胡松如, 崔亞兵, 王萬林
(1.浙江省能源集團(tuán)有限公司,杭州 310012;2.浙江省電力公司電力科學(xué)研究院, 杭州 310014)
無旁路濕法脫硫廢水的水質(zhì)分析及處理技術(shù)
胡松如1, 崔亞兵2, 王萬林2
(1.浙江省能源集團(tuán)有限公司,杭州 310012;2.浙江省電力公司電力科學(xué)研究院, 杭州 310014)
分析了火力發(fā)電廠無旁路的濕法脫硫裝置所產(chǎn)生廢水的水量和水質(zhì)特點(diǎn),論述了國內(nèi)外無旁路脫硫廢水的主要處理方式。以嘉興發(fā)電廠7號(hào)機(jī)組為例,進(jìn)行了加藥量調(diào)整試驗(yàn),在分析試驗(yàn)結(jié)果的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試情況,提出了一種改進(jìn)的無旁路脫硫廢水處理方式,可為當(dāng)前無旁路脫硫廢水的處理提供有益參考。
無旁路脫硫;廢水;處理;改進(jìn)
為了進(jìn)一步降低火力發(fā)電廠 SO2的排放總量,逐步取消火力發(fā)電廠煙氣脫硫旁路已是我國目前節(jié)能減排的新趨勢(shì)[1]。
脫硫旁路取消后,脫硫系統(tǒng)成為鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)的一部分。為保證脫硫反應(yīng)的正常進(jìn)行,無旁路脫硫系統(tǒng)不可避免地會(huì)有大量的脫硫廢水產(chǎn)生,這些廢水與有旁路系統(tǒng)的脫硫廢水及發(fā)電廠其他廢水性質(zhì)相比有較大差別,如何對(duì)這些廢水進(jìn)行經(jīng)濟(jì)有效地處理和回用,成為當(dāng)前無旁路脫硫系統(tǒng)的熱點(diǎn)問題。
1.1 無旁路脫硫廢水的來源
由于鍋爐燃煤中含有 F, Cl,Cd,Hg,Pb 等元素,這些元素在爐膛內(nèi)高溫條件下進(jìn)行一系列的反應(yīng)后生成多種化合物。這些化合物一部分隨爐渣排出爐膛,另一部分隨煙氣進(jìn)入脫硫裝置吸收塔漿液中,并逐漸富集。為維持吸收塔內(nèi)脫硫反應(yīng)的正常進(jìn)行,吸收塔都需要往系統(tǒng)外定時(shí)排水, 以降低吸收塔內(nèi) Cl-, F-等有害物質(zhì)的濃度。因此,脫硫廢水是一個(gè)相對(duì)的概念,是為了降低塔內(nèi)對(duì)脫硫反應(yīng)有影響的離子濃度而采取的技術(shù)措施。無論是否設(shè)置脫硫旁路,在運(yùn)行中,隨著漿液中 Cl-和其他雜質(zhì)濃度的增加, 脫硫系統(tǒng)均需適當(dāng)外排漿液。
在無旁路脫硫系統(tǒng)中,除了上述正常運(yùn)行中產(chǎn)生的脫硫廢水外,在采用微油點(diǎn)火或油槍助燃的機(jī)組中,還將產(chǎn)生機(jī)組在點(diǎn)火啟動(dòng)階段所帶來的大量含油污的廢水。
1.2 無旁路脫硫廢水的水量
1.2.1 正常運(yùn)行中理論廢水量
脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行中的理論廢水量與燃用的煤種、吸收塔漿液中 Cl-的質(zhì)量濃度、系統(tǒng)所用工藝水水質(zhì)等有關(guān),廢水量的大小主要由脫硫過程中 Cl-的物料平衡關(guān)系確定[2],如圖1 所示。
圖1 吸收塔系統(tǒng) Cl-物料平衡關(guān)系
則運(yùn)行中脫硫系統(tǒng)的廢水量可由式(1)估算:
Qp× ρp+Qin× ρin=Qout× ρout+Qg× ρg+Qw× ρw(1)式中: Qp為脫硫工藝水量; ρp為脫硫工藝水中Cl-的 濃 度 ; Qin為 原 煙 氣 流 量 ; ρin為 原 煙 氣 中 Cl-的濃度; Qout為凈煙氣流量 ; ρout為凈煙氣中 Cl-的濃度; Qg為石膏量; ρg為石膏中 Cl-濃度; Qw為脫硫廢水量; ρw為廢水中 Cl-濃度。
由于凈煙氣和石膏中的 Cl-含量可以忽略, 而工藝水中 Cl-含量一般不會(huì)很高, 故脫硫廢水量直接取決于原煙氣中的 HCl(HF)含量, 而這二者的含量又和機(jī)組的燃煤種類密切相關(guān),由于煤種經(jīng)常變化,運(yùn)行中廢水量主要通過控制吸收塔內(nèi)的 Cl-來實(shí)現(xiàn),Cl-控制濃度在一般在 10~20 g/L[3]。
1.2.2 啟動(dòng)階段的脫硫廢水量
