充富氧空氣。爐頭補(bǔ)進(jìn)的富氧空氣進(jìn)入爐中,大部分的O2用于爐料中的煤反應(yīng)燃燒,對(duì)降低煙氣中的單體硫作用較小;爐尾補(bǔ)進(jìn)的富氧空氣進(jìn)入爐出口煙氣中,大部分的O2與煙氣中的單體硫反應(yīng)生成SO2,對(duì)降低煙氣中的單體硫作用較大。
2008年6月,富氧側(cè)吹熔池熔煉爐停爐檢修,將爐尾1個(gè)內(nèi)徑為150 mm的補(bǔ)氧管改為2個(gè)內(nèi)徑為100 mm的補(bǔ)氧管,為了便于觀察爐況和清理補(bǔ)氧口的爐結(jié),將密閉鼓風(fēng)爐拆下的風(fēng)口安裝在補(bǔ)氧管路上。2010年2月,富氧側(cè)吹熔池熔煉爐停爐大修,又將爐頂2組加料口料封的補(bǔ)氧管內(nèi)徑由25 mm改為40 mm。
補(bǔ)氧量的計(jì)量及控制十分重要。剛開始試車時(shí),補(bǔ)氧的管路是臨時(shí)安裝的,沒有計(jì)量儀表,只能檢測(cè)煙氣中的O2含量。因?yàn)楦谎鮽?cè)吹熔池熔煉爐出口煙氣的溫度高達(dá)1 100~1 150℃,其中的單體硫在余熱鍋爐中與O2繼續(xù)反應(yīng);而余熱鍋爐出口的煙氣溫度比較低,在300~360℃,所以選在余熱鍋爐出口取樣,用奧氏氣體分析儀檢測(cè)煙氣中的O2含量。單體硫含量較高的時(shí)間,取樣分析煙氣中的O2含量在1%以下。根據(jù)密閉鼓風(fēng)爐煉銅處理煙氣中的單體硫含量高的經(jīng)驗(yàn),爐出口煙氣中的O2含量控制在1%~4%,確定富氧側(cè)吹熔池熔煉爐余熱鍋爐出口煙氣中的O2含量控制在3%~5%。
2008年6月,富氧側(cè)吹熔池熔煉爐停爐檢修,在爐頭和爐尾的補(bǔ)氧管路上分別安裝了氣體流量計(jì),用于計(jì)量富氧空氣的流量。2009年3月,富氧側(cè)吹熔池熔煉爐停爐大修,又分別在爐頂2組加料口料封的補(bǔ)氧管路上安裝了氣體流量計(jì),用于計(jì)量補(bǔ)進(jìn)的富氧空氣。
改進(jìn)后,由富氧側(cè)吹熔池熔煉爐兩側(cè)鼓入熔池的富氧空氣量為15 000~17 000 m3/h,爐頭補(bǔ)進(jìn)的富氧空氣量為1 600~1 800m3/h,爐尾補(bǔ)進(jìn)的富氧空氣量為4 800~5 000 m3/h,爐頂加料口料封補(bǔ)進(jìn)的富氧空氣量為800~1 000 m3/h,入爐的富氧空氣量總計(jì)23 000~24 000 m3/h。
在富氧側(cè)吹熔池熔煉爐方案論證時(shí),決定爐料中的燃料采用煤,煤的加入量為總爐料的6%左右,粒度3~30 mm,銅精礦以外其它物料的粒度3~20 mm,煤與銅精礦及其它物料均在料倉中計(jì)量配料,通過皮帶機(jī)送到爐前料倉儲(chǔ)存,然后經(jīng)計(jì)量和加料皮帶機(jī)送入富氧側(cè)吹熔池熔煉爐。
在工程建設(shè)準(zhǔn)備爐料時(shí),從降低生產(chǎn)成本考慮,認(rèn)為煤礦生產(chǎn)的原煤最經(jīng)濟(jì),所以選用原煤作燃料。然而,原煤的粒度范圍較大,從小于1 mm到50 mm,個(gè)別的甚至超過50 mm。富氧側(cè)吹熔池熔煉爐試車時(shí),將這種粒度范圍的原煤與其它物料在料倉中計(jì)量配料。
