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      列尾裝置在大準重載鐵路線的開通與應用

      2012-04-29 00:44:03吳學科
      中國高新技術企業(yè) 2012年10期
      關鍵詞:盲區(qū)電磁波蓄電池

      吳學科

      摘要:文章根據(jù)大準鐵路開行萬噸重載列車的需求,客觀分析了該線列尾設備狀況,提出了采用400MHZ+400KHZ雙信道雙向數(shù)傳列尾的方案。通過試驗和多年的運用,證明了該方案可靠方便、節(jié)約成本,對同類情況有一定的借鑒作用,同時結合實際運用,提出了部分改進意見與建義。

      關鍵詞:列尾裝置;感應通信;盲區(qū);電磁波;蓄電池

      中圖分類號:U298文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2012)15-0053-04

      1概況

      大準鐵路東起大同燕莊站,西至內(nèi)蒙古準格爾旗薛家灣鎮(zhèn),全長264公里單線電氣化鐵路。該線地形地貌復雜、彎道多,從點岱溝至二道河段隧道密集。因此,在20世紀90年代初期建線時,無線列調(diào)系統(tǒng)選用了400kHZ感應通信制式,2000年后相繼配備了單信道400kHZ列尾裝置(2000型單向數(shù)傳),當時為節(jié)約成本,在機車上列尾不單設電臺,與無線列調(diào)機車電臺共用同一電臺。

      隨著運輸任務的不斷增加,大準線既有運輸能力已遠遠不能滿足煤炭外運任務的要求,而重載鐵路運輸因其運能大、效率高、運輸成本低而受到世界各國鐵路的廣泛重視,得到迅速發(fā)展,大準鐵路為了提高運輸能力,也開始著手策劃萬噸重載列車的開行工作,并于2004年開始對既有線進行了擴能改造,2006年3月份,擴能改造基本完成后,標志著我國又一條重載鐵路誕生了,開始了組織對萬噸重載列車的牽引試驗,與此同時,為了保障行車安全、通信暢通,對通信專業(yè)提出了較高的要求,尤其是對列尾裝置提出了更高、更嚴的要求,即列尾信息的傳遞能否滿足要求也成為試驗的一項重要內(nèi)容。

      列尾裝置的全稱是列車尾部安全防護裝置,其主要功能有反饋列車尾風壓、尾部排風輔助列車制動、及時發(fā)現(xiàn)丟車和列車中間折角塞門關閉等。由于重載萬噸列車全長大約在1500米左右,傳輸距離遠,是一般列車的2倍,同時電力機車牽引電流大,干擾也大,還可能存在其它許多不確定因素,所以面臨我們的問題是列尾裝置能否滿足重載萬噸列車的需求,這就必須進行大量的分析與試驗。

      2設備現(xiàn)狀與任務需求

      第一,既有列尾裝置為400kHZ單信道列尾,從司機控制盒→列尾主機采用數(shù)字傳輸模式,從列尾主機→司機控制盒采用模擬傳輸模式,其可通率在95%以上。在當時能滿足使用需求,但對開行萬噸重載列車來說,能否滿足需求還是未知。

      第二,原列尾在功能設計上存在不足。該機型不具備黑匣子數(shù)據(jù)記錄功能,不能還原操作過程;電池與列尾主機觸點存在瞬間掉電自動消號的現(xiàn)象;尾部反饋模擬語音,占用信道時間長,與車機聯(lián)控產(chǎn)生同頻干擾。

      3對列尾設備要求

      第一,需要采用雙向數(shù)傳列尾,以減少對無線列調(diào)的干擾,同時縮短占用信道時間;全線可通率不得低于95%,復雜地段不允許出現(xiàn)盲區(qū)。