無旁路脫硫系統(tǒng)在隨鍋爐點(diǎn)火啟動(dòng)的階段,由于有大量未燃盡的油污和碳粒進(jìn)入系統(tǒng),導(dǎo)致吸收塔漿液活性降低,pH 值靈敏度下降, 此時(shí)外排廢水的主要目的在于降低吸收塔內(nèi)的飛灰、未燃盡碳和油污等雜質(zhì)濃度。因此,無旁路脫硫廢水的廢水處理系統(tǒng)必須要考慮機(jī)組在點(diǎn)火期間若吸收塔出現(xiàn)盲區(qū)跡象時(shí),需要接納處理大量的廢水。圖2是嘉興發(fā)電廠8號(hào)機(jī)組脫硫盲區(qū)處理時(shí),外排廢水統(tǒng)計(jì)量和吸收塔內(nèi) pH 值變化關(guān)系情況。
圖2 吸收塔pH值恢復(fù)曲線
圖2中僅對(duì)外排的廢水量作了一個(gè)統(tǒng)計(jì),由于還包括外排石膏量、事故漿液箱有部分儲(chǔ)存等,實(shí)際外排漿液量要遠(yuǎn)大于廢水量。由此可見系統(tǒng)一旦進(jìn)入盲區(qū),將使廢水量劇增,給廢水處理帶來困難。因此,無旁路脫硫系統(tǒng)在機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng)后,需要密切注意漿液 pH 值的變化情況,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)有進(jìn)盲區(qū)跡象時(shí),盡早進(jìn)行漿液外排處理。根據(jù)調(diào)試的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),盲區(qū)現(xiàn)象處理及時(shí)的情況下, 吸收塔僅需置換正常塔容的 1/3 既可使pH值的靈敏性恢復(fù)正常。
1.3 無旁路脫硫廢水的水質(zhì)特點(diǎn)
在有旁路脫硫系統(tǒng)中,由于脫硫廢水的水質(zhì)受到燃煤成分、工藝水水質(zhì)和吸收劑成分的影響,所以不存在典型的脫硫廢水水質(zhì)。脫硫系統(tǒng)取消旁路后,廢水水質(zhì)特征因機(jī)組點(diǎn)火啟動(dòng)方式而略有區(qū)別。
表1為大唐烏沙山發(fā)電廠2號(hào)機(jī)組無旁路方式下采用等離子點(diǎn)火,與嘉興發(fā)電廠7號(hào)機(jī)組鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)期間采用微油點(diǎn)火且大油槍投油助燃2 h后的脫硫廢水主要污染物數(shù)據(jù)對(duì)比。
表1 不同點(diǎn)火方式下脫硫廢水水質(zhì)化驗(yàn)分析
由表1可知,無旁路脫硫廢水與有旁路脫硫廢水在懸浮物、 pH 值、 F-, 重金屬離子方面差別不大, 但廢水中 Al3+和化學(xué)需氧量(CODCr)含量卻較正常廢水含量高。另外,無旁路系統(tǒng)使用大油槍助燃后,在脫硫廢水中檢測(cè)到明顯的石油類含量。這是無旁路路方式下,采用大油槍助燃后對(duì)漿液品質(zhì)影響最明顯的一個(gè)特征,也是無旁路脫硫廢水處理需要面對(duì)的一個(gè)新問題。
2.1 國外的處理方法
無旁路技術(shù)在國外應(yīng)用較早,隨著脫硫技術(shù)的發(fā)展,加之嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和脫硫裝備水平的提高,無旁路脫硫廢水均可以實(shí)現(xiàn)零排放。目前國外流行的方式主要有2種,一種是蒸發(fā)處理,一種是藥劑處理[3]。
(1)蒸發(fā)處理。 蒸發(fā)處理的方式在美國發(fā)電廠應(yīng)用較多,其主要方法是將無旁路脫硫廢水排入預(yù)沉池經(jīng)過預(yù)沉后,將澄清液煙氣加熱蒸發(fā)廢水,廢水中鹽分結(jié)晶,隨粉煤灰被靜電除塵器脫除,預(yù)沉池中污泥再通過壓濾機(jī)脫水處理。
(2)藥劑處理。 藥劑處理也是最成熟的處理方法,該方法的核心是利用三聯(lián)箱處理系統(tǒng),通過添加不同的化學(xué)試劑達(dá)到去除廢水中有害物質(zhì)的方法, 添加的藥劑主要有 NaOH, Na2S 和 FeCl3等。針對(duì)無旁路系統(tǒng)在啟動(dòng)階段廢水的特點(diǎn),國外并沒有設(shè)置專門的處理方法,其應(yīng)對(duì)辦法主要是采用控制點(diǎn)火階段完全燃燒效果和盡早投運(yùn)電除塵器來實(shí)現(xiàn)對(duì)吸收塔漿液的保護(hù)。
2.2 國內(nèi)處理方法
國內(nèi)明確規(guī)定新建機(jī)組取消脫硫旁路是在2010 年, 之前國內(nèi)采用無旁路脫硫系統(tǒng)運(yùn)行的機(jī)組較少,且大都采用了等離子點(diǎn)火的方式,對(duì)微油點(diǎn)火方式下含油污水對(duì)系統(tǒng)的影響及處理方法研究較少,特別是微油點(diǎn)火方式下鍋爐啟動(dòng)階段無旁路脫硫廢水的處理方式也處于探索階段。
