李遠(yuǎn)源
(華能汕頭電廠,廣東 汕頭 515071)
目前,對(duì)污染物的排放控制已日趨嚴(yán)格,將對(duì)火電企業(yè)的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。根據(jù)最新頒布的排放標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)初步估算,在2010年以前建成的脫硫裝置中,有將近90%需進(jìn)行增容提效改造[1]?,F(xiàn)以華能汕頭電廠2×300MW燃煤發(fā)電機(jī)組的脫硫增容改造為例,就技術(shù)改造方案、設(shè)備選型、舊設(shè)備的利用等進(jìn)行論述。
華能汕頭電廠一期2×300MW亞臨界機(jī)組,鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為1000t/h;華能汕頭電廠一期脫硫島采用EPC總包方式建設(shè),采用國(guó)外能源公司(AEE)的濕式石灰石 石膏法煙氣脫硫技術(shù),一爐一塔配置。于2006年6月陸續(xù)完成性能考核工作。該脫硫工程設(shè)計(jì)煤質(zhì)的含硫量為0.63%,脫硫裝置入口的SO2濃度1322mg/m3,脫硫效率為90%。
該電廠地處市區(qū),以90%的脫硫效率難以降低硫的排放總量。近年來(lái),因?yàn)槿济浩贩N的變化,煤質(zhì)含硫量的波動(dòng)較大。原脫硫裝置設(shè)計(jì)入口含硫量為1322mg/m3,當(dāng)煤質(zhì)含硫量超過1700mg/m3時(shí),為了確保排放煙氣的含硫量在200mg/m3以下,只能降低機(jī)組的負(fù)荷。為此,有必要對(duì)現(xiàn)有的一期脫硫系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。
改造前,采用石灰石 石膏的濕法煙氣脫硫工藝,一爐一塔配置。在設(shè)計(jì)煤種工況下,可在最大和最小污染物濃度之間的任何值下運(yùn)行,燃用設(shè)計(jì)煤種BMCR工況,F(xiàn)GD入口SO2濃度1322mg/Nm3(干基,6%O2)時(shí),脫硫效率不低于90%。脫硫裝置裝置可用率不小于90%。脫硫系統(tǒng)設(shè)置煙氣旁路,并設(shè)GGH設(shè)備。脫硫系統(tǒng)中引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)被分開設(shè)置。采用石灰石塊(小于20mm)作為脫硫劑,設(shè)置有石灰石濕式磨機(jī)系統(tǒng),成品漿液細(xì)度為32μm(325目,90%通過率)。脫硫副產(chǎn)品為石膏,利用真空皮帶脫水機(jī)進(jìn)行脫水后,直接落入石膏庫(kù)。原脫硫系統(tǒng)中的主要設(shè)備,見表1所示。
表1 原脫硫系統(tǒng)中的主要設(shè)備
該電廠一期脫硫裝置改造方案中,仍采用石灰石 石膏濕法脫硫工藝,在BMCR工況下,以燃煤基硫份為Sar=0.7%進(jìn)行設(shè)計(jì),性能驗(yàn)收按照Sar=0.87%,對(duì)應(yīng)FGD裝置入口的二氧化硫濃度為2000mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基,6%O2)。要求出口排放濃度(煙囪入口排放濃度)小于80mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基,6%O2),脫硫效率不低于96%。年投運(yùn)時(shí)間不低于6000h,年可用率不低于98%。改造方案中暫不改變?cè)鰤猴L(fēng)機(jī),也不涉及GGH設(shè)備。FGD裝置運(yùn)行壽命為20年。本次一期脫硫系統(tǒng)改造不進(jìn)行制漿系統(tǒng)擴(kuò)容,不含制漿、脫水等公用系統(tǒng)的改造。為利用原有設(shè)備,均按其設(shè)備參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)。對(duì)原裝置的維修及更換等不在此次改造范圍內(nèi)。
