貴州前進(jìn)橡膠有限公司 吳曉秋
精益求精 更上層樓──高耗能企業(yè)蒸汽系統(tǒng)升級改造實(shí)例
貴州前進(jìn)橡膠有限公司 吳曉秋
貴州前進(jìn)橡膠有限公司生產(chǎn)的工程車用實(shí)心胎,主要為國內(nèi)的十大叉車廠配套使用,市場占有量約50%左右。同時(shí),還為英國華茲(Watts)工業(yè)輪胎公司生產(chǎn)OEM輪胎并返銷英國。2005年,我公司與斯派莎克工程(中國)有限公司(以下稱“斯派莎克”)合作對硫化機(jī)疏水閥、硫化機(jī)外溫控制系統(tǒng)的減壓站進(jìn)行了改造。改造后,實(shí)心胎的外溫合格率從85%提高到了99.7%,斜交胎的外溫合格率從98.27%提高到了99.96%,效果十分明顯。
2012年,我公司再次與斯派莎克攜手對全廠的蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行了進(jìn)一步的完善和提高。主要目的是解決目前蒸汽系統(tǒng)存在的三大問題:第一,冷凝水回水總管存在背壓,導(dǎo)致處于冷凝水回收管道遠(yuǎn)端的疏水閥排水不暢,冷凝水回收罐排空管有大量的閃蒸汽冒出,既浪費(fèi)熱能,又污染環(huán)境;第二,第四車間的蒸汽系統(tǒng)內(nèi)含有過多的空氣,導(dǎo)致疏水閥偶爾出現(xiàn)“空氣氣阻”的情況,使得硫化機(jī)的溫度出現(xiàn)波動(dòng);第三,第五車間的蒸汽系統(tǒng)內(nèi)含水量過多,使得有些硫化機(jī)的溫度上不去,每次都需要開啟旁通來幫助排水,但是這樣卻導(dǎo)致了蒸汽的泄漏。
硫化機(jī)的冷凝水通過疏水閥排放出來到冷凝水回水總管后,由于壓力降低,將會(huì)有閃蒸汽產(chǎn)生。而多個(gè)硫化機(jī)排出的冷凝水產(chǎn)生的閃蒸汽,聚集在回水總管和冷凝水回收系統(tǒng)內(nèi),將會(huì)產(chǎn)生一定的背壓。當(dāng)這個(gè)背壓足夠高時(shí),對于硫化機(jī)疏水閥的排水,尤其是處于冷凝水回水總管遠(yuǎn)端的疏水閥排水起到很大的阻礙作用,導(dǎo)致疏水閥排水不暢,硫化機(jī)溫度上不去或者是波動(dòng)厲害。同時(shí),在回水罐的排空管處,有大量的閃蒸汽冒出。
幾個(gè)回水罐的冷凝水加起來大約200噸/天,以閃蒸率9%計(jì)算,閃蒸汽的量大約18噸/天左右。從集水罐排空管冒出的這些閃蒸汽,既污染了環(huán)境,又造成了熱量損失,若不加以利用,頗為可惜。
斯派莎克的技術(shù)人員通過現(xiàn)場調(diào)研后,提出改造建議:將幾個(gè)回水罐的排空管里的閃蒸汽,都通入斯派莎克的Vahterus汽-水換熱器,用來加熱職工的洗澡水和鍋爐的補(bǔ)給水。此方案可謂一舉三得,既可以將冷凝水回水總管和回水系統(tǒng)里面的閃蒸汽消耗干凈,避免了因閃蒸汽的溢出而污染環(huán)境;又可以徹底消除冷凝水回水管道遠(yuǎn)端的疏水閥排水不暢的情況;還可以將回收的閃蒸汽熱量用于加熱職工的洗澡水和鍋爐補(bǔ)給水。改造后節(jié)約的蒸汽熱量每年約折合人民幣100萬元左右。
我公司的160多臺(tái)斜交胎硫化機(jī)在使用過程中,存在有些疏水閥不定時(shí)、不定點(diǎn)地出現(xiàn)不動(dòng)作、不疏水的現(xiàn)象,需要操作工敲打疏水閥才能使它重新工作,操作工形象地把這種現(xiàn)象叫做“疏水閥打瞌睡”。
斯派莎克的技術(shù)人員指出,這是由于蒸汽系統(tǒng)里面含有過多的空氣造成的,被稱為“空氣氣阻”,不管選用什么類型的疏水閥總是會(huì)出現(xiàn)的。所以,疏水閥的基本功能除了及時(shí)排放冷凝水外,還要能夠排出空氣。
因此,對于熱動(dòng)力式疏水閥來說,當(dāng)蒸汽系統(tǒng)里面的空氣含量多時(shí),我們需要在系統(tǒng)上面配置足夠的蒸汽系統(tǒng)排空氣閥,來消除空氣對疏水閥工作的影響。
同時(shí),由于空氣的熱阻相對于換熱器來說很大,增加了額外的熱阻,因而降低了換熱效率。為了消除空氣氣阻,提高硫化機(jī)的換熱效率,保證疏水閥的正常工作,需要排除蒸汽系統(tǒng)里的空氣。經(jīng)過和斯派莎克的技術(shù)人員討論后拿出技改方案:車間的蒸汽總管上每隔6米左右即配置1套斯派莎克的AV13排空氣閥。改造后,車間斜交胎硫化機(jī)疏水閥“打瞌睡”現(xiàn)象徹底根除。經(jīng)過現(xiàn)場實(shí)地觀察,從AV13里面排出來的空氣是冷的,并沒有白色的蒸汽排出。
