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      “扛旗摘星”奪第一

      2012-10-13 00:23:06俞春華翟瑞龍
      中國石油石化 2012年13期
      關(guān)鍵詞:縫紉線短纖班組

      ○ 文/俞春華 翟瑞龍

      “扛旗摘星”奪第一

      ○ 文/俞春華 翟瑞龍

      今年1-4月,在中國石化同類裝置競賽中,儀化PTA、短纖、POY裝置單位成本持續(xù)保持最低,差別化產(chǎn)品比常規(guī)產(chǎn)品多增加毛利1.12億元。

      如何在市場低迷、企業(yè)成本持續(xù)上升環(huán)境下提升效益?儀化公司堅持以市場為導(dǎo)向,以效益為中心,細(xì)化分解和落實17項降本增效和挖潛增效措施,以精細(xì)化管理從現(xiàn)場上提升價值創(chuàng)造能力,以差別化產(chǎn)品從市場上打開營利空間。今年1—4月,在中國石化同類裝置競賽中,儀化PTA、短纖、POY裝置單位成本持續(xù)保持最低,差別化產(chǎn)品比常規(guī)產(chǎn)品多增加毛利1.12億元。

      節(jié)能降耗:扛紅旗摘金星

      2012年,儀化公司利潤空間進一步受到擠壓。PX原料供應(yīng)持續(xù)緊張、PTA產(chǎn)能集中釋放,PTA產(chǎn)品市場“風(fēng)云變幻”。面對嚴(yán)峻的市場挑戰(zhàn),儀化公司深入開展“比學(xué)趕幫超、建功創(chuàng)一流”勞動競賽,深化競賽跟蹤評價機制,每月指標(biāo)數(shù)據(jù)先進的前25%單位扛紅旗,指標(biāo)數(shù)據(jù)進步的前25%單位摘紅星,對指標(biāo)先進和進步均落后的一家單位掛黃旗,激發(fā)廣大干部員工生產(chǎn)積極性。

      儀化PTA生產(chǎn)中心針對部分職工存在指標(biāo)到頭、潛力挖盡的思想認(rèn)識,圍繞6個方面保效益,將18項任務(wù)目標(biāo)層層分解,細(xì)化成節(jié)能降耗、壓縮費用、加強大機組和關(guān)鍵設(shè)備的巡查和職工技能培養(yǎng)、保持裝置經(jīng)濟運行、確保維保質(zhì)量等具體工作,每月嚴(yán)格責(zé)任考核。在黨員中深化“亮身份、亮標(biāo)準(zhǔn)、亮承諾”活動,通過公示欄用“金星”、“紅星”、“黃星”、“藍(lán)星”反映黨員工作業(yè)績和創(chuàng)優(yōu)成果,激發(fā)廣大黨員創(chuàng)優(yōu)爭“星”。深入開展績效創(chuàng)優(yōu)賽、技術(shù)創(chuàng)新賽等競賽,每天將生產(chǎn)情況和各班能耗指標(biāo)以“生產(chǎn)日報”形式向職工公布,激發(fā)廣大員工主動控制成本和尋求效益增長點。今年通過對T302改進、PTA2套氣送改造、甘油密封改造等17個項目進行技術(shù)攻關(guān),大力降低了電能消耗。1—4月,該中心兩套裝置綜合能耗與去年比下降了2.57%,電耗下降了9.5%。在中國石化同類裝置競賽中,儀化PTA裝置物耗、能耗持續(xù)6年均排名第一。

      以精細(xì)化管理從現(xiàn)場上提升價值創(chuàng)造能力,以差別化產(chǎn)品從市場上打開營利空間。

      新品開發(fā):追趕實現(xiàn)超越

      2011年12月29日,一種替代馬來西亞東麗原料T393的有光縫紉線升級產(chǎn)品FR212在儀化成功下線,首批近150噸產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)全部達(dá)到用戶需求。

      近年來,儀化以進口產(chǎn)品馬來西亞東麗原料作為趕超目標(biāo),認(rèn)真開展有光縫紉線短纖質(zhì)量改進工作,推進產(chǎn)品升級,頂替進口產(chǎn)品。儀化在原有牌號的基礎(chǔ)上推出升級產(chǎn)品FR211,并陸續(xù)進入有光縫紉線高端用戶,頂替進口產(chǎn)品,成為世界制線名企在中國工廠和部分國外加工基地的首選原料,2011年生產(chǎn)FR211產(chǎn)品3萬噸,較2010年擴量75%。

      2011年,儀化再次對有光縫紉線用戶及用途細(xì)分進行調(diào)查,隨著儀化與世界多家高端縫紉線名企合作,逐步樹立了品牌影響力和行業(yè)的標(biāo)桿作用。短纖開發(fā)團隊全力組織攻關(guān),三次組織升級產(chǎn)品FR212的試生產(chǎn),通過從紡紗到制線到染色全過程評價,最終確定了一種配方替代T393。

      儀化在堅持新品開發(fā)的同時,強化市場開發(fā),開展“5+1”服務(wù)項目,為客戶創(chuàng)造新的價值。“5”即品牌支持服務(wù)、產(chǎn)品差別化功能化增值服務(wù)、技術(shù)支持服務(wù)、物流增值服務(wù)、財務(wù)優(yōu)質(zhì)服務(wù),“1”代表專項解決方案。優(yōu)質(zhì)服務(wù)提升了客戶滿意度,擴大了產(chǎn)品銷售量。今年1一4月,有光縫紉線短纖產(chǎn)品FR211銷量同比擴量65%,產(chǎn)銷率達(dá)105.6%。有光縫紉線短纖產(chǎn)品占國內(nèi)市場份額46%,成為世界有光縫紉線原料產(chǎn)量最大的供應(yīng)商。

