陳阿娣
(寧夏電力公司超高壓分公司,寧夏 銀川 750011)
2009年3月13日00:13,某電廠5號機(jī)組假同期試驗(yàn)結(jié)束后,調(diào)度下令將7511斷路器轉(zhuǎn)熱備用,運(yùn)行人員先合上75111(主變側(cè))隔離開關(guān),在隨后合75112(線路側(cè))隔離開關(guān)時,保護(hù)動作,將該750kV線路跳開。
該發(fā)電廠升壓變電站主接線圖如圖1所示,發(fā)生事故前該750kV線路三相電壓 Uab為780.41kV,Ubc為779.62kV,Uca為779.75kV,7511斷路器在冷備用狀態(tài),5號發(fā)電機(jī)未起勵。
圖1 某發(fā)電廠升壓變電站主接線圖
保護(hù)動作后,技術(shù)人員對斷路器及保護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)檢查,用紅外測溫儀對7511A、7511B、7511C進(jìn)行溫度測量,其中7511C溫度為17℃,其余兩相溫度為0~1℃。線路故障錄波器相關(guān)錄波如圖2所示。
圖2 750kV線路故障錄波器波形圖
保護(hù)動作情況如下:
(1)750kV線路Ⅰ套保護(hù),型號RCS-931BM,零序過流Ⅳ段保護(hù)動作,最大故障電流0.25A。具體報文如下:
①保護(hù)啟動0ms;
②單相運(yùn)行三跳ABC205ms;
③短路位置C相,7.3km;
④最大故障電流0.25A;
⑤最大零序電流0.24A;
⑥最大差動電流0.01A。
(2)750kV線路Ⅱ套保護(hù),型號CSC-103A,零序Ⅳ段保護(hù)動作,具體報文如下:
①2ms保護(hù)啟動;
②108ms零序手合加速出口;
③3I0=0.243A,C相跳ABC相;
④00:14:07.286遠(yuǎn)傳命令1開入。
(3)7511斷路器保護(hù),型號CSC-121A,充電保護(hù)、失靈保護(hù)動作,具體報文如下:
①0ms保護(hù)啟動;
②閉鎖重合閘開入;
③99msI段充電保護(hù)出口;
④109msA相失靈重跳出口;
⑤109msB相失靈重跳出口;
⑥109msC相失靈重跳出口;
⑦110ms三相失靈重跳出口;
⑧411ms相鄰失靈出口。
(4)失靈保護(hù)啟動CSC-125A遠(yuǎn)跳對側(cè)開關(guān)并將線路切除。
(5)5號發(fā)變組B柜,型號DGT-801B,中斷路器閃絡(luò)保護(hù)動作,具體報文如下:
2009-3-1300:13:08572CPUB中斷路器閃絡(luò)T1動作;
2009-3-1300:13:08579CPUA中斷路器閃絡(luò)T1動作;
保護(hù)動作參數(shù):電流I2=0.0838A
閃絡(luò)保護(hù)定值:
I2g1=0.051A
t11=0.3s
t12=1.0s
保護(hù)出口方式為啟動失靈。
(6)發(fā)變組B柜,誤上電保護(hù)動作,具體報文如下:
2009-3-1300:13:08654CPUB發(fā)電機(jī)誤上電保護(hù)動作
2009-3-1300:13:08655CPUA發(fā)電機(jī)誤上電保護(hù)動作
保護(hù)動作參數(shù):
電阻 RAB= -10.0297Ω
電抗 XBA= -9.2322Ω
電阻 RBC= -0.2053Ω
電抗 XBC= -8.8334Ω
電阻 RCA=9.6933Ω
電抗 XCA= -8.3734Ω
誤上電保護(hù)定值:
正向 Z1F=5.31Ω
反向 Z1B=0.531Ω
Ig=0.699A
t11=0.3s
t12=1.0s
t13=2.0s
t14=1.0s
保護(hù)出口方式為滅磁。
根據(jù)錄波圖和保護(hù)動作情況分析,發(fā)現(xiàn)7511C斷路器有電流通過,初步斷定系75112合閘時,線路電壓加于7511斷路器C相,導(dǎo)致7511斷路器C相觸頭發(fā)生持續(xù)閃絡(luò),并最終擊穿。故障電流通過大賀I線C相、75112隔離開關(guān)C相、7511斷路器C相、75111隔離開關(guān)C相、五號主變C相,最終經(jīng)五號主變中性點(diǎn)接地而形成回路,流過約600A的故障電流。發(fā)變組保護(hù)方面,因有0.08A的負(fù)序電流,而啟動中斷路器閃絡(luò)保護(hù),同時啟動誤上電保護(hù)。該故障電流在線路保護(hù)內(nèi)部反映為零序電流,使線路保護(hù)零序Ⅳ段保護(hù)動作;斷路器保護(hù)充電保護(hù)動作,并通過啟動失靈保護(hù)后,經(jīng)411ms遠(yuǎn)跳對側(cè)開關(guān)。
2009年3月13日,技術(shù)人員對7511斷路器進(jìn)行進(jìn)一步檢查分析。
(1)對7511C斷路器內(nèi)部氣體進(jìn)行檢測,SO2含量:16.7ppm,H2S含量:43ppm,CO 含量:187ppm,7511A、7511B斷路器內(nèi)部氣體正常.
