朱焱松,任恒昌,李彥林
(克拉瑪依石化公司熱電廠,新疆 克拉瑪依 834003)
氨法煙氣脫硫工藝在燃煤鍋爐的應(yīng)用
朱焱松,任恒昌,李彥林
(克拉瑪依石化公司熱電廠,新疆 克拉瑪依 834003)
介紹了氨法脫硫技術(shù)在國內(nèi)外的應(yīng)用情況以及氨法煙氣脫硫工藝的工作原理和工程應(yīng)用難點(diǎn);分析了熱電廠煤粉鍋爐煙氣脫硫的工藝路線特點(diǎn)及新型氨法脫硫工藝應(yīng)用后取得了的顯著效果;提出了氨法脫硫工藝存在的問題和發(fā)展前景。
氨法脫硫;熱電廠;燃煤鍋爐;應(yīng)用;工程實(shí)踐
氨法煙氣脫硫工藝是采用NH3做吸收劑去除煙氣中SO2的工藝,問世于20世紀(jì)30年代。20世紀(jì)70年代初,日本與意大利等國開始研制氨法FGD工藝并相繼獲得成功,但由于技術(shù)經(jīng)濟(jì)等方面的原因,在世界上應(yīng)用較少。進(jìn)入90年代后,隨著技術(shù)的進(jìn)步和對氨法煙氣脫硫觀念的轉(zhuǎn)變,氨法煙氣脫硫技術(shù)的應(yīng)用呈逐步上升的趨勢。
在我國,氨法煙氣脫硫技術(shù)最先是在硫酸行業(yè)得到應(yīng)用,20世紀(jì)70年代初,四川銀山磷肥廠建成了一套氨法脫SO2裝置。但在燃煤煙氣脫硫領(lǐng)域,氨法的發(fā)展非常緩慢。2005年,國家發(fā)改委氨法煙氣脫硫技術(shù)考察團(tuán)赴美國進(jìn)行了考察后,建議國家在大型火電機(jī)組或者化工、煤氣聯(lián)合企業(yè)中的燃燒煙氣設(shè)備上,建設(shè)氨法煙氣脫硫示范工程。但由于原料比較昂貴等原因,目前國內(nèi)的大型火電鍋爐仍然沒有采用氨法煙氣脫硫工藝。
氨法煙氣脫硫的工作原理是,將氨水通入吸收塔中,使其與含SO2的煙氣接觸,發(fā)生如下反應(yīng):
在通入氨量較少時發(fā)生①反應(yīng),在通入氨量較多時發(fā)生②反應(yīng),而式③表示的才是氨法中真正的吸收反應(yīng)。在吸收過程中所生成的酸式鹽NH4HSO3對SO2不具有吸收能力,隨吸收過程的進(jìn)行,吸收液中的NH4HSO3含量增加,吸收液吸收能力下降,此時需向吸收液中補(bǔ)充氨,發(fā)生④反應(yīng)使部分NH4HSO3轉(zhuǎn)變?yōu)?NH4)2SO3,以保持吸收液的吸收能力。
因此氨法吸收是利用(NH4)2SO3-NH4HSO3的不斷循環(huán)的過程來吸收煙氣中的SO2,補(bǔ)充的NH3并不是直接用來吸收SO2,只是保持吸收液中(NH4)2SO3的組分量比。在吸收塔下部鼓入空氣,發(fā)生⑤反應(yīng),氧化亞硫酸銨,生成硫酸銨。當(dāng)吸收液達(dá)到一定濃度時,要不斷從洗滌系統(tǒng)中引出,然后用不同的方法對引出的吸收液進(jìn)行處理,生產(chǎn)出不同的副產(chǎn)品。
綜上所述,(NH4)2SO3-NH4HSO3溶液中的(NH4)2SO3與NH4HSO3的組成狀況對SO2吸收影響很大,而控制吸收液組份的重要依據(jù)是吸收液上的SO2和NH3的分壓。在實(shí)際的洗滌吸收系統(tǒng)中,由于氧的存在使部分(NH4)2SO3氧化為(NH4)2SO4,氧化的結(jié)果使氨的有效濃度變低,于吸收不利。實(shí)際煙氣脫硫工業(yè)應(yīng)用中,pH值是最易直接獲得的數(shù)據(jù),而pH值又是(NH4)2SO3-NH4HSO3溶液組成的單值函數(shù)??刂莆找旱膒H值,就可獲得穩(wěn)定的吸收組分,也就決定了吸收液對SO2的吸收效率以及相應(yīng)NH3的消耗。
目前的典型工藝路線包括:美國的GE環(huán)境系統(tǒng)工程公司(被美國瑪蘇萊公司收購)、德國的Lurgi Lenjets Bischoff公司、日本的NKK鋼管公司等。GE氨法煙氣脫硫工藝主要分為預(yù)洗滌、SO2吸收、亞硫酸銨氧化和結(jié)晶4個工序。其工藝流程為:含硫的煙氣進(jìn)入洗滌塔降溫,降溫后的煙氣進(jìn)入噴淋吸收塔,煙氣中二氧化硫在吸收塔被含有氨水的循環(huán)漿液吸收,最后煙氣從煙囪排放。Bischoff氨法工藝與GE氨法較為相似,主要差別是Bischoff氨法煙氣脫硫工藝中增加GGH(換熱器),利用原煙氣加熱凈煙氣,加熱后凈煙氣溫度達(dá)到90℃從煙囪排放。NKK氨法分為SO2吸收、亞硫酸銨氧化和硫酸銨蒸發(fā)結(jié)晶3個工序。硫酸銨結(jié)晶工序:NKK采用了單效蒸發(fā)結(jié)晶,再經(jīng)過離心過濾、干燥,得到結(jié)晶狀的高質(zhì)量硫酸銨。干燥部分采用了氣流干燥機(jī),熱源為電加熱空氣,干燥尾氣經(jīng)過洗滌除塵后排空。
