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      SO3煙氣調(diào)質(zhì)+電除塵在大型燃煤機組上的應(yīng)用

      2012-11-21 07:26:00陳文瑞
      中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2012年11期
      關(guān)鍵詞:準(zhǔn)格爾收塵煤種

      陳文瑞

      (福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建 龍巖 364000)

      SO3煙氣調(diào)質(zhì)+電除塵在大型燃煤機組上的應(yīng)用

      陳文瑞

      (福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建 龍巖 364000)

      大型燃煤機組由于耗煤量巨大,在設(shè)計時均考慮了多煤種的情況,但電除塵器對不同煤種燃燒后產(chǎn)生的煤灰的收塵性能差異很大。針對多煤種設(shè)計工況,以廣東平海電廠為例,SO3煙氣調(diào)質(zhì)+電除塵器組合技術(shù)既能滿足燃燒多煤種時的低排放要求,又具備了較低的一次性投資和較低的運行費,是一種最佳的除塵方案,該項目對同類工程除塵方案的選型推廣具有積極的示范及借鑒意義。

      電除塵器;比電阻;低硫煤;三氧化硫;煙氣調(diào)質(zhì)

      前言

      隨著節(jié)能減排及國家“上大壓小”政策的實施,近年來國內(nèi)新上燃煤機組呈大型化趨勢,超臨界機組和超超臨界機組已成主流。大型燃煤機組由于耗煤量巨大,項目在設(shè)計時均考慮了多煤種的情況。目前大型燃煤機組鍋爐尾部一般采用電除塵器作為除塵方式,但電除塵器對不同煤種燃燒后產(chǎn)生的煤灰的收塵性能差異很大,因此電除塵器如何在多煤種情況下均能滿足排放要求,又能具有較低的一次性投資及運行費用,成為電除塵行業(yè)的一大課題,SO3煙氣調(diào)質(zhì)+電除塵組合技術(shù)正好能滿足這一要求。采用SO3煙氣調(diào)質(zhì)+電除塵組合技術(shù)作為除塵方案時,電除塵器選型可以將易收塵的煤種作為主要選型依據(jù),同時適當(dāng)考慮最難收塵的煤種,改變傳統(tǒng)以難收塵煤種作為選型依據(jù)的選型方法,大大降低電除塵器的設(shè)計規(guī)格,因而降低了一次性投資費用。同時,在實際運行中,視實際燃用煤種,考慮是否投用煙氣調(diào)質(zhì)及投用率。當(dāng)燃用易收塵煤種時,不投用煙氣調(diào)質(zhì),電除塵器出口即可滿足排放要求;當(dāng)燃用難收塵煤種時,投用煙氣調(diào)質(zhì)并根據(jù)電除塵器實際出口排放濃度調(diào)整注入率,調(diào)質(zhì)后同樣能滿足電除塵器出口排放要求。同時,SO3煙氣調(diào)質(zhì)設(shè)備相對獨立,操作靈活,運行成本低。

      SO3煙氣調(diào)質(zhì)+電除塵組合技術(shù)在歐美大型燃煤機組上應(yīng)用非常普遍,近年來這一技術(shù)在我國也開始得到重視和應(yīng)用,例如廣東平海電廠2×1000MW機組、陜西清水川電廠二期2×1000MW機組、廣東三水恒益電廠2×600MW機組、廣東華夏陽西電廠二期2×600MW機組均采用了該設(shè)計方案。

      1 煤種及灰分分析

      廣東平海電廠位于惠東縣大亞灣東岸南部,隔海相望大亞灣核電站。配套上海鍋爐廠3093t/h超超臨界固態(tài)排渣直流煤粉鍋爐。由于燃煤量大,考慮了多煤種設(shè)計工況,設(shè)計煤種為內(nèi)蒙準(zhǔn)格爾煤和印尼煤按1∶1配比的混煤,校核煤種分別為印尼煤、準(zhǔn)格爾煤。各煤種煤質(zhì)分析見表1、灰分分析見表2、煤灰比電阻見表3。

      表1 煤質(zhì)分析表

      表2 灰分分析表

      表3 飛灰比電阻

      從表1~表3中可以看出,各煤種及燃燒后產(chǎn)生的飛灰成分差異巨大,兩者對電除塵器除塵性能的差異分析如下:

