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      扁電磁線導(dǎo)體直流電阻平衡性研究

      2012-09-28 11:02:56楊名波潘世文唐文進(jìn)王亞舉
      電線電纜 2012年6期
      關(guān)鍵詞:銅線圓角軋機(jī)

      楊名波, 潘世文, 唐文進(jìn), 周 升, 邵 兵, 王亞舉

      (株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司,湖南株洲412007)

      0 引言

      三相變壓器繞組的直流電阻不平衡是變壓器試驗(yàn)的一項(xiàng)重要性能參數(shù)。GB 6451.1—1986,GB 6450—1986中規(guī)定,對(duì)于10 kV級(jí)、容量1600 kVA(干式變壓器2500 kVA)以下變壓器,其相直流電阻不平衡率為4%,線電阻不平衡率為2%[1]。有文獻(xiàn)分析了導(dǎo)線對(duì)繞組直流電阻不平衡率的影響,發(fā)現(xiàn)電磁線導(dǎo)體電阻的不平衡可引起變壓器直流電阻不平衡率超標(biāo)[2]。此外,電機(jī)行業(yè)也對(duì)電磁線導(dǎo)體的直流電阻不平衡率做出了規(guī)定,如DL/T 596—1996《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定3 kV及以上或100 kW及以上的電動(dòng)機(jī)各相繞組直流電阻值的相互差別不應(yīng)超過最小值的2%。本文針對(duì)部分客戶提出的直流電阻不平衡率比標(biāo)準(zhǔn)更高的要求,分析了風(fēng)力發(fā)電機(jī)用扁電磁線直流電阻不平衡的原因,提出了降低扁電磁線直流電阻不平衡率的方案。

      1 樣品制備和分析方法

      1.1 樣品制備

      目前風(fēng)力發(fā)電機(jī)電磁線用繞包銅扁線的工藝流程如下:原材料加工成銅線坯→拉線→退火→繞包→成盤。

      1.2 分析方法

      電阻計(jì)算公式:

      式中,R為電阻;ρ為導(dǎo)體材料的直流電阻率;L為導(dǎo)體的長(zhǎng)度;S為導(dǎo)體的橫截面積。

      直流電阻不平衡率的計(jì)算公式:

      式中,R20max和R20min分別為電磁線導(dǎo)體換算成20℃時(shí)的最大直流電阻值和最小直流電阻值。

      導(dǎo)體電阻率不平衡率計(jì)算公式為:

      式中,ρ20max和ρ20min分別為電磁線導(dǎo)體換算成20℃時(shí)的最大直流電阻率和最小直流電阻率。

      導(dǎo)體的最小截面積和最大截面積計(jì)算公式為:

      式中,Smin、Smax分別為最小截面積和最大截面積;amin、amax分別為最小窄邊和最大窄邊;bmin、bmax分別為最小寬邊和最大寬邊;rmin、rmax分別為最小圓角和最大圓角。

      2 結(jié)果和討論

      2.1 電阻不平衡原因分析

      (1)原材料加工方式對(duì)電阻不平衡率的影響

      由式(1)和式(3)可知,在同等長(zhǎng)度和截面積的情況下,電阻的大小由電阻率決定,電阻不平衡率可用電阻率不平衡率表示。將各個(gè)廠家同一天生產(chǎn)的銅線坯視為同一批次,對(duì)連鑄連軋法、上引法和浸涂成型法三種不同加工方法半年內(nèi)生產(chǎn)的銅線坯的電阻率不平衡情況進(jìn)行比較,結(jié)果如圖1。

      由圖1可知,三種加工方法生產(chǎn)的銅線坯的電阻率差異明顯,即使同一種加工方法,電阻率在半年內(nèi)也波動(dòng)較大,其電阻率不平衡率如圖2所示。

      圖1 銅線坯電阻率分布

      圖2 不同加工方式銅線坯電阻率不平衡情況對(duì)比

      在半年內(nèi)不同批次之間,三種加工方式生產(chǎn)的銅線坯電阻率不平衡率均超過2%的標(biāo)準(zhǔn)要求,表明同一加工方法生產(chǎn)的不同批次之間的銅線坯混用時(shí),會(huì)出現(xiàn)電阻不平衡率超標(biāo)情況。

      將各個(gè)廠家不同批次的電阻率不平衡率情況分別比較,結(jié)果如圖3。從圖3可知,同一加工方式的銅線坯,除個(gè)別批次之外,電阻率不平衡率基本都在2%的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

      可見,不同的加工方式以及同一加工方式下的不同批次都會(huì)導(dǎo)致銅線坯電阻率不均勻,進(jìn)而引起導(dǎo)體電阻的不平衡。

      (2)拉線工藝對(duì)電阻不平衡率的影響

      拉線工藝影響著導(dǎo)線截面尺寸偏差。據(jù)文獻(xiàn)[3]報(bào)道,導(dǎo)線截面尺寸偏差會(huì)導(dǎo)致直流電阻不平衡率超標(biāo)。由式(1)也可看出導(dǎo)線截面積的變化對(duì)導(dǎo)體電阻的影響。