      第二,需要具備列尾“黑匣子”數(shù)據(jù)記錄功能,以便事后進行數(shù)據(jù)分析。

      第三,列尾司機控制盒要有語音和數(shù)字顯示雙重提示,乘務員在查詢風壓失敗時,控制盒應具有自動重發(fā)功能,以減少司機的工作量。

      第四,主機須增加瞬間掉電保護功能,在電池瞬間斷開時不消除“一對一”關系。

      4方案選定

      大準線地形復雜,山區(qū)隧道多,造成無線信號傳輸盲區(qū)多,要想在既有的條件下滿足生產(chǎn)運輸需求,首先必須確定無線信號使用哪種傳輸方式,其次是設備的選型。為此我進行了大量的資料查閱與實地調(diào)研,我們認為400MHz+400KHz雙信道方式發(fā)揮了兩個信道各自的特點,做到優(yōu)勢互補,能有效克服弱場區(qū),列車首尾信息傳輸實時性強、可靠性高,具體分析如下:

      4.1400KHZ感應通信的優(yōu)缺點

      優(yōu)點:(1)場強分布是沿感應線(波導線)作鏈條狀分布,因此它幾乎不受環(huán)境中地形、地貌的影響;(2)設備簡單,工程總體造價低廉,在我國電氣化鐵路利用接觸網(wǎng)導線做感應線時,工程總造價每公里約為一萬元;(3)使用簡便,維修難度小。維修人員不需作長時間的專門培訓;

      (4)使用頻率對外影響小,申請批準比較容易。

      缺點(主要是以接觸網(wǎng)做為波導線時):

      (1)主要是頻率低,易受到其他電磁干擾。我們在大秦線了解到,德國西門子公生產(chǎn)的電力機車上就不能使用400K感應通信,由于機車自身產(chǎn)生相當大的電磁干擾,導致400K信道內(nèi)雜音大、無法傳輸信息。接觸網(wǎng)本身自帶強電磁場,利用接觸網(wǎng)傳送信息不確定性較大,如機車受電弓與接觸網(wǎng)接觸和斷開時將產(chǎn)生很強的電磁場、機車在行走時受電弓與接觸網(wǎng)瞬間跳躍式接觸產(chǎn)生電磁場、大功率用電器產(chǎn)生的電磁場等均會對400K感應通信產(chǎn)生干擾;(2)易受同頻干擾。有部分民航也使用400KHZ傳輸信息,將會產(chǎn)生同頻干擾,在大準線天成站附近就有一個航空用導航站,有時偶爾對無線列調(diào)、列尾裝置產(chǎn)生干擾,好再這種干擾發(fā)生的很少;(3)在沒有接觸網(wǎng)的股道造成盲區(qū),需單獨架設波導線,投入成本大、施工和維護量大;(4)股道多的大站在遠離天線的股道上信號弱(一般是隔七、八股道時信號開始衰減嚴重),由于接觸網(wǎng)分流作用,一般在站內(nèi)每跨越一股道,信號衰減大約10dB左右,使得信號減弱;(5)傳輸距離有限。400K信號在接觸網(wǎng)波導線上每傳輸1公里,衰減3dB-4dB左右,一般電臺天線感應到接觸網(wǎng)上的信號強度在70dB左右,而接收時最低信號強度要求在30dB左右,理想狀態(tài)能傳輸10公里,但接觸網(wǎng)本身屬于帶電體,電磁干擾大,再加接觸網(wǎng)供電臂分相,實際傳輸距離只能達到3~7公里左右。

      4.2400M信道傳輸優(yōu)缺點

      優(yōu)點:400M無線通信是電磁波通過直接輻射,即空間傳播,將信息傳到對方。主要適用于近距離、地形寬闊、平原地帶。由于400M頻率高,所以不易受到其它用電器、電磁場的干擾,抗干擾能力強。

      缺點:受地形地貌限制多,山區(qū)、隧道內(nèi)信號衰減大。

      在2002年底,為了提高運輸效率,大準線貨物運輸列車能直接進行入大同國鐵線路,當時已將無線列調(diào)全部更換為400MHz+400KHz雙信道傳輸設備,在這次列尾方案實施中,列尾電臺與無線列調(diào)機車電臺仍然共用,能充分利用既有資源,減少了設備的重復購置與設備的維護量。不足之處是列尾與無線列調(diào)相互干擾、搶占信道,但在大準線目前是單線,車流量相對國鐵來說較少,完全能滿足實際需求。

