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      高溫高頻率降雨地區(qū)碾壓混凝土施工技術(shù)研究——馬來(lái)西亞班谷大壩工程碾壓混凝土施工綜述

      2012-08-15 02:42:50談海斌夏國(guó)文龔建輝
      湖南水利水電 2012年5期
      關(guān)鍵詞:倉(cāng)面壩段皮帶機(jī)

      談海斌 夏國(guó)文 龔建輝

      (中國(guó)水利水電第八工程局有限公司 長(zhǎng)沙市 410007)

      1 工程概況

      班谷大壩位于馬來(lái)西亞砂撈越州,系市政引水工程,其目的是為下游巴圖水廠解決古晉市區(qū)用水缺乏與水質(zhì)問(wèn)題。大壩底部高程為EL.24 m,最大壩高為62.2 m,共分為 13個(gè)壩段,壩段長(zhǎng)度(12.56~23)m不等,壩頂總長(zhǎng)度為271.79 m。大壩碾壓混凝土約138 742 m3,標(biāo)號(hào)為C15,最大骨料粒徑60 mm。項(xiàng)目2008年3月1日開(kāi)工,2010年12月6日完工。第一倉(cāng)混凝土于2009年6月23日開(kāi)澆,2010年5月14日混凝土全部澆筑完成。

      2 科研內(nèi)容和成果

      2.1 混凝土原材料選擇

      水泥選自當(dāng)?shù)谻MS水泥廠生產(chǎn)的普通硅酸鹽水泥,其能滿足馬來(lái)西亞MS 522及美國(guó)ASTM C150Ⅰ類(lèi)水泥標(biāo)準(zhǔn)要求。粉煤灰選自當(dāng)?shù)豐ejingkat火電廠燃煤產(chǎn)生,由Gobel Industry公司收集處理,符合英國(guó)BS3892和美國(guó)ASTM C618 F類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。外加劑采用中國(guó)江蘇博特生產(chǎn)的JM~Ⅱ緩凝高效減水復(fù)合型干粉外加劑,在拌和系統(tǒng)配制成適當(dāng)濃度的溶液使用。拌和用水取自壩址處河水。經(jīng)檢驗(yàn)符合馬來(lái)西亞MS28∶1985關(guān)于混凝土拌和用水要求。砂石骨料取自標(biāo)書(shū)指定的采石場(chǎng),巖石為石灰?guī)r。

      2.2 混凝土配合比設(shè)計(jì)

      2.2.1 概 述

      根據(jù)標(biāo)書(shū)要求,試驗(yàn)要分階段進(jìn)行,待取得第一階段91天試驗(yàn)結(jié)果后才開(kāi)展第二階段試驗(yàn);且碾壓混凝土正式開(kāi)澆之前75天須做工藝試驗(yàn),所以試驗(yàn)時(shí)間需要6~7個(gè)月。在采石場(chǎng)征地未及時(shí)解決、無(wú)法取料的情況下,為盡快開(kāi)展試驗(yàn),項(xiàng)目研究人員經(jīng)多次與監(jiān)理及主包商溝通,從古晉購(gòu)買(mǎi)與班谷采石場(chǎng)巖石品質(zhì)相近的混合料,經(jīng)試驗(yàn)室人工篩分成所需的各級(jí)粗骨料,砂則用商品骨料運(yùn)至巴貢加工成人工砂,然后進(jìn)行試驗(yàn)。在取得班谷采石場(chǎng)骨料后再進(jìn)行復(fù)核試驗(yàn)。

