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      重整抽余油加氫脫烯烴、脫苯生產(chǎn)正已烷工藝技術(shù)

      2012-11-05 12:39:06程建江
      當(dāng)代化工 2012年12期
      關(guān)鍵詞:正己烷烯烴芳烴

      程建江,田 雨

      ( 新疆康佳投資集團(tuán)有限公司, 新疆 克拉瑪依 834003)

      克拉瑪依石化公司重整生成油經(jīng)環(huán)丁砜苯抽提裝置將芳烴抽出后,所余的抽余油中含有一定量的烯烴和苯等不飽和烴。由于這些物質(zhì)對(duì)利用抽余油所生產(chǎn)的正已烷質(zhì)量有直接影響,因此需對(duì)這部分物質(zhì)進(jìn)行處理??死斠揽导鸦す?萬(wàn)t/a年抽余油處理工業(yè)裝置,利用經(jīng)過(guò)重整裝置來(lái)的抽余油內(nèi)(含己烷19%~26%)為原料采用精餾分離,除去輕重組分后,得含正己烷純度為 70%~80%餾分。經(jīng)過(guò)705型催化劑加氫脫烯烴,脫除硫、氮等雜質(zhì)后,再經(jīng)過(guò)MH-6A催化劑苯加氫,除去苯等不飽和烴,生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)的合格正己烷。經(jīng)過(guò)裝置的1年運(yùn)行表明,該工藝技術(shù)具有催化劑活性高,壽命長(zhǎng),無(wú)需再生,反應(yīng)條件溫和工藝流程簡(jiǎn)單,產(chǎn)品升值高等特點(diǎn),成功解決了低辛烷值的抽余油出路問(wèn)題。正己烷主要作溶劑,如植物油萃取時(shí)的溶劑、烯烴聚合時(shí)的溶劑(如聚丙烯的溶劑)和顏料的稀釋劑等。該產(chǎn)品的生產(chǎn)成功,為公司增加了產(chǎn)品品種,改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增產(chǎn)環(huán)保型高附加值產(chǎn)品提供了保證,同時(shí)對(duì)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有一定的意義。

      1 工藝路線(xiàn)

      1.1 工藝流程

      來(lái)自苯抽提裝置部分的抽余油進(jìn)入非芳烴原料罐,在罐中通過(guò)沉淀分離除去其中的水。再經(jīng)進(jìn)料泵升壓,與自克拉瑪依石化公司重整裝置來(lái)的氫氣混合后,依次經(jīng)換熱器、加熱器,達(dá)到反應(yīng)溫度,進(jìn)入吸附器,吸附脫除抽余油中的微量消泡劑后,再?gòu)捻敳客ㄟ^(guò)抽余油加氫反應(yīng)器,通過(guò)催化劑的作用使抽余油中的不飽和烴達(dá)到飽和。反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入苯加氫反應(yīng)器除去其中的苯,再經(jīng)換熱、冷卻進(jìn)入氣液分離罐,在罐中進(jìn)行氣液相分離。罐頂排出的含氫氣體經(jīng)加氫循環(huán)氫壓縮機(jī)升壓后循環(huán)使用,少量含氫氣體排放到放空管網(wǎng);罐底液體送往分離塔進(jìn)一步分離。用蒸餾方法,將加氫后的混合物分離成正已烷、6#溶劑油、異已烷。

      其工藝流程如下:

      1.2 裝置規(guī)模

      抽余油處理工業(yè)裝置年生產(chǎn)能力 6萬(wàn) t,主要設(shè)備有:原料罐、原料泵、脫硫器、閃蒸塔、換熱器、加熱器、吸附器、加氫脫烯烴反應(yīng)器、苯加氫反應(yīng)器、換熱器、氣液分離器、分離塔、產(chǎn)品泵、產(chǎn)品罐等組成。

