劉文濤
(大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司,河北 邯鄲 056044)
大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司(簡稱“馬頭發(fā)電公司”)9、10號機(jī)組為2臺300MW熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,9、10號脫硫設(shè)施為石灰石-石膏濕法脫硫裝置,由中國大唐科技環(huán)境工程有限公司總包,設(shè)計(jì)為一爐一塔,煙氣脫硫系統(tǒng)(FGD)處理煙氣量為9、10號機(jī)組100%煙氣量,處理后煙氣中二氧化硫的質(zhì)量濃度小于400mg/Nm3。
吸收塔內(nèi)配有4層噴淋層,煙氣進(jìn)氣口布置在噴淋層與漿液池之間。吸收塔采用逆流噴淋塔,煙氣由水泥煙道經(jīng)彎段煙道變向后,由側(cè)面進(jìn)氣口進(jìn)入吸收塔,在上升區(qū)與霧狀漿液逆流接觸,處理后的煙氣經(jīng)除霧器除水后,從吸收塔頂部側(cè)面排出至煙囪。吸收塔出、入口煙道分別布置有凈煙氣擋板、原煙氣擋板及旁路煙道,在鍋爐投油運(yùn)行時(shí),可將吸收塔解列。吸收塔入口煙道與鍋爐吸風(fēng)機(jī)出口水泥煙道相聯(lián),總體呈水平布置,經(jīng)彎段變向后接入吸收塔。吸收塔入口煙道截面呈矩形,煙道轉(zhuǎn)彎段布置有吸收塔事故噴淋管道;為防止煙道變形,在煙道內(nèi)部設(shè)有管撐。在吸收塔入口煙道與吸收塔聯(lián)接部位裝有伸縮補(bǔ)償段。
自9、10號機(jī)組投運(yùn)后,每次脫硫系統(tǒng)隨機(jī)組停運(yùn)檢修期間,均發(fā)現(xiàn)在吸收塔與原煙道交接處有石膏堆積(見圖1),堆積量大約在10~20m3,不僅需要消耗大量人工清理石膏,而且使煙氣進(jìn)入吸收塔的流場紊亂,除霧器除霧效果降低,造成煙氣出口含水量超標(biāo),在煙囪附近出現(xiàn)石膏雨。
圖1 吸收塔入口煙道積垢情況
在清理過程中發(fā)現(xiàn),有部分石膏已經(jīng)探出煙道伸入吸收塔內(nèi),甚至有的石膏出現(xiàn)斷裂面,證明運(yùn)行中有大量塊狀石膏垢落入吸收塔。由于吸收塔漿液池底部布置有FRP(玻璃鋼)材質(zhì)的氧化風(fēng)管和吸收塔攪拌器,脫落垢塊極有可能將漿液池底部的設(shè)備砸壞,威脅脫硫系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
利用脫硫系統(tǒng)停運(yùn)檢修的機(jī)會,進(jìn)入吸收塔,發(fā)現(xiàn)吸收塔入口每次結(jié)垢均由彎段內(nèi)弧開始堆積生長,且垢質(zhì)與脫硫系統(tǒng)的脫硫產(chǎn)物石膏的成分相同。
在2011年初,利用檢修機(jī)會將9號吸收塔入口煙道積垢清理干凈,待1個(gè)月左右,9號機(jī)組再次停運(yùn)時(shí)進(jìn)入煙道檢查發(fā)現(xiàn)吸收塔入口段已有7m3左右。經(jīng)進(jìn)一步檢查,在吸收塔內(nèi)弧壁面及其附近的頂部、底部壁面,均發(fā)現(xiàn)漿液由吸收塔內(nèi)回流至煙道的痕跡。