江紅偉
中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽(yáng)分公司,河南洛陽(yáng) 471012
中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽(yáng)分公司的4×104m3/h制氫裝置是油品質(zhì)量升級(jí)改造項(xiàng)目第一階段實(shí)施工程。制氫裝置產(chǎn)氫設(shè)計(jì)能力4×104Nm3/h,操作彈性50%~110%,年開(kāi)工時(shí)數(shù)為8400小時(shí)。裝置主要由原料升壓、脫硫、轉(zhuǎn)化、中溫變換、PSA及熱回收及產(chǎn)汽系統(tǒng)組成,采用洛陽(yáng)石化工程公司低能耗輕烴蒸汽轉(zhuǎn)化技術(shù),提純部分采用變壓吸附(PSA)技術(shù)。制氫裝置于2009年5月19日建成投產(chǎn),穩(wěn)定運(yùn)行于2011年9月,后進(jìn)行停工大檢修。由于生產(chǎn)任務(wù)需要,制氫裝置中間共經(jīng)歷了四開(kāi)三停,在多次的開(kāi)工過(guò)程中,暴露出很多問(wèn)題,有部分問(wèn)題至今未解決。希望對(duì)其他制氫裝置有一定借鑒意義。
吹掃過(guò)程中首先是能耗問(wèn)題,由于裝置的吹掃需要消耗大量的能源,正常來(lái)講需要大量的氮?dú)?,為了?jié)約能源,增加了非凈化風(fēng)至氮?dú)夤芫€的跨線,采用DN80的臨時(shí)管線,用于加氫、制氫裝置的吹掃,有效降低了氮?dú)獾南摹?/p>
2.1.1 廢熱鍋爐換熱器內(nèi)部雜物
廢熱鍋爐E6101的管束內(nèi)部有雜物,吹掃過(guò)程中無(wú)法將其清理干凈。為此制作了一根帶手閥的短鋼管,用膠皮管連接非凈化風(fēng)管線,安排專人進(jìn)入E6101東側(cè)人孔內(nèi),逐根進(jìn)行吹掃。吹掃結(jié)果發(fā)現(xiàn)管束內(nèi)部殘存了較多的陶瓷襯管和廢石棉塊,安排人員從東側(cè)集合管進(jìn)入E6101西側(cè)封頭內(nèi)部進(jìn)行了清理。
2.1.2 分水部分管線吹掃
轉(zhuǎn)化爐出口至第三分水罐V6105的管線管徑較大,最大DN400,最小DN300,由于管線布置緊湊,沒(méi)有合適位置安裝爆破板,無(wú)法進(jìn)行爆破吹掃。而且用于吹掃的氮?dú)夤芫€較細(xì)DN40,沒(méi)有足夠的氣量,造成該處管線難以吹掃干凈。解吸氣管線存在同樣問(wèn)題,管徑DN700,沒(méi)有足夠氣量來(lái)進(jìn)行吹掃。
為此,考慮將變壓吸附的吸附塔作為緩沖罐,通過(guò)程控閥控制氣量,對(duì)轉(zhuǎn)化爐至第三分水罐管線和解吸氣管線進(jìn)行吹掃。在PSA程控閥及程序調(diào)試完成后,首先對(duì)PSA各管線用非凈化風(fēng)進(jìn)行了吹掃,發(fā)現(xiàn)其吹掃效果比爆破吹掃好。PSA系統(tǒng)處理干凈后,引非凈化風(fēng)對(duì)中變分水部分進(jìn)行了分段吹掃,起始的吹掃壓力較低,從0.1MPa起始,逐步升高吸附塔壓力,打開(kāi)程控閥,大量氣體通過(guò)管線,吹掃效果較好。同樣對(duì)解吸氣管線進(jìn)行了吹掃,從解吸氣管線中清理出來(lái)大量的銹渣。
2.2.1 法蘭泄漏
氣密過(guò)程中發(fā)現(xiàn):除鹽水第一預(yù)熱器E6103管程本體法蘭、原料氣第一預(yù)熱器E6113管程法蘭、蒸汽過(guò)熱段除氧水注入法蘭、中變反應(yīng)器R6103安全閥本體法蘭等處的法蘭腐蝕嚴(yán)重,轉(zhuǎn)化爐頂部2個(gè)法蘭密封槽內(nèi)部發(fā)現(xiàn)傷痕,已經(jīng)無(wú)法正常密封。對(duì)幾處法蘭密封槽進(jìn)行了研磨,及時(shí)解決了隱患。
2.2.2 設(shè)備本體缺陷
中變氣第二分水罐V6103人孔本體法蘭工藝孔泄漏,打開(kāi)人孔檢查,發(fā)現(xiàn)人孔接筒復(fù)合板結(jié)構(gòu)中三道環(huán)焊縫中的一道存在八點(diǎn)缺陷(氣孔和裂紋),及時(shí)進(jìn)行環(huán)焊縫的補(bǔ)焊,經(jīng)對(duì)本體法蘭氣密試驗(yàn)后,檢驗(yàn)合格。在氣密中發(fā)現(xiàn)多個(gè)手閥本體有缺陷,發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,及時(shí)進(jìn)行更換。
2.2.3 手閥內(nèi)漏