      (1)設(shè)計煤種灰分Aar=8.75%和準(zhǔn)格爾煤Aar= 16.24%遠(yuǎn)高出校印尼煤灰分值(1.54%),對應(yīng)電除塵器進(jìn)口粉塵濃度分別為11.39g/Nm3、18g/Nm3和2.44g/Nm3,前兩者是后者的5倍多??梢姡谌紵煌悍N的情況下,電除塵器的負(fù)荷波動很大。

      (2)設(shè)計和校核煤種含硫量均很低,同屬特低硫煤。按煤燃燒后煙氣中SO2轉(zhuǎn)換成SO3的轉(zhuǎn)化率取0.4%估算,準(zhǔn)格爾煤種燃燒后煙氣中SO3濃度不到1ppm,作為對電除塵器收塵的有利成分,單位粉塵所占SO3的比例微乎其微,粉塵表面比電阻大,這對電除塵器極為不利。

      (3)準(zhǔn)格爾煤灰中SiO2和Al2O3含量合計為83.97%,一般認(rèn)為,兩者含量超過80%就會對電除塵器造成不利影響。SiO2粉塵較硬且不易荷電,而Al2O3是很細(xì)的飄塵,兩者均難以被電除塵器捕集。而作為能夠有效降低粉塵體積比電阻的堿金屬含量卻很低,Na2O含量僅為0.41%,K2O含量僅為0.61%,粉塵離子活性弱,體積導(dǎo)電性弱。而印尼煤灰中SiO2和Al2O3含量合計卻僅為40.06%。

      (4)粉塵比電阻ρ可以看成是由體積比電阻ρv和表面比電阻ρs“并聯(lián)”所成的等效電阻,其關(guān)系式為:1/ρ=1/ρv+1/ρs。經(jīng)計算,設(shè)計煤灰粉塵比電阻在120℃時達(dá)8.8×1012Ω·cm。尤其是對于準(zhǔn)格爾煤灰,其比電阻120℃時超過1013Ω·cm,大大超過電除塵器對粉塵的最佳收塵范圍:106~5×1010Ω·cm,電場內(nèi)部容易產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象,表現(xiàn)為二次電壓大大降低,二次電流大增,伏安特性曲線出現(xiàn)明顯拐點,除塵效率大幅度降低。而印尼煤灰比電阻2.7×1010Ω·cm,容易收塵。

      以上分析可見,燃燒不同煤種時,煤灰對于電除塵器的收塵性能來說,難易程度相差很大,單純的電除塵器選型,要同時滿足兩種煤種情況下粉塵排放均達(dá)標(biāo)且具有最佳經(jīng)濟性的要求,難度很大。

      2 電除塵器配套SO3煙氣調(diào)質(zhì)方案

      2.1 SO3煙氣調(diào)質(zhì)機理

      當(dāng)溫度大于200℃時,體積比電阻占主導(dǎo)作用,溫度低于150℃時,表面比電阻占主導(dǎo)作用。由于常溫電除塵器的工作溫度<160℃,所以表面比電阻成為決定粉塵比電阻的主要因素。表面導(dǎo)電主要是通過粉塵顆粒表面吸附的水膜或化學(xué)物質(zhì)(化學(xué)膜)來進(jìn)行的,通常燃煤電廠煙氣中含有3%~10%的水分,當(dāng)煙氣溫度較低時,這些水汽可以吸附在粉塵表面形成具有低比電阻的導(dǎo)電通道,這就是水調(diào)質(zhì)的原理。但由于煙氣的水露點往往較低,當(dāng)煙氣溫度較高時,水分吸附作用將大大降低。然而,當(dāng)煙氣中出現(xiàn)足夠的SO3時,一方面具有SO3極強的活性,與煙氣中水分結(jié)合形成的煙酸氣溶膠極易吸附在粉塵表面,形成低電阻導(dǎo)電通道;另一方面,煙氣中SO3含量增加,煙氣酸露點提高,即使煙氣溫度高于露點很多,被吸附的酸膜也會沉積在粉塵表面形成表面導(dǎo)電通道。SO3調(diào)質(zhì)的機理如圖1。

      圖1 粉塵表面酸膜形成機理

      SO3煙氣調(diào)質(zhì)實質(zhì)上是降低粉塵的表面比電阻,即將少量(5~20ppm)可控制的SO3噴射到煙氣中,SO3與煙氣中的水分結(jié)合生成硫酸氣溶膠吸附在粉塵顆粒表面,形成一個低比電阻導(dǎo)電通道,使粉塵更易收集,從而提高電除塵器的除塵效率。

