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      火電廠磨煤機負荷控制方法的改進

      2012-09-22 03:19:12
      電氣傳動 2012年1期
      關(guān)鍵詞:差壓磨煤機風(fēng)量

      ,

      (1.內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 電力學(xué)院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010080;2.內(nèi)蒙古能源發(fā)電投資有限公司,電力工程技術(shù)研究院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010020)

      采用直吹送粉工藝的發(fā)電機組需要考慮制粉工藝的較大時延和滯后現(xiàn)象。機組協(xié)調(diào)控制策略的一個基本控制思想是:協(xié)調(diào)總?cè)紵亢涂偹惋L(fēng)量的動態(tài)平衡,協(xié)調(diào)磨煤機負荷與一次風(fēng)量的動態(tài)平衡,確保鍋爐燃燒過程[1]的平穩(wěn)。直吹式制粉系統(tǒng)鍋爐在適應(yīng)負荷變化或消除燃料內(nèi)擾方面反應(yīng)均較慢,因而更容易引起汽壓較大的變化。因此,磨煤機負荷控制不僅是火電廠的難點之一,也是設(shè)計直吹式制粉系統(tǒng)鍋爐燃燒自動控制系統(tǒng)予以特別考慮的問題[2]。

      1 磨煤機負荷及一次風(fēng)量的基本控制方法

      圖1 磨煤機負荷的改進控制策略Fig.1 Improved control strategy of coal mill load

      圖1給出了以A磨煤機為例的工作負荷及相關(guān)的一次風(fēng)擋板的風(fēng)量改進控制策略。圖1中MD為磨煤機的總負荷控制指令信號,此指令平行輸入各個磨煤機控制回路;BIR為給煤量;BMP為平滑切換功能模塊;AW為加權(quán)加法器;HS為高選模塊;LS為低選模塊;A/H為自動、手動模塊;RL為速率限制模塊;SG1為最小給被控量指令信號;FG為函數(shù)模塊;Σ為求和;PI為比例積分調(diào)節(jié)器;I為積分器。

      圖1中除虛線部分均為磨煤機負荷的基本控制策略。以磨煤機增加負荷為例,基本的調(diào)節(jié)過程如下[4]。

      在AW1模塊,MD信號與給煤機加速信號BIR相加,得到D1指令值。

      因為不同磨煤機的特性可能存在差異,為此設(shè)置了AW2進行偏置校正,加入偏置量B。B是一個可設(shè)置的,可以為正、也可以為負的偏置量,校正之后的指令信號D2=D1+B,使得各臺磨煤機的起始負荷工作值盡可能相同,從而達到均勻送粉的目的。

      磨煤機總風(fēng)門入口的一次風(fēng)差壓測量信號經(jīng)過溫度校正除法器(÷)、開平方環(huán)節(jié)后得到了一次風(fēng)流量信號Fa。Fa再經(jīng)過函數(shù)FG1模塊,形成了實際的一次風(fēng)流量(Fa),對于給煤量的限制信號Y4;Y4輸入低選模塊LS,取D2,Y4的低者輸出,確保給煤流量指令不會高于當(dāng)前的一次風(fēng)流量的對應(yīng)值,從而形成一次風(fēng)流量對給煤指令的交叉限制作用。

      處于自動調(diào)節(jié)工況時,D3信號經(jīng)過具有平滑切換功能的BMP1模塊,輸出Y5信號;當(dāng)該磨煤機處于手動工作時,給煤機執(zhí)行器的反饋信號Z2輸出為Y5,輸出控制模件處于信號跟蹤狀態(tài)。

      給煤機啟動工況下,SG1是最小給煤量指令信號;經(jīng)過速率限制模塊RL,輸出為Y6信號,與送入高選模塊(HS)的Y5信號比較,取高值輸出,成為磨煤機的負荷指令信號Y7,保證了實際的給煤機負荷指令不會低于SG1定值信號;當(dāng)處于手動工況時,利用ASW1模塊,將A給煤機的跟蹤反饋信號Z2信號輸出為Y6,控制程序處于實際控制信號的跟蹤狀態(tài)。