      第一階段試驗(yàn)結(jié)果表明,所有混凝土配合比的強(qiáng)度都滿足設(shè)計(jì)要求,且非常高,膠凝材料的用量可以減少。為此研究人員積極與設(shè)計(jì)方溝通,說(shuō)服其突破英美規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的束縛,接受和采用中國(guó)規(guī)范,融合中西規(guī)范進(jìn)行碾壓混凝土配合比優(yōu)化。在滿足混凝土強(qiáng)度的前提下,盡可能地降低水泥用量同時(shí)控制膠凝材料總量。這樣不但可以降低工程成本,也可以減小由于大體積混凝土內(nèi)部水化熱過(guò)高而產(chǎn)生溫度裂縫的風(fēng)險(xiǎn)。在征得監(jiān)理的同意后,我們?cè)诘诙A段的試驗(yàn)中盡可能地采用膠凝材料用量盡量少、粉煤灰摻量盡量高的試驗(yàn)方案。同時(shí)為縮短試驗(yàn)時(shí)間,我們提議在取得第一階段試驗(yàn)的28天成果后即開(kāi)始第二階段試驗(yàn)。通過(guò)艱難溝通,監(jiān)理同意提前開(kāi)展第二階段試驗(yàn)。

      2.2.2 配合比設(shè)計(jì)試驗(yàn)方案

      (1)水膠比。試驗(yàn)方法是先給定幾種膠凝材料用量,加入適當(dāng)?shù)乃M(jìn)行攪拌,得到規(guī)定的稠度并成型,在指定的齡期進(jìn)行抗壓試驗(yàn),再根據(jù)所得強(qiáng)度選擇最接近于設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)的,調(diào)整膠凝材料用量進(jìn)行復(fù)核試驗(yàn),如此反復(fù),直接找到滿意的配合比。

      (2)骨料級(jí)配。標(biāo)書(shū)要求粗骨料按粒徑分為(60~20)mm,(20~10)mm,(10~5)mm 三個(gè)等級(jí)。 如果這樣分類(lèi),則 (60~20)mm的大石用量會(huì)很多,(20~10)mm的中石會(huì)很少,給砂石系統(tǒng)生產(chǎn)平衡性帶來(lái)非常不利的影響,況且大石內(nèi)粒徑差異太大,容易造成比較嚴(yán)重的分離;雖然中、小石粒徑跨度小,對(duì)減少分離有利,但分類(lèi)過(guò)細(xì),將給砂石生產(chǎn)帶來(lái)許多困難。因此我們建議粗骨料按粒徑分為(60~40)mm,(40~20)mm,(20~5)mm 三種骨料,經(jīng)過(guò)與監(jiān)理的艱難溝通,終于取得他們的同意。

      (3)粗骨料的大、中、小石按不同比例混合,檢測(cè)各混合料的松散和緊密容重,選用容重最大的加入不同比例的細(xì)骨料,檢測(cè)松散和緊密容重,對(duì)容重最大的進(jìn)行篩分,確保組合后的級(jí)配符合相關(guān)要求。

      (4) 稠度。 (10~20)s的 Vc 值,混凝土拌和物會(huì)很干硬,經(jīng)皮帶薄層長(zhǎng)距離運(yùn)輸及幾次高處跌落后易造成骨料分離,混凝土太過(guò)干硬也不易碾壓密實(shí)且有的地方由于骨料集中而使混凝土壩體不均勻,使壩體內(nèi)部各處物理力學(xué)及熱學(xué)性能差異而產(chǎn)生應(yīng)力集中,也不利于層間結(jié)合。因此在配合比設(shè)計(jì)階段盡可能采用允許Vc值的下限。

      (5)混凝土凝結(jié)時(shí)間。為適應(yīng)高溫多雨的特點(diǎn),需要適當(dāng)延長(zhǎng)混凝土凝結(jié)時(shí)間,保證層間結(jié)合,盡量避免出現(xiàn)施工冷縫?;炷僚浜媳仍囼?yàn)時(shí)確定初凝時(shí)間不少于10 h,終凝時(shí)間不少于20 h,后在施工時(shí)再根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了優(yōu)化。

      最終批準(zhǔn)的施工配合比見(jiàn)表1。

      2.3 施工設(shè)備選型

      設(shè)備主要根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃(混凝土澆筑高峰時(shí)段為2009年5月至2010年1月)、混凝土高峰強(qiáng)度(23000m3/月)、同時(shí)考慮最大倉(cāng)面面積(為2 558 m2)來(lái)配置。配備的主要碾壓混凝土施工設(shè)備見(jiàn)表2。