      當(dāng)鍋爐燃燒高硫煤(Sar>3%)時,煙氣中就會產(chǎn)生足夠多的SO3,此類煤中的有機硫燃燒后產(chǎn)生的SO3實際上本身就能起到煙氣調(diào)質(zhì)的效果。在我國西南地區(qū)一些燃用高硫煤的電廠,盡管電除塵器選型規(guī)格不大,但運行效果卻非常好,其原因就在于此。

      2.2 電除塵器配套SO3煙氣調(diào)質(zhì)除塵方案分析

      根據(jù)工程實踐,當(dāng)煙氣中含有10~20ppm的SO3時,粉塵高比電阻值可以降低兩個數(shù)量級以上,調(diào)質(zhì)效果明顯。然而,當(dāng)燃燒低硫煤時,自然產(chǎn)生的SO3就很少,不能產(chǎn)生足夠的酸膜以降低粉塵比電阻,高比電阻的飛灰就難以被電除塵器捕集。

      本工程的特點為,設(shè)計煤種中摻燒準(zhǔn)格爾煤,而準(zhǔn)格爾煤被公認(rèn)為世界上最難收塵的煤種之一。當(dāng)準(zhǔn)格爾煤的摻燒比例高于30%時,就會出現(xiàn)收塵困難的問題。其原因應(yīng)該是由于飛灰比電阻過高,造成了反電暈現(xiàn)象。根據(jù)眾多實際應(yīng)用經(jīng)驗,準(zhǔn)格爾煤如不對煙塵進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,單純采用傳統(tǒng)靜電除塵器,盡管加大其規(guī)格,也很難保證出口粉塵排放要求。目前燃用準(zhǔn)格爾煤電廠的靜電除塵器均遇到了效率難以達(dá)標(biāo)的共性問題。例如大唐托克托電廠8×600MW機組、岱海電廠4×600MW機組、國華準(zhǔn)格爾電廠4×330MW機組等,其中國華準(zhǔn)格爾電廠一期2×330MW機組將原技術(shù)協(xié)議中單臺靜電除塵器的四電場數(shù)增加到五電場,斷面積由352.8m2提高到431m2,總收塵面積由30,455m2增加到49,322 m2,但實際運行中電除塵器還是未能達(dá)到設(shè)計效率。托克托電廠一期靜電除塵器比集塵面積為87.71m2/m3/s,從二期開始,也加大規(guī)格,提高到114m2/m3/s,同時配套SO3煙氣調(diào)質(zhì)設(shè)備,對煙塵進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,降低粉塵比電阻,提高除塵效率,取得良好的效果。

      本工程要求電除塵器出口滿足45mg/Nm3的排放要求,若以易收塵煤種即校核煤種作為電除塵器的選型依據(jù),則無法滿足燃燒設(shè)計煤種時的粉塵排放要求,若以難收塵煤種即設(shè)計煤種作為依據(jù),則勢必造成電除塵器選型龐大,造價過高,經(jīng)濟性低。若能有效降低設(shè)計煤種的粉塵比電阻,則選型時可以校核煤種作為選型依據(jù),適當(dāng)考慮放大一定裕度,即可同時滿足燃燒不同煤種時的排放要求,同時具有較佳的投資經(jīng)濟性。

      根據(jù)美國南方研究所關(guān)于煤灰比電阻的測算,得出該項目準(zhǔn)格爾煤灰比電阻與SO3注入率及煙氣溫度的關(guān)系曲線如圖2。

      圖2 粉塵比電阻與SO3注入率、煙氣溫度的關(guān)系曲線

      經(jīng)測算,當(dāng)煙氣溫度為130℃時,燃燒設(shè)計煤種時,粉塵中體積比電阻5.9×1013Ω·cm,表面比電阻1.0×1012Ω·cm,為往煙氣中注入10ppm的SO3,粉塵比電阻可由2.6×1011Ω·cm降為7.7×109Ω·cm,調(diào)質(zhì)效果顯著。

      綜合以上分析認(rèn)為,該項目煤灰采用SO3煙氣調(diào)質(zhì)是完全可行的。

      2.3 SO3煙氣調(diào)質(zhì)選型

      SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)按照工藝流程,將設(shè)備分為三大單元,三大單元均在廠家車間內(nèi)生產(chǎn)和調(diào)試,現(xiàn)場只需將三大單元用管道連接起來即可,典型的現(xiàn)場安裝周期為10天。