      綜合以上情況,利用400KHz信道將感應信號通過接觸網(wǎng)導線傳送到目的地,不受山區(qū)、隧道的影響,只要有接觸網(wǎng)的地方就有可能接收到信息,一般傳輸距離在3~7公里,中間不需要對信號進行中繼放大的優(yōu)點來填補400M易受山區(qū)、隧道等地理環(huán)境等影響傳輸距離的缺點,利用400M電臺是視距傳播輻射,平原地區(qū)傳輸效果好、抗干擾能力強、電路集成度高設備運行穩(wěn)定的優(yōu)點,來彌補400K在大站場內(nèi)接觸網(wǎng)分流使信號減弱、易受到其它用電器的電磁干擾的缺點,形成優(yōu)缺互補格局,充分利用各自的優(yōu)點實現(xiàn)列尾裝置全程覆蓋,最后確定先采用400M+400K雙信道雙向數(shù)傳列尾進行試驗,如果能夠滿足95%以上可通率要求,將是較經(jīng)濟和理想的方案。

      經(jīng)過市場調(diào)研,與國內(nèi)相關列尾裝置生產(chǎn)廠家進行咨詢,我們最終選定西安鐵路科學研究所生產(chǎn)的2002型雙信道(400K+400M)雙向數(shù)傳列尾裝置進行試驗。

      5試驗情況

      5.1試驗內(nèi)容

      試驗內(nèi)容主要有:(1)可通率;(2)“黑匣子”數(shù)據(jù)的存儲下載顯示打印等功能;(3)主機瞬間掉電保護功能。

      5.2試驗步驟

      先進行靜態(tài)試驗。前后距離1550米,主機在列車尾鉤正常連掛,牽引機車升弓,本務端操作司機控制盒查詢尾部風壓,記錄尾部信息返回情況。待站內(nèi)信號返回正常后再做上線動態(tài)牽引試驗。

      5.3靜態(tài)試驗

      在點岱溝車站進行的靜態(tài)試表明:(1)使用400KHZ單信道列尾可通率不足80%,不能滿足萬噸列車發(fā)車要求。原因分析為股道多造成分流嚴重,尾部400KHZ電臺發(fā)射場強不夠;(2)400MHZ與列調(diào)同頻干擾較大;(3)對“黑匣子”數(shù)據(jù)記錄功能試驗;(4)司機控制盒庫內(nèi)檢測試驗;(5)主機消號和掉電保護功能試驗。

      5.4動態(tài)試驗

      按照進出站和站內(nèi)各一次,隧道和彎道等重點區(qū)段多試的原則進行列尾動態(tài)試驗,其可通率均達到95%以上。

      5.5試驗分析

      雙信道雙向數(shù)傳列尾可通率達95%,完全滿足《維規(guī)》要求的90%以上的標準。與既有國鐵重載列車相比,采用400K+400M雙信道雙向數(shù)傳列車尾部裝置,在列車的中間不需要加裝中繼器,節(jié)省設備的投入,同時也節(jié)約人力資源,不足之處是重量要稍微大一些,一般一臺列尾主機大約在七八千克左右。

      6開通運用情況

      2006年3月29日10:00,大準線首列萬噸重載列車從點岱溝車站開出,5月17日20:10,湖東—點岱溝的首趟120節(jié)列車正式開行。經(jīng)過這幾年的使用和多次添乘檢查,以及對周邊鐵路列尾裝置運用的了解與比較,采用400K+400M雙信道雙向數(shù)傳列車尾部裝置,可通率高且不需要加裝中繼器。