需改造的設(shè)備系統(tǒng):
(1)吸收塔系統(tǒng):增加吸收塔托盤;噴淋層改造為交叉噴淋層;
(2)塔外漿池系統(tǒng);
(3)氧化空氣系統(tǒng);
(4)石膏一級(jí)脫水系統(tǒng)。
(1)吸收塔內(nèi)增加合金托盤;即在吸收塔內(nèi),塔入口煙道與底層噴淋層之間,設(shè)置一層吸收塔托盤;可起到均勻煙氣分布和預(yù)洗作用,以脫除煙氣中30%~40%的二氧化硫;降低煙氣中的二氧化硫濃度。在2003年,某國(guó)外公司專門研究了雙托盤、單托盤、無(wú)托盤噴淋塔的液氣比對(duì)脫硫效率的影響[2],并進(jìn)行了大量的試驗(yàn),其試驗(yàn)結(jié)果,如圖1所示。
圖1 雙托盤、單托盤和無(wú)托盤噴淋塔液氣比與脫硫效率的關(guān)系
從圖1可知,在相同的脫硫效率下,托盤需要的液氣比最小,無(wú)托盤噴淋塔的液氣比最大。
(2)改造頂層噴淋層
利用原漿液循環(huán)泵,同時(shí),為每臺(tái)機(jī)組新增1臺(tái)同流量的循環(huán)泵,將最頂層的噴淋層改為交叉噴淋層;交叉噴管的布置方式是一項(xiàng)專利技術(shù),可在不改變吸收塔高度的前提下,增加液氣比,加大噴淋密度,從而提高脫硫效率[3]。原頂層噴嘴全部更換為空心錐噴嘴。改造前、后的噴淋覆蓋范圍,見圖2、圖3所示。
改造后的優(yōu)點(diǎn):噴淋層上部布置有兩級(jí)除霧器。煙氣通過吸收塔托盤后,被均勻分布到整個(gè)吸收塔截面。吸收塔加裝托盤后,使主噴淋區(qū)的煙氣分布均勻,而且煙氣和石灰石/石膏漿液通過托盤上的液膜區(qū)域,經(jīng)充分接觸可最大效率地去除煙氣中的SO2,這樣就提高了吸收塔的脫硫效率。該吸收塔的特點(diǎn)是液氣比比較低,從而降低了循環(huán)漿液泵的電耗。吸收塔的內(nèi)表面及托盤無(wú)結(jié)垢、堵塞問題。通過FGD系統(tǒng)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),采用計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì),確定了吸收塔內(nèi)噴淋層及噴嘴的布置方案,確定了托盤的位置和開孔率、除霧器和煙氣進(jìn)出口的位置,根據(jù)液滴的有效噴射軌跡及滯留時(shí)間,確定噴淋組件之間的距離;同時(shí)優(yōu)化了pH值、液氣比、鈣硫比、氧化空氣量、漿液濃度、煙氣流速等性能參數(shù),從而保證FGD系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定地運(yùn)行。
在此系統(tǒng)中,需新增1個(gè)直徑8.8m的塔外漿液箱,并設(shè)置3臺(tái)側(cè)進(jìn)式攪拌器,增設(shè)氧化空氣管道,增加1臺(tái)漿液循環(huán)泵及配套管道(循環(huán)泵按照單元制設(shè)置,每臺(tái)循環(huán)泵對(duì)應(yīng)一層噴嘴,循環(huán)泵及進(jìn)口閥門由FGD DCS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)順序控制),為了將漿液泵入原塔,還應(yīng)增加塔外漿池與原塔的排氣聯(lián)通管。
2臺(tái)機(jī)組需新增2臺(tái)同流量的氧化風(fēng)機(jī),每臺(tái)塔外漿液箱配備1臺(tái)氧化風(fēng)機(jī),向塔外漿池提供氧化空氣。氧化風(fēng)機(jī)應(yīng)能提供足夠的氧化空氣,合理布置氧化噴槍的位置,使塔外漿池內(nèi)的亞硫酸鈣充分轉(zhuǎn)化成硫酸鈣。氧化空氣應(yīng)無(wú)油。氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行在效率曲線的最高點(diǎn)上。風(fēng)機(jī)有幾乎平坦的效率特性曲線,以保證運(yùn)行時(shí)風(fēng)機(jī)在各種負(fù)荷下都有最佳的效率[4]。風(fēng)機(jī)設(shè)在離設(shè)備外殼1m外。噪聲應(yīng)在85dB(A)以下。應(yīng)對(duì)吸收塔外部的氧化風(fēng)管進(jìn)行保溫處理。氧化風(fēng)機(jī)及其附屬設(shè)備由FGD DCS實(shí)現(xiàn)順序控制。
