欽 嘯,倪小平,錢曉燕
(湖州吳興恒元公路養(yǎng)護中心)
復(fù)雜環(huán)境條件下黃土隧道施工力學分析
欽 嘯,倪小平,錢曉燕
(湖州吳興恒元公路養(yǎng)護中心)
重點闡述了公路隧道在淺埋黃土地區(qū)穿越窯洞等復(fù)雜環(huán)境條件下的施工程序,同時運用ANSYS有限元對施工過程進行數(shù)值模擬分析,結(jié)合施工監(jiān)控量測的數(shù)據(jù),對施工方案進行了充分論證和驗證,研究成果將對以后的類似隧道的施工具有非常重要的指導意義。
復(fù)雜環(huán)境;黃土隧道;施工力學;數(shù)值模擬;監(jiān)控量測
趙家莊隧道位于新建鐵路太原至中衛(wèi)(銀川)山西省呂梁市境內(nèi),隧道起訖里程為K178+392~K178+580,全長188 m。主體隧道拱頂埋深1.5~6.6 m,為淺埋隧道,穿越地層均為黃土地質(zhì),開挖面積42 m2。隧道主體為曲墻拱形結(jié)構(gòu),拱墻為C25鋼筋混凝土,初期襯砌斷面厚度60 cm,二期襯砌斷面厚度為80 cm。
出洞前15 m處(K178+565)有三間窯洞與隧道正交,洞口處有五間窯洞,其地面以低于隧道路面標高與隧道重合,加大了開挖、支護難度;洞口位于居民生活區(qū),窯洞較為密集,洞口正上方、右上方、左側(cè)、右側(cè)、下方均有窯洞,施工過程中可能會對窯洞造成影響;洞口段屬于淺埋黃土地質(zhì),洞頂與地表最小距離僅1.5 m,黃土具有很強的濕陷性。
計算區(qū)域為橫向100 m,豎向為50 m,即左右兩側(cè)計算邊界為三倍隧道總跨度,下部邊界為3倍隧道總高度。本次計算所采取的材料的物理力學參數(shù)取自地質(zhì)工作者提供的本工程隧道參數(shù)。
(1)采用的模型假定為均質(zhì)、各向同性。
(2)模型的屈服準則采用較為適用巖土材料的Mohr-Coulomb準則。
(3)邊界選取離隧道中心約4-6D距離,從計算結(jié)果的位移場來看,邊界條件對計算結(jié)果的影響可以忽略。
(4)假定變形模量、巖體密度、摩擦角、粘聚力等物理參量在計算過程中保持不變,即不考慮巖體的變形致密效果。
(5)系統(tǒng)錨桿、超前小導管注漿的效果采用提高加固圈物理參數(shù)的辦法來模擬其作用效果。
從圖1~圖3可知,利用有限元模擬計算,按預(yù)加固后的設(shè)計方案進行施工開挖,地面最大沉降為2.09 cm;開挖支護后洞周最大變形為5.6 mm;錨桿最大軸力出現(xiàn)在拱頂,為18.9 kN;噴射混凝土剪力最大值出現(xiàn)在拱鉸處,為95.393 kN,最大軸力為1 840 kN,混凝土不受拉??梢悦黠@看出,設(shè)計方案支護強度完全可以滿足受力和變形要求,如何解決施工過程可能出現(xiàn)的圍巖穩(wěn)定問題,將是解決問題的關(guān)鍵所在。
經(jīng)過多次現(xiàn)場走訪、實地勘察,發(fā)現(xiàn)出口段窯洞普遍已有上百年的歷史,窯洞周圍的圍巖經(jīng)過長年的風吹晾曬,質(zhì)地十分堅硬,根據(jù)實驗測得窯洞周圍土質(zhì)壓強在4~6 MPa之間。本著“經(jīng)濟、進度、環(huán)保、早進晚出”的原則,特提出如下方案。拆除線路上窯洞,施工時居民臨時撤離;超前支護采用藥包小導管;加強洞口段邊墻藥包錨桿,必要處設(shè)置托梁;暫時撤離未拆遷處窯洞居民;沿洞頂?shù)乇硭淼垒S線方向每5 m布置一個沉降觀測點(共3個),出洞過程中隨時觀測地表沉降情況;提前完成藥包小導管的場外加工。
圖1 錨桿軸力圖
圖2 噴射混凝土軸力圖