      ●目光炯炯,瑕疵不留。儀征化纖的質(zhì)檢人員在認(rèn)真檢查新出的產(chǎn)品。 攝影/俞春華

      掛鉤結(jié)對:建立“核算”體系

      2012年2月初,儀化公司資產(chǎn)財務(wù)部黨支部組織黨員骨干來到高纖事業(yè)部二裝置現(xiàn)場,詳細(xì)了解工藝流程和成本控制點,同時安排人員跟班倒班,受到了一線職工的好評。

      高纖事業(yè)部二裝置是儀化公司最新的生產(chǎn)裝置,裝置投產(chǎn)后成本一直“居高不下”。儀化公司機關(guān)黨委在組織開展的“支部掛鉤結(jié)對、共建戰(zhàn)斗堡壘”活動中,資產(chǎn)財務(wù)部黨支部選擇了與高纖事業(yè)部二裝置黨支部開展結(jié)對共建活動。雙方確定以建立班組成本核算體系結(jié)對共建工作的切入點,初步形成了互學(xué)共進的計劃。

      為了幫助該裝置做好精細(xì)化管理,深入開展全員目標(biāo)成本管理的工作,資產(chǎn)財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)成立了以黨支部書記、部主任為組長,黨員和骨干為成員的高纖班組核算專項小組,深入現(xiàn)場與一線職工共同倒班,詳細(xì)了解工藝流程和成本控制點,向各個崗位的工人學(xué)習(xí)崗位知識,總結(jié)崗位操作指標(biāo)。與工藝人員討論學(xué)習(xí)工藝參數(shù),梳理與經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)的關(guān)系。多次與裝置領(lǐng)導(dǎo)開會討論并解決班組核算的基礎(chǔ)條件、人員配置、體系建設(shè)、制度建設(shè)和框架搭建等問題。2月底形成了高纖二裝置班組核算初步方案,資產(chǎn)財務(wù)部又經(jīng)過多次與裝置領(lǐng)導(dǎo)及值班長討論斟酌,考慮科學(xué)性、可操作性,最終確定將前紡紡絲崗等五個崗位共84項指標(biāo)作為班組核算指標(biāo),并制定了指標(biāo)目標(biāo)值,3月正式下達(dá)到各班組,并展開了具體的核算工作。通過班組核算,二裝置進一步細(xì)化分解了各項成本費用目標(biāo),更細(xì)更準(zhǔn)地開展成本核算活動,更有針對性地控制相關(guān)成本費用,有力地推動了全員目標(biāo)成本管理工作的開展。4月,儀征化纖高纖產(chǎn)品的加工成本比實行班組核算前下降了1050元/噸。

      全員參與:成本持續(xù)走低

      儀化公司以噸產(chǎn)品完全加工費用指標(biāo)為核心,將全員成本目標(biāo)管理運用到投資、采購、生產(chǎn)、檢修、物流、銷售、研發(fā)等各個環(huán)節(jié),做到凡是有成本發(fā)生的地方,就有成本考核指標(biāo)及控制措施。每月嚴(yán)格考核,每月績效兌現(xiàn),每月張榜公布,激勵先進,鞭策后進。

      2012年4月,儀化水務(wù)中心循環(huán)水裝置四線的員工,在以節(jié)能降耗為主要內(nèi)容的“比學(xué)趕幫超”比賽中獲得第一名,生產(chǎn)生活水、原水沉淀水、中水處理、生化一裝置污水處理電、生化二裝置污水處理電、循環(huán)綜合等六大能耗指標(biāo)均創(chuàng)新低。去年水務(wù)中心在中國石化水務(wù)競賽中成績提升到第四。今年,該中心進一步以中國石化水務(wù)競賽為抓手,積極開展全員成本目標(biāo)管理工作。一季度,生活水、沉淀水、中水處理、生化一裝置污水處理、生化二裝置污水處理、循環(huán)水綜合電耗,同比分別下降5.9%、6.3%、14.6%、14%、12.8%、11.5%,創(chuàng)下歷史最好水平。

      今年以來,短纖生產(chǎn)中心通過多種措施,節(jié)能降耗取得新突破,4月二區(qū)實現(xiàn)低壓蒸汽零消耗。能耗一直是短纖生產(chǎn)中心降本增效的重點,盡管采取多種方法,但用量一直偏高,區(qū)域之間存在不小的差距。經(jīng)過“頭腦風(fēng)暴”活動,3月27日,承擔(dān)試驗任務(wù)的前二裝置首先對K2空調(diào)二級表冷器通循環(huán)水進行試驗,發(fā)現(xiàn)K2環(huán)吹風(fēng)溫顯著上升,加熱段蒸汽用量明顯下降,環(huán)吹風(fēng)濕度在工藝控制范圍以內(nèi),試驗取得了成功。于是迅速向區(qū)域內(nèi)其余9條生產(chǎn)線環(huán)吹空調(diào)推廣,蒸汽耗量明顯下降,擴大試驗取得成功。短纖生產(chǎn)中心通過生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)通知動力裝置停止供應(yīng)新鮮低壓蒸汽,實現(xiàn)室外溫度較低的情況下低壓蒸汽消耗為零,與去年同期相比節(jié)約低壓蒸汽折合人民幣20多萬元。

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