國內(nèi)的氨法煙氣脫硫都是以GE氨法馬蘇萊技術(shù)為發(fā)展雛形,在塔型與硫酸銨后處理工藝上消化吸收國外技術(shù)。工藝中吸收部分主要有雙塔塔外結(jié)晶工藝、單塔塔外結(jié)晶工藝和單塔塔內(nèi)結(jié)晶工藝;后處理部分主要有單效結(jié)晶蒸發(fā)器、多效結(jié)晶蒸發(fā)和無結(jié)晶蒸發(fā)器等工藝技術(shù)變種。
一方面粉塵沉淀在塔底和溶解在漿液內(nèi),磨損管道設(shè)備,另一方面漿液結(jié)晶時粉塵又作為結(jié)晶核與硫酸銨一起長大,形成比粉塵顆粒更大的晶粒,極易發(fā)生堵塞和磨損。嚴(yán)重時則會影響脫硫裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,造成裝置開開停停,檢修頻繁。
煙氣中含有粉塵、SO2、HF、HCl、NOx、H2SO4、H2SO3、水蒸氣等復(fù)雜的組合成分,一方面氯離子在脫硫系統(tǒng)閉環(huán)循環(huán),累計(jì)到較高濃度造成腐蝕;另一方面脫硫過程中形成的NOx-、Cl-、SO32-、SO42-具有很強(qiáng)的化學(xué)活性。因此,在整個脫硫系統(tǒng)中如果選材不當(dāng),會由于腐蝕、磨損造成裝置無法運(yùn)行。因此,脫硫系統(tǒng)防腐蝕性能的好壞是其可靠運(yùn)行的首要保障。
由于漿液成分不穩(wěn)定,檢測信號難以采集,造成氨法煙氣脫硫裝置人為手動操作較多,勞動強(qiáng)度較大,裝置后處理部分不能連續(xù)運(yùn)行。
以克拉瑪依石化公司熱電廠為例,該廠有4臺130t/h煤粉鍋爐,鍋爐煙氣SO2排放濃度在1000~2000mg/m3。按照2003年國家發(fā)布的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,到2010年1月1日,4臺鍋爐將出現(xiàn)排放不達(dá)標(biāo)。為確保在國家規(guī)定時間段內(nèi)實(shí)現(xiàn)煙氣達(dá)標(biāo)排放,公司先后組織進(jìn)行了兩年的技術(shù)調(diào)研論證,最終選擇了氨法煙氣脫硫工藝。煙氣脫硫裝置于2009年建設(shè),當(dāng)年12月投產(chǎn),投產(chǎn)后鍋爐煙氣排放合格,副產(chǎn)品硫酸銨達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)氨法煙氣脫硫工藝特點(diǎn),熱電廠氨法煙氣脫硫裝置采用“四爐一塔”建設(shè)方案,塔由脫硫塔和濃縮塔組成,凈煙氣從脫硫塔頂部濕煙囪直接排放,并且設(shè)置了煙氣旁路,保證脫硫裝置在任何情況下不影響發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行。
145℃~170℃的熱煙氣通過擋板門首先進(jìn)入濃縮塔,與來自濃縮塔噴淋降溫層的硫酸銨漿液液滴順流接觸,煙氣被冷卻到60℃~80℃,達(dá)到后續(xù)脫硫反應(yīng)的最佳溫度。降溫增濕煙氣經(jīng)過塔間煙道進(jìn)入脫硫塔,繼續(xù)上升到脫硫塔噴淋吸收段。噴淋吸收段布置有三層噴嘴,脫硫吸收液經(jīng)循環(huán)泵加壓后,從噴嘴高速噴出,形成大量小粒徑液滴。煙氣在吸收段進(jìn)行脫硫吸收后從吸收塔頂部達(dá)標(biāo)排放。