K178+565處三間窯洞的軸線與隧道軸線近似垂直,且窯洞深入隧道輪廓線以內(nèi)。開挖接近窯洞前,首先在與隧道開挖輪廓交叉處、緊貼隧道初期支護外輪廓線的窯洞內(nèi)滿堂澆注80 cm厚片石混凝土支撐窯洞洞頂圍巖,以避免開挖過程中窯洞與隧道交叉段由于圍巖受力復(fù)雜而發(fā)生坍塌。在片石混凝土內(nèi),按50 cm×50 cm間距預(yù)埋Φ25鋼筋,預(yù)埋鋼筋靠隧道側(cè)長出隧道初期支護內(nèi)輪廓線20 cm。開挖方法由常規(guī)段的預(yù)留核心土環(huán)形開挖變?yōu)閱蝹?cè)壁導坑法(CRD)分5步開挖。首先開挖窯洞洞頂以上隧道部分,采用挑頂方案施工,沿隧道輪廓線采用臺階開挖。開挖完成后,緊跟初期支護。窯洞頂部以上隧道邊墻部分采用單根長4.5 mΦ25藥包錨桿,按環(huán)向間距40 cm布置,錨桿與工字鋼焊接一定要牢固。隧道與窯洞交接部分,將長出初期支護內(nèi)輪廓線20 cm的鋼筋壓彎并扣在工字鋼上,鋼筋與工字鋼焊接牢固。由于窯洞地面低于隧道路面,架設(shè)工字鋼時,會造成工字鋼處于懸空狀態(tài)。為保證工字鋼的穩(wěn)固,架設(shè)時,在工字鋼腳部加設(shè)托梁,托梁與工字鋼采用鋼板與高強螺栓連接,托梁底部設(shè)置60 cm×60 cm鋼板以增大受力面積,鋼板置于堅實的窯洞地面上,切忌放置在開挖過程中灑落的虛土上。這樣,錨桿的懸吊力與托梁的支撐力避免了工字鋼的下沉。噴射混凝土前,根據(jù)配合比實驗加入適當?shù)乃倌齽┖驮鐝妱?。噴射混凝土時,與片石混凝土交接處一定要噴射密實,這樣可讓初期支護與片石混凝土形成整體受力體系。隨后,在每個開挖臺階上加設(shè)Φ20 cm圓木支撐以穩(wěn)定初期支護,防止混凝土達到預(yù)定強度前拱頂下沉,圓木底部設(shè)置60 cm×60 cm鋼板且置于穩(wěn)定的巖體上。待噴射混凝土強度達到70%以上時,拆除圓木支撐,進行2~5步施工。完成第3步開挖時,拆除托梁,改為原設(shè)計工字鋼進行封閉,并及時完成仰拱施作。
洞口段屬淺埋黃土地質(zhì),洞頂距地表最小距離僅1.5 m。黃土具有很強的濕陷性,為防止注漿過程中水泥漿軟化地質(zhì)。施工時,超前支護改用單根長3.5 mΦ42藥包小導管。為增強剛度,小導管壁厚采用5 mm厚,并在小導管內(nèi)植入鋼筋,場外完成注漿。施工時,首先利用Φ60螺旋鉆按測定輪廓線以30 cm間距5°~10°插入角鉆眼,然后植入藥包、小導管。藥包小導管增強了圍巖的凝結(jié)力,使圍巖形成整體受力體系,同時場外注漿的提前制作縮短了工期。初期支護時,工字鋼間距由60 cm變?yōu)?0 cm,進一步加大了安全系數(shù)。
施工過程中,每天上午下午各進行一次地表沉降、初期支護拱頂沉降及水平收斂觀測、鋼筋應(yīng)力監(jiān)測,為施工提供數(shù)據(jù)保障。具體觀測結(jié)果如下圖表所示:
從圖3監(jiān)測曲線可知,有左右導坑開挖引起的地面沉降為0.9 cm,水平收斂和拱頂沉降分別為0.7 cm和0.9 cm,核心土和下臺階開挖最終引起的變形分別為地面沉降為1.9 cm、水平收斂 0.8 cm、拱頂沉降1.5 cm;從表1 可知,開挖核心土時引起初期支護最大拉應(yīng)力發(fā)生在拱頂,為108 MPa;最大壓應(yīng)力發(fā)生在左拱腳,為122 MPa。施工監(jiān)控數(shù)據(jù)基本與有限元數(shù)據(jù)分析接近,同時說明施工方案可靠性是足夠的。
圖3 沉降與收斂監(jiān)數(shù)據(jù)測曲線圖
表1 鋼筋應(yīng)力監(jiān)測數(shù)據(jù) MPa
趙家莊隧道采用以上施工方案,是建立在對地質(zhì)條件有足夠了解的基礎(chǔ)上,采用有限元數(shù)值模擬作為理論依據(jù),結(jié)合現(xiàn)場監(jiān)控量測作為指導,靈活采取符合施工現(xiàn)場實際的措施。趙家莊隧道方案的成功實施,不但節(jié)約了工程投資,加快了施工進度,同時洞口周圍的生態(tài)得以最大限度的保護,這也是現(xiàn)代工程施工所提倡和注重的,也為窯洞密集區(qū)的隧道施工儲備了寶貴的經(jīng)驗。
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2011-09-29