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      新型防腐阻垢劑在蒸汽鍋爐上的應用

      2012-10-21 11:54:48代永強高憲君
      中國設備工程 2012年12期
      關鍵詞:爐水蒸汽鍋爐阻垢

      代永強,高憲君

      (河南中煙工業(yè)有限責任公司新鄭卷煙廠,河南 新鄭 451150)

      在工業(yè)鍋爐中,為了防止鍋爐受熱面結垢導致傳熱能力降低、排煙溫度升高、燃料消耗量增加和鍋爐爆管等現象的發(fā)生,常采用軟化水為鍋爐供水。為了消除鍋爐系統(tǒng)的氧腐蝕,又將軟化水經過除氧環(huán)節(jié)再供給鍋爐。由于熱力除氧相對于解析除氧、亞硫酸鈉除氧及鐵粒除氧來說,具有溶解氧殘余量最低、除氧效果穩(wěn)定的優(yōu)勢,目前仍是蒸發(fā)量≥6t/h蒸汽鍋爐的首選除氧技術。蒸汽鍋爐運行中,蒸汽的產出鍋水會被濃縮,當鹽濃度升高到一定程度時,鍋水會產生泡沫,發(fā)生汽水共騰,造成嚴重的虛假水位,使爐況控制不穩(wěn)。因此采取表面排污的方法排除鹽濃度較高的爐水,并補充濃度低的水進行稀釋以控制鍋水鹽濃度,可確保蒸汽質量及鍋爐運行安全。

      新鄭卷煙廠于2009年10月安裝兩臺WNS20-1.57YQ燃氣、燃油兩用鍋爐,所生產的蒸汽供全廠卷煙生產和辦公使用。鍋爐額定蒸發(fā)量20t/h,額定蒸汽壓力1.1±0.1MPa,設計t汽耗氣量72.5m3,設計t汽耗水量1.25t。隨著新節(jié)能降耗技術的不斷出現,結合1年多來兩臺鍋爐的實際運行效果來看,存在節(jié)能空間。

      一、改造前的狀況

      1.改造前的給水工藝

      改造前鍋爐給水工藝如圖1所示。軟化水和鍋爐凝結水通過大氣式熱力除氧器被送入爐體,硬度≤0.03mmol/L,溶解氧含量8.1mg/L,pH值>7。由于混合有冷凝水,水溫達40~60℃,給水壓力≥0.25MPa,處理水量24t/h,要求除氧后水中殘氧含量<0.05mg/L,其他指標符合GB1576-1996標準。除氧器消耗蒸汽量可按下式計算:

      圖1 改造前鍋爐給水工藝

      式中:D—除氧器的耗氣量,kg/h;

      G—需要除氧的給水量,kg/h;

      i2—除氧器內飽和水熱焓值,kJ/kg;

      i1—除氧器進水熱焓值,kJ/kg;

      i2—蒸汽熱焓值,kJ/kg;

      η—除氧器效率,一般取0.96~0.98;

      d—余氣排出量,一般取3%~5%。

      將除氧器有關參數和查表所得的數據帶入公式(1)中,則D=2.75t/h。即1臺鍋爐的熱力除氧器每小時消耗蒸汽2.75t,占蒸發(fā)量的13.5%。這僅是理論計算,在實際操作中,為確保除氧器出水溶解氧含量不超標,除氧耗氣量常達到額定蒸發(fā)量的20%左右。

      按保守方法進一步計算,2010年兩臺鍋爐運行了8個月,共生產蒸汽62.7×103t,熱力除氧消耗的蒸汽量為按當時蒸汽成本價約230元/t計算,價值225.07萬元。

      改造前的鍋爐供水工藝存在的問題:(1)大氣式熱力除氧器消耗了大量的蒸汽,還造成供汽高峰時汽源緊張;(2)實際生產中,由于卷煙制絲用汽的特點決定了鍋爐熱負荷變動頻繁,加之司爐工操作水平不高等原因,造成除氧效果不理想;(3)軟化器無法消除原水中的SiO32-、SO42-、Cl-等陰離子,易引發(fā)鍋爐腐蝕和結垢。

      2.改造前的排污方式

      鍋爐運行時,采用手動表面排污的方式來降低爐水含鹽量,控制爐水品質。即以化學滴定的方法,定時分析爐水的鹽濃度,以此為依據,手動調節(jié)安裝在連續(xù)排污膨脹器進口的截止閥,把靠近鍋爐內蒸發(fā)面含鹽濃度高的爐水排出爐外,同時向鍋爐內補充含鹽濃度相對較低的補給水。

      通過對2010年兩臺鍋爐實際運行數據進行統(tǒng)計測算,平均每生產1t蒸汽需供給1.31t軟化水,即鍋爐表面排污加上定期排污,生產1t蒸汽排掉0.31t廢水。按此計算,2010年生產62.7×103t蒸汽,排污排放量為19437t。按照軟化水13元/t計算(不含熱力除氧費用),排污排放水價值25.27萬元。

      因此,粗放的排污控制方式,其排污量的多少容易受人為因素的影響,無法實現按需排污,造成水質不達標或過量排污,不利于鍋爐的安全,且浪費大量的能源。

      二、節(jié)能改造

      1.應用防腐阻垢技術去除鍋爐除氧環(huán)節(jié)