在氣密時(shí)發(fā)現(xiàn)較多截止閥存在內(nèi)漏現(xiàn)象,循環(huán)水線、工藝管線、蒸汽管線、燃料氣管線上的閥門(mén)存在內(nèi)漏,針對(duì)這種情況,對(duì)內(nèi)漏的閥門(mén)進(jìn)行維修并試壓,但是生產(chǎn)過(guò)程中還是發(fā)現(xiàn)有部分閥門(mén)存在內(nèi)漏。
2.3.1 轉(zhuǎn)化爐爐管焊瘤未處理
在轉(zhuǎn)化劑裝填前,首先使用內(nèi)窺鏡對(duì)轉(zhuǎn)化爐管內(nèi)部進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)D34內(nèi)部有一根鐵絲, C19內(nèi)部有異物進(jìn)行了處理。B29內(nèi)部6.5m和10.5m處有焊瘤未經(jīng)打磨,用外徑89mm的鋼管無(wú)法通過(guò),協(xié)調(diào)廠家用風(fēng)動(dòng)砂輪對(duì)該處進(jìn)行了打磨處理,處理過(guò)程中振動(dòng)很小,對(duì)其它爐管內(nèi)催化劑沒(méi)有不良影響,經(jīng)過(guò)塞規(guī)檢查合格后進(jìn)行了催化劑的裝填工作。
2.3.2 保溫塞不合格
在進(jìn)行轉(zhuǎn)化爐保溫塞裝填過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)保溫塞的質(zhì)量同其它廠家的不同,聯(lián)系相關(guān)單位進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)化爐設(shè)計(jì)人員和廠家人員的共同確認(rèn),認(rèn)為該批保溫塞沒(méi)有按照設(shè)計(jì)要求采用高鋁纖維真空成型工藝制作,并且沒(méi)有進(jìn)行1000℃高溫?zé)Y(jié)(該公司采用的是澆注成型,材料內(nèi)有部分顆粒狀物質(zhì),用水為自來(lái)水,進(jìn)行了70℃烘干,其中含有對(duì)轉(zhuǎn)化催化劑及轉(zhuǎn)化爐管都危害的氯離子),因此對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行了退貨處理。
組織人員對(duì)新保溫塞進(jìn)行了徹底吹掃,保證安裝過(guò)程中不會(huì)有高鋁纖維漏到催化劑表面的現(xiàn)象。在安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有1/3的保溫塞形狀不合格,不能裝入轉(zhuǎn)化爐管內(nèi)部,在打磨后安裝到位。
2.3.3 調(diào)節(jié)閥存在問(wèn)題
在轉(zhuǎn)化進(jìn)行配入蒸汽后,配汽閥FV4202及原料氣預(yù)熱溫控閥TV4101溫度逐步上升,在升溫過(guò)程中出現(xiàn)調(diào)節(jié)閥卡死現(xiàn)象,對(duì)轉(zhuǎn)化爐蒸汽的配入和爐膛溫度的調(diào)整都造成了極大的困難。這二個(gè)調(diào)節(jié)閥均為先導(dǎo)籠式調(diào)節(jié)閥,內(nèi)部閥籠與閥體間隙不足,是造成調(diào)節(jié)閥卡死的根本原因,聯(lián)系廠家對(duì)閥的制造過(guò)程進(jìn)行了回溯查找,發(fā)現(xiàn)間隙沒(méi)有滿足設(shè)計(jì)要求,在進(jìn)行車削后雖能正常調(diào)節(jié)。但是造成間隙過(guò)大,閥關(guān)閉后無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)的密封等級(jí)。
開(kāi)車過(guò)程中發(fā)現(xiàn)廢熱鍋爐出口調(diào)節(jié)閥TV4202卡死,中變反應(yīng)器入口溫度無(wú)法調(diào)整,因此在催化劑干燥結(jié)束后,停止開(kāi)車程序進(jìn)行處理。對(duì)閥進(jìn)行拆解后發(fā)現(xiàn),閥桿與閥座之間間隙偏小,不符合設(shè)計(jì)要求,在升溫過(guò)程中造成膨脹量超過(guò)間隙大小,造成閥桿與閥座卡死。聯(lián)系廠家對(duì)閥的制造過(guò)程進(jìn)行了回溯查找,發(fā)現(xiàn)間隙沒(méi)有滿足設(shè)計(jì)要求,在進(jìn)行車削加工安裝后,恢復(fù)開(kāi)工程序。
2.4.1 轉(zhuǎn)化爐配重不合理
在進(jìn)行TV4202處理降溫過(guò)程中,發(fā)生了北側(cè)第四個(gè)重錘脫硫現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)由于在施工過(guò)程中上部橫梁的槽鋼切割不到位,造成重錘上移過(guò)程卡在突出部位,鋼絲繩拉斷重錘脫落。處理方法是安排人員對(duì)該處進(jìn)行切割整改。