      圖3 不同批次銅線坯電阻率不平衡率分布圖

      以3.55 mm×10 mm銅扁線為例,計(jì)算截面尺寸變化對(duì)電阻不平衡率的影響。GB/T 7673.3—2008規(guī)定,截面尺寸偏差要求為:(3.55±0.05 mm)×(10±0.07)mm,圓角半徑 r=0.8(1±25%)mm。

      根據(jù)式(4)和式(5),可得 Smin=33.90 mm2,Smax=35.95 mm2。取導(dǎo)體電阻率 ρ20=0.017241 Ω·mm2/m,其每米直流電阻分別為 R20min=0.000479 Ω,R20max=0.000508 Ω。由式(2)算得電阻不平衡率為5.84%。

      由此可見,在導(dǎo)體直流電阻率相同的情況下,由于導(dǎo)體截面尺寸的公差而造成的導(dǎo)體電阻不平衡率,最大可達(dá)5.84%,超過標(biāo)準(zhǔn)允許的電阻不平衡率值。

      (3)退火工藝對(duì)導(dǎo)體直流電阻不平衡率的影響

      為研究退火工序?qū)?dǎo)體直流電阻的影響,對(duì)裸線退火前后的電阻不平衡情況進(jìn)行比較。試驗(yàn)分別采用五組同規(guī)格裸線,每組三盤,對(duì)退火前后電阻不平衡情況進(jìn)行比較,結(jié)果如表1。

      表1 退火前后導(dǎo)體電阻及電阻不平衡率變化

      由表1可知,退火前后電阻不平衡率變化偏差最大為0.24%。實(shí)驗(yàn)表明,退火工序?qū)?dǎo)體電阻率平衡性的影響很小。

      綜上所述,原材料加工方法、批次和拉線工藝對(duì)導(dǎo)體直流電阻的不平衡性影響較大,而退火過程對(duì)電阻不平衡性影響較小。銅線坯電阻率的不均勻和導(dǎo)體截面尺寸的偏差是造成扁電磁線導(dǎo)體直流電阻不平衡的主要原因。

      2.2 解決方案

      要徹底解決導(dǎo)體直流電阻不平衡率超標(biāo)問題,必須減少導(dǎo)體截面尺寸偏差和降低銅線坯電阻率的不均衡性。

      (1)導(dǎo)體截面尺寸偏差太大的解決方案

      扁電磁線導(dǎo)體的拉制方式有三種:模具法、擠壓法和精軋法。在模具拉線法的拉制過程中,因模具與導(dǎo)體劇烈摩擦,模具定徑尺寸不斷增加,一個(gè)標(biāo)模從最小尺寸到最大尺寸的拉制過程,也是導(dǎo)體尺寸在不斷增大的過程,在微觀上表現(xiàn)為導(dǎo)體呈一個(gè)錐體形狀。所以,采用同一個(gè)模具拉制出來的產(chǎn)品,導(dǎo)體尺寸從標(biāo)準(zhǔn)最小尺寸過渡到標(biāo)準(zhǔn)最大尺寸,導(dǎo)體的電阻也隨導(dǎo)體尺寸的增大而減小,從而導(dǎo)致導(dǎo)體的電阻不平衡率超標(biāo)。若將同一批導(dǎo)體的尺寸公差范圍縮小,則不可避免地增加了拉線模具的成本或造成不同批次之間產(chǎn)品的電阻不平衡率增大,因?yàn)槟壳袄z模具都是手工修模,其尺寸的均勻性和圓角半徑的控制都存在較大的不均勻性。同樣在擠壓生產(chǎn)方式中,也是通過擠壓模具確定產(chǎn)品尺寸,也存在由于模具逐漸變大和圓角不均勻的問題。

      為了解決導(dǎo)體尺寸不均勻的問題,采用精密軋機(jī)對(duì)導(dǎo)體進(jìn)行加工,精密軋機(jī)軋制產(chǎn)品的生產(chǎn)流程如圖4所示。

      導(dǎo)體通過上下三個(gè)軋輥和左右兩個(gè)軋輥的軋制,通過激光探測(cè)儀對(duì)成品尺寸進(jìn)行追蹤反饋,從而調(diào)整前面軋輥的開合,穩(wěn)定導(dǎo)體尺寸。

      圖4 精密軋機(jī)生產(chǎn)流程示意圖

      圖5 3.55 mm×10 mm銅扁線導(dǎo)體尺寸變化圖

      圖5 為3.55 mm×10 mm銅扁線導(dǎo)體尺寸變化圖。經(jīng)驗(yàn)證,精密軋機(jī)控制導(dǎo)體尺寸,a邊可控制在±0.01 mm,b邊可控制在 ±0.015 mm。

      精密軋機(jī)軋制導(dǎo)體圓角采用軋輥開槽圓角方式控制,放大200倍后,其圓角驗(yàn)證圖如圖6。通過檢測(cè)證明,采用精軋機(jī)軋制導(dǎo)體,其圓角半徑的偏差最大不超過±2%,其圓角偏差對(duì)線芯尺寸影響非常小。