向煙氣中補(bǔ)充富氧空氣,使余熱鍋爐出口煙氣中的O2含量在3%~5%,單體硫含量高的問題得到有效控制。但是,余熱鍋爐出口煙氣中的O2含量達(dá)到3%以上,煙氣中單體硫含量高的情況仍時(shí)有發(fā)生。對(duì)從料倉到富氧側(cè)吹熔池熔煉爐的每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)是由于入爐料中煤的加入量波動(dòng)而引起的。配料時(shí)煤是按比例加入到爐料中的,但混均勻的爐料進(jìn)入爐前料倉時(shí),粒度較大的煤塊大部分滾到靠近爐前料倉倉壁的位置。給料時(shí),爐前料倉中間的混合爐料先下,靠近爐前料倉倉壁的混合爐料后下,這些混合爐料中粒度較大的煤塊較多,煤含量自然就高,過量的煤在富氧側(cè)吹熔池熔煉爐中燃燒耗用較多的O2,造成余熱鍋爐出口煙氣中的O2含量低,煙氣中的單體硫含量高。由于余熱鍋爐出口煙氣中的O2含量是間斷取樣分析的,故取樣時(shí)余熱鍋爐出口煙氣中的O2含量不一定低。
開始是把進(jìn)來的原煤用30 mm×30 mm篩子進(jìn)行篩分,將篩出的煤塊破碎至10 mm以下再進(jìn)行配料;后來認(rèn)為煤塊在熔池中存留時(shí)間較長,有利于降低熔體中的Fe3O4含量,從而降低富氧側(cè)吹熔池熔煉爐的爐渣含銅量。所以,把篩出的煤塊單獨(dú)運(yùn)送到爐前煤倉,再通過計(jì)量和皮帶機(jī)與其它混合爐料混合后加到富氧側(cè)吹熔池熔煉爐。將煤塊篩出,單獨(dú)運(yùn)送,避免了煤塊與它爐料混合后在爐前料倉發(fā)生煤塊偏析,使入爐料中煤含量基本穩(wěn)定。
如果入爐料成分穩(wěn)定,余熱鍋爐出口煙氣中的O2含量達(dá)2%,也不會(huì)發(fā)生煙氣中單體硫含量高的問題。
富氧側(cè)吹熔池熔煉爐煙氣中單體硫含量高,導(dǎo)致冶煉系統(tǒng)和硫酸系統(tǒng)的生產(chǎn)不能正常進(jìn)行,這種情況是余熱鍋爐出口煙氣中的O2含量低于2%造成的。余熱鍋爐出口煙氣中的單體硫含量要控制在0.5 g/m3以下,才能保證間冷器正常工作。在富氧側(cè)吹熔池熔煉爐出口向煙氣中補(bǔ)充富氧空氣,降低煙氣中的單體硫含量的效果比較明顯。加入富氧側(cè)吹熔池熔煉爐的煤,粒度大于30 mm的不再經(jīng)過儲(chǔ)料倉,要單獨(dú)計(jì)量和運(yùn)送,與其它物料混合后直接入爐,這些措施有效地降低了煙氣中單體硫含量的波動(dòng),避免了單體硫含量高問題的發(fā)生。
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Abstract:The reasons and hazards for high content of monomer sulfur in flue gas from copper-smelting in oxy?gen-enriched side blown-bath smelting furnace are analyzed.The content of monomer sulfur in flue gas is reduced by supplying the oxygen-enriched air to inside and outlet of the furnace,and adjusting the coal adding method of charging material.
Key words:oxygen-enriched;side-blown bath smelting furnace;copper-smelting;flue gas;monomer sulfur
Production and treatment of monomer sulfur in flue gas from copper-smelting in oxygen-enriched side-blown bath smelting furnace
JIANG Yuan-shun,WANG Ju-liang
TF811.031.1
B
1672-6103(2011)02-0017-03
姜元順(1961—),男,山東榮成人,教授級(jí)高級(jí)工程師,主要從事重貴金屬冶煉生產(chǎn)技術(shù)和管理工作。
2010-06-07
2010-12-24