(2)對7511斷路器進(jìn)行了介損試驗(yàn),7511A、B相試驗(yàn)結(jié)果和交接試驗(yàn)結(jié)果相比變化不大、7511C相介損試驗(yàn)過程中加壓至500V左右時,電壓建立不起來;用2500V搖表測斷口絕緣為零;進(jìn)一步證實(shí)為斷路器內(nèi)部故障。
(3)3月13日下午,廠家人員到達(dá)現(xiàn)場,連夜開始回收SF6氣體,14日上午打開端蓋進(jìn)行檢查,現(xiàn)象如下:①內(nèi)部有黑色粘稠物體和融化物質(zhì);②絕緣拉桿上接頭拉脫,致使在機(jī)構(gòu)在分閘位置時,主斷口已分開,而電阻斷口處于合狀態(tài)。分析認(rèn)為:絕緣拉桿拉脫導(dǎo)致斷路器分閘位置不到位,主斷口分開后,而電阻斷口處于合位置,在3月13日0:13送電過程中,當(dāng)隔離開關(guān)合閘時,斷路器電阻投入時間約2s,而電阻正常投入時間應(yīng)為8~12ms,致使并聯(lián)電阻體嚴(yán)重?zé)龘p,產(chǎn)生上述異物。
通過以上分析,認(rèn)為該電廠升壓變7511斷路器分閘時絕緣拉桿脫落導(dǎo)致斷路器分閘位置不到位是造成此次750kV線路跳閘事故的主要原因。
絕緣拉桿脫落導(dǎo)致斷路器分閘位置不到位時斷路器本體的分合指示、綜自系統(tǒng)及保護(hù)裝置所示的斷路器分合狀態(tài)將不能正確反映斷路器的實(shí)際狀態(tài)。因?yàn)榫C自系統(tǒng)及保護(hù)裝置所取的斷路器狀態(tài)均來自于斷路器的輔助接點(diǎn),雖然絕緣拉桿脫落導(dǎo)致斷路器實(shí)際的分閘位置不到位,但輔助接點(diǎn)卻已接通至分閘位置,給綜自、保護(hù)系統(tǒng)以斷路器分閘的假象。這種情況下,只能依靠后備保護(hù)動作去切除故障,若此時保護(hù)拒動,將出現(xiàn)非全相運(yùn)行的狀態(tài),且不易被發(fā)現(xiàn),嚴(yán)重危及人身、設(shè)備乃至電網(wǎng)的安全。
為預(yù)防同類事故發(fā)生,確保人身、電網(wǎng)、設(shè)備的安全,針對上述情況應(yīng)做好以下幾點(diǎn):
(1)提高該類型750kV斷路器的產(chǎn)品質(zhì)量,及時消除該類型產(chǎn)品的家族性缺陷,避免同類事故發(fā)生。
(2)在對該類型750kV斷路器進(jìn)行操作時,應(yīng)先檢查綜自系統(tǒng)斷路器三相電流為零后再去現(xiàn)場核對斷路器的分合指示,避免出現(xiàn)人身傷亡事故。
(3)提高繼電保護(hù)設(shè)備的可靠性,確保保護(hù)正確動作,避免擴(kuò)大事故范圍。
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