董信光,李洪濤,冷成崗,李德功
(1.山東電力研究院,山東 濟(jì)南 250002;2.華電鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒縣 273522)
水力除渣是電站燃煤鍋爐已經(jīng)應(yīng)用多年的排渣技術(shù),并且經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)發(fā)展已經(jīng)有所改進(jìn),但是缺點(diǎn)仍較明顯:耗費(fèi)水資源,渣含碳量高、活性差、綜合利用價(jià)值低,系統(tǒng)復(fù)雜,占地面積大,廠用電高等。而鍋爐干排渣技術(shù)是在80年代中期由意大利MAGALDI公司發(fā)展起來(lái),利用耐熱不銹鋼絲編織的鋼帶來(lái)輸送和冷卻熾熱底渣,該設(shè)備不需要冷卻水,改變了火電廠傳統(tǒng)的水力除渣方式,實(shí)現(xiàn)了無(wú)污水排放,避免了由于除渣水的重復(fù)利用而引發(fā)的許多問(wèn)題,如灰渣中氧化鈣含量高時(shí)引發(fā)的設(shè)備及管道結(jié)垢、除渣水的冷卻、澄清和再利用等問(wèn)題。對(duì)于水力除渣改造為干式排渣的鍋爐來(lái)說(shuō),鍋爐的運(yùn)行特性發(fā)生較大改變,但是目前對(duì)于這些變化還沒(méi)有系統(tǒng)、全面地分析,影響了干式排渣優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮。為了提高干式排渣改造鍋爐的安全可靠性,需要對(duì)干式排渣鍋爐的運(yùn)行特性進(jìn)行深入分析和優(yōu)化。
干式排渣系統(tǒng)是由鋼帶輸渣機(jī)、出渣破碎系統(tǒng)和干渣輸送系統(tǒng)組成,干式排渣流程如圖1所示。
圖1 干式排渣流程圖
鋼帶式輸渣機(jī)(圖2)是干式排渣系統(tǒng)的關(guān)鍵部件和主要受力部件,抗拉、抗壓和抗斷裂能力很強(qiáng),使用壽命可超過(guò)10萬(wàn)h,有些甚至可以達(dá)到30萬(wàn)h。輸送鋼帶的尾部滾筒設(shè)有自動(dòng)張緊裝置,整臺(tái)鋼帶式排渣機(jī)安裝時(shí)只有一個(gè)固定點(diǎn),可沿固定點(diǎn)向四周自由膨脹。輸送鋼帶為平帶,不會(huì)被卡死,并且熱渣在上面冷卻和輸送,不與殼體直接接觸,不會(huì)對(duì)人身造成傷害,可以避免水力除渣系統(tǒng)的汽爆現(xiàn)象,避免了汽爆熄火造成的設(shè)備和人身事故,適應(yīng)大塊渣輸送。我國(guó)目前燃煤種類多、易結(jié)焦,對(duì)干式排渣系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),增加了運(yùn)行攝像頭、隔柵和預(yù)破碎機(jī)等設(shè)備,使干式排渣系統(tǒng)更加穩(wěn)定、可靠運(yùn)行[1]。
圖2 鋼帶式除渣機(jī)示意圖
干式排渣機(jī)的工作原理簡(jiǎn)單說(shuō)就是用自然空氣代替水來(lái)冷卻渣。適量的自然風(fēng)在鍋爐爐膛負(fù)壓的作用下,進(jìn)入干式排渣機(jī)以及鍋爐喉部區(qū)域,冷空氣逆向與渣相混,將含有大量熱量的高溫渣冷卻為可以直接貯存和運(yùn)輸?shù)睦湓?。產(chǎn)生的熱風(fēng)進(jìn)入爐膛,冷卻后的渣由不銹鋼輸送帶輸出。
從干式排渣的基本原理可以看出,干式排渣機(jī)與傳統(tǒng)的刮板撈渣機(jī)相比具有以下優(yōu)點(diǎn):一是冷渣介質(zhì)為空氣,不需要冷卻水,可節(jié)約用水;二是排出的渣為干渣,不降低渣的活性,有利于綜合利用;三是自然風(fēng)的引入,吸收了底渣的熱量以及鍋爐喉部的輻射熱,并可減少渣中未完全燃燒炭的含量,從而減少了鍋爐的熱量損失,有助于鍋爐效率的提高。
由于干式排渣機(jī)不需要用水冷卻,干渣的化學(xué)和物理性性質(zhì)與濕渣有較大區(qū)別,表1是爐底干渣的化學(xué)成分表。
