(中國平煤神馬集團(tuán)許昌首山焦化公司,河南許昌 461700)
中國平煤神馬集團(tuán)(許昌)首山焦化公司制氫廠是首山焦化2009年底新上的化工項(xiàng)目,主要以首山焦化公司焦?fàn)t煤氣為原料,采用國內(nèi)先進(jìn)的變壓吸附工藝生產(chǎn)純氫,也是目前國內(nèi)最大的焦?fàn)t煤氣制氫裝置。純度為99.99%的產(chǎn)品氫氣通過17 km管線送至中國平煤神馬尼龍化工公司,作為生產(chǎn)尼龍66鹽的重要原料。該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了煤化工到尼龍化工領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)延伸,形成了世界上最完整的煤基尼龍化工產(chǎn)業(yè)鏈。作為制氫廠核心部分的壓縮機(jī)是保證不間斷向尼龍化工輸送氫氣的動(dòng)力之源。
但是,2011年1月18日~2月8日,7臺(tái)壓縮機(jī)中的4臺(tái)壓縮機(jī)電機(jī)軸分別出現(xiàn)斷裂,更換新的電機(jī)軸需要3個(gè)月。為了能不間斷向用戶輸送氫氣,采用了降低變壓吸附壓力等方法,解決了供氣危機(jī)。
制氫裝置工藝流程是:經(jīng)電除焦單元過來的焦?fàn)t煤氣首先進(jìn)入7臺(tái)往復(fù)式壓縮機(jī)加壓,加壓至0.122 MPa后送至 200#變溫吸附預(yù)處理、300#變壓吸附預(yù)處理,氣體進(jìn)入200#、300#脫除碳?xì)漕惖却蠓肿与s質(zhì)后再次進(jìn)入壓縮機(jī)進(jìn)行提壓,當(dāng)壓力達(dá)到1.6 MPa后送至400#變壓吸附單元,由8個(gè)吸附塔進(jìn)行PSA氫提純和脫氧,最后得到純度為99.99%的氫氣,經(jīng)由輸氫管道送至用戶公司。
2010年10月18日制氫裝置安裝完成并試車成功,11月13日制氫廠根據(jù)用戶需求單機(jī)滿負(fù)荷正式向中國平煤神馬尼龍化工公司輸送氫氣。2011年11月18日~12月8日1#~4#機(jī)相繼出現(xiàn)電機(jī)軸斷裂。
表1 1#~4#壓縮機(jī)累積運(yùn)行時(shí)間及應(yīng)力循環(huán)周數(shù)表
從表可以看出,1#~4#壓縮機(jī)斷軸運(yùn)行時(shí)間最短191 h,最長395 h。1#~4#壓縮機(jī)運(yùn)行周數(shù)均小于107發(fā)生斷裂,在疲勞斷裂周數(shù)范圍內(nèi)。
從圖片中斷裂面可以看出:
電機(jī)軸斷裂面詳見圖1所示,①疲勞源區(qū)光亮度最大,在斷口上常能看到明顯的亮斑;②疲勞區(qū)的斷口比較光滑并分布有貝紋線;③瞬斷區(qū)的特點(diǎn)是中間平面應(yīng)變區(qū)為放射狀斷口,邊緣平面應(yīng)力區(qū)出現(xiàn)剪切唇;④具有非常明顯的疲勞斷裂特征。
圖1 電機(jī)軸斷裂面
為了保證生產(chǎn)得以為續(xù),整體產(chǎn)業(yè)鏈的平衡,在更換電機(jī)軸之前,我們以降低操作壓力為主,減輕電機(jī)軸質(zhì)量為輔,從而降低電機(jī)軸承受的交變應(yīng)力。
為了減輕電機(jī)軸質(zhì)量,降低電機(jī)軸應(yīng)力,我們采取了不摘除飛輪直接摘除齒輪圈,并將齒輪圈固定的方法,該方法直接減少電機(jī)軸質(zhì)量230 kg。
首先將齒輪圈摘除,將摘除的齒輪圈固定在不影響電機(jī)及壓縮機(jī)運(yùn)行的支架上,從而達(dá)到摘除齒輪圈的目的,此方法不僅檢修周期短,而且回裝速度快,不影響正常生產(chǎn),實(shí)施方便,詳見圖2、3。
圖2 飛輪示意圖
圖3 齒輪圈摘除前后示意圖
表1 降壓分析數(shù)據(jù)表
降低400#吸附塔吸附壓力,從而減少壓縮機(jī)電機(jī)輸出功率,進(jìn)而降低電機(jī)軸承受的交變應(yīng)力。
在降低操作壓力時(shí)需要逐步降低,并加強(qiáng)分析監(jiān)控,嚴(yán)防超標(biāo)。200#、300#吸附壓力每次降低5 kPa,400#吸附壓力每次降低 0.1 MPa,每次降壓后監(jiān)控運(yùn)行72 h,分析指標(biāo)合格后方可繼續(xù)進(jìn)行降壓,直至降至最低臨界值。
將每次降壓后的分析數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如表1所示。
表2 壓縮機(jī)運(yùn)行記錄表
通過對(duì)以上降壓過程的分析研究,我們最終將二級(jí)進(jìn)氣壓力控制在70~75 kPa,四級(jí)出口壓力為1.1 MPa。降低壓力后,經(jīng)過統(tǒng)計(jì)和對(duì)比發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)功率明顯下降,由原來的1 700 kW降為1 500 kW,電流為105 A以下,有效降低了電機(jī)軸承受的交變應(yīng)力,保證了工藝生產(chǎn)的正常運(yùn)行。
壓縮機(jī)運(yùn)行記錄如表2所示。
兩種方法的實(shí)施有效地降低了壓縮機(jī)電機(jī)軸的交變應(yīng)力,使5#、6#、7#壓縮機(jī)能長久穩(wěn)定的運(yùn)行。
至2011年4月20日1#、2#新的電機(jī)軸恢復(fù)完畢,我們對(duì)5#,6#,7#壓縮機(jī)的運(yùn)行時(shí)間及應(yīng)力循環(huán)周數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),如表3所示。
表3 壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)間及應(yīng)力循環(huán)周數(shù)統(tǒng)計(jì)表
從表中可以看出,5#、6#、7#壓縮機(jī)的運(yùn)行周數(shù)均大于107次方仍未斷裂,均超過疲勞極限運(yùn)行時(shí)間,我們采用的方法有效降低了電機(jī)軸的交變應(yīng)力,確保了煤基尼龍化工產(chǎn)業(yè)鏈安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行,得到了尼龍化工公司的肯定,達(dá)到了預(yù)期的效果。
通過上述方法的實(shí)施,我們得知在特殊的條件下,適當(dāng)減少軸的重量,可以有效降低軸的負(fù)載,延長軸的使用壽命。變壓吸附工藝的操作彈性較大,在負(fù)荷允許的前提條件下,適當(dāng)降低壓力,可以很好利用作為長期運(yùn)行和降低能耗的有效方法之一。