      表1 碾壓混凝土施工配合比表

      表2 碾壓混凝土主要施工設(shè)備表

      監(jiān)理原要求配置真空汽車(chē)泵作為雨后倉(cāng)面內(nèi)的排水設(shè)備,但由于工程規(guī)模小,配置真空汽車(chē)泵利用率不高且成本昂貴,最終我們說(shuō)服他們接受了采用真空吸水泵及其它排水方法。由于分塊后倉(cāng)面變小,原計(jì)劃用的倉(cāng)面儲(chǔ)漿車(chē)也沒(méi)用。

      2.4 混凝土分層分塊及澆筑方法研究

      因9#~13#壩段的開(kāi)挖已先于其它壩段開(kāi)挖并于2009年5月初完成。為了避免因上游庫(kù)區(qū)移民問(wèn)題影響大壩整體澆筑上升施工進(jìn)度,研究人員積極說(shuō)服設(shè)計(jì)單位接受大壩分左右壩段澆筑的建議:9#~13#壩段先澆筑;1#~8#壩段待截流、基坑開(kāi)挖及找平混凝土完成后再澆筑。這樣9#~13#壩段在截流前即可施工,截流后左右兩個(gè)大塊可交替上升,降低了混凝土的最大入倉(cāng)強(qiáng)度,加快了施工進(jìn)度,節(jié)約了成本。分層結(jié)合當(dāng)?shù)囟嘤甑臍夂驐l件,不利于連續(xù)上升,同時(shí)考慮工程規(guī)模較小,配置翻升模板成本過(guò)高,且3×3.3 m懸臂模板便于從巴貢工程調(diào)配,故澆筑分層絕大部分按照3 m考慮。

      經(jīng)分塊后的最大倉(cāng)面面積為2 558 m2。采用平層法澆筑時(shí)的最大入倉(cāng)強(qiáng)度為115 m3/h,而拌合樓的碾壓混凝土生產(chǎn)能力為120 m3/h,皮帶機(jī)的輸送能力為225 m3/h,因此全部采用平層法澆筑。碾壓混凝土攤鋪厚度為350 mm/層,壓實(shí)后為300 mm/層。

      2.5 混凝土入倉(cāng)方式研究

      針對(duì)壩區(qū)高溫的特點(diǎn),入倉(cāng)方式主要考慮要快捷,減少混凝土在運(yùn)輸過(guò)程中的溫升,同時(shí)考慮成本、澆筑強(qiáng)度等。研究人員重點(diǎn)比較了汽車(chē)直接入倉(cāng)和皮帶機(jī)入倉(cāng),最終采用皮帶機(jī)入倉(cāng);然后分析了二期皮帶機(jī)改線的多種布置線路,重點(diǎn)比較了布置在大壩上游面(即壩軸線處)與布置在壩頂兩種方案,最終采用將后期皮帶機(jī)布置在壩頂?shù)姆桨浮?/p>

      皮帶機(jī)寬650 mm,帶速2.5m/s,輸送量225m3/h,傾角0°或±6°,電機(jī)功率7.5kW或 11 kW,其頂部設(shè)置遮陽(yáng)防雨棚。皮帶機(jī)根據(jù)壩區(qū)的地形并結(jié)合混凝土拌和系統(tǒng)的位置布置在右岸上游,共6條皮帶機(jī),其中1#~4#為固定式皮帶機(jī),布置在大壩上游0~004.00樁號(hào);5#為整體移動(dòng)式皮帶機(jī),用于1#~8#壩段碾壓混凝土入倉(cāng);6#也是整體移動(dòng)式皮帶機(jī),用于9#~13#壩段碾壓混凝土入倉(cāng)。