更換2臺(tái)石膏旋流站,提高石膏脫水處理能力[5]。根據(jù)需要對(duì)工藝系統(tǒng)中的其他部分,進(jìn)行局部調(diào)整,如沖洗水及壓縮空氣的就近接入,石灰石漿液管道的原位更換等。
改造方案中,不改變?cè)摿駾CS系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),按“每臺(tái)機(jī)組增加1臺(tái)DCS擴(kuò)展柜”進(jìn)行設(shè)計(jì),新增加的DCS擴(kuò)展柜接入原DCS系統(tǒng)。操作員站、工程師站及歷史站等均為原有設(shè)備。原脫硫控制系統(tǒng)的一期DCS系統(tǒng),共有4個(gè)DPU,1號(hào)和2號(hào)DPU均帶有3個(gè)擴(kuò)展柜,為均勻分配DPU的負(fù)荷并與原系統(tǒng)保持一致,在3號(hào)DPU增加2個(gè)擴(kuò)展柜,1號(hào)、2號(hào)塔各用1個(gè)擴(kuò)展柜。新增的漿液循環(huán)泵和氧化風(fēng)機(jī)的控制,將參照原系統(tǒng)邏輯實(shí)現(xiàn)順序控制,并根據(jù)運(yùn)行和現(xiàn)場(chǎng)要求,修改部分DCS邏輯,整合塔外漿液循環(huán)泵、氧化風(fēng)機(jī)與原有設(shè)備的控制,實(shí)現(xiàn)必要的聯(lián)鎖和自動(dòng)控制。
改造方案中,新增2臺(tái)DCS擴(kuò)展柜,更換了石灰石漿液供漿電磁流量計(jì),增加了塔外漿液箱系統(tǒng)儀表,增加氧化風(fēng)機(jī)系統(tǒng)儀表,原電源系統(tǒng)柜內(nèi)增加供電控制開關(guān)。
脫硫島電氣系統(tǒng)改造后,原脫硫島主接線系統(tǒng)的接線方式不變,脫硫島仍保持原有的1號(hào)機(jī)6kV脫硫段及2號(hào)機(jī)6kV脫硫段,兩段之間設(shè)聯(lián)絡(luò)開關(guān)。改造后,1號(hào)機(jī)6kV脫硫段增加1臺(tái)漿液循環(huán)泵饋線柜,2號(hào)機(jī)6kV脫硫段增加1臺(tái)漿液循環(huán)泵饋線柜及1臺(tái)備用饋線柜,共新增3面F C開關(guān)柜,安裝在原6kV段預(yù)留備用端。改造后的6kV負(fù)荷總?cè)萘繛?0819kVA。
新增低壓負(fù)荷由原1號(hào)機(jī)400VPC脫硫段和2號(hào)機(jī)400VPC脫硫段供電,新增低壓負(fù)荷容量約為220kVA,2臺(tái)爐的低壓負(fù)荷總?cè)萘繛?933 kVA,由新增PC柜供電。1號(hào)機(jī)400VPC脫硫段增加1臺(tái)PC饋線柜,2號(hào)機(jī)400VPC脫硫段增加2臺(tái)PC饋線柜。
改造方案中采用的主要設(shè)備及參數(shù)對(duì)比,見表1、表2所示。
表1 改造方案中的主要設(shè)備
表2 主要數(shù)據(jù)對(duì)比
在改造方案中充分考慮了已有的條件,利用了已施工完成的設(shè)備基礎(chǔ),僅對(duì)局部結(jié)構(gòu)進(jìn)行加固;盡量將新增設(shè)備布置在原有建筑物內(nèi),最大程度地利用了原有占地面積;在設(shè)備選型時(shí),盡量選用已有設(shè)備的相同型號(hào),便于后續(xù)的設(shè)備檢修和維護(hù)工作;最大化地利用現(xiàn)有設(shè)備,降低改造成本。
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