      SO3煙氣調(diào)質(zhì)設(shè)備工藝過程及主要設(shè)備如圖3。

      圖3 SO3煙氣調(diào)質(zhì)工藝過程及主要設(shè)備

      液態(tài)儲硫罐和硫磺泵為一大單元,其作用是熔硫,儲硫罐中設(shè)有蒸汽盤管,通過蒸汽換熱將罐中的固態(tài)硫磺熔化成液態(tài)硫,然后通過硫磺泵將其送入燃硫爐中燃燒。第二大單元即高度集成的SO3生成器,包括風(fēng)機、電加熱器、燃硫爐、轉(zhuǎn)化塔及電控部分,空氣由風(fēng)機送入電加熱器加熱成所需的溫度,然后送入燃硫爐供燃燒液態(tài)硫,生成的SO2在催化劑轉(zhuǎn)化塔中被催化氧化成SO3。最后一個單元即注入裝置,其作用是將SO3均勻地注入到電除塵器進(jìn)口與鍋爐預(yù)熱器出口之間的煙道中,與煙氣中的水分結(jié)合形成酸膜附著在粉塵表面,實現(xiàn)其調(diào)質(zhì)作用。

      由于硫磺燃燒和SO2的催化轉(zhuǎn)化均屬于發(fā)熱反應(yīng),系統(tǒng)充分利用該熱量,通過可控硅控制電加熱器功率形成一個閉環(huán)系統(tǒng)。實際運行中,系統(tǒng)還可以根據(jù)鍋爐負(fù)荷、濁度和煙氣溫度等信號確定最佳的SO3注入量,具有節(jié)能降耗優(yōu)點。

      本項目單臺爐計算燃硫量為82.7kg/h,考慮余量,每臺爐配置一套燃硫能力為120kg/h的SO3生成裝置,兩臺爐共用一套燃硫儲硫裝置。

      2.4 煙氣調(diào)質(zhì)技術(shù)優(yōu)點

      煙氣調(diào)質(zhì)的優(yōu)點表現(xiàn)為:

      (1)煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)設(shè)備相對獨立,操作靈活性,運行維護費用較低。運行維護費與燃用煤質(zhì)緊密聯(lián)系,電除塵與煙氣調(diào)質(zhì)一體化,電除塵器是基礎(chǔ),調(diào)質(zhì)劑投入量可靈活掌握,當(dāng)機組低負(fù)荷運行或燃用易收塵煤種時,調(diào)質(zhì)設(shè)備可不投用或在較低的注入率(≤15ppm)運行;當(dāng)機組高負(fù)荷運行或燃用收塵困難煤種時,注入率的大小可根據(jù)煤種變化、負(fù)荷大小和濁度全自動控制,注入率的可調(diào)節(jié)性與電除塵器節(jié)能控制系統(tǒng)、減功率斷電振打程序控制系統(tǒng)相結(jié)合,可實現(xiàn)電除塵器與煙氣調(diào)質(zhì)最節(jié)能減耗運行,實現(xiàn)最經(jīng)濟運行。

      (2)電除塵器配套煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng),并未對原電除塵器作結(jié)構(gòu)改進(jìn),故保留了原電除塵器低阻力、高可靠性、運行維護簡單等優(yōu)點。

      (3)節(jié)能:通過SO3煙氣調(diào)質(zhì),有效降低了粉塵比電阻,可消除反電暈現(xiàn)象,因而電除塵器還同比可降低電耗。

      (4)由于降低粉塵比電阻后,電除塵器可按易收塵煤種進(jìn)行選型,因而除塵器規(guī)格大幅度下降,可節(jié)省電除塵器占地面積,同時不影響原風(fēng)機系統(tǒng)。

      (5)電除塵器直接配套煙氣調(diào)質(zhì),可降低總體投資費用。

      2.5 電除塵器選型

      本工程設(shè)計按易收塵煤種作為選型依據(jù),燃燒設(shè)計煤種時電除塵器按同步投運煙氣調(diào)質(zhì)考慮,并適當(dāng)增加電除塵器的收塵面積。選型結(jié)果如表4。

      表4 電除塵器主要技術(shù)參數(shù)

      3 經(jīng)濟性分析

      3.1 總投資經(jīng)濟性

      單純采用電除塵器方案與采用電除塵器配套煙氣調(diào)質(zhì)方案總投資對比分析見表5。

      由表5可見,無調(diào)質(zhì)系統(tǒng)的除塵器總造價與含有調(diào)質(zhì)系統(tǒng)的除塵器造價基本相同,故兩者的選用取決于技術(shù)上的可靠性和兩系統(tǒng)運行費用的對比。