      BV-200蒸汽鍋爐防腐阻垢劑具有優(yōu)異的防腐阻垢性能,它克服了當前低壓蒸汽鍋爐軟化法、除氧器法等的不足,有效預防蒸汽鍋爐運行時的腐蝕與結垢。該技術不需離子交換器和除氧器,隨鍋爐供水系統(tǒng)加入相應劑量的防腐阻垢劑即可,且運行年費用僅為軟化法、除氧器法等的25%~50%,具有操作簡單、費用低、效果顯著的特點。當補水硬度≤5mmol/L時,初次加藥量為2000g/t,補水加藥量為100~200g/t;當補水硬度>5mmol/L時,每增加1mmol/L增加投藥量60~100g。

      2011年初,新鄭卷煙廠采用BV-200防腐阻垢技術成功對兩臺燃氣鍋爐進行了節(jié)能改造。通過增加水質監(jiān)測和自動控制加藥系統(tǒng),阻止爐水結垢、防止爐體腐蝕,去除了熱力除氧環(huán)節(jié)。原來的除氧罐作為中間水箱使用,中間水箱不但存有一定容量的鍋爐用水,還實現了補水的自動控制。改造后鍋爐給水工藝如圖2所示。

      要充分發(fā)揮BV-200防腐阻垢劑的防腐阻垢性能,必須保證鍋爐水系統(tǒng)中藥劑的濃度在一定的范圍內。要使鍋爐水系統(tǒng)中藥劑的濃度相對穩(wěn)定,采用簡單的手工投加方法,或按鍋爐補水量定比例投加是難以實現的。所以必須采用爐水水質自動監(jiān)測、控制系統(tǒng)。

      圖2 改造后鍋爐給水工藝

      鍋水水質監(jiān)測控制系統(tǒng)主要由取樣檢測單元、中央控制單元、投藥執(zhí)行單元及水質控制執(zhí)行單元等組成,其主要功能是:(1)爐水中溶解固形物總量和堿度的監(jiān)測;(2)爐水中BV-200防腐阻垢劑濃度的監(jiān)測和自動投加控制;(3)監(jiān)測數據的顯示、聲光報警和自動保護。

      2.改手動表面排污為自動排污

      溶解于水中的鹽類物質屬于強電解質,在水溶液中電離成陰、陽離子而具有導電性,而且電導率的大小與其濃度成一定比例,所以只要測定電導率就可間接測定溶解固形物的含量。在連續(xù)排污管道加裝電動閥門組、電導率檢測探頭、連續(xù)排污電腦控制器等裝置,鍋爐運行時爐水進入取樣冷卻器冷卻,通過電導率檢測探頭(自動補償溫度對電導率的影響)連續(xù)測量爐水中的實際電導率,將數據輸入到電腦控制器中與設定值進行計算比較,然后通過電動閥控制排污量的多少,使爐水電導率基本保持在設定值附近。這樣既保證了爐水品質合格,同時避免了過量排污,有效減少了鍋爐排污熱損失,節(jié)約燃料,提高鍋爐效率。改造后的自動排污控制示意圖如圖3所示。

      圖3 自動排污控制示意圖

      三、效果

      (1)2012年4月,鍋爐改造完成并運行1年,鄭州市鍋爐壓力容器檢驗所對兩臺鍋爐進行年度檢測。結果表明,防腐阻垢技術在防止鍋體腐蝕、消除結垢方面具有良好的效果,不但可取代除氧環(huán)節(jié),而且保護了鍋體的金屬層。盡管冷凝水回收過程中會帶來鐵銹及雜質,但鍋體腐蝕現象極其輕微,鍋體垢質情況也在允許范圍之內。

      (2)防腐阻垢技術的使用,徹底消除了鍋爐自耗蒸汽的問題,且節(jié)約的大量蒸汽可用來增加鍋爐的帶負荷能力。BV-200防腐阻垢劑平均的消耗量為0.025kg/t水,藥劑價格約15元/kg,處理1t爐水的費用約為0.375元。假設2010年采用防腐阻垢劑,仍按照8個月計算,藥劑消耗量約為2.9萬元,扣除當年技改費用30萬元,比使用熱力除氧器至少節(jié)約192萬元。

      (3)實踐證明,要保證鍋爐的安全、節(jié)能運行,工業(yè)蒸汽鍋爐水處理方式宜采用鍋外水處理與鍋內加藥調節(jié)處理相結合的方式。

      (4)2011年兩臺鍋爐運行數據的統(tǒng)計表明,實現自動表面排污后生產1t汽排污量為0.1t,比原來少排污0.21t,仍按照2010年計算,改造后排污量減少13167t,折合價值17.12萬元。

      綜上所述,鍋爐改造后的運行狀況表明,防腐阻垢技術和自動表面排污技術的實施,不但有效地保障了鍋爐的安全運行,還產生了巨大的社會效益和經濟效益。

      [1]李元章.對鍋爐現有熱力除氧器的節(jié)能改造[J].節(jié)能,2003(8):31-34.

      [2]劉耀先,劉健.鍋爐給水除氧方式的分析與選用[J].工業(yè)鍋爐,2002(4):33-35.

      [3]李茂東,吳從容.工業(yè)鍋爐鍋內水處理藥劑現狀與發(fā)展[J].工業(yè)水處理,2004(5):5-9.

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