王素粉
(三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南 三門峽 472000)
鋁電解多功能天車,是電解鋁廠的關(guān)鍵設(shè)備之一。其擔(dān)負(fù)著電解質(zhì)結(jié)殼的破碎作業(yè)、氧化鋁添加作業(yè)、清理鏟撈渣、更換陽極、吊運(yùn)真空抬包作業(yè)、槽上部機(jī)構(gòu)吊運(yùn)檢修、物品吊運(yùn)的多功能化作業(yè),同時兩臺車聯(lián)動還可進(jìn)行電解槽上部整體機(jī)構(gòu)的吊運(yùn)作業(yè)。多功能天車的實際運(yùn)行率,也就是直接影響電解生產(chǎn)能否正常進(jìn)行的關(guān)鍵。
本文根據(jù)電解鋁多功能天車軌道中壓板松動所提出的問題,并對現(xiàn)有的設(shè)備進(jìn)行改造,根據(jù)運(yùn)行情況檢驗,該方案能達(dá)到良好的效果。
三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電系和周邊大中小企業(yè)合作后,發(fā)現(xiàn)天元鋁業(yè)全功能電解鋁天車的狀況是:天車自身總質(zhì)量為60 t,因兩跨平行度、直線度誤差較大,又采用加固鋼筋二次抹面找平方法,壓板以每500 mm 間距用Φ 20 mm 螺栓固定在傳統(tǒng)壓板緊固QU100mm 軌道上。運(yùn)行中,長期存在著壓板松動、軌道大幅度彎曲、兩跨間距不等、二次抹面混凝土損壞與多功能天車機(jī)組無法正常行走的問題,直接影響單位正常生產(chǎn)。
該廠成立“軌道維修班”,每次維修后,只能運(yùn)行3 天。為此,我們通過分析總結(jié)出一套有效的解決方案。圖1 為原安裝形式。
多功能天車分6 組車輪組在兩跨為QU 100 mm鋼軌上運(yùn)行。車間采用混泥土結(jié)構(gòu)梁澆注預(yù)留孔,用Φ20 mm 螺栓固定車間廠房全長。
圖1 天車原安裝形式
該廠采用傳統(tǒng)形式澆注預(yù)留螺栓孔,根據(jù)空口直徑,最大可以采用Φ 22 mm 螺栓。電解廠房全長近500 m,無法改變混凝土結(jié)構(gòu)梁預(yù)留螺栓孔。又因多功能天車機(jī)組自身總質(zhì)量為60 t,螺栓擰緊后,最大正壓力小于車輪摩擦阻力和壓板側(cè)壓力,導(dǎo)致壓板松動和螺栓彎曲變形,導(dǎo)軌中心距偏移,受力情況如圖2。
圖2 天車導(dǎo)軌受力情況
出現(xiàn)的問題,主要表現(xiàn)有以下情況:
(1)混凝土結(jié)構(gòu)梁澆注預(yù)留孔設(shè)計不合理;
(2)車輪組邊緣與鋼軌摩擦阻力過大;
(3)壓板受力面積太小,二次抹面找平基礎(chǔ)松動損壞;
(4)壓板螺栓沒有設(shè)置止退鎖片。
根據(jù)上述出現(xiàn)的問題,提出以下幾種改進(jìn)方案并對其進(jìn)行實施。
混泥土結(jié)構(gòu)梁澆注預(yù)留孔直徑無法改變,只有采用填實壓板長形槽,確保壓板和螺栓之間因長形槽的間距改變壓板定位距離。
首先,我們采用木楔加水泥的方案,澆注壓板長形槽,通過兩周后的使用,發(fā)現(xiàn)效果有所好轉(zhuǎn)。但因車組運(yùn)行震動,造成木楔和水泥松散,一個螺栓松動,其他螺栓隨之被擊破。根本問題沒有得到解決,同時壓板受力面積太小,二次抹面找平基礎(chǔ)時有損壞。
(1)采用鋪設(shè)厚度為8~10 mm 的廢舊鋼板,裁剪為300 mm×700 mm 的矩形墊板,增大壓板受力面積。
利用墊板螺栓孔間距,連接兩側(cè)螺栓,增加螺栓抗彎強(qiáng)度。
利用墊板可焊性,在壓板尾部焊接止退擋塊。
(2)利用墊板可焊性,在每隔兩點使墊板兩端焊接直角與混凝土結(jié)構(gòu)梁包裹,充分增大螺栓、墊板和壓板之間的受力混凝土結(jié)構(gòu)梁現(xiàn)象,避免了過去受力不均,各個擊破的現(xiàn)象。
多功能機(jī)組天車使用無輪緣車輪,采用在車輪組前段添加水平輪結(jié)構(gòu),用滾動軸承與軌道之間“S”形運(yùn)行軌跡中產(chǎn)生的純滾動摩擦,縮小車輪邊緣與導(dǎo)軌的啟動扭矩阻力大的摩擦。
(3)螺栓設(shè)置鎖片,涂抹“厭氧型螺紋鎖固膠”止退。
(1)墊板制作(根據(jù)混泥土結(jié)構(gòu)梁寬度而定),厚度δ=8~12 mm。按照混凝土梁確定兩孔間距,穿入螺栓后與墊板點焊。增加螺栓的抗彎強(qiáng)度,形成拉、撐為一體,使螺栓受力分解。如圖3 中的2 和5 的圖示。
圖3 墊板受力分析
圖中采用擋塊1 與墊板6 焊接定位,迫使道軌壓板不與槽型孔偏移。墊板兩端,采用鋼板δ=8 mm與混泥土結(jié)構(gòu)梁兩端焊接,防止墊板受力后偏移。
(2)制作簡易鋼軌起吊器,在不影響生產(chǎn)的前提下,分組同時進(jìn)行。15 天后全部完工。
(3)安裝形式如圖4。
圖4 改進(jìn)后的天車導(dǎo)軌安裝形式
經(jīng)過對鋁廠現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行分析、改造后,徹底解決了多功能天車機(jī)組軌道壓板松動的問題。軌道每3個月進(jìn)行檢修,發(fā)現(xiàn)壓板很少有松動,保證了企業(yè)關(guān)鍵設(shè)備的運(yùn)行,為企業(yè)爭得了效益,同時又得到同行的紛紛采納和高度贊賞。
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