      Y7信號輸入自動、手動模塊A/H。自動工況時,Y7輸出為控制指令;手動工況時,由A/H輸出手動指令;A/H的輸出信號成為A給煤機的實際控制指令。

      多項回顧性研究表明,MET給胰腺癌患者帶來生存獲益[9-10]。 一項包含4個獨立研究共1 429例胰腺癌合并糖尿病患者的薈萃分析表明[11],相對于不服用MET的患者, 服用組患者生存期延長,但差異無統(tǒng)計學(xué)意義(HR=0.80,95% CI0.62~1.03)。然而2010年至2014年間一項隨機、雙盲、安慰劑對照的2期臨床試驗并未發(fā)現(xiàn)安慰劑組與MET組之間的明顯生存時間差異(7.6個月比6.8個月,HR=1.056,95%CI0.72~1.55)[12]。MET是否能夠提高GEM的化療效果和改善患者預(yù)后,以及是否存在其他的作用機制,仍然值得進一步探討。

      動態(tài)給煤量控制信號D2輸入函數(shù)模塊FG2,得到了一次風(fēng)流量的設(shè)定信號Fb。一方面,F(xiàn)b信號與實際的一次風(fēng)量信號Fa求差,得到風(fēng)量偏差信號,送入PI調(diào)節(jié)器,經(jīng)過PI調(diào)節(jié)計算得到動態(tài)風(fēng)量偏差控制信號Fd;另一方面,F(xiàn)b作為穩(wěn)態(tài)前饋信號送入加權(quán)加法器(AW4),與一次風(fēng)加速信號BIR相加,得到綜合穩(wěn)態(tài)前饋信號Fc。

      Fd與Fc信號輸入加法器(Σ)相加,得到A磨煤機的一次風(fēng)流量總控制信號FD。穩(wěn)態(tài)前饋信號Fc的引入,使得圖1中的一次風(fēng)流量PI調(diào)節(jié)器進入了小偏差調(diào)解狀態(tài)。一次風(fēng)加速信號BIR具有微分信號的作用,穩(wěn)態(tài)工況下其數(shù)值為零,增負荷時大于零,減負荷時小于零,從而發(fā)揮了動態(tài)補償作用。

      正常工況下,F(xiàn)D信號經(jīng)過BMP2輸出成為控制指令信號Fe;預(yù)熱或特殊工況下,BMP2模塊的輸入信號X輸出,成為控制指令Fe信號。A/H是自動/手動切換模式,完成自動、手動的工作狀態(tài)切換。

      SG2是啟動工況下的磨煤機預(yù)熱風(fēng)量定值信號,SG3是特殊工況下的固定風(fēng)量定值信號,利用ASW2,ASW3模塊實現(xiàn)工況切換輸出,作為BMP2的輸入信號X。

      2 磨煤機負荷控制方法的改進

      圖1除虛線部分所示為基本的調(diào)節(jié)策略?;?/p>

      由現(xiàn)場設(shè)備參數(shù)、運行的記錄可知,這是一個可辨識、可得到的函數(shù)。它們的比值同樣是個確定性關(guān)系,記作

      將λ0作為差壓控制回路的設(shè)定值。實際測量得到的差壓比值記作

      兩者求差,得到

      當(dāng)e=0時,差壓比值合理,校正控制信號為零;當(dāng)e>0時,對于固定的磨煤機差壓pm,表明一次風(fēng)差壓偏低,應(yīng)加大一次風(fēng)流量;當(dāng)e<0時,對于固定的磨煤機差壓pm,表明一次風(fēng)差壓偏高,應(yīng)減少一次風(fēng)流量。