硫酸銨回收系統(tǒng)由結(jié)晶蒸發(fā)器、旋流器、離心機(jī)和振動流化床干燥機(jī)組成。硫酸銨漿液進(jìn)入結(jié)晶蒸發(fā)器,加熱蒸發(fā)達(dá)到40%左右濃度的硫酸銨飽和溶液。結(jié)晶器內(nèi)高密度的底流成分被輸送到旋流器、離心機(jī)單元,通過強(qiáng)大的離心作用將其中的液體與固體顆粒分離,得到含水量2.5%~4%、硫酸銨大于95%的硫酸銨濕料。濕料通過干燥設(shè)備進(jìn)行干燥,得到含水量小于0.5%的硫酸銨。最后,干燥的硫酸銨用自動包裝機(jī)進(jìn)行定量包裝后,成為硫酸銨成品待出售。
從源頭上解決粉塵問題能夠從本質(zhì)上控制脫硫裝置內(nèi)粉塵的積累,從而解決裝置堵塞和磨損問題。煙氣經(jīng)過電除塵器處理后粉塵含量一般在200~300mg/m3,但不能滿足煙氣脫硫裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,因此,熱電廠氨法煙氣脫硫裝置建設(shè)初期,同步進(jìn)行了除塵器改造,采用電除塵-布袋復(fù)合除塵器。改造后煙氣粉塵含量在10~20mg/m3。正是由于這種新型復(fù)合除塵器的穩(wěn)定高效運(yùn)行,對脫硫裝置的長期穩(wěn)定運(yùn)行起了關(guān)鍵作用,硫酸銨品質(zhì)得到了有效保證。
該工藝中,充分利用煙氣的熱量對循環(huán)液進(jìn)行濃縮,降低了硫酸銨回收系統(tǒng)的能耗。同時,在濃縮塔中煙氣溫度被降到了有利于脫硫的溫度,提高了脫硫塔的脫硫效率。采用雙塔比采用單塔最大的優(yōu)點(diǎn)就是:可以將兩塔的密度、pH和溫度分開控制,從而降低氨逃逸和氣溶膠。采用空塔結(jié)構(gòu)后,整個脫硫系統(tǒng)的壓降不到600Pa,不需增壓風(fēng)機(jī)。如果采用填料塔,整個脫硫系統(tǒng)的壓降將增加一倍,同時會造成塔內(nèi)填料堵塞,裝置將無法穩(wěn)定運(yùn)行。
凈煙氣排放有三種形式:1)原煙囪防腐,煙氣從原煙囪排放;2)原煙囪不防腐,對凈煙氣進(jìn)行加熱,加熱后煙氣從原煙囪排放;3)在脫硫塔上加裝濕煙囪,煙氣脫硫后直接從濕煙囪排放。濕煙囪排放的最大優(yōu)點(diǎn)在于:裝置建設(shè)不影響鍋爐運(yùn)行、煙氣系統(tǒng)阻力小、施工簡單。
采用濃漿罐+單效結(jié)晶+旋流器+離心機(jī)+干燥機(jī)+包裝機(jī)的工藝。與其它工藝比較,該工藝的優(yōu)點(diǎn)在于:漿液密度穩(wěn)定、蒸發(fā)結(jié)晶操作簡單易控制、分級分離提高漿液濃度,并能夠?qū)崿F(xiàn)自動化連續(xù)生產(chǎn)。
按照裝置的不同部位對材料的技術(shù)要求進(jìn)行選材。1)脫硫雙塔:濃縮塔高溫?zé)煔獠糠植捎娩撝扑w+316L材質(zhì),濃縮塔低溫漿液部分和整個吸收塔采用新型的鋼筋混凝土塔體,內(nèi)襯耐腐蝕的PP材料,這種塔型結(jié)構(gòu)在國內(nèi)屬于首創(chuàng),很好地解決了熱膨脹問題,濃縮塔的使用壽命達(dá)到30年以上。2)原煙氣煙道:干濕界面處采用鋼制塔體,內(nèi)襯C276L材質(zhì)。3)漿液管線:吸收部分循環(huán)管采用襯塑管, 后處理管段及設(shè)備基本采用316L材質(zhì)。機(jī)泵全部采用雙相不銹鋼,關(guān)鍵換熱器采用鈦材。
克拉瑪依石化公司熱電廠煙氣脫硫裝置2009年12月18日正式投入運(yùn)行,根據(jù)監(jiān)測結(jié)果(見表1、表2),脫硫裝置進(jìn)口煙氣中二氧化硫濃度為800~1100mg/m3,出口煙氣中二氧化硫濃度在30~80mg/m3,裝置脫硫率為92.5%~96.25%,副產(chǎn)品硫酸銨質(zhì)量達(dá)到國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(DL/T808-2002),其外觀與其它廠的硫酸銨產(chǎn)品比較見圖1、圖2、圖3。通過168小時調(diào)試,煙氣脫硫裝置達(dá)到設(shè)計(jì)脫硫效率,煙氣達(dá)標(biāo)排放,參數(shù)運(yùn)行穩(wěn)定。
表1 硫酸銨產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢測結(jié)果
表2 凈煙氣監(jiān)測數(shù)據(jù)
