董家清
(長江三峽經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展有限公司,北京 100140)
金安橋水電站左岸砂石加工系統(tǒng)主要承擔碾壓混凝土大壩、引水發(fā)電系統(tǒng)等主體工程混凝土所需砂石料,共需制備碎石730萬t,混凝土用砂450萬t。工程于2005年5月28日開工, 2006年9月30日開始提供砂石料。
左岸人工砂石加工系統(tǒng)按照招投標設(shè)計文件及要求建成之后,在試生產(chǎn)期間發(fā)現(xiàn),整個系統(tǒng)制砂量達不到設(shè)計要求,同時石粉含量與砂脫水也存在較大矛盾?;谝陨蠁栴},監(jiān)理和施工承包商先后請有關(guān)專家咨詢,一致認為,玄武巖具有保水性好、易碎難磨、產(chǎn)砂率低等特點。同樣使用巴馬克(Barmac9100)制砂,金安橋玄武巖產(chǎn)砂率僅為18%左右,而在三峽工程花崗巖制砂率可達36%以上。因此,對金安橋左岸制砂系統(tǒng)進行了大規(guī)模的增容改造。
該系統(tǒng)的主要設(shè)備如下:粗碎車間2臺美國美卓 (Metso)MK-II42-65旋回破碎機,小時產(chǎn)量3 000 t;中碎車間2臺美卓HP500-ST-C圓錐破碎機,小時產(chǎn)量840 t;細碎車間3臺美卓HP500-ST-f圓錐破碎機,小時產(chǎn)量746 t;超細碎車間4臺美卓巴馬克 (Barmac)9100立軸沖擊破碎機,小時產(chǎn)量1487t;第一篩分車間2臺3YKR2460圓振動篩和2臺2YKR2460圓振動篩,小時產(chǎn)量2 000 t;第二篩分車間原配備1臺3×3YKR2460圓振動篩,增容改造時增加1臺3×3YKR2460圓振動篩,小時產(chǎn)量1 586 t;第三篩分車間原配備10臺3YKR2460圓振動篩,增容改造時增加2臺ZKR1652振動篩,小時產(chǎn)量2 300 t;第四篩分車間1臺2YKR2460圓振動篩,小時產(chǎn)量672 t;棒磨機車間原配備5臺MBZ2136棒磨機,增容改造時增加了2臺,小時產(chǎn)量204 t;石粉回收車間原配備3臺ZX-250高頻旋流石粉回收機,增容改造時增加了1臺,小時產(chǎn)量112 t;污水處理車間配備4臺套廂式壓濾機(XMK500/1500U);滑道取水設(shè)備1臺套,小時取水能力 1 500 t。
2006年8月,由于設(shè)備供應商未能按合同供貨時間供應設(shè)備。2臺粗碎設(shè)備只到了1臺,4臺巴馬克 (制砂設(shè)備)只到了2臺,加上安裝好的中細碎設(shè)備,正好構(gòu)成 “單線”生產(chǎn)。于是承包商啟動“單線”進行72 h工藝性生產(chǎn)試驗。根據(jù)其檢測結(jié)果進行推算,粗骨料的生產(chǎn)質(zhì)量與產(chǎn)量與設(shè)計基本相符。對第三篩分車間 (10組篩)單臺篩的進料量進行檢測,其進料量和進料級配好于設(shè)計,尤其是<5 mm的石屑達到35.7%。監(jiān)理在審查這個試驗成果時曾經(jīng)懷疑結(jié)果有誤。于是承包商在2006年9月又做了一次專門生產(chǎn)砂的試驗。由三篩、棒磨機、巴馬克和石粉回收組合生產(chǎn)人工砂,其產(chǎn)量為600.5 t/h,如加上一篩和二篩產(chǎn)砂量,系統(tǒng)產(chǎn)砂量基本滿足設(shè)計要求 (646 t/h)。 但是砂的細度模數(shù) (>3) 和石粉含量 (<10%)都不能滿足要求,尤其是碾壓混凝土施工要求。