      當(dāng)皮帶機(jī)間高差大于10 m時(shí),在中間加下料溜管、緩降溜管、緩降器,防止骨料分離;當(dāng)皮帶機(jī)間高差大于5 m時(shí),在中間加下料溜管及緩降器,防止骨料分離;當(dāng)皮帶機(jī)間高差大于1.5 m小于5 m時(shí),在中間加下料溜管,防止骨料分離。

      大壩各部位碾壓混凝土施工的皮帶機(jī)詳細(xì)布置如下:

      (1)9#~13#壩段EL76.10 m以下入倉(cāng)方式為:皮帶機(jī)+集料斗+緩降溜管+自卸汽車(chē)。運(yùn)輸路徑為:1#皮帶機(jī)→2#皮帶機(jī)→3#皮帶機(jī)→6#皮帶機(jī)→自卸汽車(chē)倉(cāng)內(nèi)轉(zhuǎn)料。

      (2)1#~8#壩段 EL27.00 m 以下入倉(cāng)方式為:皮帶機(jī)+集料斗+緩降溜管+自卸汽車(chē)。運(yùn)輸路徑為:1#皮帶機(jī)→2#皮帶機(jī)→3#皮帶機(jī)→4#皮帶機(jī)→5#皮帶機(jī)→6#皮帶機(jī)→自卸汽車(chē)倉(cāng)內(nèi)轉(zhuǎn)料。

      (3)1#~8#壩段 EL27.00 m~EL.45.50 m 入倉(cāng)方式為:皮帶機(jī)+集料斗+緩降溜管+自卸汽車(chē)。運(yùn)輸路徑為:1#皮帶機(jī)→2#皮帶機(jī)→3#皮帶機(jī)→4#皮帶機(jī)→5#皮帶機(jī)→自卸汽車(chē)倉(cāng)內(nèi)轉(zhuǎn)料。

      (4)1#~8#壩段 EL45.50 m~EL.76.10 m 入倉(cāng)方式為:此時(shí)9#~13#壩段先澆完成,將“一期”布置的皮帶機(jī)移至9#~13#壩段頂部,然后在1#~8#壩段設(shè)計(jì)溜筒和緩降器。運(yùn)輸路徑為:5#皮帶機(jī)→6#皮帶機(jī)→2#皮帶機(jī)→8#皮帶機(jī)→自卸汽車(chē)倉(cāng)內(nèi)轉(zhuǎn)料。

      (5)左岸EL76.10 m以上入倉(cāng)方式為:自卸汽車(chē)+集料斗+溜管+自卸汽車(chē)。運(yùn)輸路徑為:5#皮帶機(jī)→6#皮帶機(jī)→2#皮帶機(jī)→3#皮帶機(jī)→4#皮帶機(jī)→8#皮帶機(jī)→自卸汽車(chē)倉(cāng)內(nèi)轉(zhuǎn)料。

      2.6 高溫多雨條件下碾壓混凝土施工方法研究

      2.6.1 高溫條件下的施工方法

      班谷大壩地處高溫地區(qū),全年年平均氣溫24℃左右,最高氣溫可達(dá)35℃。標(biāo)書(shū)規(guī)定的該工程碾壓混凝土入倉(cāng)溫度不超過(guò)30℃。根據(jù)氣溫統(tǒng)計(jì)資料及砂石骨料溫度,按相關(guān)溫控公式計(jì)算,最高入倉(cāng)溫度出現(xiàn)在5月份,為29.53℃,低于標(biāo)書(shū)規(guī)定的30℃。但前提是砂石骨料的溫度必須控制在允許范圍內(nèi),混凝土配合比的對(duì)控制入倉(cāng)溫度也十分關(guān)鍵。根據(jù)上述理論,我們主要從砂石系統(tǒng)骨料、拌和系統(tǒng)調(diào)節(jié)料倉(cāng)及各種供水管路、碾壓混凝土供料皮帶機(jī)的遮陽(yáng)及倉(cāng)面噴霧等方面采取了如下溫控措施:

      (1)錯(cuò)開(kāi)高溫時(shí)段,選擇在傍晚開(kāi)倉(cāng),充分利用夜間溫度較低的時(shí)段進(jìn)行混凝土澆筑。

      (2)加大砂石骨料的堆積厚度,并在砂倉(cāng)上搭設(shè)雨棚,降低砂石骨料的自然溫度。

      (3)骨料倉(cāng)制作遮陽(yáng)棚,避免太陽(yáng)直曬,降低骨料倉(cāng)內(nèi)的骨料溫度。

      (4)在混凝土運(yùn)輸過(guò)程中加保溫設(shè)施,即在皮帶機(jī)設(shè)遮陽(yáng)棚,減少因太陽(yáng)直射引起混凝土溫度回升及VC值損失。

      (5)在倉(cāng)面上布置2臺(tái)沖毛機(jī)移動(dòng)噴霧,每隔2 h噴一次霧,保持倉(cāng)面濕潤(rùn),降低倉(cāng)面的溫度,減少水份蒸發(fā),防止混凝土表面失水,改善混凝土層間結(jié)合性能。

      (6)在滿足混凝土其它性能要求的前提下,盡可能提高粉煤灰摻量降低混凝土的水化溫升從而降低大壩產(chǎn)生溫度裂縫的風(fēng)險(xiǎn)。

      2.6.2 多雨條件下的施工方法

      班谷壩區(qū)氣候一般4~10月為旱季,11月~次年3月為雨季。壩址處降雨量大,年平均降雨量達(dá)4092.6 mm;降雨頻繁,年平均降雨天數(shù)達(dá)246天。對(duì)多雨條件下的碾壓混凝土施工方法 (包括施工時(shí)遇到暴雨如何處理,倉(cāng)面排水與防雨的方法,雨后恢復(fù)施工的程序等),進(jìn)行了比較深入的研究,取得了以下經(jīng)驗(yàn):

      (1)正常施工時(shí)倉(cāng)面沿垂直水流方向(即順壩軸線方向)依次按條帶攤鋪(條帶寬度要適宜,能夠滿足卸料及平倉(cāng)即可,宜為兩個(gè)碾壓條帶寬),條帶應(yīng)清晰、順直。攤鋪應(yīng)從上游條帶依次往下游條帶推進(jìn),以保證下雨時(shí)沿上下游方向所排的雨水不至于浸泡到未壓實(shí)好的碾壓混凝土。平倉(cāng)時(shí)條帶前端推成斜面,便于自卸汽車(chē)倒退進(jìn)料。平倉(cāng)機(jī)只需留出卸料位置即可,碾壓機(jī)要做到及時(shí)跟進(jìn)碾壓,平倉(cāng)完一部分就碾壓一部分。變態(tài)混凝土也應(yīng)及時(shí)跟進(jìn),出來(lái)一部分就施工一部分,以盡快提供碾壓工作面。若變態(tài)混凝土未施工完,碾壓時(shí)可先將變態(tài)混凝土旁的條帶先預(yù)留出來(lái),碾壓第二個(gè)條帶,待變態(tài)混凝土施工完一部分就跟進(jìn)碾壓一部分。

      (2)在降雨強(qiáng)度<2.5 mm/h的條件下,采取了以下措施繼續(xù)施工:

      適當(dāng)加大攪拌樓機(jī)口拌和物Vc值,適當(dāng)減小水灰比;卸料后立即平倉(cāng)、碾壓,或采用防雨布覆蓋;做好倉(cāng)面排水,以免積水浸入碾壓混凝土中。