      圖6 進(jìn)口精密軋機(jī)軋制導(dǎo)體圓角

      導(dǎo)體尺寸偏差為(a±0.01)×(b±0.015)mm,對(duì)于本文所研究的3.55 mm×10 mm銅扁線線規(guī),采用精密軋機(jī)生產(chǎn),導(dǎo)體截面尺寸偏差為(3.55±0.01)mm ×(10±0.015)mm,圓角半徑r=0.8(1±2%)mm。

      根據(jù)式(4)和式(5),計(jì)算可得 Smin=34.78 mm2,Smax=35.13 mm2。 取 導(dǎo) 體 電 阻 率 ρ20=0.017241 Ω·mm2/m,其每米直流電阻分別為R20min=0.000491 Ω,R20max=0.000496 Ω。由式(2)可得電阻不平衡率為1.00%。

      由此可見,采用精密軋機(jī)生產(chǎn)銅扁線,通過控制導(dǎo)體尺寸和圓角半徑公差,可以使銅扁線電阻不平衡率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。

      (2)銅線坯電阻率不均勻的解決方案

      雖然通過以上方法可將同一廠家、同一批次銅線坯的電阻率不平衡率控制在一定范圍內(nèi),但在電磁線交貨周期長(zhǎng)或合同批量大時(shí),要確保批量銅線坯電阻率的平衡,相對(duì)來說難度比較大。本文采用導(dǎo)體尺寸補(bǔ)償?shù)姆椒▉斫鉀Q導(dǎo)體原材料電阻率不均勻性的問題,過程如下:

      式中,R設(shè)、R平分別為設(shè)計(jì)電阻和平均電阻;ρ20平、ρ20測(cè)分別為換算為20℃時(shí)的平均電阻率和實(shí)測(cè)電阻率;S設(shè)、S平分別為導(dǎo)體設(shè)計(jì)截面積和導(dǎo)體平均截面積。

      設(shè)導(dǎo)體的設(shè)計(jì)電阻值為半年銅線坯的平均值,即 ρ20測(cè)L/S設(shè)= ρ20平L/S平,變換得:

      半年間連鑄連軋銅線坯的電阻率平均值ρ20平=0.0168868 Ω·mm2/m。精密軋機(jī)軋制導(dǎo)體圓角半徑變化甚小,為簡(jiǎn)便計(jì)算,在此忽略不計(jì),取導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)尺寸計(jì)算導(dǎo)體平均截面積為S平=a×b=3.55×10=35.5 mm2。測(cè)得進(jìn)廠銅線坯直流電阻率ρ20測(cè)=0.016700Ω·mm2/m,由式(8)得 S設(shè)=35.11 mm2。根據(jù)GB/T 7673.3—2008規(guī)定,3.55 mm×10 mm線規(guī)截面尺寸偏差要求為(3.55±0.05)mm×(10±0.07)mm,則本文設(shè)計(jì)此批導(dǎo)體精密軋制尺寸為:a=(3.53±0.01)mm,b=(9.95±0.015)mm。

      通過導(dǎo)體尺寸的補(bǔ)償設(shè)計(jì),可以很好地解決由于原材料直流電阻率不均勻而造成的產(chǎn)品直流電阻不平衡率超標(biāo)的問題。

      2.3 實(shí)踐應(yīng)用

      對(duì)規(guī)格為3.55 mm×10 mm的銅扁線同時(shí)采取導(dǎo)體截面積補(bǔ)償設(shè)計(jì)和精密軋機(jī)軋制的辦法,統(tǒng)計(jì)其三個(gè)月的電阻值變化情況,結(jié)果如圖7。從圖7可見,銅扁線的電阻值基本處于0.000487~0.000497 Ω之間,電阻不平衡率低于2%。

      3 結(jié)論

      (1)銅線坯的直流電阻率不均勻和導(dǎo)體截面尺寸偏差太大是導(dǎo)致扁電磁線導(dǎo)體直流電阻不平衡的主要原因。

      圖7 直流電阻值分布直方圖

      (2)通過對(duì)導(dǎo)體尺寸補(bǔ)償設(shè)計(jì),可有效解決導(dǎo)體原材料電阻率不均勻的問題;通過采用精密軋機(jī)對(duì)導(dǎo)體進(jìn)行加工,實(shí)現(xiàn)導(dǎo)體尺寸的精準(zhǔn)控制,可減少導(dǎo)體尺寸偏差。實(shí)踐證明,扁電磁線的導(dǎo)體直流電阻不平衡率可控制在2%以下。

      [1]韓 軍.變壓器直流電阻不平衡原因及分析[J].電氣技術(shù),2006(11):39-41.

      [2]孫世錄.導(dǎo)線對(duì)繞組直流電阻不平衡率的影響[J].變壓器,1994(7):27.

      [3]范曉明.直流電阻不平衡率超標(biāo)的分析[J].電氣時(shí)代,2002(2):48-49.

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