劉 杰,王玉梅
(中國工程物理研究院電子工程研究所,綿陽 621900)
電真空熱處理技術(shù)具有無氧化、無脫碳、脫氣脫脂、表面質(zhì)量好、變形量少、零件綜合力學(xué)性能優(yōu)異、使用壽命長、無污染、無公害等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于航天、航空、電子、精密機(jī)械等行業(yè)的生產(chǎn)過程中。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代化電真空熱處理技術(shù)也迅猛發(fā)展。從國外的資料來看,越來越多的跡象表明,未來的金屬表面工程將更大的依賴于電真空技術(shù)和等離子技術(shù),其前途十分廣闊。電真空設(shè)備是熱處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)可靠性的基本保證。隨著我所電子產(chǎn)品新材料、新工藝和新器件的應(yīng)用增多,對電真空設(shè)備可靠性、多功能等方面的要求也越來越高,但往往受到設(shè)備單一性能的限制而受到影響。當(dāng)然生產(chǎn)是離不開生產(chǎn)設(shè)備的,要使電真空熱處理技術(shù)穩(wěn)妥可靠,具備多種功能為一體的設(shè)備來滿足科研生產(chǎn)的需要,就必須對舊電真空爐設(shè)備可靠性延伸重新進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)和必要的改進(jìn)。
我們所有多臺電真空設(shè)備,因購買時(shí)間較早,技術(shù)較落伍,其中型號為ZD464.032坑式真空爐,1979年由青島無線電專用設(shè)備廠生產(chǎn)的,其技術(shù)指標(biāo)為表1所示,在所里的生產(chǎn)過程中,隨著新材料、新工藝的應(yīng)用,出現(xiàn)了以下原因影響著產(chǎn)品的可靠性:
原設(shè)備控溫精度在±10℃左右,新產(chǎn)品要求溫控接近美國軍用設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)±1℃,并要求產(chǎn)品各批次,產(chǎn)品同一性一致,但達(dá)不到要求。
原設(shè)備真空度在5×10-5毫米貢柱,而新產(chǎn)品和工藝要求加熱時(shí)真空度在1×10-3Pa…5×10-5Pa范圍內(nèi),滿足不了工藝要求[1]。
表1
冷卻速度達(dá)不到要求,抽真空速度過于緩慢,生產(chǎn)周期過長,造成操作人員過度疲勞。
對循環(huán)水作改造。
此設(shè)備購于70年代末,各項(xiàng)技術(shù)元件較落后,設(shè)備的升降溫完全靠人工操作升降電流來控制,同時(shí)受不同人員、技術(shù)水平的影響,因此控溫范圍較大,產(chǎn)品的同一性因而達(dá)不到要求。
由于所使用年限的增長和機(jī)械泵連接彎頭過多,設(shè)備的真空度達(dá)不到要求,造成產(chǎn)品的氧化現(xiàn)象。
該設(shè)備循環(huán)水進(jìn)出管道直徑小,因而嚴(yán)重影響真空設(shè)備的冷卻速度,致使產(chǎn)品的硬度達(dá)不到要求,一臺機(jī)械泵抽真空,所以速度較慢。
通過查閱大量的文獻(xiàn)資料和憑借多年的工作經(jīng)驗(yàn),根據(jù)退火爐的特點(diǎn),對該設(shè)備進(jìn)行改造開發(fā)設(shè)計(jì),對所需要的設(shè)備、功率等作出詳細(xì)的書面報(bào)告。經(jīng)所有關(guān)部門批準(zhǔn)和技保單位協(xié)作,在以下幾個(gè)方面作改造。
采用目前較先進(jìn)的日本島電公司產(chǎn)微電腦溫控儀FP21,該儀表由PID進(jìn)行數(shù)字修正,分九組,每組分九段控溫,達(dá)到自動(dòng)升溫、時(shí)間、保溫降溫的設(shè)定,完全的自動(dòng)化,使產(chǎn)品在不同時(shí)間,不受不同操作人員的影響,保證產(chǎn)品出來后各項(xiàng)指標(biāo)一致化和控溫的精確性。
過去抽真空的軟管由φ70的不銹鋼管代替,并去除多余的彎道,變直通或波紋管來減少抽真空的損失,增加一臺大功率羅茨增壓泵來縮短抽真空時(shí)間,去除抽擴(kuò)散泵,由抽速快而高的先進(jìn)渦輪分子泵來代替,以提高真空度。其技術(shù)指標(biāo)如表2所示[2]。