      2 生產(chǎn)運(yùn)行

      2.1 原料分析

      抽余油原料是重整汽油經(jīng)萃?。ǔ樘幔┓紵N后的剩余的餾分油,其理化性質(zhì)見(jiàn)表1。組成分析結(jié)果見(jiàn)表2。

      2.2 催化劑

      脫烯烴催化劑采用中科院開(kāi)發(fā)研制的MH-705,MH-705的性質(zhì)見(jiàn)表3。

      表1 抽余油原料的性質(zhì)Table 1 Properties of raffinate

      表2 抽余油組成分析結(jié)果Table 2 Composition of raffinate

      表3 MH-705的性質(zhì)Table 3 MH-705 properties

      苯加氫催化劑采用中科院開(kāi)發(fā)研制的MH-6A,MH-6A的性質(zhì)見(jiàn)表4。

      表4 MH-6A的性質(zhì)Table 4 Properties of MH-6A catalyst

      2.3 運(yùn)行方案

      根據(jù)對(duì)抽提芳烴裝置過(guò)來(lái)的抽余油進(jìn)行分析與研究,發(fā)現(xiàn)抽余油原料芳烴含量大,達(dá)到2.64,溴價(jià)指數(shù)含量高,達(dá)到2 850。餾程范圍比較寬,初餾點(diǎn)偏低及干點(diǎn)偏高,不符合正已烷產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量指標(biāo),并且從組成分析結(jié)果看具有11個(gè)組分,其特點(diǎn)是:1)主要組分是 2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、正已烷及甲基環(huán)戊烷4個(gè)組分;2)這4個(gè)組分的沸點(diǎn)范圍為(60.0~71.8)℃,相差很小,分離難度很大,對(duì)裝置的生產(chǎn)穩(wěn)定帶來(lái)影響。因此我們確定了正已烷的生產(chǎn)方案:

      抽余油→脫硫→閃蒸塔→消泡劑吸附器→脫烯烴反應(yīng)器→苯加氫反應(yīng)器→換熱器→分離塔→正己烷

      為了達(dá)到正己烷的產(chǎn)品質(zhì)量要求,我們制定了裝置主要工藝控制參數(shù)見(jiàn)表5。

      表5 裝置主要工藝控制參數(shù)Table 5 Main process parameters

      3 產(chǎn)品理化性能

      3.1 產(chǎn)品理化性能

      抽余油處理裝置按照“抽余油采用精餾分離、加氫脫烯烴、脫苯工藝方案”從2011年3月-2011年6月加工90 d,共計(jì)生產(chǎn)出正已烷3 640 t。對(duì)生產(chǎn)的正已烷的樣品性質(zhì)進(jìn)行測(cè)定,結(jié)果見(jiàn)表 6。從表6可以看出,各項(xiàng)分析指標(biāo)均達(dá)到質(zhì)量指標(biāo)要求。

      4 結(jié) 論

      (1) 采用精餾分離、MH-705催化劑加氫脫烯烴、MH-6A催化劑加氫脫苯技術(shù)生產(chǎn)正已烷成熟可靠,產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良,達(dá)到國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品水平。

      (2) 可以根據(jù)現(xiàn)有裝置工況和原料油性質(zhì),選擇合理的工藝流程,能夠生產(chǎn)出正已烷純度在80%~90%以上的產(chǎn)品,可以滿(mǎn)足不同用戶(hù)的需要。

      (3) 正已烷產(chǎn)品的生產(chǎn)成功,公司增加了產(chǎn)品品種,改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增產(chǎn)環(huán)保型高附加值產(chǎn)品提供了保證,也為企業(yè)創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益。

      表6 正已烷質(zhì)量指標(biāo)及產(chǎn)品性質(zhì)Table 6 Quality indexes and properties of n-hexane product

      [1] 全輝,姚春雷,劉平.加氫生產(chǎn)低芳溶劑油技術(shù)[J].當(dāng)代石油化工,2007,15(12):38-44.

      [2] 路鋒,趙琳.減五線(xiàn)餾分生產(chǎn)食品級(jí)微晶蠟蒸餾裝置運(yùn)行方案[J].石油煉制與化工,2008,39(5):25-27.

      [3] 蔣項(xiàng)羽.芳烴抽提裝置環(huán)丁楓劣化機(jī)理及保護(hù)措施[J].鎮(zhèn)海石化,2011,22(4):27-30.

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      [5] 錢(qián)伯章.芳烴生產(chǎn)技術(shù)最新進(jìn)展[J] .催化重整與芳烴,2011,4(12):36-41.

      [6] 趙自雷.先進(jìn)控制系統(tǒng)在芳烴抽提生產(chǎn)工藝中的應(yīng)用[J].催化重整與芳烴,2011,4(12):42-46.

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