因此,可確定吸收塔入口煙道結(jié)垢原因及過程如下:原煙氣從原煙氣擋板進(jìn)入吸收塔入口煙道,采用90°彎段聯(lián)接,由于吸收塔入口原煙道彎頭處未安裝煙氣導(dǎo)流板,導(dǎo)致氣流分布不均,而且彎段出口至吸收塔之間的煙道直段過短,煙氣經(jīng)原煙氣煙道彎段后尚來不及均流就進(jìn)入吸收塔,使得煙氣大量沖向與彎段外弧相聯(lián)的一側(cè)煙道,而彎段內(nèi)弧煙氣流量較小甚至無煙氣經(jīng)過,在此作用下,沿彎段內(nèi)弧出現(xiàn)負(fù)壓區(qū),部分煙氣形成回流卷吸,吸收塔噴淋下落的漿液被煙氣卷吸至負(fù)壓區(qū),并逐步堆積形成結(jié)垢。煙氣流動過程中受慣性影響,彎頭內(nèi)弧處形成局部真空,造成彎頭內(nèi)弧干濕界面處石膏逐漸沉積。
通過對10號吸收塔入口煙道的檢查,發(fā)現(xiàn)有同樣漿液由吸收塔內(nèi)回流至煙道的現(xiàn)象,因此判斷入口煙道存在設(shè)計(jì)缺陷,煙道內(nèi)氣流均布不佳,造成彎段內(nèi)弧側(cè)出線回風(fēng)區(qū),將吸收塔噴淋落下的漿液回旋至煙道內(nèi),待逐步干燥后形成垢塊。
根據(jù)原因分析所得的結(jié)論,擬在吸收塔入口煙道90°彎段增裝導(dǎo)流板,以均衡氣流在煙道內(nèi)的分布,保證煙氣能夠均勻的進(jìn)入吸收塔。根據(jù)彎段內(nèi)弧結(jié)垢范圍,確定90°彎段導(dǎo)流板的安裝位置,為增加彎段內(nèi)弧煙氣流速,新增導(dǎo)流板的入口、出口截面積比為1.18左右,即導(dǎo)流板入口寬度與出口寬度比在1.18左右。2011年5月,利用9號機(jī)組狀態(tài)檢修的機(jī)會,對9號吸收塔入口煙道進(jìn)行增裝導(dǎo)流板改造工作:
a.人工清理吸收塔入口原煙道內(nèi)的原有堆積石膏并外運(yùn)。
b.對導(dǎo)流板安裝的位置進(jìn)行打磨,將玻璃鱗片去除,露出金屬層。
c.在吸收塔入口煙道安裝導(dǎo)流板及支撐管。
d.對導(dǎo)流板、支撐管進(jìn)行焊接加固。
e.對安裝完后的導(dǎo)流板、支撐管進(jìn)行玻璃鱗片防腐處理。
9號吸收塔自2011年5月改造完畢,6月初開始運(yùn)行直至2011年9月,經(jīng)過3個(gè)月的運(yùn)行,在9月中旬9號機(jī)組檢修時(shí),進(jìn)入吸收塔入口煙道檢查發(fā)現(xiàn),煙道彎段內(nèi)弧側(cè)僅有約1m3左右垢塊(見圖2),同時(shí),導(dǎo)流板無變形、腐蝕、磨損等異?,F(xiàn)象。
圖2 改造后入口煙道結(jié)垢情況
2011年11月底,在9號機(jī)組停運(yùn)檢修期間,檢查入口煙道結(jié)垢情況,發(fā)現(xiàn)結(jié)垢量沒有明顯增加。對比未增設(shè)導(dǎo)流板起彎段煙道積垢生長速度,說明該導(dǎo)流板防結(jié)垢效果顯著。
2011年9月,在10號機(jī)組狀態(tài)檢修期間,對10號吸收塔入口煙道進(jìn)行了同樣的改造。2012年1月,在10號機(jī)組停運(yùn)檢修期間,吸收塔入口彎段未發(fā)現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象。
通過分析馬頭發(fā)電公司9、10號機(jī)組吸收塔入口煙道結(jié)垢情況,采用加裝導(dǎo)流板彎段進(jìn)行防治,最終達(dá)到了理想效果,有效防止了吸收塔入口彎段結(jié)垢的產(chǎn)生,減少吸收塔停運(yùn)檢修的工作量,同時(shí)避免了大量垢塊落入吸收塔將吸收塔底部設(shè)備砸壞的危險(xiǎn),保證脫硫系統(tǒng)安全運(yùn)行,可為存在同樣問題吸收塔的防結(jié)垢工作提供借鑒。