2.4.2 中壓汽包液位顯示偏差大
中壓汽包V6106液位計(jì)有兩臺(tái),一臺(tái)為導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì),另一臺(tái)為平衡容器液位計(jì)。發(fā)現(xiàn)V6106安裝后水平度不夠,東側(cè)安裝位置較西側(cè)高,造成東側(cè)液位計(jì)在45%時(shí),西側(cè)液位在76%,汽包液位聯(lián)鎖無(wú)法投用。聯(lián)系儀表人員多次調(diào)校,儀表人員認(rèn)為是液位計(jì)的安裝問(wèn)題,液位計(jì)本身的指示正確,這個(gè)問(wèn)題還沒(méi)有更好的解決方法。
2.4.3 低溫段空氣預(yù)熱器腐蝕
開(kāi)工生產(chǎn)時(shí)低溫段空氣預(yù)熱器前后差壓達(dá)1.22kPa,原設(shè)計(jì)煙氣側(cè)差壓為200Pa,實(shí)際差壓值明顯過(guò)高。造成低溫段空氣預(yù)熱器前后差壓過(guò)大的原因可能有:一是低溫空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)不通,即堵塞。二是低溫空氣經(jīng)空氣預(yù)器泄漏,鼓風(fēng)機(jī)出口空氣直接短路至煙氣側(cè)。
在裝置停工消塊時(shí),利用風(fēng)機(jī)對(duì)空氣預(yù)熱器試漏,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)明顯泄漏現(xiàn)象,在煙氣出口的波紋板片上發(fā)現(xiàn)有大量的黃綠灰色腐蝕掛物,分析成分初步判斷為硫酸亞鐵,證明為空氣預(yù)熱器產(chǎn)生露點(diǎn)腐蝕。在開(kāi)工轉(zhuǎn)化爐烘爐過(guò)程中、需要經(jīng)歷低溫運(yùn)行階段,在此階段中,由于燃料氣硫含量超出設(shè)計(jì)值(200ppm),就會(huì)引起露點(diǎn)腐蝕和腐蝕物的出現(xiàn),造成空預(yù)器堵塞。
一方面提高排煙溫度,提高提高空預(yù)器入口的空氣溫度;另一方面更換耐腐蝕材料的預(yù)熱器,改造成本比較高。
2.4.4 吸附塔絲網(wǎng)安裝設(shè)計(jì)不合理
吸附塔入口擴(kuò)散器上安裝有多層絲網(wǎng),出口收集器上有兩層絲網(wǎng)。底部絲網(wǎng)是安裝的關(guān)鍵,要求鋪平鋪實(shí),絲網(wǎng)不能有破損,否則在交變應(yīng)力作用下容易發(fā)生斷裂造成吸附劑跑損。吸附塔及吸附劑的設(shè)計(jì)壽命為20年,一旦處理不好發(fā)生泄漏,則需要將吸附劑全部抽出再進(jìn)行絲網(wǎng)的更換,將要付出沉重的代價(jià),這樣的事情在其它煉廠曾經(jīng)發(fā)生過(guò)。發(fā)現(xiàn)吸附塔底的絲網(wǎng)設(shè)計(jì)安裝不合理,原設(shè)計(jì)整張絲網(wǎng)鋪在錐臺(tái)面上,造成絲網(wǎng)在臺(tái)面上根本無(wú)法按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行鋪設(shè)。處理措施:對(duì)吸附塔內(nèi)的入口擴(kuò)散器結(jié)構(gòu)進(jìn)行整改,將入口擴(kuò)散器焊接在底部,原設(shè)計(jì)的不銹鋼螺栓改為碳鋼雙頭螺柱,絲網(wǎng)改為扇形結(jié)構(gòu)進(jìn)行鋪設(shè),解決了絲網(wǎng)鋪設(shè)的難題。
制氫裝置在開(kāi)車過(guò)程中遇到一些難解決的問(wèn)題,在洛陽(yáng)設(shè)計(jì)院、生產(chǎn)廠商和車間的共同努力下基本都得到了有效解決。對(duì)于制氫裝置的建設(shè)和首次開(kāi)工,有幾個(gè)方面需要多加關(guān)注:
1)工藝設(shè)計(jì)、配管設(shè)計(jì)要考慮到正常生產(chǎn)的需要,特別是細(xì)節(jié)問(wèn)題的考慮;2)在建設(shè)期間要加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)與施工的對(duì)照,避免發(fā)現(xiàn)施工不合設(shè)計(jì)要求的現(xiàn)象;3)烘爐、煮爐期間要進(jìn)行配汽試運(yùn)行,將一些可能出現(xiàn)問(wèn)題解決在投料開(kāi)車之前。
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