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      核電機組中對除氧器的性能要求

      2012-06-23 02:58:42
      電站輔機 2012年1期
      關(guān)鍵詞:除氧器凝汽器旁路

      劉 熙

      (中廣核工程有限公司,廣東 深圳 518124)

      1 概 述

      目前,600MW以上的國內(nèi)火電機組中,最常見的除氧器主要有內(nèi)置噴霧一體式除氧器、淋水盤有頭式除氧器和淋水盤一體化除氧器。

      內(nèi)置噴霧一體式除氧器是將加熱蒸汽通過進口接管,引到蒸汽分配管,然后再分至各蒸汽鼓泡管,加熱蒸汽被引至除氧器水箱下部,蒸汽從鼓泡管上的小孔排出,加熱除氧水箱中的給水。一部分蒸汽在加熱給水的過程中凝結(jié)成水,而另一部分蒸汽從液面溢出,與噴嘴噴出的霧狀給水進行熱交換,將給水加熱到對應(yīng)壓力下的飽和溫度。在除氧器水箱上部汽空間,除去了凝結(jié)水中含氧量的70%~80%,然后在水箱下部完成對給水的最終除氧。

      淋水盤有頭式除氧器最早出現(xiàn)于上世紀60年代,至今已有幾十年的運行實踐,為 HEI標準《STANDARDS and TYPICAL SPECIFICATION for TRAY YPE DEAERATORS》第七版唯一推薦型式[1](HEI標準第六版則涵蓋了所有型式的熱力除氧器)。

      淋水盤有頭式除氧器是將除氧頭中給水,通過彈簧小噴嘴霧化后,與自下而上的加熱蒸汽接觸,完成初步除氧。然后通過散水裝置進入除氧淋水盤,與自下而上的逆流蒸汽充分接觸完成深度除氧。經(jīng)過深度除氧的給水,通過除氧頭與除氧水箱之間的接管進入除氧水箱。

      淋水盤一體化除氧器出現(xiàn)于上世紀的90年代,基本結(jié)構(gòu)與淋水盤有頭式除氧器相似。

      內(nèi)置噴霧一體式除氧器和淋水盤一體化除氧器沒有除氧頭,降低了設(shè)備高度,節(jié)約了土建成本,避免了水箱上部因安裝除氧頭而造成的集中載荷,使筒體應(yīng)力大為減小,降低了筒體產(chǎn)生應(yīng)力裂紋的可能性,由于具有這些優(yōu)勢,已成為除氧器的發(fā)展趨勢?,F(xiàn)以內(nèi)置噴霧一體式除氧器與淋水盤一體化除氧器進行對比分析。

      2 核電站常規(guī)島汽輪機旁路系統(tǒng)

      在常規(guī)火電機組中,不論采用一級大旁路系統(tǒng)、二級串聯(lián)旁路系統(tǒng),還是三級旁路排放系統(tǒng),當鍋爐與汽輪機負荷不匹配時,多余的蒸汽都是通過旁路系統(tǒng)排向凝汽器。核電機組的汽輪機旁路系統(tǒng)(GCT)分為兩大部分,分別為向凝汽器、除氧器排放的GCT-c部分和向大氣排放的GCT-a部分。其中的GCT-c部分與常規(guī)火電中的一級大旁路系統(tǒng)類似,區(qū)別在于部分蒸汽需要排向除氧器,而GCT-a作為GCT-c不可用時的應(yīng)急手段,從而保證核反應(yīng)堆的安全停堆。

      GCT-c旁路排放閥分為4組,總排放能力為主蒸汽流量(1613.4kg/s)的85%。其中前3組,共有12個旁路排放閥,將蒸汽排向凝汽器,排放量為主蒸汽流量的72.6%,第4組有3個旁路排放閥,將蒸汽排向除氧器,排放量為主蒸汽流量的12.4%。在負荷變化較大時,汽輪機旁路系統(tǒng)需要開啟第4組旁路排放閥,向除氧器排放主蒸汽:

      (1)由滿功率甩負荷至廠用電;

      (2)滿功率時,汽輪機脫扣而不緊急停堆;

      (3)滿功率時,汽輪機脫扣同時反應(yīng)堆緊急停堆。

      GCT-c旁路排放閥受核島控制信號的控制,核島控制信號可超越常規(guī)島控制信號,但當常規(guī)島凝汽器或除氧器不可用時,可閉鎖核島的控制信號。

      當?shù)?組旁路排放閥開啟時,向除氧器排放的主蒸汽通過抽汽管道排入除氧器,流量為主蒸汽流量的12.4%,約200kg/s,排放時間為50s。在排放過程中,需要考慮除氧器內(nèi)部壓力上升的問題。