      (3)當(dāng)降雨強(qiáng)度≥2.5 mm/h時(shí),立即通知拌和樓停止生產(chǎn),若時(shí)間來(lái)得及,則處理完料斗內(nèi)混凝土料,若時(shí)間不允許,則倉(cāng)面立即停止進(jìn)料,并迅速完成倉(cāng)面內(nèi)尚未進(jìn)行的卸料、平倉(cāng)、碾壓等作業(yè)。平倉(cāng)時(shí)要求攤鋪條帶前端推成不陡于1∶4的斜坡面,以便于將所有混凝土能夠碾壓壓實(shí)。碾壓時(shí)不必再按正常施工程序來(lái)碾壓,而采用高速檔帶振進(jìn)行快速碾壓,先封閉碾壓混凝土表面防止雨水下滲,碾壓遍數(shù)減少一半,把所有未碾壓區(qū)按此要求完成碾壓后再進(jìn)行補(bǔ)碾以達(dá)到設(shè)計(jì)壓實(shí)度。快速完成變態(tài)混凝土的施工,否則快速用雨布遮蓋,盡量不要遺留混凝土受雨水浸泡,然后邊揭雨布邊完成振搗。

      (4)對(duì)已碾好的倉(cāng)面因汽車(chē)在運(yùn)料過(guò)程中行駛所留下的痕跡,也要用碾壓機(jī)快速收平,然后才能用雨布覆蓋。

      (5)對(duì)已碾壓好的倉(cāng)面采用雨布遮蓋,雨布順?biāo)鞣较虼罱?,利于排水,并用重物壓住雨布,防止大風(fēng)將其吹開(kāi)。

      (6)施工時(shí)靠岸坡側(cè)變態(tài)混凝土區(qū)要低于同層施工層面,利于排岸坡側(cè)外來(lái)水,否則用三角扒在變態(tài)混凝土區(qū)掏一條排水槽,并將下游靠岸坡處小模板 (立模時(shí)考慮到排水需要而有準(zhǔn)備地在此位置用小模板)拆除作為排水通道。同時(shí)在岸坡合適位置修建臨時(shí)截水溝,盡量將岸坡來(lái)水直接排向壩體外。

      (7)對(duì)于溫縫面,水泥煤灰凈漿的鋪灑速度要與碾壓混凝土的攤鋪速度相適應(yīng),不宜將一個(gè)長(zhǎng)條帶一次鋪灑完畢,防止混凝土料來(lái)不及覆蓋水泥煤灰凈漿造成水泥煤灰凈漿凝固或被雨水沖刷的現(xiàn)象發(fā)生。

      (8)雨后處理。

      ① 雨布按從上游往下游方向揭開(kāi),利于雨布上積水直接排向下游側(cè)。

      ② 自卸汽車(chē)和碾壓機(jī)的移動(dòng)會(huì)混合水和混凝土。因此必須先將倉(cāng)面的積水清除后,設(shè)備才可在倉(cāng)面內(nèi)行駛。倉(cāng)面清除積水的方法:對(duì)于已經(jīng)終凝的混凝土,人工用掃帚清掃倉(cāng)面的積水或含有積水的未壓實(shí)混凝土。對(duì)未終凝的混凝土表面,用真空自卸汽車(chē)和200 mm直徑吸管從上游往下游依次掃除混凝土表面積水及浮漿;此時(shí)人工用掃帚清掃倉(cāng)面的積水或含有積水的未壓實(shí)混凝土是不被建議的,因水會(huì)混合混凝土表面的漿液從而使清潔工作更加困難。同時(shí)皮帶機(jī)及停在露天運(yùn)送混凝土的汽車(chē)車(chē)箱內(nèi)的積水也需清除。一定要將足夠大區(qū)域的積水先清理完畢才可恢復(fù)澆筑,否則恢復(fù)澆筑后的碾壓混凝土因?yàn)闈仓俣瓤煊诜e水排除速度而不得不重復(fù)地被停止直到混凝土表面的水完全被清除。一般該清理范圍應(yīng)該足夠應(yīng)付至少2h的碾壓混凝土的澆筑。一旦恢復(fù)澆筑后再?gòu)?qiáng)迫停止?jié)仓赃M(jìn)行清理工作是很困難的。因?yàn)榛謴?fù)澆筑后勞動(dòng)力將忙于碾壓混凝土的澆筑、變態(tài)混凝土施工及分離骨料的分散處理等工作。

