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      電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)對爐水品質(zhì)的影響與控制

      2011-08-15 00:48:29河南中孚電力有限公司張曉輝
      河南科技 2011年19期
      關(guān)鍵詞:爐水混床氯離子

      河南中孚電力有限公司 張曉輝 賀 晨

      電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)對爐水品質(zhì)的影響與控制

      河南中孚電力有限公司 張曉輝 賀 晨

      河南中孚電力有限公司4、5號機組為300MW機組,凝結(jié)水處理采用中壓系統(tǒng)、全容量除鹽精處理的方式。2008年10月投運后運行正常,出水水質(zhì)穩(wěn)定,機組水汽品質(zhì)長期保持優(yōu)良。2010年3月將精處理系統(tǒng)由“氫型”運行方式調(diào)整為“胺型”運行方式以延長混床運行周期,但2010年5月份以來,4、5號機組爐水指標(biāo)隨精處理運行存在明顯的波動?;齑餐哆\初期爐水指標(biāo)正常且控制平穩(wěn),運行至后期爐水逐步出現(xiàn)pH值下降、電導(dǎo)率上升等異常指標(biāo),有時需大量加藥進行調(diào)整,存在水質(zhì)惡化的傾向。這對于鍋爐的防腐、防垢,以及整個水汽系統(tǒng)的控制有嚴重的影響,對系統(tǒng)的安全運行存在極大的隱患。

      一、原因分析

      針對此情況,對4、5號機爐水、精處理再生用堿送往西安熱工院進行了痕量陰離子檢測,檢測結(jié)果表明,4、5號爐水氯離子含量均超標(biāo),堿雜質(zhì)含量超標(biāo)。通過檢驗數(shù)據(jù)、運行分析,認為造成爐水氯離子超標(biāo)的主要原因可能是以下幾點。

      1.精處理樹脂再生程度低,或樹脂再生過程中引入氯離子,混床運行期間特別是運行后期(進入氨化),氯離子漏出進入系統(tǒng)導(dǎo)致爐水氯離子升高。

      2.精處理用堿達不到要求用離子膜堿純度要求(NaCl含量≤0.007%),此次送檢樣品NaCl含量為0.24%,超出標(biāo)準34倍之多,是造成樹脂再生度低,混床后期漏氯的主要原因。

      3.樹脂再生時沖洗不徹底,再生后殘留酸液進入混床以致進入水汽系統(tǒng)。精處理系統(tǒng)的再生為程序化控制、再生人員現(xiàn)場監(jiān)控的操作方式。對樹脂的沖洗標(biāo)準:一是時間,二是出水電導(dǎo)。要求的控制電導(dǎo)比設(shè)計要求低一級,且目前再生人員固定,此問題必須引以重視。

      4.樹脂再生時交叉污染,陽樹脂內(nèi)混入陰樹脂,陽脂再生時混入的陰樹脂轉(zhuǎn)化為R-Cl型,混床運行Cl被置換釋放出。該公司采用的樹脂分離法為高塔分離法,樹脂分離后中間留一部分混合層,樹脂的分離程度較高,能有效防止樹脂的交叉污染。但分層界面的控制為人為控制,如操作失誤則有可能混入其他樹脂,此時出現(xiàn)問題必須對樹脂進行重新分離。

      5.樹脂比例失調(diào)以及樹脂混層不均,以致凝結(jié)水中雜質(zhì)離子不能徹底交換。該廠精處理系統(tǒng)是按滿足氫型混床控制要求設(shè)計的,樹脂比例為1∶1,目前部分陽樹脂因陽罐中排管出現(xiàn)過故障有流失,造成實際比例可能為1∶1.1~1.2,會影響混床運行時對陽離子(Na+)雜質(zhì)的去除。

      目前控制方式能達到兩種樹脂的均勻混合,樹脂的混脂是再生控制的主要控制點之一。混脂的實際操作應(yīng)注意兩點:一是混脂前放水高度的控制必須在樹脂層高200~300mm處。在放水少混脂時,樹脂翻動距離長,壓縮空氣不能有足夠的翻動力導(dǎo)致混脂效果差,放水多,樹脂翻動距離短,不能充分攪動,也達不到混脂效果。二是混脂后樹脂最終漂洗后看出水效果,規(guī)程上要求正洗到DD≤0.2μs/cm則合格,從實踐來看DD應(yīng)在1min內(nèi)降至0.1μs/cm以下(電導(dǎo)越低、時間越短越好),才能表明混脂合格,再生成功。否則極有可能是混床不合格或再生存在問題,應(yīng)重新放水混脂乃至重新進行再生。

      6.精處理失效控制周期較長,后期出水,大量雜質(zhì)漏出,以致爐水雜質(zhì)離子含量增加。2010年3月份實施精處理混床氨化運行控制后,只是以出水電導(dǎo)、鈉離子作為控制指標(biāo),而目前混床出水氯離子含量的檢測手段又不能有效及時的監(jiān)督,混床漏氯沒有及時發(fā)現(xiàn)。

      以上幾種因素相互關(guān)聯(lián),又互相影響是造成爐水水質(zhì)波動,氯離子含量超標(biāo)的根本原因。

      二、處理措施

      根據(jù)以上分析,盡快使?fàn)t水指標(biāo)控制合格,采取如下措施。

      1.對精處理用堿的供應(yīng)商提出如下要求。

      (1)查詢以往所訂用堿“技術(shù)協(xié)議”有無對堿的雜質(zhì)含量要求,如無則重新制定技術(shù)協(xié)議。

      (2)查明堿產(chǎn)地原堿的質(zhì)量,讓其出具質(zhì)量報告以及取樣送檢,檢查其質(zhì)量能否達到精處理用堿技術(shù)要求,否則更換產(chǎn)地。

      (3)嚴格車輛管理,要求其拉堿車必須專用,不允許酸、堿車混用。

      2.精處理混床運行周期暫規(guī)定為不超過20d,如期間有再生交叉則可拖后1~2d,如未到20d出現(xiàn)混床指標(biāo)異常則及時退出再生。

      3.加強樹脂的再生管理,提高樹脂再生度。

      (1)對精處理再生系統(tǒng)操作應(yīng)嚴格控制,特別是樹脂的分離、陰陽樹脂再生后的沖洗(快速漂洗)、混脂、最終漂洗等關(guān)鍵步驟嚴格把關(guān),保證每套樹脂的再生質(zhì)量。

      (2)對每套樹脂,陰、陽樹脂量進行普查,統(tǒng)計樹脂的缺失程度,然后根據(jù)統(tǒng)計分析是否需補加樹脂。

      4.加強爐水、混床出水的分析化驗。

      (1)取樣對爐水氯離子進行分析(先采用目前測定方法,主要觀測其變化值,以及幾個爐之間的對比)。取樣時記錄準確取樣時間,以及其他各項指標(biāo)、機組負荷等情況。

      (2)重新對爐水取樣對氯離子含量送檢,以及取混床進、出水送檢分析,進一步確定。

      (3)為便于分析及時得到準確數(shù)據(jù),購買一臺“離子色譜儀”,及時對混床出水進行分析,最終確定混床失效的判斷依據(jù),以及進一步的優(yōu)化運行;對爐水、蒸汽品質(zhì)進行常態(tài)化、全過程分析,更有效地進行監(jiān)督;對藥品進行批次及時驗收把關(guān)。

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