從表1可以看出,除了游離氧化鈣含量外,爐底干渣和Ⅱ煤粉灰粉煤灰的化學(xué)成分很接近。雖然表1中的Ⅱ煤粉灰屬于高鈣粉煤灰(氧化鈣中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于8%,游離氧化鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于1%),但爐底干渣的游離氧化鈣含量卻比Ⅱ煤粉灰低得多。此外,爐底干渣中三氧化硫和氧化鎂的含量都較低。從化學(xué)分析來(lái)看,爐底干渣的安定性較好,能達(dá)到GB1596-91《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》中Ⅱ煤粉灰的要求(燒失量不大于8%,水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于1%,三氧化硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于3%)。
爐底干渣的礦物成分是鈣長(zhǎng)石(CaAl2Si2O8)、剛玉(α-Al2O3)、莫來(lái)石(Al6Si2O13)、少量的 α-石英、赤鐵礦和非晶體。而低鈣粉煤灰的礦物成分一般有莫來(lái)石、α-石英、方解石、鈣長(zhǎng)石、磁鐵礦、赤鐵礦和石膏及未燃盡的碳粒。說(shuō)明爐底干渣的礦物成分和低鈣粉煤灰比較接近。此外,爐底干渣的礦物成分幾乎不含有可能對(duì)水泥安定性造成影響的游離氧化鈣、石膏和方鎂石等礦物。
對(duì)微觀形貌進(jìn)行觀察,爐底干渣的顆粒形態(tài)以非晶質(zhì)相的空心微珠和無(wú)定形的碳粒為主,圖3所示。
圖3 爐底干渣微觀形貌圖
由于干式除渣系統(tǒng)和水利除渣相比具有較多優(yōu)勢(shì),目前許多火力發(fā)電廠將傳統(tǒng)的水利除渣方式改為干式除渣,但在排渣方式改變后,鍋爐的運(yùn)行特性也發(fā)生相應(yīng)的變化,加上入爐煤煤質(zhì)、燃燒調(diào)節(jié)方式等因素的影響,鍋爐運(yùn)行中出現(xiàn)了排煙溫度升高、爐底堆焦、干除渣設(shè)備異常等問(wèn)題,影響了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行[2-3]。
表1 爐底干渣的化學(xué)成分 %
目前已運(yùn)行的干式排渣系統(tǒng)存在的問(wèn)題:
1)干式排渣機(jī)冷卻風(fēng)量難調(diào)節(jié),無(wú)法根據(jù)渣量調(diào)節(jié)出渣溫度。鍋爐實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,由于負(fù)荷變化、煤質(zhì)變化、鍋爐是否吹灰等因素影響,排渣量差別很大。為保證后續(xù)除渣設(shè)備能安全平穩(wěn)運(yùn)行,要求排渣溫度不能過(guò)高,因此冷卻風(fēng)往往按最大渣量進(jìn)行調(diào)節(jié),從而引起大部分時(shí)間里冷卻風(fēng)被加熱的溫度低于設(shè)計(jì)值,使鍋爐效率有所降低。
2)排渣機(jī)清掃鏈容易磨損。干渣機(jī)底部總是有積灰無(wú)法完全清理,刮板部分埋在積灰中運(yùn)動(dòng),阻力大,直接磨損嚴(yán)重,同時(shí)造成鏈輪和環(huán)鏈負(fù)荷大增引起磨損。解決辦法是在刮板上增加滾輪,改滑動(dòng)摩擦為滾動(dòng)摩擦;開(kāi)啟底部側(cè)孔,通過(guò)爐膛負(fù)壓把積灰吹進(jìn)爐膛。
3)處理大渣量的問(wèn)題。目前干式排渣系統(tǒng)比較適合在渣量小于20 t/h的機(jī)組使用,當(dāng)排渣量過(guò)大時(shí),排渣溫度往往達(dá)不到設(shè)計(jì)值。
4)處理軟渣的問(wèn)題。當(dāng)燒褐煤或灰熔點(diǎn)比較低的煤種時(shí),出現(xiàn)由于渣的軟化溫度低,落到格柵上時(shí)還是軟的,擠壓頭擠不碎,造成積渣情況。
除渣機(jī)是主要輔機(jī),其運(yùn)行狀態(tài)好壞對(duì)鍋爐的正常及連續(xù)運(yùn)行有著直接的影響。當(dāng)除渣機(jī)因故障而停止運(yùn)行時(shí),燃煤產(chǎn)生的煤渣不能及時(shí)排出,將造成鍋爐爐排尾部煤渣堆積,最終迫使鍋爐停運(yùn)。