      ③ 倉(cāng)面已覆蓋未碾壓的混凝土尚未初凝時(shí),趕緊補(bǔ)碾;漏碾且已初凝而無(wú)法恢復(fù)碾壓或振搗者,以及有被雨水嚴(yán)重浸入者,應(yīng)予清除。暴露于雨中且未被碾壓的整個(gè)坯層混凝土(一般為30 cm)都必須挖除。任何因自卸汽車(chē)車(chē)輪,碾壓機(jī)或掃帚原因而粘附在倉(cāng)面的漿糊狀物質(zhì)須被清除。

      ④ 對(duì)于靠岸坡側(cè)雨水沖至倉(cāng)面的泥漿等外來(lái)雜物要求清理干凈。

      ⑤ 對(duì)于已損失灰漿而骨料集中的碾壓混凝土(含變態(tài)混凝土),因此部分被水浸泡應(yīng)將此部分(包括骨料與積水)清除。

      ⑥ 當(dāng)降雨量小于2.5 mm/h時(shí),并持續(xù)30 min以上,則可開(kāi)始對(duì)倉(cāng)面的積水進(jìn)行清理,做好恢復(fù)施工的準(zhǔn)備,倉(cāng)面清理完成后可恢復(fù)施工。

      ⑦ 雨后碾壓混凝土的Vc值適當(dāng)調(diào)大至15 s左右。

      此外,項(xiàng)目研究人員就降雨量對(duì)混凝土的影響也進(jìn)行了試驗(yàn)研究,模擬不同縫面的結(jié)合強(qiáng)度和不同雨量降在沒(méi)來(lái)得及碾壓和覆蓋的松散混凝土中,看其強(qiáng)度有何變化。試驗(yàn)表明,不經(jīng)過(guò)處理的冷縫和溫縫對(duì)層間結(jié)合性能有很大影響,沒(méi)有遮蓋長(zhǎng)時(shí)間暴露在降雨中的松散混凝土由于滲入過(guò)多雨水強(qiáng)度下降十分顯著。模擬試驗(yàn)具有很大局限性,不能向現(xiàn)實(shí)情況類(lèi)推,但也足以反映出降雨對(duì)未及時(shí)碾壓密實(shí)的混凝土帶來(lái)的負(fù)面影響。

      2.7 變態(tài)混凝土施工方法研究

      (1)底部加漿法:底部鋪漿→混凝土攤鋪→振搗器振搗→小碾碾平。

      (2)頂部掏槽加漿法:混凝土攤鋪→頂部挖槽加漿→振搗器振搗→小碾碾平。

      (3)鉆孔加漿法:混凝土攤鋪→采用鋼筋等工具鉆約Φ50 mm的孔洞(孔洞梅花型布置,間距200 mm左右)→加注漿液→振搗器振搗→小碾碾平。

      經(jīng)過(guò)研究分析,發(fā)現(xiàn)頂部掏槽法施工簡(jiǎn)單快速,但因漿液都在溝槽內(nèi),滲透較慢,同時(shí)在槽內(nèi)漿液比較多,而槽外漿液比較少,容易造成加漿不均勻,從而影響混凝土的振搗效果;底部掏槽法施工復(fù)雜,且漿液流失比較大,滲透較差,質(zhì)量較難保證;而鉆孔法施工簡(jiǎn)單,漿液均勻分布,振搗方便,振搗效果較好。最終鉆孔加漿法被推廣實(shí)施。

      2.8 結(jié)構(gòu)縫施工工藝研究

      2.8.1 成縫方法及嵌縫材料安裝

      壩體橫縫止水上游側(cè)500 mm至下游側(cè)300 mm范圍內(nèi),采用型鋼支架固定止水片和膠合板的方法成縫。該部位澆筑變態(tài)混凝土。膠合板下游的縫面,采用手持式切縫機(jī)切縫,切縫施工程序?yàn)橄饶雺汉笄锌p,切縫時(shí)將彩條布一起切入縫內(nèi),最后碾壓1~2遍。大壩結(jié)構(gòu)縫原設(shè)計(jì)的嵌縫材料為0.2 mm厚的鍍鋅鐵板。根據(jù)國(guó)內(nèi)工程的經(jīng)驗(yàn),為證明采用彩條布也能達(dá)到成縫目的,在工藝試驗(yàn)中采用了鍍鋅鐵板和彩條布作為填充材料的對(duì)比試驗(yàn)。后設(shè)計(jì)方接收了采用彩條布作為填縫材料的建議。