巴馬克制砂后,經(jīng)過三篩篩洗,砂的細度模數(shù)在3.5以上,石粉含量在8%以下。系統(tǒng)設(shè)計時想通過棒磨機制砂調(diào)節(jié)砂的細度模數(shù),但經(jīng)過系統(tǒng)生產(chǎn)平衡計算,按已經(jīng)安裝的5臺棒磨機的產(chǎn)砂量,降低細度模數(shù)后系統(tǒng)砂的總產(chǎn)量達不到設(shè)計要求。同時計算出,通過黑旋風回收細砂及石粉,其調(diào)節(jié)能力也難以達到設(shè)計產(chǎn)量和質(zhì)量標準。
玄武巖具有 “易碎難磨”的特點,制砂后的石粉含量較低,在系統(tǒng)設(shè)計時就考慮通過黑旋風回收石粉來解決。在試生產(chǎn)中,當把石粉含量增加到18%以上時,不僅砂的產(chǎn)量大大降低,而且由于玄武巖保水性能好,砂脫水相當困難。經(jīng)過多次試驗,石粉含量在18%以上時,10 d很難將砂的含水率脫至8%以下。
在這種情況下,業(yè)主、監(jiān)理和承包商共同研究確定對砂生產(chǎn)系統(tǒng)進行增容改造,同時決定將成品砂的石粉含量確定在10%~14%范圍內(nèi),并要求石粉含量穩(wěn)定。增容改造施工在不影響正常砂石料生產(chǎn)供應的前提下,于2007年1月啟動,同年5月完成。
金安橋水電站工程混凝土設(shè)計施工最高月強度所需砂石料為58萬t,實際最高月強度出現(xiàn)在2008年1月,為67.52萬t。而且連續(xù)4個月月供料強度超過58萬t,左砂系統(tǒng)增容改造后實際生產(chǎn)能力滿足工程建設(shè)需要。
金安橋水電站左砂系統(tǒng)全部選用美卓 (Metso)公司生產(chǎn)的破碎設(shè)備。該公司生產(chǎn)的破碎設(shè)備具有噪音低、磨耗小、產(chǎn)量高等優(yōu)點。單臺破碎設(shè)備生產(chǎn)能力都在400 t/h左右。2號粗碎設(shè)備第一次更換襯套時,已生產(chǎn)骨料360萬t;1號中碎設(shè)備更換襯套時已生產(chǎn)200萬t,這在其他同類人工砂石料生產(chǎn)系統(tǒng)中是少見的。
由于玄武巖具有 “硬度高 (80~180 MPa)、 易碎、難磨”的特點,在混凝土實際施工中所需要的大石和小石的比例發(fā)生了變化,在系統(tǒng)加工生產(chǎn)時的砂石料均衡產(chǎn)量與設(shè)計時各級別的砂石料的均衡產(chǎn)量存在一定的出入。經(jīng)過多次改進,左砂系統(tǒng)可以根據(jù)需要生產(chǎn)各個級別的砂石料。細碎和超細碎及三篩聯(lián)動時,可閉路循環(huán)生產(chǎn)砂、中石和小石;第一、第二、第四篩分系統(tǒng)和中細碎設(shè)備聯(lián)動時,可以根據(jù)需要增加或減少大石的入倉量,甚至可以做到大石的零入倉。