      6.1運行中列尾主機蓄電池電量不足

      2006年大準線開行萬噸重載列車時,列尾主機電池采用12V 7AH鉛酸電池,其低溫特性不良,溫度在零下20℃左右,電池處于不工作狀態(tài),在北方地區(qū)冬季,經(jīng)常發(fā)生列尾主機電量不足現(xiàn)象,影響行車,對于通信維護單位來說是一項最大的困擾。為此,在2008年開始通過調(diào)研以及查閱相關資料、實地試驗等,主要是容量加大、改變電池型號與類型等比選試驗。我們與電池廠共同對三種列尾蓄電池進行低溫(-20℃、-30℃)試驗,三種蓄電池分別為鉛酸7000mAH和8500mAH蓄電池、鎳鎘5500mAH蓄電池、鎳氫6000mAH蓄電池。由于大準線目前使的列尾主機在工作時電流一般在3A左右,故這次試驗放電電流選為2.75A,列尾主機在蓄電池電壓低于12V時,開始報警(電量不足報警)?,F(xiàn)將具體試驗結果匯總?cè)缦拢?/p>

      6.1.1-20℃試驗

      在常溫下分別對上述四塊電池進行充電,充足后在-20℃冷凍箱內(nèi)靜置6小時開始放電(放電時溫度一直保持-20℃),放電電流均為2.75A,放電截止電壓10.5V。

      第一,7000mAH鉛酸蓄電池放電0.5分鐘后電壓降至12V以下,放電量24.7mAH,放電至10.5時共耗時50.8分鐘,放電總量為2328.4mAH,放電率33.3%。

      第二,8500mAH鉛酸蓄電池放電0.5分鐘后電壓降至12V以下,放電量26.6mAH,放電至10.5V時共耗時82.1分鐘,放電總量為3762.8mAH,放電率44.3%。

      第三,5500mAH鎳鎘蓄電池放電3分鐘后電壓降至12V以下,放電量139.3mAH,放電至10.5時共耗時88.6分鐘,放電總量為4060.7mAH,放電率73.8%。

      第四,6000mAH鎳氫蓄電池放電57分鐘后電壓降至12V以下,放電量2619.2mAH,放電至10.5時共耗時98.8分鐘,放電總量為4532.9mAH,放電率75.5%。

      6.1.2-30℃試驗

      在常溫下仍對上述四塊電池進行充電,充足后在-30℃冷凍箱內(nèi)靜置5小時開始放電(放電時溫度一直保持-30℃),放電電流均為2.75A,放電截止電壓10.5V。

      第一,7000mAH鉛酸蓄電池放電0.5分鐘后電壓降至12V以下,放電量24.2mAH,放電至10.5時共耗時35.8分鐘,放電總量為1643.0mAH,放電率23.5%。

      第二,8500mAH鉛酸蓄電池放電0.5分鐘后電壓降至12V以下,放電量26.0mAH,放電至10.5V時共耗時60.9分鐘,放電總量為2794.2mAH,放電率32.9%。

      第三,5500mAH鎳鎘蓄電池放電2.5分鐘后電壓降至12V以下,放電量116.1mAH,放電至10.5時共耗時79.7分鐘,放電總量為3655.7mAH,放電率66.5%。

      第四,6000mAH鎳氫蓄電池放電5分鐘后電壓降至12V以下,放電量235.3mAH,放電至10.5時共耗時95.4分鐘,放電總量為4379.7mAH,放電率73%。

      6.1.3價格

      鎳氫充電器7500元/臺,原酸充電器5800元/臺;鎳氫蓄電池1100元/塊(使用壽命與質(zhì)保期為1年),鉛酸蓄電池540元/塊(使用壽命與質(zhì)保期0.5年)。

      通過試驗數(shù)據(jù)比較,目前6000mAH鎳氫蓄電池較其它效果好,在冬季可減少列尾在中途電量不足現(xiàn)象發(fā)生。大準線現(xiàn)使用鉛酸蓄電池容量為7000mAH,經(jīng)與廠家聯(lián)系協(xié)商,鎳氫蓄電池容量也能做到7000mHA,不足之處是鎳氫蓄電池經(jīng)過-30℃、-20℃、+20℃、+35℃、+40℃放電試驗時,發(fā)現(xiàn)鎳氫蓄電池充滿電時端電壓偏高,只有在-20℃時電壓低于13.8V,其它幾次試驗中充滿電時蓄電池端電壓均為14V以上,可能影響列尾主機正常工作,經(jīng)與列尾主機生產(chǎn)廠家分析,其最高耐壓約18V。針對這種情況,我們先購買少量鎳氫蓄電池和相應充電器,在豐鎮(zhèn)電廠、岱海電廠、準能電廠運煤專列上進行小范圍試運行。經(jīng)過一段時間運行后,設備正常、穩(wěn)定,在2008年冬季開始大量購入鎳氫電池,并投入使用,至此大大減少了列車運行中途由于低溫而電量不足現(xiàn)象的發(fā)生。