      3 主蒸汽排入時除氧器內(nèi)的壓力變化

      由于淋水盤一體化除氧器的加熱蒸汽由汽空間進入,蒸汽不是直接接觸水箱中的水進行熱交換,而內(nèi)置噴霧一體式除氧器的加熱蒸汽由鼓泡管引入水箱下部,能夠與水箱中的水進行充分的熱交換,故2種結(jié)構(gòu)的除氧器采用第2組旁路系統(tǒng)進行排放時,內(nèi)部壓力的變化曲線存在很大的差異。

      以某核電站甩負荷到廠用電時為例:

      (1)除氧器的正常運行壓力為0.9344MPa,除氧器設(shè)計壓力1.45MPa,除氧器有效容積410m3(正常液面到出水管頂部之間的水容積),總?cè)莘e為710m3。

      (2)0~50s內(nèi),第4組旁路排放閥在核島控制信號的控制下,在2s內(nèi)由全關(guān)至全開,向除氧器排放主蒸汽,旁路排放的主蒸汽焓值h=2773kJ/kg。

      (3)50s后,第4組旁路排放閥關(guān)閉,常規(guī)島控制系統(tǒng)通過調(diào)節(jié)閥引入主蒸汽,控制除氧器壓力下降速率小于0.25MPa/min,可防止給水泵汽蝕,最終將除氧器壓力維持在0.27MPa下穩(wěn)定運行。

      根據(jù)核島蒸汽發(fā)生器(STEAM GENERATOR)水位控制的要求,汽輪機甩負荷至廠用電時,進出除氧器的工質(zhì)流量變化曲線,如圖1所示。

      圖1 甩負荷時進出除氧器的工質(zhì)流量變化曲線

      考慮凝結(jié)水在管道內(nèi)的流動時間(與管道布置密切相關(guān)),以及凝汽器到除氧器之間管道和設(shè)備的熱容量,從汽輪機甩負荷開始,進入除氧器的凝結(jié)水溫度變化曲線,如圖2所示。

      經(jīng)過計算,內(nèi)置噴霧一體式除氧器在汽輪機甩負荷時壓力變化曲線,如圖3所示。

      而淋水盤一體化除氧器壓力變換曲線,如圖4所示。

      由除氧器壓力變化曲線可以看出,在核電站汽輪機甩負荷的工況下,淋水盤一體化除氧器內(nèi)壓力將迅速上升,5s左右將達到除氧器的設(shè)計壓力,這會造成安全閥動作。內(nèi)置噴霧一體式除氧器壓力上升比較緩和,在整個排放過程中,除氧器內(nèi)部壓力不會超過設(shè)計壓力。究其原因,主要是內(nèi)置噴霧一體式除氧器的結(jié)構(gòu)使得旁路排放的主蒸汽能夠與水箱中的水進行充分的熱交換,當除氧器壓力升高時,原來處于飽和狀態(tài)的水在新的壓力下成為了不飽和水,將大量吸收主蒸汽的熱能,從而緩解除氧器內(nèi)部壓力的上升,而淋水盤一體化除氧器缺少吸熱過程。由簡單計算可知,當410m3的水由除氧器正常運行壓力下的飽和溫度,加熱到設(shè)計壓力下的飽和溫度的過程中,需要吸收的熱量為3.2×107kJ,相當于旁路主蒸汽在50s內(nèi)帶入的熱量。

      4 設(shè)備及系統(tǒng)改進建議

      4.1 淋水盤一體化除氧器本體結(jié)構(gòu)優(yōu)化

      可以考慮在淋水盤一體化除氧器的水箱內(nèi),布置類似于內(nèi)置噴霧式除氧器的鼓泡管結(jié)構(gòu),將正常加熱除氧的蒸汽管道和進行旁路排放的蒸汽管道分開設(shè)置,正常運行時,加熱蒸汽仍通入除氧器的汽空間。旁路排放時,利用鼓泡管結(jié)構(gòu)將旁路蒸汽引入水箱的水中,利用水進行消能,鼓泡管不承擔正常運行時的除氧功能。鼓泡管由進汽母管、分配支管、擴散器(消能裝置)、防振支架等結(jié)構(gòu)組成。

      在鼓泡管的設(shè)計中需要考慮:

      (1)合理設(shè)計鼓泡管上的開孔數(shù)量、開孔直徑和孔間距,降低排放時產(chǎn)生的噪聲。蒸汽在水下噴注時,噪聲主要由兩部分組成,一是高速蒸汽噴射時產(chǎn)生的湍流噴注噪聲;二是由于溫度較高的蒸汽與溫度較低的工質(zhì)接觸時產(chǎn)生相變而引起的汽液相變噪聲。經(jīng)研究得出3個結(jié)論,(a)噴注噪聲A聲壓級和噴嘴處的汽流速度存在正比關(guān)系,即A聲壓級隨蒸汽流量的增加而增大;(b)盡管噴嘴孔徑對蒸汽噴注噪聲的影響不明顯,但孔徑大小可明顯改變噴注噪聲A聲壓級曲線的形狀和最大聲壓級出現(xiàn)的位置;(c)較小的孔間距有利于降低蒸汽水下噴注噪聲。

      (2)在水空間均勻布置鼓泡管,以充分利用除氧水箱中給水的消能作用,避免因為加熱不均出現(xiàn)溫度梯度。

      (3)鼓泡管需要保證足夠的剛度,當設(shè)計鼓泡管的一端為自由端時,需要考慮在鼓泡管的中下部,增焊防振角鋼,可減少運行中管道產(chǎn)生的振動。

      (4)正常運行時,鼓泡管的水下部分充滿了水,當旁路蒸汽進入鼓泡管時,強行將水從鼓泡管的開孔中排出。由于水在鼓泡管內(nèi)流動阻力較大,在旁路排放的初期,鼓泡管內(nèi)的壓力將呈現(xiàn)上升趨勢,鼓泡管的設(shè)計壓力要高于除氧器的設(shè)計壓力。

      4.2 核電站中汽輪機旁路系統(tǒng)優(yōu)化

      當百萬千瓦級核電機組的汽輪機發(fā)電機組采用全速機時,由于壓水堆核電站主蒸汽參數(shù)低、流量大的特點,汽輪機的低壓缸末級葉片高度達到了945mm,已接近了當時材料設(shè)計的極限(現(xiàn)可達1200mm)。因受排汽面積的限制,當背壓降低到一定程度(阻塞壓力),汽輪機的排汽損失增大,此時再降低背壓,機組的出力反而下降。

      當采用半速機后,由于轉(zhuǎn)速降低,低壓缸末級葉片的高度可達到1430mm,低壓缸具備了更大的排汽面積,此時可通過增大凝汽器換熱面積和凝結(jié)水流量,降低凝汽器背壓,提高機組出力。國內(nèi)某核電站采用不同機組的凝汽器換熱面積對比數(shù)據(jù),見表1所示。

      表1 不同核電機組的凝汽器換熱面積對比

      采用全速機時,由于凝汽器的換熱面積和循環(huán)水流量較小,如果將所有的汽輪機旁路蒸汽全部排入凝汽器,在夏季工況里凝汽器單邊運行時,凝汽器壓力將上升至70kPa,超過保護閾值(50kPa),觸發(fā)凝汽器不可用的電信號,從而閉鎖核島發(fā)出的汽輪機旁路排放信號,將引起向大氣排放的GCT-a排放閥或主蒸汽安全閥動作,在核電站的設(shè)計和運行過程中,應(yīng)盡量避免出現(xiàn)這種狀況。

      當采用半速機時,即使將所有的汽輪機旁路蒸汽全部排入凝汽器,在夏季工況里凝汽器單邊運行時,凝汽器壓力仍低于40kPa。因此,在系統(tǒng)設(shè)計時,可將所有的旁路主蒸汽全部排向凝汽器,為除氧器在選型時,提供更大的選擇空間。當然這樣的修改也是滿足URD用戶文件[3]要求的。

      5 結(jié) 語

      系統(tǒng)正常運行時,淋水盤一體化除氧器在性能上完全能夠滿足核電站的要求,但工作在汽輪機旁路工況下,將在短時間內(nèi)引起除氧器超壓,致使安全閥動作。因此,當淋水盤一體化除氧器應(yīng)用在核電站的回熱系統(tǒng)中,必須增加類似鼓泡管的結(jié)構(gòu),利用水箱中給水進行消能。同時,從核電站系統(tǒng)設(shè)計的角度進行優(yōu)化,將旁路蒸汽全部排放至凝汽器,能夠滿足核島反應(yīng)堆控制和保護的要求。

      [1]STANDARDS and TYPICAL SPECIFICATIONS for TRAY TYPE DEAERATORS [S].Ohio: HEAT EXCHANGE INSTITUTE,2003.

      [2]馬憲國,陳之航,趙在三.動力設(shè)備中蒸汽噴注噪聲的研究[J].動力工程,1998,18(2).

      [3] ADVANCED LIGHT WATER REACTOR UTILITY REQUIREMENTS DOCUMENT [S].California:Electric Power Research Institute,1993.

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