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      460T/H循環(huán)流化床鍋爐改造探討

      2012-04-29 00:44:03于洪波
      科技資訊 2012年3期
      關鍵詞:風帽排渣流化

      于洪波

      DG460/13.73-II3型循環(huán)流化床鍋爐是東方鍋爐(集團)股份有限公司在消化吸收引進技術的基礎上,結合自身在大容量機組煤扮鍋爐開發(fā),設計、制造方面的豐富經(jīng)驗,自主開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的國產(chǎn)首臺135MW等級的循環(huán)流化床鍋爐。自2003年底投產(chǎn)以來,由于設計與運行經(jīng)驗不足,以及其它輔助設備的影響,暴露出各種各樣的問題。經(jīng)過改造,大大提高了運行可靠性,現(xiàn)將改造情況作一簡單介紹,供同行參考。

      1設備簡介

      DG460/13.73-II3為超高壓帶中間再熱、單汽包自然循環(huán)、循環(huán)流化床燃燒方式、島式露天布置、全鋼架支吊結構的循環(huán)流化床鍋爐,采用高溫汽冷式旋風分離器進行氣固分離。

      鍋爐主要由一個膜式水冷壁爐膛。兩臺汽冷武旋風分離器和一個由汽冷包墻包覆的尾部豎井(HRA)三部分組成。

      爐膛內布置有六片屏式過熱器、四片屏式再熱器,爐膛中間設一片水冷分隔墻。鍋爐共設有四臺給煤機和三個石灰石給料口,而且爐前布置。爐膛底部是水冷風室,爐膛兩側分別設置兩臺多倉式流化床風水冷選擇性排灰冷渣器。

      2鍋爐進行的改造

      2.1對冷渣器的改造

      鍋爐原采用的是兩臺流化床風水冷選擇性排灰冷渣器,布置在爐膛的兩側。此種冷渣器能回收部分細物料再次燃燒,但其排出細物料的能力很差。時間一長,會使爐內物料嚴重偏細。這不僅使底渣含碳量很高(一般在10%以上,有時甚至超過20%),而且使兩側的床壓不平衡,出現(xiàn)偏床工況,兩側的床壓偏差可達5kpa。床壓的大幅波動,致使爐內燃燒工況惡化,汽溫、汽壓大幅度波動,嚴重影響機組的穩(wěn)定運行。爐內細物料太多還會使水冷壁的磨損增大。風水冷選擇性排灰冷渣器另一個嚴重缺點就是對排渣粒度較敏感,當?shù)自箢w粒多時易流化不良,導致冷渣器內結焦。經(jīng)研究,將冷渣器更換為滾筒式冷渣器。這種冷渣器排渣沒有選擇性,而且排出細灰的能力很強。

      滾筒冷渣器的冷卻水采用軸封加熱器出口的凝結水,經(jīng)冷渣水泵升壓后進入冷渣器,經(jīng)加熱后返回#6低加出口的主凝結水管道。充分利用了排渣的物理顯熱,提高鍋爐效率。冷渣器出口裝設安全門,并設溫度保護,當溫度高出設定值時聯(lián)跳冷渣器,以防冷渣器超壓引起爆炸事故。

      改造后爐內物料粒度組成更加合理。底渣含碳量控制在5%以下。兩側床壓穩(wěn)定,很少出現(xiàn)偏床現(xiàn)象。通過控制冷渣器的排渣時間的長短,方便地控制床溫。

      2.2對中隔墻的改造

      爐內中隔墻將爐膛分為兩部分,使兩側的物料不能良好地混合,也是使兩側床壓波動,出現(xiàn)偏床的重要原因之一,經(jīng)過校核計算,將中隔墻靠近后墻水冷壁的8根φ76×8mm的管子割掉,增大了兩側平衡能力,偏床現(xiàn)象消失,減輕了運行人員的調整工作量。

      2.3對風帽的改造

      鍋爐原采用是“7”字型定向風帽,運行中漏渣嚴重,易磨損,一經(jīng)磨損則加劇漏渣。運行班組放輝工作量大。水冷風室積灰后還會造成進風不均流化不良。影響鍋爐的燃燒。調研后改為鐘罩式風帽,僅將靠近兩側排渣口的一部分風帽保留原來的“7”字型風帽,以利用它的定向排渣作用,使爐內的較大顆粒能順利排出,使物料維持良好的流化狀態(tài)。漏渣大為減少,流化狀態(tài)良好,收到了預期效果。

      2.4對落煤管的改造

      在落煤管入爐膛處經(jīng)常出現(xiàn)堵煤現(xiàn)象,尤其是夏季煤中水分較大時,更易堵煤。根據(jù)現(xiàn)場條件,在落煤口處開一個捅煤孔直接捅煤效果很好,但由于循環(huán)流化床鍋爐是正壓燃燒方式,一旦打開捅煤口,大量的熱煙氣就會返竄出來,處理人員很難靠近。經(jīng)研究,在捅煤孔上加一路壓縮空氣,用來密封。當需要打開捅煤孔捅煤時,先打開壓縮空氣,用壓縮空氣密封住爐內的熱煙氣,這樣方便疏通。實踐證明改造效果良好。改造后的系統(tǒng)如圖1所示。

      3結語

      通過以上改造,積累了成功的經(jīng)驗,鍋爐的穩(wěn)定性大幅提高,經(jīng)濟性也大大提高。改造取得了良好的經(jīng)濟效益。

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