      6.2機殼、環(huán)天線損壞嚴重

      機殼采用鋁質(zhì)材料,環(huán)天線最外保護層采用硬塑料,受碰撞后均易破碎或開裂,尤其是冬季氣溫低,更是雪上加霜。在當時,我們提出改變材質(zhì)或通過改變外形設計是否可行,從此開始,這個項目也成為了我們與生產(chǎn)廠家共同研究與探討的一個課題,與此同時,為了不影響行車,我們只能是加強維護和管理。一直到2010年,通過改變材質(zhì),這個課題才得以解決,采用從美國進口的一種塑料,據(jù)說是制造頭盔使用的原材料,用此做機殼,在2011年冬季開始少量投入到大準線做強度試驗,經(jīng)過一個冬季到現(xiàn)在,該種材料制做的機殼還未出現(xiàn)破裂現(xiàn)象,在采用鋁質(zhì)材料時,平均每天有3至5臺列尾主機機殼損壞。我們與生產(chǎn)廠家計劃從今年開始,逐步對所有列尾主機的機殼、環(huán)天線保護層進行更新,同時隨著電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代,目前,各生產(chǎn)廠家的列尾裝置也進行了相應的升級,將列尾蓄電池改為7.2V低溫鋰電,體積較原列尾裝置小、重量也輕,電路集成度高,我們計劃在今年對列尾裝置全部進行更新。

      近幾年來,列尾裝置在安全方面發(fā)揮了重要做用。其中在去年從點岱溝站發(fā)出萬噸重列至龍王渠站,當時機后8位車輛折角塞門關閉,途經(jīng)千分之十二下波道,司機進行制動時發(fā)現(xiàn)制動不良,立即利用列尾裝置進行輔助制動,列車才得以平穩(wěn)進站,否則后果不勘設想。在前幾年,還有列車在運行中途,及時發(fā)現(xiàn)區(qū)間丟車,避免了事故的發(fā)生,在車站發(fā)車時,利用列尾裝置發(fā)現(xiàn)過好多次折角塞門關閉事故,為保證重載列車行車安全發(fā)揮了重大作用。

      7列尾裝置前景

      我國列尾裝置在取消貨物列車守車時才列入研究計劃內(nèi),大約在2000年左右開始小范圍的使用,在近幾年得到了快速的發(fā)展。剛起步時是采用單信道(400K或400M),從機車電臺到列尾裝置用數(shù)字信號傳輸指令,從列尾裝置至機車電臺用模擬信號反饋信息。在2005年左右開始采用雙向數(shù)傳方式傳輸信息,即機車電臺→列尾裝置、列尾裝置→機車電臺指令與信息傳輸均采用數(shù)字傳輸,大大提高了傳輸速度與可靠性。在近幾來,北京中鐵又研發(fā)出一種可控列尾裝置,現(xiàn)大秦線正在使用。

      最后我相信,隨著新技術的采用與科學技術的不斷發(fā)展,將來的列尾裝置將是向著體積小、重量輕、操作簡便、功能更齊全、穩(wěn)定性和可靠性高等方向發(fā)展,為重載萬噸列車的正常開行提供更有效的安全保證,發(fā)揮著更重要的做用。與此同時,對于我作為一名生產(chǎn)一線的員工,不斷學習、積極參與,通過理論結合實踐,愿為列尾裝置的技術改進做出貢獻。

      參考文獻

      [1]列車尾部安全防護裝置系統(tǒng)的原理與應用[S].

      [2]400K感應通信原理與應用.

      (責任編輯:周加轉(zhuǎn))

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