無旁路脫硫廢水處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)也和有旁路系統(tǒng)相同,并未考慮機(jī)組啟動(dòng)階段可能含有的油污去除方式。對(duì)鍋爐在啟動(dòng)階段所產(chǎn)生的含油污水的方法仍然是先暫時(shí)存儲(chǔ)在事故漿液箱中,待系統(tǒng)穩(wěn)定后再逐漸回用的辦法,部分發(fā)電廠采用廢水排入渣水系統(tǒng)的方式進(jìn)行處理[4]。
3.1 加藥量調(diào)整試驗(yàn)及結(jié)果
3.1.1 凝聚劑加藥量試驗(yàn)結(jié)果
以嘉興發(fā)電廠7號(hào)機(jī)組點(diǎn)火啟動(dòng)階段所產(chǎn)生的含油污脫硫廢水為試驗(yàn)對(duì)象,在燒杯試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行了加藥量調(diào)整試驗(yàn)研究。
所 用 的 凝 聚 劑 為 FeClSO4, 為 測(cè) 試 不 同 濃 度和pH 值下對(duì)脫硫廢水的混凝沉降效果, 選取的凝聚劑試驗(yàn)濃度分別為 20, 60 和 80mg/L, 結(jié)果表明, 在 pH 值為 80mg/L 時(shí)混凝沉降效果最好。試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
表2 混凝劑加藥量調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果
將 3 個(gè)試驗(yàn)樣品靜置 30min 后測(cè)試其上層清液的濁度, 得 A>B>C。 由此可知 80mg/L 左右為混凝劑比較合適的劑量。
3.1.2 凝聚劑加藥量試驗(yàn)結(jié)果
為了提高澄清效率,在進(jìn)入澄清器之前需要加入助凝劑, 采用粉狀的聚丙烯酰胺(PAM),配藥濃度為 0.1%。 為確定最佳加藥量, 進(jìn)行了助凝劑加藥量調(diào)整試驗(yàn),脫硫廢水樣品A與B中均保持混凝劑的濃度為 80 mg/L, 試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
表3 助凝劑加藥量調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果
試驗(yàn)中, B 燒杯中的脫硫廢水在 5 min 內(nèi)很快沉降,而A杯中的廢水礬花細(xì)小,沉降時(shí)間較長(zhǎng), 故運(yùn)行中控制助凝劑的劑量在 0.6mg/L 左右為宜。
3.2 無旁路脫硫廢水處理結(jié)果水質(zhì)分析
根據(jù)以上的廢水加藥量調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)嘉興發(fā)電廠7號(hào)機(jī)啟動(dòng)期間含油污的脫硫廢水進(jìn)行了實(shí)際處理試驗(yàn),試驗(yàn)中控制廢水 pH 值為 9.5左右,添加助凝劑時(shí)往試驗(yàn)樣品中添加濃度為15%的有機(jī)硫(TMT15)原液, 添加量為 20 mg/L。比較試驗(yàn)前后的水質(zhì)污染物成分,試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。
從表4中可以看出, 在適當(dāng)?shù)?pH 值下, 在脫硫廢水中添加混凝劑和助凝劑后,對(duì)其中的重金屬離子具有明顯的沉降作用,靜置后廢水中重金屬和懸浮物均能滿足 GB 8978-1996 中規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn), 但這種處理方法對(duì)廢水中 CODCr和石油類含量無明顯的去除效果。微油點(diǎn)火方式下,僅在機(jī)組點(diǎn)火啟動(dòng)期間, 廢水中含有大量的 CODCr與未燃盡的油類物質(zhì),正常運(yùn)行時(shí)不產(chǎn)生含油廢水,故單獨(dú)設(shè)置1套含油廢水處理裝置不利于發(fā)電廠經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,對(duì)現(xiàn)有脫硫廢水系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)改進(jìn)是解決這個(gè)問題的較好途徑。
表4 無旁路脫硫廢水處理前后水質(zhì)對(duì)比
4.1 無旁路脫硫廢水的預(yù)沉淀
