張旭輝 黃春華 袁明道
(廣東省水利水電科學研究院、廣東省大壩安全技術(shù)管理中心,廣東廣州 510635)
珠三角某水庫是一宗以防洪、供水為一體的Ⅲ等中型水利工程,工程建于 1955年,大壩為均質(zhì)土壩,最大壩高20.5m,壩頂高程為19.50m(相對高程,以水庫涵管進口底高程為0m),壩頂寬6.5m,壩長150m。工程主要水工建筑物級別為3級,次要建筑物為4級。
2012年1月,水庫管理人員日常巡視檢查發(fā)現(xiàn),大壩壩后左側(cè)防汛路旁山坡存在漏水。大壩壩后發(fā)現(xiàn)漏水前階段,水庫一直處于12m以上的較高水位運行,是近幾年水庫較高蓄水位?,F(xiàn)壩后防汛路旁漏水位置表面原來一直小范圍有濕潤,但沒有明顯流動水,直到前階段水庫高水位運行后突然發(fā)現(xiàn)漏水量增大,挖開漏水點后,發(fā)現(xiàn)為一報廢舊涵管出水。漏水情況發(fā)生后,技術(shù)人員到現(xiàn)場查勘調(diào)查,并使用管道內(nèi)窺儀等設(shè)備進行探查,但受管內(nèi)淤積泥土阻擋無法深入。
經(jīng)了解,漏水的舊涵管為鋼管,前接水庫舊輸水涵洞內(nèi)(輸水涵洞為水庫左側(cè)舊溢洪道改建),輸水涵洞已于大壩培厚加高時封堵,涵管以前主要是為舊水廠供水,20世紀80年代已報廢。因舊輸水涵洞和舊涵管改造時間已超過 20年,舊涵洞和涵管的相關(guān)工程資料全無。經(jīng)當年施工人員回憶,舊涵洞總長約30m,斷面為正方形,寬、高約1.5m,為現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。
大壩壩后漏水情況發(fā)現(xiàn)后,水庫涵管放水降低庫水位。據(jù)觀測,水庫水位為 12.33m時,舊涵管出水量約為 16m3/h (4.44L/s),經(jīng)水庫放水降至11.83m時,舊涵管出水量約為11m3/h(3.06L/s),涵管出水量隨庫水位下降明顯減小。
通過現(xiàn)場情況及調(diào)查分析,大壩 20多年前加固時,舊涵洞洞內(nèi)空腔未封堵。在持續(xù)的滲流水頭作用下,特別是在近期的高水頭作用下,壩體內(nèi)滲透水從洞內(nèi)側(cè)墻及頂板的施工伸縮縫、側(cè)墻與底板之間施工縫和側(cè)墻、頂板混凝土蜂窩等滲入涵洞,由舊涵管流出。同時帶走周邊壩體填土而出現(xiàn)了滲流破壞,其周邊回填土出現(xiàn)接觸沖刷,舊涵管出現(xiàn)了淤積。說明舊涵洞周邊回填土體因滲流破壞而被帶出,舊涵洞周邊已出現(xiàn)集中滲漏通道。
土壩壩內(nèi)舊涵洞封堵加固措施初擬三種方案。
方案一:開挖土壩后拆除舊涵洞回填粘土壓實。
方案二:封堵舊涵洞采用粘土漿或水泥粘土漿充填涵洞內(nèi)空腔。
方案三:封堵舊涵洞采用自密實混凝土充填涵洞內(nèi)空腔。
方案一的大開挖方案總體處理效果較好,但舊涵洞埋深較深,開挖需將大壩左側(cè)壩體大部挖開,工程量大,開挖及回填碾壓需大型機械進場施工,特別是臨近汛期,挖開大壩對汛期防洪安全十分不利,新舊壩體接觸部位處理不好也易滲水。
方案二采用粘土漿或水泥粘土漿充填涵洞內(nèi)空腔,可在壩面直接鉆孔后灌漿施工,施工方法簡便,但處理效果一般,難以完全填充涵洞空腔,未根本解決滲水和接觸沖刷問題,易留下安全隱患。
方案三采用 C20自密實混凝土充填涵洞內(nèi)空腔,可在壩面直接鉆孔灌注。在自密實混凝土充滿涵洞的基礎(chǔ)上,配合采用涵洞二次灌水泥漿和充填灌漿封堵涵洞周邊集中滲漏通道,可有效解決涵洞的接觸滲流和接觸沖刷問題,且該方案與方案二同樣施工簡便,也無方案一開挖大壩造成的防汛安全問題,方案實施造價不高。
根據(jù)大壩地質(zhì)勘察相關(guān)成果,舊涵洞是在水庫舊溢洪道改建而成,基礎(chǔ)條件較好,為弱風化花崗巖,涵洞充填完成后不會產(chǎn)生較大的沉降和變形。