      2.8.2 止水的固定方式

      大壩結(jié)構(gòu)縫上游段布置了兩道PVC止水。止水固定方法我們比較分析了鋼筋固定法和滑升式型鋼支架固定法。鋼筋固定法有以下缺點(diǎn):鋼筋用量大,不但需要主筋還需很多架立筋;占用空間大,架立筋將嚴(yán)重干擾設(shè)備的通行;人工投入多,每層都需要進(jìn)行架立鋼筋加固;操作不方便。

      后研究人員設(shè)計(jì)了一個(gè)可滑升的型鋼支架,此支架可隨混凝土澆筑連續(xù)上升,且僅需4根R20鋼筋作為爬升桿。利用該止水吊架,不僅可以保證止水安裝位置的準(zhǔn)確,同時(shí)大大節(jié)約了成本。

      3 達(dá)到的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

      通過(guò)優(yōu)化配合比,膠凝材料用量從投標(biāo)時(shí)的200 kg/m3(水泥 90 kg,粉煤灰 110 kg)降低至 180 kg/m3(水泥 60 kg,粉煤灰 120 kg),節(jié)約成本 220 多萬(wàn)元?;炷敛捎闷C(jī)入倉(cāng)相對(duì)于汽車(chē)入倉(cāng)快速,利于控制溫升,節(jié)約成本100多萬(wàn)元。采用彩條布代替鍍鋅鋼板作為填縫材料,節(jié)約110多萬(wàn)元。采用滑升式型鋼支架代替鋼筋架固定止水,節(jié)約150多萬(wàn)元。溫控及防雨投入均不大,相對(duì)設(shè)置制冰樓和搭設(shè)防雨棚等,節(jié)約500多萬(wàn)元。

      4 問(wèn)題及體會(huì)

      (1)根據(jù)標(biāo)書(shū)要求,降雨量大于2.5 mm/h時(shí)碾壓混凝土就應(yīng)停止?jié)仓?。如何在高頻率暴雨地區(qū),尤其是如何在雨量最大、最頻繁的1~2月份確保碾壓混凝土的施工質(zhì)量,特別是層間結(jié)合質(zhì)量,相關(guān)處理方法仍需進(jìn)行更深入的探索。

      (2)壩體內(nèi)雖沒(méi)有布置冷卻水管,混凝土拌和時(shí)也未加冰塊,但采取本文中所述措施后碾壓混凝土的入倉(cāng)溫度及澆筑后的溫升值(僅為12℃左右)滿足了設(shè)計(jì)要求。防雨排水投入成本也不高。溫控措施由于節(jié)省了制冰樓、冷卻水廠和冷卻管,防雨排水節(jié)省了大規(guī)模遮雨棚和真空汽車(chē)泵而成本相對(duì)低廉,其成功經(jīng)驗(yàn)對(duì)于其它類(lèi)似工程具有十分有益的借鑒作用。

      5 結(jié) 語(yǔ)

      由于減少了膠凝材料用量,混凝土性能穩(wěn)定,沒(méi)有出現(xiàn)裂縫。從取芯效果看,混凝土的強(qiáng)度都滿足設(shè)計(jì)要求,混凝土密實(shí)且層間結(jié)合良好,證明我們的溫控和防雨措施都是成功的??蒲谢顒?dòng)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),其研究成果是碾壓混凝土施工經(jīng)驗(yàn)的積累,對(duì)公司拓展高溫多雨的東南亞地區(qū)水電市場(chǎng)具有積極意義。

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