      表5 方案總投資經(jīng)濟性對比

      3.2 運行費比較

      3.2.1 煙氣調(diào)質(zhì)運行費

      煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)主要運行費用包括硫磺、蒸汽、電的消耗,按年運行5500h計算,則煙氣調(diào)質(zhì)年運行費如下:

      (1)硫磺:按注入量15ppm,硫磺1600元/t價格計算,則年硫磺的費用為82.7×5500×1600/1000=72.776(萬元)。

      (2)電耗:按成本電價0.175元/kW·h計算,則年電耗費用:120×5500×0.175=11.55(萬元)。

      (3)蒸汽:每1000kg蒸汽費用為80元計算,則年蒸汽費:60×5500×80 = 2.64(萬元)。

      按上所列,一臺爐采用煙氣調(diào)質(zhì)的年運行費合計為:87萬元。

      3.2.2 單純電除塵器方案增加年運行費

      單純電除塵器方案比采用煙氣調(diào)質(zhì)電除塵器須增加兩個電場(按六電場考慮)。單臺爐增加12臺1.5A/72kV高壓電源,12臺高壓電源的年運行電耗計算如下:1.2A/72kV高壓電源的輸入功率為154kVA,運行系數(shù)取0.67,總電耗:12×154×5500×0.67=6,809,880(kW·h)。仍按0.175元kW·h計算,則年電耗費為6,809,880×0.175=119(萬元)。

      3.2.3 年費用經(jīng)濟比較

      采用煙氣調(diào)質(zhì)年費用與增加電場方案的年費用經(jīng)濟比較見表6。

      采用增設(shè)三氧化硫煙氣調(diào)質(zhì)設(shè)備來提高除塵效率方案,從電除塵機理入手,抓住了粉塵比電阻較高是影響電除塵器性能的主要因素。降低粉塵比電阻,使電除塵器發(fā)揮最大的效能,從而提高除塵效率,達(dá)到設(shè)計的排放要求。煙氣調(diào)質(zhì)技術(shù)成熟、可靠,且施工簡單。雖然初投資比無調(diào)質(zhì)方案要高104萬元,但一臺爐年運行費用比單純采用電除塵器的運行費用節(jié)省32萬元,增加的投資可在4年內(nèi)回收,投資回收年限很短,因此,采用調(diào)質(zhì)方案的優(yōu)勢是非常明顯的。

      表6 年費用經(jīng)濟比較表

      4 結(jié)論

      (1)SO3煙氣調(diào)質(zhì)能夠有效解決由于燃燒低硫高灰分煤而引起飛灰比電阻升高,電除塵器除塵效率下降這一難題,調(diào)質(zhì)后可使飛灰比電阻降低2~3個數(shù)量級。

      (2)電除塵器增設(shè)煙氣調(diào)質(zhì),從改變粉塵比電阻等特性的源頭入手,其改變了傳統(tǒng)電除塵器完全被動適應(yīng)粉塵及煙氣工況的情況,是一種全新的除塵技術(shù)方案。

      (3)“SO3煙氣調(diào)質(zhì) + 電除塵器”作為新上項目的除塵方案,可以大幅度降低電除塵器的設(shè)計規(guī)格,電除塵器可以按調(diào)質(zhì)后易收粉塵作為選型依據(jù),從而大大降低設(shè)備總體的一次性投資。

      [1]劉后啟,林宏.電收塵器[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1984.

      [2]黎在時.靜電除塵器[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1993.

      [3]劉后啟,林宏.電收塵器[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1984.

      [4]蔣亞彬,騰農(nóng),王強,等.SO3煙氣調(diào)質(zhì)試驗研究[J].電力環(huán)境保護,2003(9):27-30.

      [5]原永濤,奇立強.燃煤飛灰介電特性研究[J].熱能動力工程,2006,21(1):58-61.

      [6]奇立強,閻維平,原永濤,等.高鋁煤混燃飛灰電除塵特性的試驗研究[J].動力工程,2006,26(4):572-575,591.

      [7]原永濤,奇立強,等.電廠除塵器的改造方案[J].動力工程,2008,28(2):270-274.

      [8]趙江翔,郭小燕,王純.煙氣調(diào)質(zhì)的研究[J].環(huán)境工程,1994,12(1):16-21.

      Application of SO3Flue Gas Conditioning + Electric Precipitation in Large-sized Coal-fired Generating Set

      Chen Wen-rui

      X701.2

      A

      1006-5377(2012)11-0021-05

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