經(jīng)綜合對比分析,選用方案三的采用自密實混凝土充填涵洞內(nèi)空腔的涵洞封堵方案。
自密實混凝土是具有高流動性、不離析、均勻性和穩(wěn)定性。澆筑時依靠其自重流動,無需振搗而達到密實的混凝土。1988年在日本首次提出后發(fā)展迅速,國內(nèi)逐漸應(yīng)用成熟,被稱為“近幾十年中混凝土建筑技術(shù)最具革命性的發(fā)展”。
自密實混凝土的優(yōu)點如下。
(1)保證混凝土良好地密實。
(2)提高生產(chǎn)效率,由于不需要振搗,混凝土澆筑需要的時間大幅度縮短。
(3)改善混凝土的表面質(zhì)量。不會出現(xiàn)表面氣泡或蜂窩麻面,不需要進行表面修補。
(4)增加了結(jié)構(gòu)設(shè)計的自由度,不需要振搗,可以澆筑成型形狀復雜、薄壁和密集配筋的結(jié)構(gòu)。
(5)改善工作環(huán)境和安全性。
(6)提高施工速度、減小工期、降低工程整體造價等。
本工程采用的C20自密實混凝土配制原材料選擇如下。
(1)水泥:采用 P·O42.5R級水泥,標準稠度用水量低。
(2)摻合物:優(yōu)質(zhì)II級粉煤灰。
(3)外加劑:選用萘系高效減水劑、增稠劑、膨脹劑。
(4)粗骨料:選用級配良好,粒徑為 5~16mm,含泥量 ≤0.5%的碎石。
(5)細骨料:細度模數(shù)2.6,砂中所含粒徑小于0.125mm的細粉不低于10%。
表1 C20自密實混凝土配合比
選擇合理的原材料,選擇適當?shù)挠盟颗c外加劑摻量,使高流動性和高抗離析性達到最佳的平衡狀態(tài),并使混凝土具有低水化熱、良好的力學性能、抗裂性能和耐久性能。
涵洞封堵方案實施程序如下。
(1)水庫進行控制性放水,令庫水位在施工前緩降至涵洞底板以下高程。
(2)在舊鐵涵管出口處用混凝土封堵,并預(yù)埋灌漿管從出口進行充填粘土水泥漿。
圖1 涵洞封堵施工平面布置圖
(3)平行舊涵洞軸線離左右側(cè)墻0.5m各布置一排灌漿孔,對左右側(cè)墻、底板和頂板進行充填灌漿,灌漿孔孔距3m,孔深進入舊涵洞底板外側(cè)以下1.0m,灌漿孔深為8~13m,布置充填灌漿孔14個。
(4)沿洞軸線在洞頂每隔 5m(水平距離)鉆直徑130mm充填自密實混凝土(塌落度為15~25),并安裝好PVC管,共布置6個充填混凝土孔,使用混凝土泵車通過管道向 PVC管內(nèi)灌注自密實混凝土,自壩后背水坡孔向壩前迎水坡孔灌注,直至充滿涵洞。
(5)混凝土封堵完成一個月后在洞軸線上布置6個充填素水泥漿的灌漿孔,目的充填混凝土脫空區(qū)。灌漿孔進入洞頂板以下0.3m,灌漿孔深為7~12m。
圖2 涵洞封堵施工橫剖面圖
(6)本次充填灌漿洞軸線上的灌漿孔采用素水泥漿,水灰比為2:1~1:1;涵洞左右兩側(cè)灌漿孔采用粘土水泥漿,水泥占粘土干料的15﹪,充填灌漿壓力采用0.25MPa,沿線充填灌漿孔復灌2次連續(xù)2次達到設(shè)計壓力后終孔。
(1)工程完工1個月后在舊涵洞兩側(cè)鉆檢查孔進行注水試驗,壩體滲透系數(shù)k均小于1×10-4cm/s。
(2)工程完工后 3個月內(nèi),控制水庫在低于涵洞底高程水位運用,3個月后逐漸回蓄正常高水位。水庫在正常高水位運用時,經(jīng)巡查觀測,舊涵管及大壩涵洞附近壩后均不漏水,封堵效果明顯。
隨著一大批水利水電工程除險加固工程的開展實施,大壩壩內(nèi)廢棄的涵洞、涵管等穿壩、穿堤建筑物的處理應(yīng)引起高度重視,加固工程應(yīng)特別注意封堵措施的有效性和可靠性,避免埋下安全隱患,確保工程長久安全運行。
該土壩壩內(nèi)涵洞封堵加固設(shè)計方案結(jié)合工程實際情況綜合對比,應(yīng)用自密實混凝土技術(shù),采用多種手段并用,著重封堵的可行性、有效性和可靠性,供其他工程涵洞、涵管等建筑物封堵工程參考。
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