干式排渣過(guò)程中,穿過(guò)鍋爐下灰斗的熱量直接返回鍋爐,熱的灰渣與在鍋爐負(fù)壓作用下鋼帶機(jī)中逆流的冷卻空氣作用使灰渣再燃燒,同時(shí)回收了爐渣地物理顯熱,釋放的化學(xué)熱量和輻射熱進(jìn)入爐膛,未完全燃燒的熱損失下降,鍋爐效率提高[4]。
由于干式排渣需要的冷卻風(fēng)從爐底進(jìn)入,效果相當(dāng)于爐底漏風(fēng),在鍋爐運(yùn)行氧量不變的情況下,空氣預(yù)熱器的通風(fēng)量減少,鍋爐的排煙溫度升高,使排煙熱損失增加,對(duì)鍋爐經(jīng)濟(jì)性的影響是負(fù)面的。
為了定量和精確測(cè)算干式排渣系統(tǒng)對(duì)鍋爐經(jīng)濟(jì)性的影響,采用試驗(yàn)測(cè)試:通過(guò)測(cè)量排渣機(jī)上通風(fēng)孔的風(fēng)速計(jì)算漏入爐內(nèi)的風(fēng)量,同時(shí)通過(guò)對(duì)通風(fēng)孔封堵的方式,改變干式排渣機(jī)的通風(fēng)量,對(duì)加熱后的熱空氣溫度采用在冷灰斗出口安裝鎧裝熱電偶測(cè)量,排渣溫度直接用紅外測(cè)溫儀測(cè)量。
測(cè)試在某電廠600 MW機(jī)組2 020 t/h的亞臨界壓力鍋爐的干式排渣系統(tǒng)上進(jìn)行。測(cè)試結(jié)果見(jiàn)圖4-6。
圖4 爐底漏風(fēng)率隨負(fù)荷的變化圖
圖5 爐底漏風(fēng)率對(duì)排煙溫度和熱風(fēng)溫度影響圖
圖6 爐底漏風(fēng)率對(duì)鍋爐效率影響趨勢(shì)圖
從圖4可以看出,由于干式排渣機(jī)的漏風(fēng)量是根據(jù)鍋爐在最大渣量的情況下設(shè)計(jì),并且通風(fēng)孔開(kāi)度并不能調(diào)節(jié),另一方面鍋爐負(fù)壓并不會(huì)隨著鍋爐負(fù)荷而變化,所以隨著鍋爐負(fù)荷的降低,干式排渣機(jī)的漏風(fēng)率是逐漸提高。
在圖5中,爐底漏風(fēng)率升高,熱風(fēng)溫度下降,排煙溫度升高;排煙溫度升高的幅度小于熱風(fēng)溫度升高的幅度。
干除渣會(huì)造成爐底漏風(fēng)率升高,在保證鍋爐運(yùn)行氧量不變的情況下,空氣預(yù)熱器的通風(fēng)量減少,造成鍋爐的排煙溫度升高排煙熱損失增加;但由干除渣漏入的冷卻風(fēng)可以回收爐渣的物理顯熱及爐渣內(nèi)的可燃物減少。圖6是爐底漏風(fēng)率對(duì)鍋爐效率的影響趨勢(shì),在漏風(fēng)率較小時(shí),隨著爐底漏風(fēng)率升高鍋爐效率也升高,當(dāng)爐底漏風(fēng)率大于0.75%時(shí),鍋爐效率開(kāi)始降低。因此,可以看出存在一個(gè)最佳爐底漏風(fēng)率。在確定最佳漏風(fēng)率時(shí),要綜合測(cè)算:漏風(fēng)使鍋爐排煙溫度升高,排煙熱損失增加;爐底漏風(fēng)可以回收爐渣地物理熱,減少爐渣地物理熱損失;爐底漏風(fēng)可以使未燃盡的小顆粒爐渣在鋼帶上繼續(xù)燃燒,從而減少爐渣的可燃物含量,減少鍋爐的爐渣的固體未燃盡損失。
將水力除渣改為干式除渣時(shí)火焰中心有所提高,會(huì)造成爐膛出口煙溫升高,要考慮鍋爐的容積熱負(fù)荷、爐膛高度和煤種的灰熔點(diǎn)等因素。
爐底干渣具有潛在的火山灰活性,化學(xué)成分與低鈣粉煤灰比較接近,有較好安定性,可代替砂用于制作輕質(zhì)墻體材料或直接作為水泥活性的混合材。
干式排渣方式具有節(jié)水、節(jié)電等優(yōu)勢(shì),但是也存在漏風(fēng)量不能調(diào)節(jié)等一些問(wèn)題需要進(jìn)一步改進(jìn)和優(yōu)化。
干式排渣機(jī)存在一個(gè)最佳的爐底漏風(fēng)率。在一定的負(fù)荷下,存在一個(gè)合理的漏風(fēng)率,在小于這個(gè)漏風(fēng)率時(shí),干除渣對(duì)鍋爐經(jīng)濟(jì)型的影響是正面的,當(dāng)漏風(fēng)率大于最佳的漏風(fēng)率時(shí),鍋爐的經(jīng)濟(jì)性降低。