      將偏差e送入積分調(diào)節(jié)器I,得到校正信號為

      如果過渡過程的時間為ΔT,則過渡過程的偏差積分輸出為

      將式(4)代入,可表示為

      令ΔT時間內(nèi)p的平均值為p*,則上式可表示為

      其中,e*為平均偏差,即

      式(6)說明,調(diào)節(jié)器輸出與過程過渡中的平均偏差e*成比例。

      經(jīng)過圖1中FG3的限幅作用,轉(zhuǎn)化為一次風(fēng)差壓的校正信號Fe。Fe信號的作用應(yīng)是緩慢的微校正動作,一方面滿足min≤Fe≤max;另一方面,對快速的變化不應(yīng)發(fā)生作用,僅對長時間段的偏差產(chǎn)生校正作用。

      將此信號輸出作為Y8,一方面,Y8信號與Fb信號在Σ4中相加,作為調(diào)節(jié)器的設(shè)定值信號;另一方面,Y8作為前饋值,與一次風(fēng)控制指令信號Fe相加,從而得到具有磨煤機差壓校正的負荷指令Fc1。本程序前面及后續(xù)的信號處理方法與簡化方案相同,最終輸出對應(yīng)的一次風(fēng)負荷控制信號。

      磨煤機的負荷指令MD變動時,差壓信號擺動較大,本回路不宜投入;可以用0%信號替代Fe作為Y8信號,從而切除了磨煤機的差壓校正作用。因此,差壓校正回路僅用在穩(wěn)定負荷運行工況。從以上分析可以看出,差壓回路控制方法概念明確、易于取得效果。

      3 直吹式制粉系統(tǒng)磨煤機負荷變動試驗

      對以上磨煤機負荷的改進控制策略應(yīng)用到超臨界600MW機組中,進行試驗研究。圖2所示為一臺600MW直吹式機組磨煤機升負荷變動試驗的情況。在機組穩(wěn)定運行工況的情況下,負荷指令從500MW 以12MW/min(2%Pe/min)速率上升到600MW,負荷變動量為ΔP=16.8%Pe,機前壓力為變壓運行方式。試驗表明,在機組升負荷過程中,實際負荷變化速率達到10MW/min(1.68%Pe/min),負荷響應(yīng)純遲延時間為80s;主汽壓力最大動態(tài)偏差為±0.50MPa,穩(wěn)態(tài)偏差為±0.15MPa;主汽溫度最大動態(tài)偏差為+7.0℃,穩(wěn)態(tài)偏差為±2℃;機組其他主要被調(diào)參數(shù)的動態(tài)、穩(wěn)態(tài)品質(zhì)指標(biāo)均滿足考核要求。根據(jù)《火力發(fā)電廠模擬量控制系統(tǒng)驗收測試規(guī)程》,該機組升負荷變動試驗合格。同時也可進行降負荷變動試驗,其試驗結(jié)果同樣為合格。

      圖2 直吹式機組磨煤機升負荷變動試驗Fig.2 Test of coal mill increase load variations in direct firing unit

      4 結(jié)論

      直吹式制粉系統(tǒng)鍋爐在適應(yīng)負荷變化或消除燃料內(nèi)擾方面反應(yīng)均較慢,因而更容易引起汽壓較大的變化。該改進策略在原系統(tǒng)中增加了磨煤機的差壓校正控制回路,保證給煤、送粉流量與一次風(fēng)流量的動態(tài)平衡及快速響應(yīng),同時在穩(wěn)定負荷運行工況下能夠及時克服給煤量的擾動。通過超臨界600MW機組升負荷變動試驗曲線可以看出,此改進的策略是可行的。

      [1]劉維.超(超)臨界機組控制方法與應(yīng)用[M].北京:中國電力出版社,2010.

      [2]林文孚,胡燕.單元機組自動控制技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2008.

      [3]朱北恒.火電廠熱工自動化系統(tǒng)試驗[M].北京:中國電力出版社,2006.

      [4]武桐,李鵬飛,司剛鋒,等.火電廠磨煤機負荷檢測方法[J].熱力發(fā)電,2010,39(9):78-80.

      [5]唐耀庚.模糊邏輯控制在磨機負荷控制中的應(yīng)用[J].電氣傳動,2002,32(5):17-18.

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