從燒杯試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,脫硫廢水中含有很多細(xì)小的石膏和石灰石粉等雜質(zhì),導(dǎo)致脫硫廢水 原 水 的 SS 達(dá) 到 20 000mg/L 以 上 , 因 此 對(duì) 廢 水進(jìn)行預(yù)沉淀非常必要。
合理的預(yù)沉池設(shè)計(jì)需要滿足廢水足夠的停留時(shí)間和分離效果。 為達(dá)到進(jìn)一步降低廢水中 CODCr的目的,預(yù)沉后的鼓風(fēng)曝氣池還需要與廢水量相匹配,以保證廢水在曝氣池中有足夠的停留時(shí)間,從而降低廢水中 CODCr含量。
4.2 無旁路脫硫廢水處理系統(tǒng)的改進(jìn)
結(jié)合嘉興發(fā)電廠調(diào)試的實(shí)際情況,對(duì)脫硫廢水系統(tǒng)提出如下改進(jìn)建議,以適應(yīng)無旁路方式下,脫硫廢水處理的要求:
(1)在吸收塔增設(shè)低液位外排口, 在啟動(dòng)階段可將含油漿液外排至區(qū)域漿池。
(2)增設(shè)脫硫廢水預(yù)沉池, 區(qū)域漿池泵出口增設(shè)一路至脫硫廢水預(yù)沉池的管路。預(yù)沉池旁設(shè)置廢水隔油池,由隔板隔開,點(diǎn)火階段產(chǎn)生的含油廢水通過打開隔板溢流到隔油池中,隔油池中的含油廢水打入煤場(chǎng)噴煤處理。該裝置中,添加NaOH 的目的是對(duì)點(diǎn)火初期的含油廢水進(jìn)行破乳處理,預(yù)沉池簡(jiǎn)況如圖3所示。
點(diǎn)火階段廢水隔油處理是人工進(jìn)行的,隔油后脫硫廢水經(jīng)過處理裝置處理后全部水質(zhì)指標(biāo)均達(dá)到環(huán)保排放的要求。
圖3 無旁路脫硫廢水預(yù)沉池改進(jìn)簡(jiǎn)況
(1)無論是等離子點(diǎn)火還是微油點(diǎn)火, 無旁路脫硫廢水的最大問題是鍋爐點(diǎn)火階段廢水量較大, 且含有煤粉、 飛灰或油污, 廢水 CODCr濃度較高。
(2)無旁路脫硫廢水的含固量在 1%~1.5%左右,為提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,增設(shè)脫硫廢水預(yù)沉池是必要的,預(yù)沉池的設(shè)計(jì)需要考慮無旁路脫硫系統(tǒng)在點(diǎn)火階段所產(chǎn)生廢水的特殊性,在采用微油點(diǎn)火方式的發(fā)電廠中,增設(shè)廢水隔油池可以顯著降低處理后脫硫廢水的石油類含量,這種處理脫硫廢水的方式值得推廣應(yīng)用。
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(本文編輯:陸 瑩)
Quality Analysis and Processing ofWasteW ater in Non-bypassW et Flue Gas Desulphurization
HU Song-ru1, CUIYa-bing2,WANGWan-lin2
(1.Zhejiang Provincial Energy Group Co., Ltd, Hangzhou 310014, China;2.Z(P)EPC Electric Power Research Institute, Hangzhou 310014, China)
This paper analyzes quantity and quality of waste water from non-bypass WFGD system and expoundsmajor waste water processingmethods both here and abroad.In Jiaxing Power Plant, a test of dosage adjustment is carried out.In combination with the filed commissioning,the paper proposes an improved processing method of waste water from non-bypass FGD system,offering reference to waste water processing in the present non-bypass FGD system.
non-bypass desulphurization;wastewater; processing;improvement
X701.3
: B
: 1007-1881(2012)11-0061-04
2012-08-31
胡松如(1957-), 男, 浙江慈溪人, 高級(jí)工程師,從事電力生產(chǎn)管理和研究工作。