圖1 A廠硫酸銨產(chǎn)品
圖2 B廠硫酸銨產(chǎn)品
圖3 克石化硫酸銨產(chǎn)品
氨法煙氣脫硫已有三十年左右的發(fā)展歷史,但由于受吸收劑氨源等條件的限制,并未得到大力發(fā)展,因此要解決好技術(shù)因素與經(jīng)濟(jì)因素之間的矛盾還有很長的路要走。目前存在的主要問題有:
(1)施工難度較大
施工難度大主要表現(xiàn)在兩個方面:1)目前國內(nèi)沒有PP焊接工藝的標(biāo)準(zhǔn),并且需要解決兩種材料膨脹系數(shù)不一致問題;2)由于塔鋼混法蘭密封面較大,難以密封,很容易發(fā)生泄漏。圖4、圖5是水聯(lián)運(yùn)后出現(xiàn)的裂紋。
圖4 塔內(nèi)PP板縱焊縫裂紋
圖5 塔內(nèi)PP板橫焊縫裂紋
(2)國產(chǎn)除霧器二次夾帶嚴(yán)重
由于除霧器二次夾帶很嚴(yán)重,造成濃縮塔漿液回流到吸收塔比較多,兩塔密度難以分開。同時,大負(fù)荷時煙囪雨比較明顯。
(3)氣溶膠目前無法徹底解決
由于沒有脫硝設(shè)施,因此煙氣中氮氧化物通過濕煙囪排放后,不可避免會形成氣溶膠。
氨法煙氣脫硫可充分利用我國廣泛的氨源生產(chǎn)氮肥,彌補(bǔ)大量進(jìn)口氮肥的缺口,這樣既可治理大氣SO2的污染,又可變廢為寶,滿足我國農(nóng)業(yè)長期大量的化肥需求,并可產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益。通過對氨法煙氣脫硫技術(shù)的研究和在熱電廠煙氣脫硫裝置的實(shí)踐,證明了氨法煙氣脫硫技術(shù)可以應(yīng)用于火電廠煙氣脫硫,煙氣經(jīng)過氨法煙氣脫硫裝置處理后可以實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,其副產(chǎn)品達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),能夠作為氮肥使用,具有較好的社會、經(jīng)濟(jì)效益。隨著氨法煙氣脫硫工藝的不斷完善,該工藝將日益成熟,將逐步被社會、企業(yè)所認(rèn)可,有良好的發(fā)展前景。
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New Ammonia-Desulfuration Technics Application and Practice in Coal Boiler
ZHU Yan-song, REN Heng-chang, LI Yan-ling
(Power Station of Karamay Petrochemical, Karamay Xinjiang 834003, China)
The paper introduces the application of ammonia process of flue gas desulfurization (FGD) technology at home and abroad and the working principle and engineering application barriers of ammonia process of FGD technology; analyzes the technical line characteristic of FGD in coal-fired boiler of thermal power plant and the outstanding result gained in new ammonia process of FGD technology; points out the existing problems and development prospect of ammonia process of FGD technology.
ammonia process of desulfurization; thermal power plant; coal-fired boiler; application; engineering practice
X701.3
A
1006-5377(2011)10-0037-04