位于我公司三樓的第四車間位置較高,有大量的空氣聚集。而生產(chǎn)實(shí)心胎的第五車間在一樓,位于最底層,蒸汽系統(tǒng)里面匯聚了大量的冷凝水,這些冷凝水隨著蒸汽的輸送進(jìn)入硫化機(jī),在換熱表面形成了一層厚厚的水膜,阻礙了硫化機(jī)的加熱進(jìn)程,使得溫度上不去,需要開旁通來輔助排水,由此導(dǎo)致了蒸汽的泄漏浪費(fèi)。
斯派莎克的技術(shù)人員提出,首先要重新做好分汽缸底部的疏水。因?yàn)檫@些冷凝水的最大來源就是蒸汽從鍋爐汽包出來時(shí),攜帶出鍋爐爐水,這些被攜帶出來的爐水量,以國內(nèi)的鍋爐爐況控制來說,一般在5%~15%。因此,在分汽缸底部,我們就需要配置排量足夠大,排水足夠迅速的疏水閥。由于原來分汽缸底部的疏水閥是國產(chǎn)的圓盤式疏水閥,顯然沒法滿足要求,需要將原來選型錯(cuò)誤的圓盤式疏水閥更換成排量更大的浮球式疏水閥,以便更好地排出蒸汽從鍋爐中帶出的爐水。
其次,排除蒸汽從鍋爐中帶出的爐水后,蒸汽在管道里面輸送時(shí)由于散熱的存在,也會(huì)產(chǎn)生冷凝水,這些冷凝水在進(jìn)入硫化機(jī)之前,也必須排除掉。這時(shí),一般是通過在管道上每隔一定的距離(50米)布置1套疏水閥組,或者是在進(jìn)入設(shè)備前,配置汽水分離器。
在一樓的第五車間的蒸汽總管底部,分支管道的中部和尾部,大約相隔60米的距離,分別布置了5個(gè)汽水分離器,并且為每個(gè)汽水分離器配置了AV13排空氣閥和疏水閥組,以保證徹底地排除掉蒸汽系統(tǒng)中的冷凝水和空氣。
改造后的效果主要表現(xiàn)在:實(shí)心胎的外溫合格率提高到99.89%;原來需要開旁通才能升溫的疏水閥組現(xiàn)在不用開旁通了;蒸汽耗量從95噸/天降低到了85噸/天;每年僅此一項(xiàng)就可節(jié)約蒸汽60萬元左右。
通過與斯派莎克的合作,公司蒸汽系統(tǒng)的熱效率進(jìn)一步完善、提高,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。同時(shí),我們也通過橡膠等高能耗企業(yè)的蒸汽系統(tǒng)改造積累了一些經(jīng)驗(yàn),希望對其他企業(yè)能有所幫助。
首先,蒸汽和冷凝水的問題是一個(gè)“系統(tǒng)”的問題,遇到問題時(shí)不能片面地處理,而是需要從“系統(tǒng)”的角度來考慮。比如說因?yàn)槔淠厥障到y(tǒng)的背壓而導(dǎo)致疏水閥排水不暢,就不能僅僅從疏水閥本身來考慮,而是要從如何消除背壓來解決問題。頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳的做法,只會(huì)事倍功半。
其次,斯派莎克的專業(yè)技術(shù)人員一直都在強(qiáng)調(diào)蒸汽的“品質(zhì)”,即:不含水、不含空氣及其它不凝性氣體、不帶垃圾污垢的干燥/干凈的飽和蒸汽對于換熱設(shè)備的重要性。這次通過加裝排空氣閥、汽水分離器、疏水閥組,我們對此有了深刻的理解,并體會(huì)到了完善“蒸汽品質(zhì)”的好處,小改造解決了大問題。
第三,對蒸汽系統(tǒng)做進(jìn)一步的完善和提高,不僅能實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,且經(jīng)濟(jì)效益顯著。如我們消除了冷凝水回收系統(tǒng)的背壓、回收了閃蒸汽,每年可以節(jié)約費(fèi)用100萬元左右;做好蒸汽輸送系統(tǒng)的排水、排空氣,每年可以節(jié)約費(fèi)用60萬元左右。算下來,不到兩年的時(shí)間,就可以收回改造的全部投資,具有非常好的投資收益比。
第四,完善的“蒸汽品質(zhì)”對設(shè)備工況的穩(wěn)定和工藝指標(biāo)的提高起到了更好的作用,對于重要的工藝指標(biāo),比如說實(shí)心胎外溫溫度合格率從99.7%提高到了99.89%,做到了百尺竿頭,更進(jìn)一步。
最后,選擇優(yōu)秀的合作伙伴,將在各方面都產(chǎn)生良好的效果。斯派莎克作為一家國際知名的節(jié)能企業(yè),從理論上、技術(shù)上、服務(wù)上、產(chǎn)品上,都給予了我們極大的支持和協(xié)助,幫助我們實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目標(biāo)。