玄武巖的基本特點就是 “易碎難磨”。金安橋工程玄武巖含鐵量高,大大增加了磨細難度。2006年3月7日,監(jiān)理部組織的金安橋水電站玄武巖軋制骨料試驗成果專家咨詢會上,專家提出了 “試驗結(jié)果表明玄武巖成砂產(chǎn)粉率低”,要 “最大限度地回收石粉”的建議。按照專家的建議,采取了一下增加石粉的措施:①在砂石系統(tǒng)三篩的集水槽內(nèi)增加1臺渣漿泵并配置1臺脫水篩,將三篩篩分流失的0.08 mm左右的顆粒部分回收;②利用4臺黑旋風專門回收0.08 mm以下的石粉;③對進入砂倉的干砂采取了防雨措施,以減少石粉流失;④為了減小成品砂的脫水難度,生產(chǎn)砂時,將成品砂的石粉含量控制在10%~14%。在混凝土拌和時,再添加4%~5%的石粉。
2007年7月16日,即進入雨季不久,承擔混凝土施工的水電四局項目部反映砂的含水率高,無法生產(chǎn)碾壓混凝土。監(jiān)理部當即在現(xiàn)場取樣做試驗,取樣3組,檢測結(jié)果砂的含水率平均為8%。至此以后,由于雨季及高溫季節(jié)來臨,成品砂的含水率一直在8%左右,合格 (≤6%)率僅為20%,并且很不穩(wěn)定,給碾壓混凝土生產(chǎn)及溫控造成較大影響。為解決這一問題,對構(gòu)成成品砂的粗砂和石粉及成品砂進行了多次檢篩分析,并對多種脫水措施進行了實施和試驗。經(jīng)過這些試驗,弄清了玄武巖砂脫水難的基本原因為:①金安橋工程玄武巖含鐵量高,用磁鐵可將石片吸住。在“石打石”的制砂研磨過程中,理順了砂分子極性,成品砂很容易成團,增強了砂的保水性能。②由于玄武巖料場裂隙多,巖石含泥量大,在生產(chǎn)過程中很難將砂中的泥沖洗干凈,增加了脫水難度?;谝陨显颍酆吭?5%以上時,10 d內(nèi)很難將玄武巖成品砂的含水率降到6%以下。在業(yè)主、監(jiān)理和施工單位共同努力下,采取了毛料開采精細化;每倉砂售空后清洗盲溝及濾料;干濕砂分倉分儲,在銷售時按15%~20%比例摻干砂等一系列措施后,解決了玄武巖砂脫水及含水量穩(wěn)定性問題。
由于受到自然資源的限制,金安橋水電站玄武巖毛料深埋坡積體下平均30多m,碎裂帶、斷層和夾層密布,因此,毛料的含泥量相當大。在試生產(chǎn)時, 發(fā)現(xiàn)大石 (40~80 mm) 和特大石 (80~120 mm)入成品倉的量相對少,沖洗得比較干凈。而中石和小石入倉量相對較大,經(jīng)過三篩的一次沖洗,難以沖洗干凈,含泥量偏大。在改造施工時,在中石和小石入倉前增加了沖洗篩進行二次沖洗,保證了中石、小石的成品質(zhì)量。
金安橋水電站人工砂石加工系統(tǒng)改造施工完成后,制砂系統(tǒng)產(chǎn)量滿足設(shè)計要求。為了解決石粉含量與砂脫水的矛盾,業(yè)主決定將砂的石粉含量控制在10%~14%,考慮到運輸過程中石粉的損失,監(jiān)理在實際生產(chǎn)中石粉含量按照11%~15%控制。在長達近半年時間的混凝土施工強度超過原設(shè)計的最高強度的情況下,保證了砂石料的供應,創(chuàng)造了玄武巖砂石料全年時段澆筑碾壓混凝土的成功先例。
總結(jié)經(jīng)驗,筆者提出幾個問題供今后砂石加工系統(tǒng)設(shè)計時參考:①粗碎生產(chǎn)系統(tǒng)的豎井僅為2 500 mm,井徑偏小;②半成品料倉倉容偏小,不利于生產(chǎn)調(diào)節(jié)和經(jīng)濟運行;③成品料倉倉容偏小,不利于砂石骨料脫水;④超細碎(Barmak9100)的制砂出料,采用大型脫水篩脫水,石粉流失和砂的細度模數(shù)損失較大。