表2
把過去平面橡膠墊全部改成0型密封墊,提高密封性能。
增加水壓,循環(huán)水直排式作封閉循環(huán)再利用,使設(shè)備達(dá)到規(guī)定的冷卻速度。
通過采用微電腦控溫儀后,經(jīng)國家二級計(jì)量單位院計(jì)量中心對設(shè)備的溫差和控溫精度作了具體的測量,設(shè)備原溫差在10℃左右,經(jīng)改進(jìn)后溫差在2℃,控溫精度1℃,達(dá)到美國軍用設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。用改變管道直徑和增加羅茨泵的增加分子泵方法,大大提高了抽真空的速度。由過去抽真空1×10-3Pa需要3小時(shí)左右,提高到現(xiàn)在的2小時(shí)左右,而增加分子泵后,真空度提高到5×10-5Pa。并增大了冷水管,增加循環(huán)水的壓力和流速,使冷卻速度提高,目前900℃冷卻到300℃只需要40分鐘,滿足了產(chǎn)品的需要。
舊真空爐因冷卻能力不夠,作真空時(shí)效時(shí)冷卻時(shí)間過長產(chǎn)品出爐進(jìn)行彈性實(shí)驗(yàn),性能和技術(shù)指標(biāo)達(dá)不到要求。經(jīng)過冷卻系統(tǒng)的改造再作真空時(shí)效處理完成。
鈷鉻鎳鉬高彈合金3J22、Co40CrNiMoW作時(shí)效處理實(shí)踐。
550℃真空時(shí)效,保溫4個(gè)小時(shí),真空度不低于1×10-3,保溫結(jié)束后,快速冷卻550℃冷至200℃,冷卻時(shí)間不能超過30分鐘。
經(jīng)改進(jìn)的設(shè)備,實(shí)驗(yàn)時(shí)真空度滿足了設(shè)計(jì)要求,元件光亮度十分滿意,比抽真空時(shí)間較改造前節(jié)約1/3,冷卻速度達(dá)到產(chǎn)品要求,各項(xiàng)指標(biāo)完全合格。
實(shí)驗(yàn)的具體數(shù)據(jù)如表3。
表3
采用材料H62和Tc4以及2Cr13作基材,焊接采用HYAG72作焊接材料作三明治法焊接。真空焊接對真空爐溫的均勻性要求很高,一般爐子焊接后由于爐溫均勻性不高,會(huì)產(chǎn)生局部融化不均勻出現(xiàn)局部焊接不上的結(jié)果,使產(chǎn)品無法使用。
通過采用上述不同材料不同膨脹系數(shù)和導(dǎo)熱系數(shù),在經(jīng)過改造后爐子作真空釬焊,用樣件拉伸和探傷掃描以及斷面分析,其結(jié)果完全滿足工藝要求。
在多年的工作實(shí)踐中,根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),對電真空設(shè)備在使用過程中所出現(xiàn)的問題作了具體分析,并以此作了大膽的電真空設(shè)備性能開發(fā)設(shè)計(jì)改造,通過多少次產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn),提高了電真空設(shè)備的可靠性和耐用性,因而滿足了新材料、新工藝的新要求,并節(jié)約了大量資金(購買一臺新設(shè)備需資金60多萬元)和原材料,大大提高零件質(zhì)量和工作效率。具備了時(shí)效回火退火電真空釬焊多功能的真空爐,成為大型試驗(yàn)和重要批生產(chǎn)指定設(shè)備,開發(fā)電真空釬焊多性能(在同行中做電真空釬焊,因爐溢出均勻性要求嚴(yán)格,必用真空釬焊爐)在設(shè)備成本上可節(jié)約一臺30萬元,目前釬焊零件已進(jìn)入批生產(chǎn)。
另外,通過對冷卻處理系統(tǒng)的改造和技保部門的監(jiān)測廢除了過去直排試,改為循環(huán)再利用(過去運(yùn)行一天每小時(shí)需要排放自來水5T,一年耗1848 T)改造后的系統(tǒng)可節(jié)約了一筆資金,并大大降低了能耗,滿足了環(huán)保的要求。
[1] 達(dá)道安.真空設(shè)計(jì)手冊第三版[M].北京:國防工業(yè)出版社,2004.
[2] 中國機(jī)械工程學(xué)會(huì)熱處理專業(yè)分會(huì)《熱處理手冊》編委會(huì)編.熱處理手冊第三版第三卷[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1997.